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連城電廠100MW汽輪機節(jié)能和增容改造可行性研究

來源:論文學術(shù)網(wǎng)
時間:2024-08-20 12:12:14
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連城電廠100MW汽輪機節(jié)能和增容改造可行性研究【摘要】:本學位論文,通過對甘肅電力公司所屬100MW機組經(jīng)濟狀況的分析,主要通過對連城電廠#2機組的全面性熱力試驗,進行了機組的熱

【摘要】: 本學位論文,通過對甘肅電力公司所屬100MW機組經(jīng)濟狀況的分析,主要通過對連城電廠#2機組的全面性熱力試驗,進行了機組的熱經(jīng)濟分析,分析了目前連城電廠100MW機組實際運行狀況,存在的問題。并且從理論上分析了100MW機組普遍存在效率低、熱耗高的原因。從理論上分析了舊有汽輪機設(shè)計存在的問題,及提高舊有汽輪機經(jīng)濟性,改進汽輪機結(jié)構(gòu)的途徑。介紹了現(xiàn)代汽輪機先進的設(shè)計方法、先進新技術(shù)及新工藝。機組改造后的性能保證。借鑒100MW機組、200MW機組通流部分現(xiàn)代化改造先進技術(shù),提出對連城電廠機組進行全面技術(shù)改造的可行性及必要性。并提出了進行全面技術(shù)改造方案,相應(yīng)系統(tǒng)的改造方案。對改造后的經(jīng)濟性進行了分析。機組全面改造完成,對降低機組煤耗,提高機組效率,延長機組壽命都具有重大意義,經(jīng)濟效益、社會效益十分可觀。 【關(guān)鍵詞】:熱經(jīng)濟分析 節(jié)能增容 改造研究
【學位授予單位】:重慶大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2001
【分類號】:TK262
【目錄】:
  • 中文摘要3-4
  • 英文摘要4-8
  • 引言8-10
  • 1 國內(nèi)外現(xiàn)狀綜述、項目概況10-15
  • 1.1 國內(nèi)外現(xiàn)狀綜述10
  • 1.2 項目概況10-13
  • 1.3 本項目的編制依據(jù)13
  • 1.4 研究的范圍13
  • 1.4.1 高壓缸部分13
  • 1.4.2 低壓缸部分13
  • 1.5 主要設(shè)計原則和指導思想13
  • 1.6 工作過程13-15
  • 2 #2機組熱力試驗及結(jié)果分析15-27
  • 2.1 熱力試驗的目的、試驗項目及方法15-20
  • 2.1.1 試驗目的15
  • 2.1.2 機組的主要技術(shù)特性15
  • 2.1.3 試驗項目及負荷工況15-16
  • 2.1.4 試驗方法及要求16-19
  • 2.1.5 試驗運行方式和要求19-20
  • 2.2 熱力試驗的結(jié)果分析、討論20-24
  • 2.2.1 試驗計算方法說明20-21
  • 2.2.2 試驗計算結(jié)果21-24
  • 2.3 額定負荷汽輪機各級熱力24-27
  • 3 對現(xiàn)有汽輪機經(jīng)濟性的改進27-41
  • 3.1 汽輪機級的工作原理27-28
  • 3.1.1 級的工作過程27
  • 3.1.2 級的反動度27-28
  • 3.1.3 級的通流部分熱力計算28
  • 3.1.4 扭葉片級28
  • 3.2 提高汽輪機經(jīng)濟性的方向28-29
  • 3.2.1 提高汽輪機的新汽參數(shù)28
  • 3.2.2 降低背壓28
  • 3.2.3 改進熱力循環(huán)28-29
  • 3.2.4 改進汽輪機的構(gòu)造29
  • 3.3 調(diào)節(jié)方式的改進29-30
  • 3.3.1 減少經(jīng)常運行負荷下的節(jié)流損失29-30
