電廠化學(xué)水處理的流程。
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時(shí)間:2024-08-17 12:09:20
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電廠化學(xué)水處理的流程?!緦<医庹f(shuō)】:設(shè)計(jì)、技術(shù)方案及實(shí)施方面做了大量工作。 1系統(tǒng)設(shè)計(jì) 1.1設(shè)計(jì)參數(shù) 海水含鹽量:34000mg/L;水溫:15~32℃;水量:總制水量1440m
【專家解說(shuō)】:設(shè)計(jì)、技術(shù)方案及實(shí)施方面做了大量工作。 1系統(tǒng)設(shè)計(jì) 1.1設(shè)計(jì)參數(shù) 海水含鹽量:34000mg/L;水溫:15~32℃;水量:總制水量1440m3/h,單套出力240m3/h。 (34560m3/d)分為6套, 1.2系統(tǒng)流程 海水→混凝澄清→超濾→一級(jí)反滲透→二級(jí)反滲透 1.3總平面布置 玉環(huán)海水淡化工程的總平面布置充分利用了循環(huán)水系統(tǒng)的取排水系統(tǒng)的布置,緊靠防浪大堤一側(cè),自取水、混凝澄清、超濾過(guò)濾、反滲透制水、濃水排放,形成了完整流暢的布局。 2主要系統(tǒng)介紹 2.1海水取水系統(tǒng) 華能玉環(huán)電廠海水淡化系統(tǒng)充分利用了電廠的循環(huán)水系統(tǒng),以降低造價(jià),同時(shí)可以利用發(fā)電廠余熱 文章編號(hào):1000-3770(2005)11-0073-03 使循環(huán)排放水溫升高9~16℃的有利條件,降低海水淡化工程的能耗。海水取水口位于電廠海域-15.6m等深線附近的海域,排水口設(shè)置在-5m等深線附近的海域。 循環(huán)水系統(tǒng)工藝流程為:取水口→自流引水隧道→循環(huán)水泵→供水管道→凝汽器→排水管道→虹吸井→排水溝→排水工作井→排水管→排水口。 海水經(jīng)過(guò)循環(huán)冷卻之后,冬季工況有16℃左右的溫升,夏季工況有9℃左右的溫升,因此,玉環(huán)電廠的海水淡化系統(tǒng)采用了兩路進(jìn)水,一路取自循環(huán)水泵出口(未經(jīng)熱交換的海水),一路取自虹吸井,根據(jù)原海水的水溫變化采用不同的進(jìn)水方式,基本保證水溫在20~30℃,調(diào)整后維持25℃左右。 2.2海水預(yù)處理系統(tǒng) 海水反滲透(SWRO)給水預(yù)處理技術(shù)包括消毒、凝聚/絮凝、澄清、過(guò)濾等傳統(tǒng)水處理工藝及膜法等新的水處理工藝,膜法預(yù)處理主要包括微濾 (MF)、超濾(UF)和納濾(NF)等。預(yù)處理的目的:除去懸浮固體,降低濁度;控制微生物的生長(zhǎng);抑制與控制微溶鹽的沉積;進(jìn)水溫度和pH的調(diào)整;有機(jī)物的去除;金屬氧化物和含硅化合物沉淀控制。 2.2.1混凝澄清沉淀系統(tǒng) 為了降低海水中的含砂量以及海水中有機(jī)物、膠體的含量,必須進(jìn)行混凝沉淀處理?;炷恋硐到y(tǒng)設(shè)有四座微渦折板式1000m3/h的混凝澄清沉淀池,為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),設(shè)備內(nèi)部沒(méi)有轉(zhuǎn)動(dòng)部件,可有效地減少防腐成本。經(jīng)混凝沉淀處理后海水濁度小于5NTU,運(yùn)行參數(shù)為:混合時(shí)間:3s;絮凝時(shí)間:10min;沉淀池上升流速小于2.4mm/s。混凝沉淀處理后水質(zhì)見(jiàn)表1。 表1預(yù)沉池處理效果 參數(shù) 預(yù)沉池出水最大值 預(yù)沉池出水最小值 預(yù)沉池出水80時(shí)間內(nèi)的值 濁度(NTU) 20 1 <5 TSS(mg/L) 20 5 <10 COD(mg/L) 20 3 <5
