國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》的
600MW級燃褐煤直流鍋爐超低排放技術(shù)路線分析
600MW級燃褐煤直流鍋爐超低排放技術(shù)路線分析環(huán)保網(wǎng)訊:國內(nèi)褐煤儲量豐富,高水份、高揮發(fā)份、中硫、低灰的低熱值褐煤不適合長途運輸,適合就地轉(zhuǎn)換發(fā)電。研究高水、中硫、低灰褐煤的超低排
環(huán)保網(wǎng)訊:國內(nèi)褐煤儲量豐富,高水份、高揮發(fā)份、中硫、低灰的低熱值褐煤不適合長途運輸,適合就地轉(zhuǎn)換發(fā)電。研究高水、中硫、低灰褐煤的超低排放技術(shù)路線對該類型機組的超低排放具有重大意義。以3臺600MW級燃褐煤空冷機組為模型,對3臺機組的超低排放技術(shù)路線、實際運行情況及綜合經(jīng)濟性進行分析。結(jié)果表明,3臺機組的NOX、煙塵、SO2排放濃度均能達到超低排放標準,經(jīng)濟性比較可知A機組的綜合經(jīng)濟性最優(yōu)越,并對燃該煤種機組的超低排放技術(shù)路線的選擇提出建議。
0引言
超低排放是指在基準氧含量6%條件下,不包含CO2和其它污染物,煙塵、SO2、NOX的排放濃度不高于5mg/m3、35mg/m3和50mg/m3[1]。燃煤電廠實現(xiàn)超低排放是煤炭清潔利用的重要途徑,自《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》實施以來,針對燃煤機組的超低排放技術(shù)開展科研攻關(guān),在役機組通過技術(shù)改造,實現(xiàn)了污染物的超低排放。
新建600MW及以上超(超)臨界燃低水、低灰、低硫、高發(fā)熱量煙煤機組,污染物超低排放的各項指標均能實現(xiàn),然而對于燃用高水、低灰、中硫、低發(fā)熱量褐煤機組,污染物實現(xiàn)超低排放卻鮮有報道。本文以3臺燃錫林浩特地區(qū)褐煤的600MW級空冷機組為研究對象,對3臺機組超低排放的技術(shù)路線進行分析、比較、討論,以期為燃該煤種的同類型機組在選擇超低排放技術(shù)路線方面提供參考。
1鍋爐設備及燃煤概況
本文分析的3臺鍋爐均為單爐膛、一次中間再熱、平衡通風、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、緊身封閉布置、變壓運行直流鍋爐,A爐、B爐Π型鍋爐,C爐為塔式鍋爐。A爐采用四角切圓燃燒,B爐采用前后墻對沖燃燒,C爐采用八角切圓燃燒。3臺鍋爐的燃燒器均采用分級燃燒技術(shù),燃燒器均為低NOX燃燒器,NOX排放濃度的設計值均不超過200mg/m3(O2=6%)。
3臺鍋爐的燃煤均為錫林浩特地區(qū)生產(chǎn)的褐煤,煤質(zhì)工業(yè)分析及元素見表1。從表1可以看出,3臺鍋爐燃煤的全水分大于20%,屬于高水分煤,干燥無灰基揮發(fā)分Vdaf大于37%,屬于高揮發(fā)份煤。A爐、B爐、C爐燃煤的收到基灰分Aar相近,分別為16.86%、19.09%、16.86%,為低等灰分煤。從收到基全硫分St.ar來看,在A爐、B爐、C爐燃煤的收到基全硫分St.ar在1%左右,屬中硫份煤。綜上所述,3臺鍋爐的燃煤均屬于高水份、高揮發(fā)份、中硫、低灰的低熱值褐煤。
2超低排放技術(shù)路線概況
2.1A機組超低排放技術(shù)路線
A機組采用SCR+前置換熱器+干式電除塵器+零補水石灰石-石膏濕法脫硫工藝的超低排放技術(shù)路線。工藝流程圖見圖1。
脫硝系統(tǒng)采用尿素熱解法,催化劑按3+1層設置,煙氣脫硝效率保證值為90%,脫硝后的煙氣NOX的排放值不高于40mg/m3。
除塵系統(tǒng)采用雙室五電場靜電除塵器,每臺鍋爐配置2臺除塵器,燃用設計煤種時停1個供電單元后除塵效率大于99.9%,除塵器出口含塵濃度小于30mg/m3。
脫硫系統(tǒng)采用零補水石灰石-石膏濕法脫硫工藝,脫硫效率大于99.5%,SO2排放濃度小于10mg/m3,脫硫塔出口煙塵濃度小于3mg/m3。
2.2B機組超低排放技術(shù)路線
B機組采用SCR+袋式除塵器+單塔雙循環(huán)脫硫吸收塔+濕式電除塵器的超低排放技術(shù)路線。工藝流程圖見圖2。脫硝系統(tǒng)采用液氨法,催化劑按“2+1”布置,預留1層催化劑的空間,脫硝效率保證值為80%,脫硝裝置出口NOX濃度不高于50mg/Nm3。
除塵系統(tǒng)采用干式除塵器+濕法脫硫塔內(nèi)洗塵+濕式除塵器的組合方案。干式除塵器效率99.2%,出口煙塵濃度不高于40mg/m3;脫硫裝置煙塵洗滌效率50%,脫硫裝置出口液滴濃度不高于50mg/m3,脫硫裝置出口煙塵排放濃度不高于30mg/m3;濕式除塵器效率85%,出口煙塵排放濃度不高于5mg/m3。脫硫系統(tǒng)采用單塔雙循環(huán)技術(shù),脫硫裝置出口SO2排放濃度不超過35mg/m3,脫硫效率不低于99.4%。
2.3C機組超低排放技術(shù)路線
C機組采用SCR+高效低低溫靜電除塵器+單塔雙托盤脫硫吸收塔的超低排放技術(shù)路線。工藝流程圖見圖3。
脫硝系統(tǒng)采用液氨法,脫硝效率為85%,NOX排放濃度低于30mg/m3。除塵系統(tǒng)采用高效低低溫靜電除塵器,并配置高頻電源。每臺爐設置2臺三室五電場的低低溫靜電除塵器,5個電場均采用高頻電源,除塵效率大于99.9%,除塵器出口煙塵排放濃度小于5mg/m3。脫硫系統(tǒng)采用石灰石-石膏濕法脫硫裝置,SO2排放濃度低于35mg/m3,脫硫效率為99.4%。
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