國家發(fā)展改革委等部門關于印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》的
330MW火電機組煙道除霧器改造
330MW火電機組煙道除霧器改造環(huán)保網(wǎng)訊:隨著國家環(huán)保要求的不斷提高,火電廠大氣污染物排放標準日趨嚴格,煙塵排放成為繼二氧化硫、氮氧化物之后,火電廠環(huán)保改造的重中之重。華電漯河發(fā)電
環(huán)保網(wǎng)訊:隨著國家環(huán)保要求的不斷提高,火電廠大氣污染物排放標準日趨嚴格,煙塵排放成為繼二氧化硫、氮氧化物之后,火電廠環(huán)保改造的重中之重。華電漯河發(fā)電有限公司330MW機組脫硫出口霧滴質(zhì)量濃度波動較大,經(jīng)試驗論證,確定了在脫硫尾部煙道加裝兩級煙道除霧器的改造方案。凈煙道加裝除霧器后,煙囪入口煙塵質(zhì)量濃度降至30mg/m3。
根據(jù)GB13223-2011《火電廠大氣污染物排放標準》的要求,現(xiàn)役機組煙塵排放質(zhì)量濃度執(zhí)行30mg/m3(標態(tài),下同)的標準,重點區(qū)域執(zhí)行20mg/m3的標準,按照國家十三五規(guī)劃,京津唐、沿海、山東、河南區(qū)域?qū)?zhí)行燃機標準,改造期間河南區(qū)域執(zhí)行30mg/m3的標準。華電漯河發(fā)電有限公司(以下簡稱漯河發(fā)電公司)為進一步降低煙塵排放質(zhì)量濃度,結(jié)合小修對凈煙道進行改造。
1機組及除塵、脫硫系統(tǒng)概況
漯河發(fā)電公司裝機容量2x330MW,鍋爐型號為SG-1120/17.50一M732。鍋爐采用中速磨正壓冷一次風機直吹式制粉系統(tǒng),配5臺HP863磨煤機,布置在爐前,4臺磨煤機可帶最大連續(xù)運行(MCR)負荷,1臺備用。
燃燒器四角布置,切圓燃燒方式;采用同心正反切燃燒系統(tǒng);采用分離燃盡風(SOFA)技術,通過在爐膛的不同高度布置燃盡風(OFA)和SOFA,將爐膛分成初始燃燒NOx還原區(qū)和燃料燃盡區(qū)。鍋爐設計煤種為河南平頂山地區(qū)煙煤,設置等離子點火噴燃器,可滿足冷爐啟動需求;每角燃燒器風箱中設有3層啟動及助燃油槍。
機組采用國產(chǎn)亞臨界燃煤供熱發(fā)電機組,采用雙室五電場靜電除塵系統(tǒng),配置正壓輸灰裝置,粗、細灰?guī)斓?;脫硫裝置使用石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng),配置吸收塔系統(tǒng)、漿液循環(huán)泵系統(tǒng)、石灰石漿液制備系統(tǒng)、脫水系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)以及干粉系統(tǒng)等公用系統(tǒng)。
2煙道除霧器改造內(nèi)容
漯河發(fā)電公司脫硫系統(tǒng)1爐1塔,2臺鍋爐共用1個主煙囪,鍋爐煙氣經(jīng)靜電除塵后,由引風機、增壓風機送入吸收塔,經(jīng)4層漿液噴淋脫硫處理后,進入吸收塔頂部除霧器,去除煙氣二次攜帶的石膏液滴、霧滴。吸收塔除霧器采用1套兩級屋脊式除霧器+1層管網(wǎng)式除霧器,吸收塔除霧器設計參考JB/T10989-2010褪法煙氣脫硫裝置專用設備除霧器》,設計參數(shù)見表1。
表1吸收塔除霧器設計參數(shù)
原設計煙氣經(jīng)吸收塔除霧器處理后,煙氣液滴質(zhì)量濃度低于75mg/m3,但現(xiàn)場實際運行情況顯示,在機組負荷波動及漿液循環(huán)泵啟停的情況下,脫硫出口霧滴質(zhì)量濃度波動較大。
漯河發(fā)電公司委托河南省電力科學研究院進行測量試驗,不同工況下脫硫出口霧滴質(zhì)量濃度為60-108mg/m3,烘干后質(zhì)量為32-57mg,經(jīng)化驗分析其中石膏為11-20mg,煙塵為21-37mg。
2014年年初,在華電電力科學研究院的可研論證下,確定了除塵改造方案,對電除塵進行恢復性能優(yōu)化改造。為達到原設計99.92%的除塵處理能力,在脫硫尾部煙道加裝2級煙道除霧器,處理吸收塔出口攜帶的煙氣,將脫硫出口液滴質(zhì)量濃度從75mg/m3降至40mg/m3,控制煙塵質(zhì)量濃度穩(wěn)定在30mg/m3以內(nèi)。
將原來7600mmx3600mm的凈煙氣煙道拆除,在原位置加裝10000mmx9500mm的煙道,煙道截面積與吸收塔頂部截面積相近,保持煙氣流速相近??紤]到加裝除霧器后煙道底部沖刷及積水嚴重,煙道底板使用316L材質(zhì)制作,焊縫使用玻璃鱗片加厚防腐,確保煙道不被沖刷、腐蝕。
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