國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》的
350MW超臨界機(jī)組冷態(tài)啟動全負(fù)荷脫硝控制策略
350MW超臨界機(jī)組冷態(tài)啟動全負(fù)荷脫硝控制策略環(huán)保網(wǎng)訊:目前國內(nèi)燃煤電廠降低氮氧化物排放普遍采用的技術(shù)方案是低氮燃燒+尾部選擇性催化還原(SCR)煙氣脫硝,該方案存在的主要問題是在
環(huán)保網(wǎng)訊:目前國內(nèi)燃煤電廠降低氮氧化物排放普遍采用的技術(shù)方案是低氮燃燒+尾部選擇性催化還原(SCR)煙氣脫硝,該方案存在的主要問題是在機(jī)組啟動及低負(fù)荷運行期間脫硝入口煙氣溫度低于脫硝允許最低噴氨溫度,導(dǎo)致脫硝裝置無法正常投運,造成鍋爐氮氧化物排放超標(biāo)。
本文對華能荊門熱電2×350MW超臨界機(jī)組冷態(tài)啟動過程全負(fù)荷脫硝可行性進(jìn)行研究,對機(jī)組啟動過程中各節(jié)點參數(shù)進(jìn)行深入分析,以提高SCR入口煙溫為原則,通過采取提高給水溫度、提高煙氣溫度、提高蒸汽溫度及加強(qiáng)并網(wǎng)后各參數(shù)精細(xì)化調(diào)整,在不改造設(shè)備的前提下,不斷地優(yōu)化運行操作,成功實現(xiàn)了機(jī)組冷態(tài)啟動全負(fù)荷脫硝。
關(guān)鍵詞:機(jī)組啟動 全負(fù)荷脫銷 運行控制策略 煙氣溫度 SCR入口煙溫
1引言
為積極響應(yīng)國家生態(tài)文明建設(shè)要求,持續(xù)實施大氣污染防治行動,滿足國家和地方環(huán)保政策要求,依據(jù)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)、《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)相關(guān)要求,積極改善環(huán)境質(zhì)量,實現(xiàn)機(jī)組啟動過程全負(fù)荷脫硝,本文對機(jī)組冷態(tài)啟動過程進(jìn)行分析,以提升SCR入口煙溫為原則,通過優(yōu)化運行操作,改變機(jī)組啟動過程中鍋爐各受熱面吸熱量分配,對啟動過程中全負(fù)荷脫硝控制策略進(jìn)行了研究。
2設(shè)備概述
華能荊門熱電1、2號鍋爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的350MW超臨界直流鍋爐,為超臨界壓力、一次中間再熱、變壓運行、單爐膛、平衡通風(fēng)、采用低NOx旋流式、前后墻對沖布置燃燒器,每臺爐配置五臺冷一次風(fēng)正壓中速直吹式制粉系統(tǒng),鍋爐點火方式為等離子點火。
每臺機(jī)組配置一臺100%B-MCR汽動給水泵,兩臺機(jī)組共用一臺30%B-MCR容量的定速電動給水泵。鍋爐的啟動系統(tǒng)為不帶再循環(huán)泵的大氣擴(kuò)容式啟動系統(tǒng),機(jī)組配置容量為35%BMCR一級大旁路系統(tǒng)。鍋爐尾部煙道采用雙煙道結(jié)構(gòu),其中低溫再熱器布置于前部煙道,低溫過熱器、省煤器布置于后部煙道,再熱汽溫度采用煙氣擋板輔以微量噴水作為調(diào)節(jié)手段。
脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原法(SCR)方式進(jìn)行脫硝處理,脫硝催化劑設(shè)計運行溫度為295~430℃。1、2號鍋爐分別于2017年5月、2016年12月分別完成超低排放改造,現(xiàn)階段執(zhí)行的環(huán)保污染物控制標(biāo)準(zhǔn)為:NOx≤50mg/Nm3、SO2濃度≤35mg/Nm3、粉塵濃度≤10mg/Nm3。
3機(jī)組啟動過程中全負(fù)荷脫硝控制策略
機(jī)組啟動全負(fù)荷脫硝總體控制策略為:改變鍋爐各受熱面吸熱分配,提高SCR入口煙溫。采取的主要控制措施有:
1)提高給水溫度;
2)提高煙氣溫度;
3)提高蒸汽溫度;
4)加強(qiáng)并網(wǎng)后各參數(shù)精細(xì)化調(diào)整。
以下分析選取2017年3月16日、2017年7月5日2號機(jī)組兩次冷態(tài)啟動過程進(jìn)行對比分析。
3.1提高給水溫度
由于本廠無臨機(jī)加熱系統(tǒng),2017年7月5日#2機(jī)組啟動采用臨機(jī)4段抽汽供本機(jī)除氧器對給水進(jìn)行加熱。為確保#2機(jī)組除氧器有足夠的汽源,機(jī)組啟動過程中始終保持臨機(jī)負(fù)荷在300MW以上,同時采取了電泵開機(jī)、啟動過程中及時退出A磨暖風(fēng)器、切換空預(yù)器吹灰汽源等措施,進(jìn)一步減少了輔汽的消耗,為除氧器加熱創(chuàng)造了有利條件。開機(jī)過程中始終維持約21%BMCR的啟動流量(230T/H左右),確保了給水溫度較高且穩(wěn)定的水平,啟動階段水冷壁金屬溫度均勻、無偏差。中速暖機(jī)期間隨機(jī)投入高低加系統(tǒng),在機(jī)組并網(wǎng)前適當(dāng)延長了機(jī)組3000RPM暖機(jī)時間,確保了給水溫度的持續(xù)上升。鍋爐點火前給水溫度達(dá)到99.2℃,整個升溫、升壓過程中始終維持在120-130℃之間,機(jī)組并網(wǎng)前達(dá)到了132℃。下表1為2017年3月16日、7月5日#2機(jī)組冷態(tài)啟動給水溫度對比分析。
表1給水溫度控制情況
3.2提高煙氣溫度
3.2.1提高爐膛出口煙溫
鍋爐點火至并網(wǎng)期間維持較小的鍋爐風(fēng)量,開機(jī)過程中始終維持約40%BMCR的鍋爐總風(fēng)量,通過關(guān)小各層燃燒器二次風(fēng)擋板及燃盡風(fēng)擋板,燃燒穩(wěn)定后逐步全開A層燃燒器二次風(fēng)擋板,抬高爐膛火焰中心。機(jī)組沖轉(zhuǎn)后、并網(wǎng)前,不退出一級大旁路系統(tǒng),進(jìn)一步增加燃料量,通過旁路來控制蒸汽參數(shù),從而進(jìn)一步提高了爐膛出口及SCR入口煙溫,但燃料的增加應(yīng)以主蒸汽溫升速率不超限、鍋爐不轉(zhuǎn)態(tài)為原則進(jìn)行控制。下表2為2017年3月16日、7月5日#2機(jī)組冷態(tài)啟動爐膛出口煙溫對比分析。
表2爐膛出口煙溫控制情況
延伸閱讀:
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