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高爐煤氣干法除塵系統(tǒng)優(yōu)化
高爐煤氣干法除塵系統(tǒng)優(yōu)化干法除塵 高爐煤氣布袋除塵 武鋼大氣網(wǎng)訊:摘 要 針對武鋼5號高爐煤氣干法除塵運行中出現(xiàn)的故障,從溫度、輸灰與清灰周期等方面,分析、優(yōu)化干法除塵系統(tǒng)運行方式
大氣網(wǎng)訊:摘 要 針對武鋼5號高爐煤氣干法除塵運行中出現(xiàn)的故障,從溫度、輸灰與清灰周期等方面,分析、優(yōu)化干法除塵系統(tǒng)運行方式,總結(jié)故障后處理經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞 高爐煤氣 干法除塵 溫度 輸灰系統(tǒng)
1 概述
武鋼的5號高爐煤氣布袋除塵技術(shù)研究開始于2006年,并于2009年初投運,采用干、濕兩用的除塵方式對高爐煤氣除塵。其中,干法布袋除塵效率高,節(jié)水、環(huán)保,煤氣質(zhì)量好,煤氣溫度高,提高TRT發(fā)電效率20%~30%,減少煤洗水用量600噸/小時左右,具有節(jié)能、環(huán)保雙重效益[1]。
5號高爐布袋系統(tǒng)運行十年來,由于高爐煤氣溫度、壓力、流量等參數(shù)波動,在實踐中遇到除塵灰濕度偏大,造成灰板結(jié)、輸灰管堵塞等故障[2],不斷優(yōu)化除塵系統(tǒng)運行方式,提高故障處理能力,滿足一定工況下的運行穩(wěn)定性[3]。
2 系統(tǒng)工藝介紹
武鋼5號高爐煤氣除塵系統(tǒng)由布袋干法除塵及文丘里管濕法除塵組成,除塵后凈煤氣經(jīng)TRT發(fā)電送入煤氣主管。見圖1。
圖2-1中,BU為蓄熱緩沖器,WT為煤氣脫氯塔,濕法除塵為傳統(tǒng)文丘里管,此處不做介紹。布袋除塵系統(tǒng)由蓄熱緩沖器,φ6032除塵器箱體(14套),過濾系統(tǒng),脈沖反吹系統(tǒng),卸、輸灰系統(tǒng),φ4032大灰倉(2套),氮氣系統(tǒng),煤氣脫氯塔組成。
蓄熱緩沖器設(shè)計煤氣流量48萬~60萬Nm3/h,煤氣壓力0.197~0.247 MPa,內(nèi)部敷設(shè)耐火磚,可以有效控制高爐溫度沖擊性的波動,在蓄熱緩沖器整體蓄熱到180℃后,即使其入口煤氣溫度上升到750℃,且持續(xù)五分鐘,其出口煤氣溫度仍能保持在350℃以下,在正常運行過程中對高爐高爐煤氣溫度波動可有效進(jìn)行穩(wěn)定。
除塵器箱體由14套φ6032mm筒體構(gòu)成,單筒體濾袋數(shù)量498條,濾袋規(guī)格為φ130×7000,總過濾面積19922m2,濾袋采用玻璃纖維與P84纖維復(fù)合材料制作,具有耐高溫、過濾風(fēng)量大、使用壽命長、除塵效率高、耐酸堿、耐腐蝕、化學(xué)穩(wěn)定性好等多種優(yōu)點。每個箱體設(shè)氮氣包2個,各設(shè)氮氣脈沖閥21臺;筒體上下部均設(shè)有檢修人孔;筒體入口、出口均設(shè)有蝶閥、插板閥、放散管,可與系統(tǒng)隔離,方便單獨處理煤氣進(jìn)行檢修。
輸灰系統(tǒng)采用濃相氣力輸灰方式,輸灰系統(tǒng)用氮氣壓力為0.7MPa,其中輸灰用氮氣減壓至0.4MPa使用,氣動閥門動力氣源用氮氣為0.7MPa。每個倉泵帶有料位計一臺,倉泵本體設(shè)有壓力變送器一臺,氣動進(jìn)料閥(DN200)一臺,氣動出料閥 (DN100)一臺,為防粉塵磨損輸灰管,輸送管道彎頭內(nèi)襯耐磨陶瓷。倉泵下封頭設(shè)一流化氣室,內(nèi)裝流化盤,流化氣室與氮氣管道相聯(lián),通過加壓閥控制氮氣的流入,見圖2-2。
氮氣系統(tǒng)以武鋼氧氣公司輸送的2.5MPa氮氣為氣源,建有2座20m3氮氣儲氣罐。氮氣經(jīng)降壓、調(diào)壓后分別供脈沖反吹系統(tǒng),輸灰系統(tǒng)和氮氣炮、花格板清掃使用。
