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煤泥循環(huán)流化床鍋爐SO2超低排放的制約因素分析
煤泥循環(huán)流化床鍋爐SO2超低排放的制約因素分析大氣網(wǎng)訊:0引言煤泥作為煤炭洗選過程中產(chǎn)生的一種小粒徑、高粘度、低熱值的副產(chǎn)品,是資源綜合利用電廠的主要發(fā)電燃料之一。但是,燃用煤泥會
大氣網(wǎng)訊:0引言
煤泥作為煤炭洗選過程中產(chǎn)生的一種小粒徑、高粘度、低熱值的副產(chǎn)品,是資源綜合利用電廠的主要發(fā)電燃料之一。但是,燃用煤泥會引起控制SO2排放的難度大幅增加。已有研究表明,采用爐內(nèi)脫硫方式,在保證石灰石品質(zhì)和合理粒度的前提下,當(dāng)鈣硫比為3.19時,摻燒煤泥的SO2排放濃度可控制在100mg/m3以內(nèi)。對于異比重煤泥循環(huán)流化床鍋爐的工業(yè)脫硫試驗表明,石灰石替代石英砂作床料可有效降低SO2排放濃度,在鈣硫比為3.3時脫硫效率可達(dá)79.9%,平均排放濃度為272mg/m3左右。李麗峰等的摻燒煤泥型煤、孫立強等的流化床燃燒試驗裝置脫硫試驗、劉洪朋的摻燒煤泥試驗均表明爐內(nèi)脫硫能降低SO2排放濃度。但上述煤泥燃燒技術(shù)的SO2排放濃度均高于現(xiàn)有超低排放值35mg/m3的要求。近期,對兗礦集團煤泥循環(huán)流化床鍋爐脫硫調(diào)研結(jié)果顯示,在采用爐外脫硫、爐內(nèi)脫硫+爐外脫硫方式下雖然可實現(xiàn)超低排放,但鈣硫比均在5以上,遠(yuǎn)高于2.5的經(jīng)濟鈣硫比。本文在充分研究兗礦集團所屬煤泥循環(huán)流化床鍋爐的燃燒特性基礎(chǔ)上,分析了煤泥循環(huán)流化床鍋爐SO2的析出特性和煤泥循環(huán)流化床鍋爐超低排放的制約因素,從而為煤泥的潔凈燃燒提供參考性建議。
1煤泥的SO2析出特性
圖1為典型煤泥循環(huán)流化床鍋爐SO2的排放濃度變化圖。
由圖1可以看出,SO2排放濃度呈現(xiàn)大幅度、不規(guī)則波動是全煤泥與摻燒煤泥循環(huán)流化床鍋爐的共有特性,這與煤泥的燃燒特性有關(guān)。圖2為純煤泥循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)溫度分布情況,從圖中可以看出,爐膛溫度分布呈現(xiàn)“兩頭高、中間低”的現(xiàn)象,且有較大波動。
這種特殊的溫度分布與煤泥燃燒的結(jié)團性和熱爆性有關(guān):鍋爐運行時,呈團狀下落的煤泥因水分氣化,熱爆后形成更小的泥團。由于熱爆后破裂顆粒的大小是無法控制的,同時,煤泥在結(jié)團下落過程中大部分未經(jīng)熱爆而破裂成較大的顆粒。在燃燒過程中,較大顆粒經(jīng)磨損后粒度變小,使燃燒朝著有利的方向發(fā)展。小顆粒上浮至爐膛上部燃燒并釋放出熱量,導(dǎo)致爐膛溫度升高,而爐膛溫度升高使燃料的硫析出量增大,從而使SO2的排放濃度增大。圖3為煤泥團在爐膛中干燥、熱爆、燃燒及SO2釋放過程的示意圖。
2SO2超低排放制約因素分析
鍋爐爐膛內(nèi)不同的溫度分布決定了硫的主要析出位置存在差異,因此,我們對不同溫度下煤泥中硫的析出規(guī)律進行了測試。測試采用硫分測定法,具體測試結(jié)果見表1。
由表1可知,不同溫度下燃料中硫的析出量不同,850℃時硫的析出量最大,隨溫度升高硫的析出量減小。在溫度高于850℃時,由于煤中碳酸鈣分解后的自身固硫作用增強,堿土金屬的固硫作用更加突出,使硫的析出減少。當(dāng)硫析出量變化0.02%時,SO2排放濃度的變化已大于50mg/m3,高于超低排放濃度標(biāo)準(zhǔn)值。
異重流化床內(nèi)的物料分布情況由池涌等的中間混合指數(shù)MI來定量描述,其公式為:
其中d^為相對粒度,ρ^為相對密度。根據(jù)上式并結(jié)合試驗與研究,可以將流化床中的顆粒混和狀態(tài)分為5個區(qū):
A區(qū):完全上浮區(qū),大粒度小密度顆粒全部浮在床的上半部分,MI不小于1;
B區(qū):上浮區(qū),顆粒呈上浮趨勢但未全浮,0.5<MI<1:
C區(qū):混和均勻,顆粒間混和良好,MI=0.5;
D區(qū):下沉區(qū),顆粒呈下沉趨勢但未全沉于底部,0<MI<0.5;
E區(qū):完全下沉區(qū),顆粒完全沉于底部,MI不大于0。
由于煤泥團燃燒時粒度大小不同,因此分布在不同溫度區(qū)域,這就構(gòu)成了純煤泥燃燒循環(huán)流化床鍋爐SO2排放濃度的基本數(shù)值。由于熱爆、磨損導(dǎo)致相對粒度減小,煤泥團從而可上浮至爐膛中部以上部位,當(dāng)大量細(xì)小煤泥團在此區(qū)域燃燒放熱時,雖然硫的析出量相對下降,但單位時間內(nèi)煤泥燃燒量增加,SO2排放濃度仍呈上升趨勢,且由于在爐膛出口附近,脫硫劑與SO2的反應(yīng)時間短,從而造成僅依靠爐內(nèi)脫硫無法實現(xiàn)SO2超低排放。
另外,從輸送管道出口下落的煤泥在重力作用下逐漸成團、下墜、受熱、爆裂、燃燒、硫析出形成SO2,不僅使?fàn)t膛下部成為SO2析出的主要區(qū)域,而且在煤泥逐漸成團過程中,延遲燃燒同時也延遲了SO2析出,最終SO2累積釋放,從而形成了SO2排放濃度的波動,因此,必須保證較高的鈣硫比才能實現(xiàn)爐外脫硫的超低排放。
綜上所述,溫度、循環(huán)倍率等因素雖然對脫硫率有影響,但爐膛上部硫析出及硫析出過程中的累積釋放才是導(dǎo)致鈣硫比偏高的主要原因,是煤泥循環(huán)流化床鍋爐實現(xiàn)超低排放的主要制約因素。
3結(jié)論
(1)對于以煤泥為燃料的循環(huán)流化床鍋爐,煤泥特殊的燃燒特性決定了爐膛內(nèi)的SO2的析出特性,保證爐膛出口區(qū)域的脫硫反應(yīng)強度是實現(xiàn)超低排放的關(guān)鍵。
(2)溫度、循環(huán)倍率等因素雖然對脫硫率有影響,但煤泥團燃燒過程中的SO2累積釋放是造成SO2排放濃度波動和鈣硫比偏高的主要因素。
(3)脫硫劑的循環(huán)利用是實現(xiàn)煤泥循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)或爐外高效脫硫的重要途徑。
原標(biāo)題:煤泥循環(huán)流化床鍋爐SO2超低排放的制約因素分析
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