  • 3.3.2 該旁路進汽為噴嘴調(diào)節(jié)進汽30
  • 3.3.3 提高變工況時的效率30
  • 3.4 更換新型葉柵30-34
  • 3.4.1 改進噴嘴葉柵的效果31-32
  • 3.4.2 改進動葉柵的效果32
  • 3.4.3 級內(nèi)動、靜葉柵同時改進32-33
  • 3.4.4 葉片出口角的影響33-34
  • 3.5 調(diào)整級間的軸向間隙及加徑向汽封片34-38
  • 3.5.1 封閉軸向間隙的影響34-36
  • 3.5.2 開口軸向間隙的影響36-37
  • 3.5.3 徑向汽封片的影響37-38
  • 3.5.4 軸向間隙的調(diào)整與徑向間隙的安裝38
  • 3.6 減少余速損失38-39
  • 3.7 減少級間流通阻力39
  • 3.7.1 在部分進汽的機組中進汽弧段的相對位置39
  • 3.7.2 直徑突變處阻力的減少39
  • 3.8 減少軸封漏汽損失39-41
  • 3.8.1 舊有機組軸封系統(tǒng)的缺陷39-40
  • 3.8.2 減少軸封漏汽面積40
  • 3.8.3 改進軸封系統(tǒng)40-41
  • 4 對100MW機組存在問題原因分析及改造概況介紹41-57
  • 4.1 對存在問題的原因分析41-42
  • 4.2 國內(nèi)100MW機組改造概況簡介42
  • 4.3 改造設(shè)計特點42-49
  • 4.3.1 通流部分氣動熱力先進設(shè)計方法與新技術(shù)42-47
  • 4.3.2 通流部分結(jié)構(gòu)設(shè)計特點47-49
  • 4.4 各制造廠家改造特點49
  • 4.5 改造要求49
  • 4.6 技術(shù)措施及性能保證49-51
  • 4.6.1 技術(shù)措施保證49
  • 4.6.2 性能保證49-51
  • 4.7 熱力設(shè)計51-53
  • 4.7.1 改造前熱力核算51-52
  • 4.7.2 改造后熱力設(shè)計52-53
  • 4.7.3 改造葉片的試驗研究53
  • 4.8 廠家改造方案53-54
  • 4.8.1 關(guān)于單列調(diào)節(jié)級方案54
  • 4.8.2 關(guān)于雙列調(diào)節(jié)級方案54
  • 4.8.3 關(guān)于只改造低壓通流部分54
  • 4.9 保證調(diào)峰及兩班制運行54-57
  • 4.9.1 汽封設(shè)計55
  • 4.9.2 轉(zhuǎn)子設(shè)計55
  • 4.9.3 低壓缸負荷特性55-57
  • 5 相應(yīng)改造的設(shè)備系統(tǒng)57-60
  • 5.1 工藝系統(tǒng)改造設(shè)計原則57
  • 5.2 熱機部分57
  • 5.3 電氣部分57-59
  • 5.3.1 東汽電氣部分改造(新疆瑪納斯電廠改造調(diào)研情況)57-58
  • 5.3.2 北重電氣部分改造58-59
  • 5.4 項目實施條件及輪廓進度59
  • 5.4.1 現(xiàn)場改造的主要工作內(nèi)容59
  • 5.4.2 輪廓進度安排59
  • 5.5 環(huán)境保護及消防59-60
  • 6 機組的安全校核60-63
  • 6.1 軸向推力60
  • 6.2 隔板及靜葉片的應(yīng)力、撓度值60-61
  • 6.3 高壓葉輪內(nèi)應(yīng)力61
  • 6.4 葉片強度校核61-63
  • 7 工程投資估算及改造效益預估63-65
  • 7.1 工程投資估算63
  • 7.2 電廠改造效益計算63-65
  • 結(jié)論及建議65-66
  • 致謝66-67
  • 參考文獻67-69
  • 附錄69


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