2.2.2過(guò)濾系統(tǒng) 該廠過(guò)濾系統(tǒng)采用了加拿大澤能(ZENON)公司浸入式ZeeWeed1000型超濾膜系統(tǒng),膜元件主要的技術(shù)參數(shù)為:膜材料:聚偏乙烯(PVDF);膜通量:50~100L/m2·h;運(yùn)行壓力:0.007~0.08MPa;最大操作溫度:40℃;pH范圍:2~13;化學(xué)清洗間隔期:60~90d。 2.3高壓泵 高壓泵是SWRO系統(tǒng)的重要部件,正確選擇高壓泵性能對(duì)系統(tǒng)安全性影響很大,它是運(yùn)轉(zhuǎn)部件,出現(xiàn)故障的概率高。 對(duì)于大型的海水淡化裝置,一般采用的高壓泵是離心泵。常用離心泵的結(jié)構(gòu)形式有水平中開(kāi)式和多級(jí)串式。兩者相比在結(jié)構(gòu)上應(yīng)是水平中開(kāi)式占較大的優(yōu)勢(shì),據(jù)稱可以達(dá)到6年不開(kāi)缸維修,缺點(diǎn)是其設(shè)備價(jià)格昂貴。 2.4能量回收裝置 由于PX系列的能量回收裝置具有回收效率高,噪音低等特點(diǎn),逐漸受到用戶的青睞。由于設(shè)計(jì)中它僅有一個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)部件,沒(méi)有機(jī)械密封和表面磨損,因而維護(hù)工作量很低。 2.5海水淡化系統(tǒng) 海水經(jīng)過(guò)超濾后,經(jīng)海水提升泵進(jìn)入保安過(guò)濾器,然后進(jìn)入一級(jí)海水淡化系統(tǒng)。一級(jí)海水淡化系統(tǒng)共設(shè)6組,每組設(shè)有壓力容器58個(gè),每個(gè)壓力容器內(nèi)裝有7支膜元件,設(shè)計(jì)出力240m3/h(5760m3/d)。系統(tǒng)總出力為34560m3/d。 3玉環(huán)電廠海水淡化五個(gè)技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn) 3.1高效混凝沉淀系列凈水技術(shù) 該技術(shù)是在哈爾濱建筑大學(xué)承擔(dān)的國(guó)家建設(shè)部“八五”攻關(guān)課題“高效除濁與安全消毒”的科研成果中“渦旋混凝低脈動(dòng)沉淀給水處理技術(shù)”的基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)的。其中涉及了水處理工程中預(yù)處理的混合、絮凝反應(yīng)、沉淀三大主要工藝,特點(diǎn)是上升流速比較快,占地面積比較少;沒(méi)有類似機(jī)械攪拌澄清池中的轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備,也沒(méi)有類似于水力加速澄清池中的大量金屬構(gòu)件,這對(duì)于防止海水中突出的腐蝕問(wèn)題是一個(gè)比較好的解決方案。 3.2超濾作為海水淡化預(yù)處理系統(tǒng) 為了驗(yàn)證超濾在工藝系統(tǒng)中設(shè)置的安全可靠性,以及尋找最適合的工藝參數(shù),以最大限度地優(yōu)化系統(tǒng)的配置。該廠組織了有六家公司參與的中試。試驗(yàn)結(jié)果表明高效混凝澄清技術(shù)、超濾系統(tǒng)用于該海水淡化工程是可行的。 