國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》的
焦化廢水零排放解決措施
焦化廢水零排放解決措施水處理網(wǎng)訊:摘要:焦化廢水歷來是鋼鐵企業(yè)水處理專業(yè)的最大難點,也是政府環(huán)保部門管控的重點。本文對焦化廢水處理現(xiàn)狀進行剖析,闡述實現(xiàn)焦化廢水零排放的管理和實踐措
水處理網(wǎng)訊:摘要:焦化廢水歷來是鋼鐵企業(yè)水處理專業(yè)的最大難點,也是政府環(huán)保部門管控的重點。本文對焦化廢水處理現(xiàn)狀進行剖析,闡述實現(xiàn)焦化廢水零排放的管理和實踐措施及焦化廢水零外排的意義。
關(guān)鍵詞:焦化廢水 零排放 環(huán)保
1.現(xiàn)狀問題
焦化行業(yè)屬于高耗能、高污染、資源性行業(yè),在煉焦、煤氣凈化過程中, 產(chǎn)生了大量廢水, 含有揮發(fā)酚、氰化物、氨氮、硫化物等多種污染物,處理難度大[2]。目前焦化廢水處理后回用主要考慮在高爐水渣中進行消納。隨著生產(chǎn)負(fù)荷的不斷增加增加,焦化廢水的發(fā)生量和消納量之間的矛盾便會逐漸暴露出來,高爐水渣消納的焦化廢水只占焦化廢水發(fā)生量的十分之一。造成每天約4000噸焦化廢水無法回用,并且高爐水渣在消納焦化廢水過程中出現(xiàn)渣泡等問題,嚴(yán)重制約了焦化廢水的使用,在環(huán)保要求日趨嚴(yán)格的形勢下,解決焦化廢水的出路我那天,迫在眉睫。
2.推進措施
焦化廢水零排放按照“源頭減量、過程控制、末端開源”的總體思路,首先從源頭開始對焦化廢水進行減量化,同時高爐水渣等用戶逐步加大對焦化廢水的消納量,使焦化廢水的產(chǎn)生量與消納量達到平衡,最終實現(xiàn)焦化廢水零排放。
2.1 焦化廢水源頭減量
煉焦、煤氣凈化和化產(chǎn)品精制過程中, 要產(chǎn)生剩余氨水和工藝廢水,這些廢水是焦化廢水主要組成部分如表1:
2.1.1 酸氣冷凝水回用減量
煤精硫銨酸氣冷凝水原去向為氨水大槽,經(jīng)蒸氨后到酚氰廢水,酸氣冷凝水量約15m3/h。酸氣冷凝水可以純水作為酸洗塔補水。通過泵機揚程升級和管道路由優(yōu)化等手段,將10m3/h酸洗冷凝水打至酸洗塔頂部代替純水補水,剩下約5m3/h打至氨水大槽,最終實現(xiàn)10m3/h的焦化廢水減量和節(jié)約相應(yīng)純水消耗。
2.1.2 煤氣冷凝水減量
焦?fàn)t煤氣冷凝水原設(shè)計去向為煤精氨水大槽,產(chǎn)生量為200t/d。經(jīng)分析,焦?fàn)t煤氣冷凝水含酚、氰及氨氮較少,比較干凈。通過降低全廠焦?fàn)t煤氣水封補水和煤氣冷凝水改向到酚氰廢水酚水坑等手段,全廠焦?fàn)t煤氣冷凝水減量至<50t/d,廢水減量7m3/h。
2.1.3 事故水池減量化
煤精事故水原進入酚氰廢水調(diào)整槽,正常生產(chǎn)情況下煤精事故水質(zhì)較好,沒有污染因子,通過煤精事故水池水進行檢測分析,在確保不含酚氰的情況下,通過設(shè)備改造和管道路由優(yōu)化,事故水直接送至燒結(jié)混料,可以減少20m3/h焦化廢水。這樣既減少燒結(jié)混料工業(yè)水使用量,也可以降低焦化廢水處理量,一舉雙得。
2.2 酚氰廢水處理站過程控制減量
酚氰廢水處理站好氧槽和再爆氣槽會產(chǎn)生大量泡沫,原設(shè)計通過工業(yè)水進行消泡處理,可減少酚氰泡沫對環(huán)境污染[3]。為了實現(xiàn)廢水減量化目標(biāo),酚氰廢水處理站通過好氧槽增加消泡水增壓泵,使用內(nèi)部廢水代替生產(chǎn)消防水進行消泡,通過改進,減少焦化廢水處理量32m3/h,減量效果明顯。
焦化廢水發(fā)生量從2017年初的4000-5000m3/天,通過焦化廢水源頭減排和過程控制等手段下降到11月份2700m3/天,下降了37%,取得了巨大成效,為焦化廢水的消納及零排放創(chuàng)造了良好的前提條件。
2.3 末端開源,開發(fā)用戶消納廢水潛力
2.3.1 提高高爐水渣廢水消納量