在高爐煤氣出口進(jìn)入煤氣主管前設(shè)有一座洗凈塔,該裝置在干法除塵運行時開啟,溶解高爐煤氣中存在的少量酸性氣體成分。
3 干法除塵系統(tǒng)的優(yōu)化
3.1 干法除塵系統(tǒng)運行溫度的優(yōu)化
5號高爐布袋系統(tǒng)入口的荒煤氣溫度決定了布袋筒體內(nèi)飽和水量。正常運行條件下,布袋筒體內(nèi)絕對壓力為340kPa左右,該壓力下的水蒸氣飽和溫度為138℃[4]。當(dāng)溫度超過138℃,過熱蒸氣隨煤氣出布袋筒體進(jìn)入凈煤氣管,在煤氣管道冷卻后,以液態(tài)水形式于冷凝裝置排出煤氣管道。而當(dāng)煤氣溫度低于138℃時,煤氣濕度達(dá)到一定程度,會形成飽和水附著布袋筒體濾袋上,影響濾袋使用壽命[5]和布袋輸灰系統(tǒng)穩(wěn)定。
當(dāng)布袋筒體溫度低于138℃時,布袋筒體內(nèi)存在一定量飽和水,當(dāng)飽和水達(dá)到一定量才會對除塵系統(tǒng)產(chǎn)生影響。為提高布袋運行率,采用低溫試運行,判斷堵管及濾袋損害情況,確定運行方式。
當(dāng)煤氣溫度在90℃~100℃時,會造成輸灰不暢,但不影響正常運行、濾袋無明顯板結(jié)灰[6];
當(dāng)煤氣溫度低于90℃時,頻繁出現(xiàn)堵管、濾袋存在板結(jié)灰,即不適合干法運行。
故優(yōu)化后的運行方式為:
(1)當(dāng)布袋入口溫度在90℃~100℃時,應(yīng)及時與聯(lián)系高爐,看高爐能否進(jìn)行升溫運行。
(2)當(dāng)布袋入口荒煤氣溫度低于90℃時,操作人員做好干法倒?jié)穹ㄟ\行準(zhǔn)備。
(3)當(dāng)布袋入口荒煤氣溫度低于90℃持續(xù)超過10分鐘時,按倒換規(guī)定倒換至濕法運行。
(4)倒?jié)穹ㄟ\行后,操作人員密切關(guān)注VS入口煤氣溫度,若VS入口煤氣溫度高于100℃持續(xù)1小時以上且比較穩(wěn)定,則立即倒至干法運行。
3.2 干法除塵系統(tǒng)輸灰周期的優(yōu)化
5號高爐布袋除塵系統(tǒng)采用倉式泵濃相輸灰工藝,其具有灰氣比高、對管路設(shè)施磨損小、能耗低的特點,但如果沒有達(dá)到濃相輸灰的工藝條件,則會造成輸灰管磨損破裂,導(dǎo)致除塵灰外泄揚塵,污染環(huán)境、影響生產(chǎn)。而要達(dá)到濃相輸灰工藝要求,則需要確定輸灰灰量,輸灰時間等。
在濃相氣力輸灰系統(tǒng)中,一般選擇將倉泵的料位控制在1/3~1/2,這樣有利于在流化的過程中,氮氣與粉塵更好的混合,有利于輸送,并在輸送的過程中,保證一定的灰氣比。
下列計算公式是我們總結(jié)經(jīng)驗,得出的計算倉泵輸灰時間的公式:
高爐正常運行過程中,不同煤氣溫度下,布袋除塵灰量統(tǒng)計為:當(dāng)煤氣溫度于90℃~110℃,布袋輸灰總量約2.5噸/小時;當(dāng)煤氣溫度在110℃~180℃時,布袋輸灰總量約3噸/小時;當(dāng)煤氣溫度大于180℃時,布袋輸灰總量約3.5噸/小時。
此外,布袋粗除塵效果較差、煤氣流量持續(xù)較大時,布袋輸灰總量大于3.5噸/小時。
現(xiàn)5號高爐投運10個筒體,單臺倉泵容積為0.6m3,高爐灰堆積密度為1.3g/cm3,忽略粉塵堆積安息角因素,計算單臺倉泵在不同工況下的下灰時間為:
(1)輸灰量為2.5噸/小時情況下的輸灰周期:0.6÷(2.5÷10÷1.3)÷3=1.04h=62.4min
(2)輸灰量為3噸/小時情況下的輸灰周期:0.6÷(3÷10÷1.3)÷3=0.87h=52min
(3)輸灰量為3.5噸/小時情況下的輸灰周期:0.6÷(3.5÷10÷1.3)÷3=0.74h=44min
為避免發(fā)生堵管和輸灰管磨損,優(yōu)化后的輸灰方式為:
(1)當(dāng)筒體煤氣溫度在90℃~110℃時,倉泵輸灰時間設(shè)置為60分鐘。
(2)當(dāng)筒體煤氣溫度在180℃以內(nèi),倉泵輸灰時間設(shè)置為50分鐘。
