國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》的
130t/h循環(huán)流化床鍋爐低氮燃燒技術(shù)改造及其效果分析
130t/h循環(huán)流化床鍋爐低氮燃燒技術(shù)改造及其效果分析大氣網(wǎng)訊:0引言為了改善大氣環(huán)境質(zhì)量,國家出臺(tái)了一系列環(huán)保政策,GB13271《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》于2014年頒布實(shí)施,
大氣網(wǎng)訊:0引言
為了改善大氣環(huán)境質(zhì)量,國家出臺(tái)了一系列環(huán)保政策,GB13271《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》于2014年頒布實(shí)施,對(duì)燃煤鍋爐的污染物排放提出了更高的要求,需要達(dá)到 100mg /Nm³以下,特別是浙江省在 2018年頒布了DB33 /2147 -2018《燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》地方標(biāo)準(zhǔn),對(duì)燃煤機(jī)組等提出了比國家標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)格的超低排放要求,尤其是對(duì)NOx排放濃度進(jìn)行了嚴(yán)格的控制,需要達(dá)到50mg/Nm³以下。寧波眾茂杭州灣熱電有限公司4號(hào)鍋爐于2007年12月投入使用,已不能滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保排放要求,在2016 年對(duì)4號(hào)鍋爐進(jìn)行了低氮燃燒技術(shù)改造。本文介紹了這臺(tái)鍋爐低氮燃燒改造的情況以及改造后的效果,該低氮燃燒技術(shù)方案并在其余3臺(tái)鍋爐上得到了很好的應(yīng)用。
1低氮燃燒技術(shù)改造
1.1鍋爐使用情況概述
寧波眾茂杭州灣熱電有限公司使用的4號(hào)鍋爐由無錫華光鍋爐股份有限公司制造,型號(hào)為UG - 130 /5.3- M5的次高溫次高壓循環(huán)流化床鍋爐,單鍋筒橫置式,單爐膛,自然循環(huán),全懸吊結(jié)構(gòu),全鋼架 П 型布置,設(shè)計(jì)煤種為煙煤。爐膛采用膜式水冷壁,鍋爐和煙道中間是絕熱式旋風(fēng)分離器,尾部豎井煙道布置兩級(jí)三組對(duì)流過熱器,過熱器下方布置三組光管省煤器及一、二次風(fēng)各三組空氣預(yù)熱器。環(huán)保設(shè)施配有一套石灰石爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)、一套SNCR脫硝系統(tǒng)、一套布袋除塵系統(tǒng)、一套爐外濕法脫硫系統(tǒng)。目前,鍋爐 NOx原始排放濃度約 350mg /Nm³,采用“SNCR“脫硝工藝進(jìn)行脫硝 后,NOx排放濃度可控制在90350mg/Nm³左右,無法達(dá)到《燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中 NOx規(guī)定的要求。因此,在2016年對(duì)該臺(tái)鍋爐進(jìn)行了低氮燃燒技術(shù)改造。
1.2 低氮燃燒原理及影響因素
NOx主要來源于人類的活動(dòng),其中絕大部分來自燃料的燃燒,根據(jù)形成機(jī)理,可分為燃料型NOx、熱力型 NOx以及瞬時(shí)型NOx,其中瞬時(shí)型NOx產(chǎn)生的量很少,可忽略不計(jì)。循環(huán)流化床燃煤鍋爐產(chǎn)生的主要是燃料型 NOx,大約占總 NOx的 75% ~ 90% ,其次是熱力型 NOx。燃料型 NOx的生成的反應(yīng)過程和燃燒條件( 如溫度和氧氣)及各種成分的濃度密切相關(guān)。熱力型 NOx 生成的原理如下:
