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洗煤廠,循環(huán)水作用?

來源:新能源網(wǎng)
時(shí)間:2024-08-17 10:30:12
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洗煤廠,循環(huán)水作用?【專家解說】:寧夏煤業(yè)集團(tuán)公司太西洗煤廠始建于1983年9月,設(shè)計(jì)能力為年人選原煤210萬t,于1986年9月1日正式投產(chǎn)。該廠是寧夏回族自治區(qū)利用地方煤炭資源

【專家解說】:寧夏煤業(yè)集團(tuán)公司太西洗煤廠始建于1983年9月,設(shè)計(jì)能力為年人選原煤210萬t,于1986年9月1日正式投產(chǎn)。該廠是寧夏回族自治區(qū)利用地方煤炭資源優(yōu)勢,發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì),為把汝箕溝礦區(qū)建成我國的無煙煤出口基地而配套建成的無煙煤洗選加工廠,現(xiàn)已成為我國優(yōu)質(zhì)無煙煤出口和洗選加工基地之一。該廠生產(chǎn)的多種粒度規(guī)格、灰分等級的“太洗”牌無煙精煤,具有低灰、低硫、低磷、高發(fā)熱量、高含碳量、高比電阻、高塊率、高化學(xué)活性、高機(jī)械強(qiáng)度的優(yōu)良品質(zhì)。 一、現(xiàn)行工藝流程該廠原設(shè)計(jì)跳汰主、再選工藝流程見圖I,煤泥水處理系統(tǒng)見圖2。 二、原設(shè)計(jì)煤泥水系統(tǒng)存在的問題 原設(shè)計(jì)煤泥水系統(tǒng)主要存在以下問題: 1.循環(huán)水濃度高。撈坑溢流直接進(jìn)入φ30m濃縮機(jī),由于原煤中-0.5mm細(xì)泥含量最高可達(dá)到20%以上,灰分高達(dá)20%,現(xiàn)有過濾設(shè)備技術(shù)落后,致使大量煤泥積聚,洗水濃度增高,循環(huán)水濃度最高時(shí)達(dá)290g/L,直接影響選煤的正常生產(chǎn),嚴(yán)重時(shí)污染精煤,使產(chǎn)品質(zhì)量無法保證。 2.浪費(fèi)煤泥資源。煤泥直接落地,低價(jià)銷售,造成資源浪費(fèi),影響經(jīng)濟(jì)效益。 3.環(huán)境污染。煤泥直接落地,不僅占用了場地,而且會(huì)造成環(huán)境污染。 三、煤泥水處理系統(tǒng)工藝流程改造方案論證 由于上述原因,特別是由于洗水濃度高而影響生產(chǎn),太西洗煤廠于1996年著手對煤泥水處理系統(tǒng)進(jìn)行改造,決定增建浮選車間,在對3種草擬的方案進(jìn)行反復(fù)論證、完善后,最終確定了浮選工藝流程設(shè)計(jì)。 1.A方案 該方案采用常規(guī)浮選工藝,撈坑溢流經(jīng)濃縮漏斗濃縮后進(jìn)人浮選機(jī)浮選,精礦由過濾機(jī)回收,尾礦人φ30m濃縮機(jī),濃縮機(jī)底流用壓濾機(jī)回收,溢流作為循環(huán)水。 該方案主要有以下問題: (1)濃縮漏斗的工藝效果差?,F(xiàn)有兩臺(tái)濃縮機(jī)的沉降面積為1413m。,撈坑沉降面積為140m。,而濃縮漏斗的沉降面積僅50.4m2(4臺(tái)),與濃縮機(jī)沉降面積無法相比。因而濃縮漏斗濃縮效果較難保證,如果將其作為緩沖漏斗,則4臺(tái)浮選機(jī)的處理能力無法滿足實(shí)際生產(chǎn)需要。 (2)方案未考慮撈坑跑粗時(shí)對壓濾環(huán)節(jié)的影響。 (3)未涉及產(chǎn)品水分對精煤質(zhì)量的影響。 2.B方案 該方案將現(xiàn)有兩臺(tái)耙式濃縮機(jī)中的一臺(tái)用作濃縮浮選人料,另一臺(tái)作浮選尾礦濃縮用。分級旋流器和高頻篩回收的粗煤泥與浮選精礦一起進(jìn)過濾機(jī)脫水,浮選設(shè)備則采用尚缺乏工業(yè)試驗(yàn)的大型浮選柱。 該方案存在以下問題: (1)浮選人料濃縮機(jī)的濃縮效果難以保證,一旦煤泥性質(zhì)變化,則后果十分嚴(yán)重。另外,采用一臺(tái)濃縮機(jī)處理人料(特別是對于細(xì)粒煤泥),溢流直接作為循環(huán)水是否可行,尚缺乏相應(yīng)的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。 (2)對原煤資料的選取有失偏頗。從現(xiàn)場多年積累的資料和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)看,粗煤泥的灰分不穩(wěn)定,隨原煤質(zhì)量的波動(dòng),最低灰分小于6%,最高灰分在10%以上,如果只采用分級旋流器和高頻篩回收粗煤泥,不進(jìn)行任何分選,難于保證精煤質(zhì)量。 (3)投資不合理。按照該方案設(shè)計(jì),70%的煤泥不通過分選而直接采用高頻篩回收,兩臺(tái)新式浮選柱造價(jià)166萬元,足夠買4臺(tái)浮選機(jī),如此高的投入僅用來處理30%的煤泥,投資不盡合理。 3.C方案 該方案采用濃縮分級浮選工藝,撈坑溢流經(jīng)現(xiàn)有φ12m濃縮機(jī)處理后,底流人浮選機(jī)浮選,精礦用過濾機(jī)回收;溢流經(jīng)1臺(tái)φ30m濃縮機(jī)濃縮后采用浮選柱對其進(jìn)行浮選,精礦用壓濾機(jī)回收,尾礦用另1臺(tái)φ30m濃縮機(jī)濃縮后人壓濾機(jī)回收。盡管該方案考慮了現(xiàn)場的實(shí)際情況,但仍因某些原因未采用。 其主要原因是: (1)大型浮選柱的工業(yè)應(yīng)用效果尚無實(shí)例作證。 (2)壓濾精煤水分高,粒度細(xì),無法與其他精煤均勻配混,冬季產(chǎn)品凍結(jié)問題無法解決。 (3)分級浮選使系統(tǒng)變得復(fù)雜,投資加大,缺乏相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)比較。 4.技改方案 根據(jù)太西洗煤廠的實(shí)際情況,綜合上述3種方案優(yōu)劣,經(jīng)反復(fù)論證,于2001年元月確定了浮選流程最終設(shè)計(jì)方案(圖3)。 四、投產(chǎn)后情況及改進(jìn)措施 太西洗煤廠浮選車間于2001年5月建成投產(chǎn)。該系統(tǒng)采用2臺(tái)xJM-s16型浮選機(jī)和2臺(tái)XJX-T12型浮選機(jī),浮選人料用弧型篩進(jìn)行粒度把關(guān),精礦過濾回收,尾礦則由濃縮機(jī)濃縮后采用壓濾機(jī)回收. 1.投產(chǎn)后的情況 (1)浮選機(jī)。兩臺(tái)XJX-T12型浮選機(jī),設(shè)計(jì)單機(jī)礦漿通過量350m 3/h,實(shí)際通過能力為250m3/h:兩臺(tái)XJM—S16型浮選機(jī),設(shè)計(jì)單機(jī)礦漿通過量500m3/h,實(shí)際通過能力僅300m 3/h左右。 (2)φ30m濃縮機(jī)。2臺(tái)φ 30m濃縮機(jī)的濃縮效率為η1=23.13%,η2=25.60%,濃縮效率較低。 (3)過濾機(jī)。3臺(tái)GP72型過濾機(jī)單機(jī)處理能力約12t/h;一臺(tái)加壓過濾機(jī),處理能力約45t/h?;灸軡M足要求。 (4)壓濾機(jī)。2臺(tái)340m2壓濾機(jī)單循環(huán)處理能力為6t;2臺(tái)500m2壓濾機(jī)單循環(huán)處理能力8.8t,可滿足系統(tǒng)要求。 (5)洗水不平衡。由于過濾機(jī)溢流進(jìn)入撈坑,溢流中的藥劑,對撈坑的沉降效果產(chǎn)生不利影響,同時(shí)也增加了藥劑損失。浮選精礦沖水為清水,由于用水量較大,造成生產(chǎn)中洗水不平衡。 2.工藝流程調(diào)整及設(shè)備的改造 針對浮選系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行中存在的問題,對工藝系統(tǒng)和所選設(shè)備進(jìn)行了調(diào)整:①對濃縮入料添加藥劑,加速其沉降,提高濃縮效率;②將濾液打人浮選人料,使藥劑復(fù)用,提高浮選速度和效果;③控制浮選系統(tǒng)清水使用量,提高精礦濃度,使洗水相對穩(wěn)定和平衡;④調(diào)整浮選加藥點(diǎn),使藥劑提前發(fā)生作用,加大浮選通過量;⑤將2臺(tái)xJX-T12型機(jī)械攪拌式浮選機(jī)改造為FJCRl2-4型噴射浮選機(jī),提高了單機(jī)處理能力。 五、結(jié)論 經(jīng)過調(diào)整和改造,4臺(tái)浮選機(jī)的礦漿通過能力由1100m 3/h提高到2000m 3/h,既節(jié)約了投資,而且降低了浮選成本2.74元/t,其中:噸煤藥劑成本降低1.11元,電耗減少1.63元,為系統(tǒng)能力的進(jìn)一步提升奠定了基礎(chǔ),為跳汰洗選創(chuàng)造了良好條件。 經(jīng)測定,循環(huán)水濃度穩(wěn)定在5g/L以下,整個(gè)系統(tǒng)數(shù)量效率達(dá)95.56%,其中跳汰主選數(shù)量效率達(dá)96%以上,再選數(shù)量效率85%以上,浮選效率達(dá)86%以上,最終精煤產(chǎn)率比改造前提高了6-7個(gè)百分點(diǎn),月綜合產(chǎn)品水分由9.5%下降為8%以下,年增利潤300萬元以上。