3.2.1超濾出水SDI 試驗(yàn)結(jié)果顯示,產(chǎn)水SDI總體上穩(wěn)定在2.5左右,從整體趨勢(shì)來(lái)看,隨著時(shí)間的推移,超濾產(chǎn)水SDI有略微上升的趨勢(shì),這可能是由于在試驗(yàn)過(guò)程中超濾膜沒(méi)有得到有效的維護(hù),如化學(xué)清洗等;進(jìn)水消毒不徹底;進(jìn)水混凝澄清效果不理想等,造成了海水中的微粒、膠體、有機(jī)物和微生物等和膜發(fā)生了物理化學(xué)反應(yīng),改變了膜的分離能力。試驗(yàn)顯示客觀上雖然存在這種膜污染導(dǎo)致的分離能力下降,但這種表現(xiàn)為SDI的上升的下降趨勢(shì)極為緩慢,并不明顯。 水溫升高,超濾出水的SDI隨之升高;進(jìn)水pH值升高,超濾出水的SDI也高,反之亦然。鐵離子的影響:水中可溶解性的過(guò)渡金屬離子,如Fe2 因氧化而形成沉淀使SDI升高;氧化劑的影響:試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),如果加入次氯酸鈉,超濾出水的SDI升高。 3.2.2超濾出水濁度 樂(lè)清灣海水濁度一般在100NTU以上,但是由于潮汐及天氣的影響,濁度變化幅度非常大,實(shí)測(cè)最高達(dá)到2456NTU,經(jīng)過(guò)混凝澄清之后,一般在15~20NTU,個(gè)別值達(dá)到50NTU。從超濾產(chǎn)水來(lái)看,產(chǎn)水濁度相對(duì)比較穩(wěn)定,基本上在0.10NTU左右,雖有個(gè)別值達(dá)到了0.20NTU,但沒(méi)有出現(xiàn)大的波動(dòng),基本上控制在0.15NTU以下。 3.2.3超濾出水中的鐵 超濾進(jìn)水鐵的濃度變化范圍在25.5~1451μg/L,去除率在80~90。 3.2.4超濾出水中的硅 超濾進(jìn)水的膠體硅含量變化范圍在1.081~ 10.74mg/L,出水的膠體硅含量是比較穩(wěn)定的,一般小于2mg/L,去除率最低時(shí)只有10,最高達(dá)到98,大部分去除率在70~90之間。 3.2.5超濾出水中的COD 玉環(huán)海水中CODMn不超過(guò)10mg/L,經(jīng)過(guò)超濾之后,產(chǎn)水CODMn最高不超過(guò)5.0mg/L,也就是說(shuō)超濾對(duì)CODMn去除率比較低。相對(duì)進(jìn)水CODMn的波動(dòng),產(chǎn)水CODMn比較穩(wěn)定,但還是呈現(xiàn)比較緩慢的上升趨勢(shì)。 3.2.6超濾出水細(xì)菌總數(shù) 超濾對(duì)細(xì)菌的去除率達(dá)到100。 3.3系統(tǒng)回收率的確定 目前的海水淡化工程,回收率一般在38~50之間。決定回收率高低的因素主要有原海水水質(zhì)、預(yù)處理系統(tǒng)出水水質(zhì)、膜的性能要求、運(yùn)行壓力、綜合投資和制水成本等。由于玉環(huán)項(xiàng)目采用超濾作為反滲透的預(yù)處理,原海水的含鹽量通常在28000~32000mg/L之間,而最低水溫高于15℃,因此在反滲透允許的設(shè)計(jì)條件下,回收率越高,系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性越好。按照回收率40,45,50,進(jìn)行了技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較(表2)。經(jīng)分析比較,我們確定的回收率為45。 表2不同回收率下的性能
40的回收率
45的回收率
50的回收率
一年運(yùn)行壓力(MPa)三年運(yùn)行壓力(MPa)一年內(nèi)脫鹽率()三年內(nèi)脫鹽率()設(shè)計(jì)通量(L/m2h)要求預(yù)處理的出力(m3/h)與45投資比較()系統(tǒng)運(yùn)行安全性結(jié)垢可能性
