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脫硝系統(tǒng)安全經(jīng)濟(jì)運行分析

來源:新能源網(wǎng)
時間:2015-08-04 22:04:00
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脫硝系統(tǒng)安全經(jīng)濟(jì)運行分析大唐寶雞熱電廠1、2號爐脫硝系統(tǒng)自投運至今,連續(xù)長期運行中暴露出脫硝運行管理經(jīng)驗不足的問題,如氨液消耗量大,煙氣出入口NOX含量控制較差,系統(tǒng)設(shè)置不合理導(dǎo)致

大唐寶雞熱電廠1、2號爐脫硝系統(tǒng)自投運至今,連續(xù)長期運行中暴露出脫硝運行管理經(jīng)驗不足的問題,如氨液消耗量大,煙氣出入口NOX含量控制較差,系統(tǒng)設(shè)置不合理導(dǎo)致運行監(jiān)視困難等。為此,根據(jù)脫硝實際運行情況,綜合考慮脫硝運行的安全性,提出提高脫硝系統(tǒng)的安全經(jīng)濟(jì)運行的措施,實施后,大幅度提高了脫硝系統(tǒng)運行的安全性和經(jīng)濟(jì)性,液氨消耗量減小23.1%,從而提高了機(jī)組運行的經(jīng)濟(jì)性。   煙氣脫硝 (Denitration)是指把燃燒煙氣中生成的NOX還原為N2,從而脫除煙氣中的NOX。   隨著現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展和生活水平的提高,防止大氣污染已成為世界范圍內(nèi)的難題。在以煤和油為燃料的鍋爐上增加消除NOX設(shè)備的技術(shù)措施,日本早已實施并定出了嚴(yán)格的NOX排放標(biāo)準(zhǔn)。我國要求新建火電廠必須同步建設(shè)脫硝設(shè)施,已投產(chǎn)的電廠要求通過技術(shù)改造安裝脫硝裝置,并同步出臺了脫硝電價補貼政策和有史以來最嚴(yán)格的新版《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,對火電廠執(zhí)行新的煙塵、二氧化硫、氮氧化合物排放標(biāo)準(zhǔn)提出更高的要求。   一、系統(tǒng)簡介   大唐寶雞熱電廠(2×330MW)機(jī)組采用上海鍋爐有限公司生產(chǎn)的1065t/h亞臨界自然循環(huán)鍋爐、單爐膛、一次中間再熱、燃燒器擺動調(diào)溫、平衡通風(fēng)、四角切向燃燒。在投產(chǎn)初期,國家尚沒有強制要求時,就同步建設(shè)了脫硝裝置,采用選擇性催化還原法(Selective Cataletic Reduction,簡稱:SCR)全煙氣脫硝,布置在鍋爐省煤器出口與空預(yù)器入口之間,為高粉塵布置,采用液氨作為還原劑,兩臺爐公用一套氨氣供應(yīng)系統(tǒng)。脫硝催化劑設(shè)計為兩層,預(yù)留一層;煙氣在省煤器出口被平均分成兩路,并行進(jìn)入一個垂直布置的SCR反應(yīng)器里,即每臺鍋爐配有兩個反應(yīng)器。在反應(yīng)器里煙氣向下流過均流器、催化劑層,隨后進(jìn)入回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器、靜電除塵器、引風(fēng)機(jī)和FGD,最后通過煙囪排入大氣。為防止催化劑積灰,每層催化劑設(shè)置3臺聲波吹灰器。   二、脫硝系統(tǒng)運行狀況   由于脫硝系統(tǒng)安裝在省煤器和空預(yù)器之間屬于高塵布置,煙氣中灰塵含量大,加之進(jìn)行配煤摻燒,煤質(zhì)較設(shè)計煤種偏差較大,煙塵量進(jìn)一步增加,造成脫硝出口NOX表計頻繁堵塞,導(dǎo)致指示不準(zhǔn)確,經(jīng)常出現(xiàn)出口NOx含量高于入口的情況,影響脫硝效率的計算,要維持規(guī)定的脫硝效率,必然導(dǎo)致氨氣消耗量大幅上升。   煙氣含塵量多,激光鏡片上積灰嚴(yán)重,導(dǎo)致氨逃逸率表計的透光率大幅下降,氨逃逸率表計指示不準(zhǔn)頻繁跳變,嚴(yán)重影響脫硝系統(tǒng)的正常運行,且無法正常反映催化劑的反應(yīng)情況。   