(3)當(dāng)輸灰總量大于3.5噸/小時或筒體煤氣溫度高于180℃時,倉泵輸灰時間設(shè)置為40分鐘。
3.3 布袋輸灰系統(tǒng)堵塞后處置方法優(yōu)化
現(xiàn)5號高爐布袋除塵系統(tǒng)為14個筒體,共兩排來布置,即1、2、3、4、5、6、7號布置在一排,8、9、10、11、12、13、14號布置在另一排,每一排輸灰主管路都可以通過閥門倒換分別向任意一個大灰倉輸灰,布袋輸灰系統(tǒng)工藝簡圖如圖3-1。現(xiàn)以1—7#一排筒體為例分析如下:
當(dāng)任一倉泵出現(xiàn)輸灰堵管現(xiàn)象,即輸灰過程中倉泵內(nèi)壓力無法泄壓至0.05MPa以下時,若不及時停運所有倉泵,則會出現(xiàn)其他倉泵灰繼續(xù)輸送至主管,造成輸灰主管積灰增加,加壓輸灰時增加灰板結(jié),使輸灰管堵塞加重,嚴(yán)重時需拆除所有主管進(jìn)行處理。若處理不當(dāng),停運倉泵后,先通過加壓7#倉泵疏通主輸灰管時,由于管段過長,疏通灰量過多、輸灰沖擊力衰減,導(dǎo)致無法吹通的同時,加重堵塞。故規(guī)定采用以下方式進(jìn)行處理優(yōu)化:
(1)增加輸灰堵管報警系統(tǒng),便于直接判斷系統(tǒng)堵管;
(2)立即停運堵塞單邊所有倉泵及助吹;
(3)加壓1#倉泵至0.35MPa后,開出料閥疏通1#倉泵至大灰倉段輸灰管;
(4)至1#倉泵疏通后,依次疏通2#、3#、4#、5#、6#、7#倉泵,直至完全疏通。
3.4 布袋輸灰系統(tǒng)主輸灰管堵管檢修方案優(yōu)化
高爐煤氣經(jīng)過布袋除塵后,粉塵經(jīng)過布袋輸灰系統(tǒng)成為除塵灰,故布袋輸灰管堵塞成分為高爐煤氣粉塵。現(xiàn)通過分析布袋除塵粉塵中的化學(xué)成分,見表3-1,找出最佳清堵方法,分析如下:
除塵灰用水浸泡后,試紙檢測溶液呈弱堿性,其中K2O 、Na2O易溶于水呈堿性,Al2O3、CaO、MgO微溶于水呈弱堿性,故當(dāng)用水對除塵灰進(jìn)行浸泡時,能使板結(jié)的除塵灰部分溶于水,板結(jié)塊能在一定程度上分散;再采用沖洗方式,將分散的除塵灰排干凈。同時,由于除塵灰溶于水部分呈弱堿性,對輸灰管道無腐蝕作用,故方法可行。
為實現(xiàn)環(huán)保要求,浸泡、沖洗水采用煤循水,沖洗后的煤循水排入集水井,通過泥漿泵返至水站循環(huán)利用。通過實踐,管道堵塞檢修時間減少50小時以上,同時較少拆卸直管勞動強度和人工成本。具體檢修步驟如下:
(1)當(dāng)布袋系統(tǒng)直管段堵塞,通過各倉泵加壓確認(rèn)堵塞管段具體位置,根據(jù)具體位置拆卸相應(yīng)管段的法蘭和倉泵后彎管;
(2)在直管段、拆卸的彎管加煤循水浸泡約24小時后,沖洗干凈;
(3)一次安裝直管段、彎管,用直管段一側(cè)倉泵氮氣、助吹進(jìn)行吹掃,另一側(cè)拆堵板形成對流;
(4)吹掃約20小時后檢查各管段情況,干燥后投入布袋系統(tǒng)。
4 小結(jié)
武鋼有限5號高爐布袋除塵系統(tǒng),在經(jīng)過筒體運行溫度、輸灰周期、輸灰管堵塞處置以及輸灰主管堵塞檢修方案等一系改進(jìn)、優(yōu)化,布袋輸灰系統(tǒng)管道、閥門使用壽命、布袋除塵系統(tǒng)運行率、檢修效率均得到有效改善。
在輸灰工藝上,由于輸灰系統(tǒng)稱重裝置設(shè)置在大灰倉,無法準(zhǔn)確反映輸灰管中灰量,輸灰過程中只能通過粗略計算固氣比,經(jīng)驗公式仍存在一定缺陷。在實際運行過程中,還達(dá)不到濃相輸灰要求,輸灰管道、閥門仍有一定磨損,同時氮氣耗量較大。下一步還需進(jìn)一步優(yōu)化輸灰工藝,找出最優(yōu)化輸灰間隔時間,真正達(dá)到濃相輸灰技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
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