5.395.6299.4899.3815.43600125高較低
5.675.9099.4499.3315.43200100高低
6.046.2699.3999.2815.4288080低高
3.4新材料的應(yīng)用 海水淡化系統(tǒng)中另一個(gè)重要問(wèn)題就是設(shè)備及管道腐蝕,根據(jù)工藝流程中接觸介質(zhì)種類及壓力的不同,分別采用了雙相不銹鋼2205、2507以及奧氏體不銹鋼254Mo,低壓系統(tǒng)大量的采用襯里、塑料及玻璃鋼管道。 3.5濃水排放綜合利用 海水淡化系統(tǒng)中濃水排放是全球業(yè)內(nèi)要解決的問(wèn)題,由于發(fā)電廠循環(huán)水中一般采用氧化性殺菌劑來(lái)抑制循環(huán)水系統(tǒng)中藻類、貝類的生長(zhǎng),在海濱電廠大都設(shè)有電解海水制氯系統(tǒng),反滲透濃水相當(dāng)于在原海水的基礎(chǔ)上濃縮了1.6倍,因此將一部分直接用于電解海水制氯,可以簡(jiǎn)化制取次氯酸鈉系統(tǒng)設(shè)置,又可提高電解制氯系統(tǒng)的效率。4制水成本分析 海水淡化的運(yùn)行成本是大家比較關(guān)注的問(wèn)題,也是評(píng)價(jià)系統(tǒng)方案可行性的重要依據(jù)。根據(jù)玉環(huán)工程投標(biāo)商的報(bào)價(jià)情況、性能指標(biāo)、使用保證壽命,綜合考慮設(shè)備折舊、人工、藥品、檢修維護(hù)等各方面的因素,以上網(wǎng)電價(jià)為基礎(chǔ),噸水的制水成本在4元左右(表3)。 結(jié)論及建議 沿海電廠采用海水淡化方案無(wú)論經(jīng)濟(jì)上還是技術(shù)上是可行的。沿海電廠采用海水淡化技術(shù)可以充分利用電廠的取排水系統(tǒng),而不必單設(shè),可節(jié)省很大的初投資費(fèi)用,并且電廠循環(huán)排放水的溫升可使海水淡化的水溫得到保障,有利于淡化能耗的降低。目前沿海城市淡水資源相對(duì)比較緊張,水價(jià)也在逐步上升,玉環(huán)工程海水淡化制水成本4元/噸左右的水平對(duì)于工業(yè)用水水價(jià),二者已經(jīng)基本持平,甚至低于工業(yè)用水的價(jià)格,因此沿海電廠選用海水淡化,不僅社會(huì)意義重大,經(jīng)濟(jì)技術(shù)上也是可行的。 采用超濾作為海水淡化的預(yù)處理系統(tǒng)雖然是膜法處理的發(fā)展方向,但是畢竟成熟的經(jīng)驗(yàn)還少,有待于進(jìn)一步的分析研究。玉環(huán)工程自招標(biāo)前期即開(kāi)始超濾中試工作,到現(xiàn)在還在繼續(xù)進(jìn)行,目的也是在進(jìn)一步探索超濾作為海水淡化系統(tǒng)預(yù)處理的經(jīng)驗(yàn)。 海水淡化雖然不是一門(mén)新的技術(shù),但是畢竟我國(guó)目前大型的海水淡化工程經(jīng)驗(yàn)還少,項(xiàng)目也不多,與國(guó)際上一些著名的公司相比,采購(gòu)成本及技術(shù)合作上我們還處于劣勢(shì),這對(duì)我們的技術(shù)進(jìn)步和海水淡化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是不利的。 該工程于2003年2月動(dòng)工,2003年12月建成并試運(yùn)行,2004年3月通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收。整套設(shè)施自運(yùn)行以來(lái)至今一直高效穩(wěn)定。其處理效果見(jiàn)表2。表2數(shù)據(jù)表明,廢水經(jīng)處理后,出水各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到要求。從表2可知,廢水經(jīng)“水解酸化 混凝氣浮 接觸氧化法”處理后,其COD、懸浮物、石油類和磷酸鹽總?cè)コ史謩e為92.1、96.4、88.36和93.3。 表2廢水處理效果表 項(xiàng)目