脫硝系統(tǒng)催化劑積灰嚴(yán)重,脫硝阻力增加,最嚴(yán)重時阻力達(dá)800Pa,超過正常值200Pa。   在負(fù)荷低于200MW以下時,脫硝入口煙氣溫度低于300℃,由于脫硝系統(tǒng)邏輯設(shè)計不合理,脫硝無法自動停運,因此在監(jiān)視不到位的情況下,脫硝依然運行。此時,由于煙溫低,催化劑活性低導(dǎo)致與氨氣反應(yīng)的效果差,氨氣逃逸率高,硫酸氫氨形成量增加,硫酸氫氨沉積在催化劑表面,在空氣預(yù)熱器換熱管上冷凝析出晶體物質(zhì),與煙塵粘結(jié)一起沉積,降低了催化劑的活性并影響催化劑壽命,增大了空預(yù)器的換熱阻力并增加了堵塞、腐蝕的風(fēng)險。   在調(diào)整噴氨流量時氨氣流量波動大極易造成噴氨流量快速增加,使得空氨比快速升高,導(dǎo)致脫硝跳閘,嚴(yán)重影響脫硝系統(tǒng)的正常運行并降低脫硝的投運率和安全性。   在運行中為控制脫硝效率,使得脫硝出口NOx含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國家標(biāo)準(zhǔn),使得氨氣消耗量大,增加了脫硝運行的費用,降低運行經(jīng)濟(jì)性。   三、原因分析   針對暴露出的問題,組織相關(guān)專業(yè)人員,進(jìn)行了詳細(xì)的分析,具體原因如下:   脫硝系統(tǒng)表計指示不準(zhǔn)確,是由于煙塵大導(dǎo)致采樣管路堵塞造成;脫硝系統(tǒng)阻力大,主要是由于煙氣含塵量增加后,聲波吹灰器吹灰時間設(shè)置不合理造成(原設(shè)置時間為每300秒吹5秒);系統(tǒng)邏輯設(shè)置不合理,該文原載于中國社會科學(xué)院文獻(xiàn)信息中心主辦的《環(huán)球市場信息導(dǎo)報》雜志http://www.ems86.com總第522期2013年第39期-----轉(zhuǎn)載須注名來源人為控制因素多,技術(shù)防控手段欠缺;氨氣流量波動是由于供氨壓力不穩(wěn)定加之調(diào)門特性差造成;氨液消耗量大,主要原因為原采用的恒效率控制方式不合理,脫硝出口NOX含量低于國家標(biāo)準(zhǔn)和脫硝入口NOX含量較高造成的(設(shè)計脫硝入口NOX含量為450mg/Nm3,實際運行值為550~650 mg/Nm3)。   四、實施對策   解決脫硝CMS表計頻繁故障。首先針對實際運行中煙塵含量大易造成表管堵塞的問題,將原設(shè)計的每四小時反吹一次,修改為每兩小時反吹一次,將反吹壓力由原來的0.2MPa修改為0.4MPa。再將表計的定期標(biāo)定時間由原來的兩周一次改為一周一次,并加大對表計的定期維護(hù)工作,對氨逃逸率每天進(jìn)行清理,以保證其透光率和表計的正常指示。   優(yōu)化吹灰解決煙塵量大導(dǎo)致催化效率下降及阻力大的問題。認(rèn)真執(zhí)行檢修工作,要求對脫硝催化劑做到逢停必檢,重點是檢查催化劑積灰情況、聲波吹灰器膜片及噴嘴堵塞磨損情況,并及時進(jìn)行修復(fù)和清理;對吹灰器程控運行方式進(jìn)行優(yōu)化,將原來的每300秒吹5秒修改為每140秒吹10秒,將吹灰壓力由原來的0.4MPa調(diào)整為0.6MPa。   解決氨氣流量波動問題。首先對氨氣蒸發(fā)槽蒸汽調(diào)門和氨氣調(diào)門進(jìn)行解體檢查和更換,確保調(diào)門線性正常,再對自動調(diào)節(jié)裝置進(jìn)行調(diào)整,由原來的根據(jù)蒸發(fā)槽出口壓力調(diào)節(jié)改為根據(jù)SCR區(qū)噴氨調(diào)門前壓力調(diào)整,從而保證了噴氨壓力的穩(wěn)定。   對脫硝控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。