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技術(shù) | 水泥窯協(xié)同處置生活垃圾后SP余熱鍋爐的改造

來(lái)源:環(huán)保節(jié)能網(wǎng)
時(shí)間:2021-02-21 09:07:35
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技術(shù) | 水泥窯協(xié)同處置生活垃圾后SP余熱鍋爐的改造水泥窯協(xié)同處置 固體廢棄物 生活垃圾固廢網(wǎng)訊:摘要:探討了水泥窯協(xié)同處置生活垃圾后余熱鍋爐的熱風(fēng)條件變化,通過(guò)對(duì)水泥窯熱工標(biāo)定和

水泥窯協(xié)同處置 固體廢棄物 生活垃圾

固廢網(wǎng)訊:摘要:探討了水泥窯協(xié)同處置生活垃圾后余熱鍋爐的熱風(fēng)條件變化,通過(guò)對(duì)水泥窯熱工標(biāo)定和余熱鍋爐熱工計(jì)算等方式,全面評(píng)估余熱鍋爐的運(yùn)行工況,并詳細(xì)分析和計(jì)算了SP余熱鍋爐改造的可行性和收益,為水泥企業(yè)節(jié)能降耗提供依據(jù),對(duì)實(shí)際生產(chǎn)具有指導(dǎo)意義。

隨著垃圾圍城的問(wèn)題日益突出,華新水泥股份有限公司充分研究水泥窯協(xié)同處理固體廢棄物在節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境、影響熟料質(zhì)量和產(chǎn)量等方面的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn),迅速調(diào)整戰(zhàn)略方向,從單一水泥制造向利用水泥窯來(lái)減量化、無(wú)害化以及資源化處置城市生活垃圾的方向發(fā)展。隨著協(xié)同處置生活垃圾的量越來(lái)越多,水泥廠的余熱發(fā)電工況發(fā)生了很大的變化。

1 協(xié)同處置生活垃圾后對(duì)余熱發(fā)電的影響

以一條4 000 t/d水泥生產(chǎn)線為例,配套建設(shè)裝機(jī)容量7.5 MW的純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)。在不影響水泥生產(chǎn)線正常生產(chǎn)的前提下,平均發(fā)電功率可以達(dá)到6 000 kW,扣除自用電后凈發(fā)電量約33.5 kWh/t熟料,可滿足水泥廠30%的用電量。

水泥窯在協(xié)同處置生活垃圾后,垃圾在分解爐內(nèi)燃燒可以貢獻(xiàn)熱量,替代一部分煤,即熟料燒成的煤耗會(huì)下降;同時(shí)由于垃圾水分高、灰分大和熱值低的特點(diǎn),燃燒需要的空氣量和產(chǎn)生的煙氣量比燃煤要高很多,熟料燒成的總熱耗會(huì)上升。這樣導(dǎo)致的結(jié)果是,協(xié)同處置生活垃圾后要想熟料產(chǎn)量不降低或少量降低的話,高溫風(fēng)機(jī)需要增加抽風(fēng)量保證窯系統(tǒng)通風(fēng)。熟料冷卻機(jī)前段的高溫風(fēng)被更多的抽到窯尾以后,窯頭AQC余熱鍋爐可回收的風(fēng)量和風(fēng)溫都顯著下降,AQC爐的產(chǎn)汽量降低,甚至退爐;預(yù)熱器出口的煙氣溫度上升了20~60 ℃,煙氣體積也增加了10%~30%,窯尾SP余熱鍋爐的產(chǎn)汽量上升,但SP爐排煙溫度也會(huì)上升,多出一部分熱量不能被完全回收利用。本文只研究通過(guò)對(duì)SP爐改造來(lái)回收窯尾未完全利用的熱量,供大家交流。

2 協(xié)同處置生活垃圾前SP爐運(yùn)行情況

我公司早期建設(shè)的一條新型干法熟料生產(chǎn)線額定產(chǎn)量4 000 t/d,配套余熱發(fā)電的SP爐為立式布置的自然循環(huán)單壓鍋爐,產(chǎn)生的過(guò)熱蒸汽與AQC爐的過(guò)熱蒸汽在分汽缸混合后進(jìn)入汽輪機(jī)。SP爐的出廠設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。

表1 SP爐出廠設(shè)計(jì)參數(shù)

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經(jīng)過(guò)對(duì)水泥生產(chǎn)線進(jìn)行熱工標(biāo)定,工廠的相關(guān)生產(chǎn)參數(shù)為:熟料產(chǎn)量3 600 t/d,SP爐的進(jìn)口風(fēng)量為210 000 Nm3/h,單位熟料煙氣量1.4 Nm3/kg,進(jìn)口風(fēng)溫358 ℃[4]。由于SP爐進(jìn)口的風(fēng)量、風(fēng)溫和主蒸汽壓力都與設(shè)計(jì)值存在差異,因此需要利用熱工模型對(duì)SP爐做一個(gè)在新工況下的模擬計(jì)算,核算出SP爐排煙溫度應(yīng)該是219 ℃,而實(shí)際標(biāo)定出SP爐排煙溫度是238 ℃,SP爐改造前各工況參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表2。

表2 SP爐改造前各工況參數(shù)對(duì)比

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SP爐實(shí)際運(yùn)行的排煙溫度比核算出來(lái)的理論值高19 ℃,主蒸汽流量減少,說(shuō)明SP爐熱交換效率低,是鍋爐受熱面積灰后所致。