當(dāng)燃燒區(qū)域溫度低于 1000℃ 時(shí),NO的生成量較少,隨著溫度的升高,NOx的生成速度按指數(shù)規(guī)律增加,當(dāng)溫度足夠高時(shí)熱力型 NOx可達(dá)20% 。因此,溫度對(duì)熱力型 NOx 的生成具有絕對(duì)性的作用,另外,空氣系數(shù)和煙氣停留時(shí)間對(duì)熱力型 NOx的生成也有很大影響。
根據(jù)上述分析,針對(duì)循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行特性,本次改造從爐膛溫度控制、高溫旋風(fēng)分離器的分離效率,含氧量,床溫控制,分級(jí)燃燒,布風(fēng)板布置,返料系統(tǒng)的優(yōu)化等方面對(duì)4號(hào)鍋爐進(jìn)行低氮燃燒技術(shù)改造。
1.3 改造內(nèi)容
1.3.1增加爐膛受熱面
1)增加兩片水冷屏。在靠近前屛水冷壁處左右各布置一片水冷屏,從前屏水冷壁中部穿進(jìn)爐膛然后向上,從爐膛頂棚管穿出,并從兩根集中下降管分別引出一根下降管連接到水冷屏下集箱,水冷屏下部迎煙氣沖刷2.5米范圍內(nèi)澆注料敷設(shè),將原來水冷壁上集箱至汽包的 12 根 直徑133 ×6 的聯(lián)絡(luò)管更換成 直徑194 × 10 的管子,其中兩根作為增加的水冷屏的聯(lián)絡(luò)管。通過增加爐膛內(nèi)受熱面,運(yùn)行過程中有利于降低爐膛溫度,減少 NOx的生成。
2)增加三片屏式過熱器。由于采用低氮燃燒,床溫和含氧量降低后鍋爐在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)會(huì)影響主蒸汽的溫度,甚至?xí)_(dá)不到設(shè)計(jì)的溫度,在靠近前屛水冷壁中間部位均勻布置三片屏式過熱器,過熱器管材質(zhì)為 12Cr1MoVG,規(guī)格為直徑42 × 6,在管屏下部敷設(shè)澆注料。
通過增加爐膛內(nèi)的受熱面,既能降低爐膛溫度,減少NOx的生成,又能保證鍋爐在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)主蒸汽的溫度。
1.3.2分系統(tǒng)的優(yōu)化改造
1)旋風(fēng)分離器結(jié)構(gòu)優(yōu)化。將分離器進(jìn)口寬度由原來的 1200mm 縮小到 900mm,通過計(jì)算,這樣煙氣速度可以由原來的 22m/s 提高到 27m/s,提高分離器的分離效率,有利于降低床溫和含氧量。
2)返料系統(tǒng)的優(yōu)化。將原來的返料箱拆除,更換成新型的返料箱,返料箱風(fēng)室隔成三部分,返料風(fēng)分成三路獨(dú)立風(fēng),使返料風(fēng)形成高壓頭小風(fēng)量,提高返料的可靠性。同時(shí),將返料口下移并向爐膛中間靠攏,這樣布置有利于返料的均勻性,使布風(fēng)板同一平面處的溫度均勻性,減少床溫局部過高造成 NOx 生成量高的因素。
3)布風(fēng)裝置的優(yōu)化。經(jīng)過床層冷態(tài)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),布風(fēng)板上的床料顆粒度分布不是均勻的,呈現(xiàn)中間細(xì),四周粗的狀態(tài),為了保持整個(gè)床面流化風(fēng)保持一致,對(duì)布風(fēng)板及風(fēng)帽進(jìn)行了改造,風(fēng)帽的開孔率呈中心部位小,向四周逐漸增大,使鍋爐在運(yùn)行過程中流暢分布更均勻。
4) 二次風(fēng)系統(tǒng)的優(yōu)化。原來的二次風(fēng)口離布風(fēng)板高度僅有2米左右,造成還原區(qū)濃度不夠,分級(jí)燃燒不夠明顯,對(duì)二次風(fēng)口進(jìn)行了優(yōu)化,保留原有的兩個(gè)風(fēng)口,其他的風(fēng)口改到離布風(fēng)板 3.5米高度處,使得分級(jí)燃燒更加明顯。
5) 增加煙氣再循環(huán)系統(tǒng)。為保證低負(fù)荷時(shí)一次風(fēng)氧氣不過量、降低 NOx 生成量,從引風(fēng)機(jī)出口增設(shè)一根直徑720x8煙氣再循環(huán)管通往一次風(fēng)機(jī)入口,用脫硫除塵后的低氧煙氣代替部分空氣,降低一次風(fēng)氧含量,在保證床料充分流化的同時(shí),控制一次風(fēng)氧氣不過量,降低 NOx 生成量。