在原控制畫面中增加脫硝出入口煙氣NOx含量指示(等于A側(cè)加B側(cè)除以2),增加脫硝壓差顯示(等于出口煙氣壓力減去入口煙氣壓力),增加氨氣消耗量累計值,以便于運行進(jìn)行監(jiān)視和調(diào)整;為防止由于空氨比大造成脫硝跳閘,增加在空氨比大于7%時聯(lián)啟備用稀釋風(fēng)機(jī);稀釋風(fēng)量低于1500Nm3/h時聯(lián)啟備用稀釋風(fēng)機(jī),在空氨比大于7%時禁止開啟噴氨調(diào)門;為防止由于稀釋風(fēng)量中斷造成氨氣大量聚集引發(fā)火災(zāi),增加任一側(cè)稀釋風(fēng)量低于550Nm3/h時,聯(lián)關(guān)該側(cè)噴氨快關(guān)閥和調(diào)門;為防止脫硝在低溫下運行,增加脫硝入口煙氣溫度低于300℃聯(lián)關(guān)同側(cè)噴氨調(diào)門和噴氨快關(guān)閥;為防止氨氣逃逸率高,增加氨氣逃逸率大于3ppm,聯(lián)關(guān)同側(cè)噴氨調(diào)門和噴氨快關(guān)閥;氨逃逸率大于2.5ppm,禁開噴氨調(diào)門并預(yù)關(guān)10%。   優(yōu)化燃燒調(diào)整降低入口煙氣NOx。針對煙氣NOx的產(chǎn)生原理和我廠鍋爐燃燒器實際運行情況[1][2],在保證鍋爐不結(jié)焦和鍋爐效率的前提下,采取以下措施降低入口煙氣NOx含量;空氣預(yù)熱熱器入口過剩空氣量由原來的1.25降至1.15,即氧量由原來的4.2%降至3%左右,經(jīng)過調(diào)整后在煤量不變的情況下煙氣入口NOX含量下降100mg/Nm3左右;對二次風(fēng)配風(fēng)調(diào)整方式進(jìn)行調(diào)整,將原來的從下至上開啟SOFA改為從上至下開,運行中保持第三層SOFA風(fēng)最少開啟50%以上,通過調(diào)整以后在氧量及煤量不變的情況下,入口NOX含量下降80mg/Nm3左右;優(yōu)化磨煤機(jī)運行方式,正常運行中盡量減少上層磨的運行,最上層磨停運后入口NOX含量可下降100mg/Nm3左右。   優(yōu)化控制方式及調(diào)門最佳開度。將原來的恒效率控制方式改為恒量控制方式,即控制煙囪入口NOx在國家標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi),并定期對脫硝出口和煙囪入口進(jìn)行對比,偏差大于50mg/Nm3時即進(jìn)行標(biāo)定;每季度定期在穩(wěn)定鍋爐負(fù)荷和噴氨量的前提下,對噴氨格柵調(diào)門進(jìn)行調(diào)整,根據(jù)氨逃逸率及出口NOx變化,確定每組調(diào)門合理的開度從而提高脫硝效率。   強化運行管理。將脫硝出入口煙氣NOx含量及氨氣消耗量納入小指標(biāo)競賽,并進(jìn)行獎懲;運行主管及時對脫硝系統(tǒng)各數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和對比,及時提出針對性的運行調(diào)整方案;每天運行人員定期對脫硝系統(tǒng)漏氨情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,以減少不必要的氨氣消耗;對于脫硝系統(tǒng)的檢修工作提高監(jiān)護(hù)級別,防止不安全事件的發(fā)生。   四、實施效果   采取以上各措施后,脫硝入口NOx煙氣含量由原來的600mg/Nm3下降至500mg/Nm3,脫硝的氨液消耗量(兩臺機(jī)運行)由原來的每月130噸左右降至現(xiàn)在的每月100噸左右,減小23.1%,大幅提高機(jī)組運行的經(jīng)濟(jì)性;脫硝催化劑阻力由原來的800Pa降至500Pa左右,脫硝投運率增加1%左右;空預(yù)器煙氣側(cè)阻力穩(wěn)定在1100Pa左右。   通過我們不斷的摸索、研究,根據(jù)現(xiàn)場實際情況對脫硝系統(tǒng)進(jìn)行運行優(yōu)化,從而保證了脫硝系統(tǒng)在現(xiàn)有狀態(tài)下安全運行并減少了液氨消耗量,通過提高脫硝系統(tǒng)運行的安全性、經(jīng)濟(jì)性從而提高了機(jī)組運行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。