根據(jù)統(tǒng)一協(xié)調(diào),自6月份開始,高爐水渣開始逐步提高焦化廢水的使用量,從900m3/天逐步提高到平均1500m3/天的消納量,11月底進一步提高到1700m3/天,成為焦化廢水消納的龍頭。
燒結(jié)混合料利用焦化廢水混勻造球后混合料氨氣味道較重,不利于崗位工職業(yè)健康,也影響了作業(yè)效率。燒結(jié)在作業(yè)平臺增加軸流風(fēng)機,降低了平臺的氨濃度。針對焦化廢水對燒結(jié)設(shè)備的影響,燒結(jié)加強崗位工和點檢對相應(yīng)管道和閥門的檢查,縮短點檢周期,及時更換腐蝕的閥門、篦條。
2.3.3 開發(fā)用戶,增加煉鋼焦化廢水消納
根據(jù)考察研究,國內(nèi)有同行將焦化廢水用于鋼渣處理[1],并證明可行性。通過管道路由升級,向煉鋼渣處理提供焦化廢水,從最初的200m3/天逐步增加到500m3/天。
統(tǒng)一協(xié)調(diào),多措并舉,焦化廢水實現(xiàn)零排放,這開創(chuàng)了焦化廢水不依靠濃縮而達到焦化零排放的先例,意義非凡。
3.下階段需解決問題
3.1 重點改善和穩(wěn)定減量化后廢水水質(zhì)
隨著焦化廢水的減量化,進入酚氰廢水站焦化廢水的濃度呈逐漸上升趨勢(如表6),原水污染因子濃縮,對廢水處理系統(tǒng)沖擊較大,生化系統(tǒng)無法迅速適應(yīng)。應(yīng)考慮對原水水質(zhì)波動對系統(tǒng)的影響,抓源頭管理,并積極做好廢水處理裝置的各項應(yīng)對措施,確保外排水水質(zhì)。
表6 焦化廢水減量化后原水水質(zhì)指標(biāo)變化
3.2 加強焦化廢水對用戶影響跟蹤
高爐水渣使用焦化廢水代替部分工業(yè)水后,給高爐水渣運行和設(shè)備維護帶來了系列的問題:如容易結(jié)渣和濾網(wǎng)堵塞等,影響沖渣作業(yè)。通過對渣溝及溝頭的改進,確保渣流能穩(wěn)定均勻地流入沖制箱。高爐和燒結(jié)等焦化廢水用戶需持續(xù)跟蹤使用情況,保證設(shè)備狀態(tài)穩(wěn)定和操作穩(wěn)定。
3.3 焦化廢水氯離子減量化
焦化酚氰廢水處理站本身不具備處理氯離子能力,隨著系統(tǒng)不斷氯離子帶入,廢水系統(tǒng)氯離子含量逐年升高,影響設(shè)備壽命[4]。為減低出水氯離子濃度以及配合人工濕地植物修復(fù)工作,酚氰廢水站停用原工藝中的次氯酸鈉,改用雙氧水工藝。經(jīng)過大量的燒杯試驗摸索,尋找最佳藥劑配比,最終用于現(xiàn)場實際。通過近 3 個月的不斷摸索及調(diào)整,雙氧水實際投用情況基本符合預(yù)期效果。雙氧水試驗的成功,大大降低了焦化廢水中氯離子的含量,對穩(wěn)定后續(xù)水渣和鋼渣的品質(zhì)起到極大的作用。
4 總結(jié)
焦化廢水零排放工作具有劃時代的意義,不僅解決了長期困擾的焦化廢水排放的重大環(huán)保問題,而且對其他企業(yè)具有重大的借鑒和推廣作用。相對于同行業(yè)濃縮處理焦化廢水的做法,不僅減少了大量的投資,又節(jié)約了運行費用,同時減少了焦化廢水氯離子對高爐煤氣、水渣、尾渣的影響,實現(xiàn)了經(jīng)濟、高效、環(huán)保的目的。焦化廢水處理的成功經(jīng)驗將對整改焦化廢水處理行業(yè)帶來深遠的影響。
參考文獻:
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[2]張慶軍,張學(xué)洪,徐銘澤,游少鴻,林華,劉杰,李艷紅,唐沈.一種完全自回流井式AAO污水處理方法[P].中國專利201310152155.2013.
[3]劉柒變[1],孫亞玲[1],張永發(fā)[2],田波[3],A/O生物法脫除焦化廢水中氨氮的工藝及影響因素[J].煤化工,1994(3):52-57.
[4]王瑞坷.AAOO工藝好氧段處理焦化廢水試驗研究[D], 太原理工大學(xué). 2006.5.
延伸閱讀:
鋼鐵工業(yè)焦化廢水治理技術(shù)研究
焦化廢水處理工藝及類型盤點
原標(biāo)題:焦化廢水零排放解決措施
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