1.4 水汽系統(tǒng)的變化
由于增加了屏式過熱器,汽水系統(tǒng)的蒸汽流向發(fā)生了變化,原來是汽包→包墻過熱器→低溫過熱器→減溫器→高溫過熱器→集汽集箱,經(jīng)過低氮燃燒改造后變成了汽包→包墻過熱器→低溫過熱器→一級(jí)減溫器→屏式過熱器→二級(jí)減溫器→高溫過熱器→集汽集箱。
2鍋爐運(yùn)行試驗(yàn)優(yōu)化
2.1冷態(tài)試驗(yàn)
2.1.1布風(fēng)板均勻性試驗(yàn)
在床料充分流化后,迅速關(guān)掉一次風(fēng)機(jī),床料自由下落、堆積,觀察床料表面平整,無明顯凹凸,表明布風(fēng)板經(jīng)改造優(yōu)化后均勻性良好。
2.1.2冷態(tài)臨界沸騰風(fēng)量的測量
根據(jù)料層與空板的阻力曲線等無法判斷最小流化風(fēng)量,通過打開爐門用鉤耙在主床內(nèi)鉤動(dòng),從手感上感覺沸騰效果,確定最小流化風(fēng)量約為38000m³/h。
2.2運(yùn)行參數(shù)調(diào)整
通過冷態(tài)試驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)床料的均勻性得到了很大的改善,在不改變一次風(fēng)量的情況下,通過調(diào)節(jié)新增二次風(fēng)口的風(fēng)量,優(yōu)化了爐膛空氣分級(jí)燃燒,降低了 NOx 生成量; 另外,在低負(fù)荷情況下,通過調(diào)節(jié)煙氣再循環(huán)系統(tǒng)的引入一次風(fēng)機(jī)的煙氣量,保持爐膛出口的 NOx不會(huì)大大提高,低氮燃燒技術(shù)改造后,床溫、爐膛出口溫度等參數(shù)有了明顯的變化。
3改造后的效果分析
3.1 運(yùn)行參數(shù)
鍋爐經(jīng)低氮燃燒改造后,最大出力可達(dá)到150t/h,與原設(shè)計(jì)最大出力一致,在30~110%額定負(fù)荷內(nèi)能穩(wěn)定燃燒,并且在較低負(fù)荷時(shí),主蒸汽溫度能達(dá)到規(guī)定的溫度,改造后運(yùn)行兩年時(shí)間以來,水冷壁管子磨損大大較少。
3.2 NOx排放效果
鍋爐經(jīng)低氮燃燒改造后,爐膛出口的NOx生成量比改造前大大降低。目前,鍋爐經(jīng)過近兩年時(shí)間的運(yùn)行,結(jié)合“SNCR”脫硝工藝進(jìn)行脫硝后,最終NOx排放濃度可控制在 50mg /Nm³以下的超低排放要求。
4總結(jié)
1) 該鍋爐通過增加鍋爐爐膛內(nèi)受熱面,優(yōu)化旋風(fēng)分離器結(jié)構(gòu)、返料系統(tǒng)、布風(fēng)裝置,調(diào)整二次風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)口布置,增加煙氣再循環(huán)系統(tǒng)等措施,鍋爐各項(xiàng)性能指標(biāo)均能達(dá)到預(yù)期要求,并且以往存在的水冷壁磨損問題得到了很大的改善。
2) 低氮燃燒改造后,在額定負(fù)荷下,爐膛出口 NOx 排放質(zhì)量濃度從 350mg /Nm³降 至 100mg/Nm³以下,效果接近原來的最終 NOx排放濃度,優(yōu)于預(yù)期效果;經(jīng)SNCR脫硝后,最終排放濃度能達(dá)到 50mg /Nm³以下,運(yùn)行穩(wěn)定時(shí)甚至能達(dá)到 30mg /Nm3,氨逃逸量控制在 8mg /Nm³以內(nèi)。
3) 針對(duì)原來 CO 排放指標(biāo)偏高的現(xiàn)象,通過合理選擇再循環(huán)煙氣量,旋風(fēng)分離器圓柱段增加補(bǔ)燃噴嘴,從一次熱風(fēng)風(fēng)道接入一次風(fēng),與高溫?zé)煔饣旌?,使煙氣?CO 燃盡,從而有效的降低了CO 排放指標(biāo); 另外,通過燃料消耗量與產(chǎn)生的蒸汽量計(jì)算,改造后鍋爐熱效率并未降低,熱效率與環(huán)保得到了很好的平衡。
原標(biāo)題:130t/h循環(huán)流化床鍋爐低氮燃燒技術(shù)改造及其效果分析
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