COD(mg/L)
SS(mg/L)
石油類(mg/L)
磷酸鹽(mg/L)
調(diào)節(jié)兼水解酸化池氣浮池出口好氧池出口過(guò)濾器出口
258.50185.6842.1320.18
117.6041.626.104.20
15.906.374.301.85
15.1010.712.81.0
4經(jīng)濟(jì)分析 該工程總投資143.78萬(wàn)元,其中設(shè)備費(fèi)為88.2萬(wàn)元,土建47.83萬(wàn)元,其它費(fèi)用7.75萬(wàn)元。該工程每m3產(chǎn)水總運(yùn)行費(fèi)用1.13元,其中電費(fèi)0.23元,藥劑費(fèi)用0.70元,人工費(fèi)0.2元。 5工程實(shí)例經(jīng)驗(yàn) (1)生產(chǎn)廢水中的石油類污染物都是來(lái)自金屬件表面保護(hù)性油膜,容易發(fā)生乳化反應(yīng),并被混凝成 “礬花”,含有一定的油質(zhì),有粘性,易結(jié)成團(tuán),浮于水面。根據(jù)這種特性,采用混凝氣浮法具有較好的泥水分離效果??梢?jiàn),氣浮工藝對(duì)該廢水不僅可高效去除石油類污染物,而且還可對(duì)廢水進(jìn)行預(yù)充氧,從而提高了廢水的可生化性,更有利于后續(xù)的生化處理。 (2)生產(chǎn)過(guò)程中要對(duì)金屬件用工業(yè)洗滌劑反復(fù)清洗,故所排廢水富含工業(yè)洗滌劑成分,經(jīng)曝氣攪拌,會(huì)產(chǎn)生大量泡沫,在好氧池之前使用消泡劑,改變洗滌劑的表面活性,否則好氧池由于鼓氣產(chǎn)生大量泡沫,無(wú)法正常運(yùn)行。 (3)生產(chǎn)過(guò)程中所用到的工業(yè)洗滌劑及少量染色劑,都是一些難以生物降解的高分子化合物,因此在設(shè)計(jì)時(shí)先用水解酸化工序使一些復(fù)雜的大分子物質(zhì)、不溶性有機(jī)物水解成小分子物質(zhì)、溶解性有機(jī)物,然后再用接觸氧化法對(duì)小分子物質(zhì)和溶解性有機(jī)物進(jìn)行氧化分解,才能取得較好的生化處理效果。 (4)水解酸化池中采用機(jī)械攪拌器進(jìn)行攪拌,以增強(qiáng)廢水與污泥之間的接觸,消除池內(nèi)的梯度,避免產(chǎn)生分層,提高效率。 (5)好氧處理段采用接觸氧化法。池內(nèi)填料比表面積大,池內(nèi)曝氣裝置設(shè)在填料之下,供氧充足,池內(nèi)生物活性高,生物膜更新速度快,可以承受的濃度負(fù)荷是其它生物法的幾倍,因此可以減少占地,節(jié)省能耗。 (6)混凝沉淀池出水經(jīng)過(guò)過(guò)濾器,保證懸浮物的水質(zhì)指標(biāo)達(dá)到排放要求20mg/L以下。 6結(jié)論 采用混凝氣浮-二級(jí)生化-過(guò)濾法處理金屬件表面處理廠生產(chǎn)廢水,該方法具有處理效率高、操作簡(jiǎn)便、耐沖擊、日常維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),出水水質(zhì)穩(wěn)定。 本工藝COD、懸浮物、石油類和磷酸鹽總?cè)コ史謩e為92.1、96.4、88.36和93.3。
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