3 協(xié)同處置生活垃圾后SP爐運(yùn)行情況分析

為了節(jié)能降耗,該工廠計(jì)劃利用大修時(shí)間對(duì)預(yù)熱器及相關(guān)設(shè)備技改,并同時(shí)開(kāi)始處置生活垃圾。根據(jù)已投運(yùn)的協(xié)同處置工廠運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),年修后預(yù)熱器出口的煙氣流量和溫度將大幅上升。

如果年修只對(duì)SP爐進(jìn)行常規(guī)的清灰和漏風(fēng)處理,雖然SP爐的主蒸汽流量和溫度仍然會(huì)隨著進(jìn)口煙氣流量和溫度的提高而大幅度增加,從而提高發(fā)電量,但同時(shí)會(huì)產(chǎn)生如下問(wèn)題:

(1)SP爐產(chǎn)汽量會(huì)增加至24.9t/h,出口溫度高達(dá)251℃,而原料烘干只需要200℃。

(2)省煤器出口的熱水含汽率達(dá)到2.2%,煙風(fēng)溫度波動(dòng)后省煤器出口熱水管道可能會(huì)產(chǎn)生汽塞,情況嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致給水管道振動(dòng)。

(3)高溫風(fēng)機(jī)進(jìn)口工況風(fēng)量和壓力都大幅上升,超負(fù)荷運(yùn)行。

4 協(xié)同處置生活垃圾后SP爐改造方案

4.1 改造基準(zhǔn)條件

為了進(jìn)一步充分回收SP爐出口的余熱資源,改善高溫風(fēng)機(jī)運(yùn)行工況,在保證原料烘干的前提下,決定利用大修時(shí)間對(duì)該工廠SP爐進(jìn)行同步改造,SP爐改造基準(zhǔn)條件見(jiàn)表3。

表3 SP爐改造基準(zhǔn)條件

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4.2 改造方案主要內(nèi)容

為了減小改造工作量,盡可能利用SP爐現(xiàn)有框架,根據(jù)SP爐的受熱面布置情況,制定以下改造方案,見(jiàn)圖1。

(1)過(guò)熱器部分

為防止主蒸汽溫度過(guò)高后汽輪機(jī)進(jìn)汽超溫,過(guò)熱器管束不動(dòng)。進(jìn)口煙道和過(guò)熱器的內(nèi)護(hù)板進(jìn)行升級(jí)為耐熱鋼,使其具備<550 ℃煙溫的使用條件。

(2)蒸發(fā)器部分

在原四組蒸發(fā)器的基礎(chǔ)上增加兩組:將原省煤器改為蒸發(fā)器,再新增一組蒸發(fā)器。

(3)省煤器部分

新增一組省煤器。

(4)其他

調(diào)整相應(yīng)的汽水管路、鍋爐內(nèi)護(hù)板、保溫層及彩鋼瓦,上下兩組受熱面間布置膨脹節(jié)。

為了給新增管束騰出布置空間,出口煙道和拉鏈機(jī)需要下移。下灰管通過(guò)混凝土平臺(tái)上開(kāi)孔接出,拉鏈機(jī)平臺(tái)重新做成鋼平臺(tái),通過(guò)鋼橫梁固定在鍋爐混凝土柱子上。

在原鍋爐鋼結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,增加兩圈鋼橫梁及通風(fēng)梁,并對(duì)原鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行必要的加強(qiáng);增設(shè)兩層平臺(tái),扶梯改造。

鍋爐出口風(fēng)管重新制作、連接,并且調(diào)整管道連接的角度,使通風(fēng)流暢。

改造后SP爐總圖見(jiàn)圖1,熱力計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表4。

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圖1 改造后SP爐總圖

表4 改造后SP爐熱力計(jì)算結(jié)果

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5 改造投資及收益

5.1 改造周期

正規(guī)鍋爐廠管道備件的供貨周期是收到預(yù)付款后2個(gè)月交貨,因此需要在改造前3個(gè)月準(zhǔn)備訂貨。

施工順序:施工技術(shù)交底→停窯前進(jìn)場(chǎng)制作出口風(fēng)管非標(biāo)→停窯后拆除相應(yīng)護(hù)板和出口風(fēng)管→灰斗和拉鏈機(jī)下移→安裝新增換熱管束→水壓試驗(yàn)→回裝相應(yīng)護(hù)板和出口風(fēng)管→交工驗(yàn)收。停窯前半個(gè)月進(jìn)場(chǎng),停窯后安裝工程需要約1個(gè)月施工期。

5.2 改造費(fèi)用

改造工程需要正規(guī)鍋爐廠做熱力和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)并供貨,安裝公司需要擁有特種設(shè)備(鍋爐)維修、改造的資質(zhì)。改造工程要向當(dāng)?shù)靥貦z所部門(mén)進(jìn)行報(bào)檢,并由其驗(yàn)收水壓試驗(yàn)。

SP爐改造工作范圍為:增加受熱面,更換和增加部分墻板、鋼結(jié)構(gòu)、汽水管道,增加平臺(tái)扶梯,拉鏈機(jī)移位,增加對(duì)應(yīng)的儀表等,預(yù)計(jì)總投資約298萬(wàn)元。

5.3 改造效益

通過(guò)增加SP爐受熱面,進(jìn)一步回收窯尾煙氣熱量,SP爐能夠多發(fā)電約800 kW,年運(yùn)行時(shí)間按7 000 h計(jì),電費(fèi)按0.5元/kWh計(jì),改造工程年創(chuàng)收益為800×7 000×0.5=280萬(wàn)元,投資回報(bào)期1.1年。協(xié)同處置后SP爐是否改造熱力計(jì)算對(duì)比見(jiàn)表5。

表5 協(xié)同處置后SP爐是否改造熱力計(jì)算對(duì)比

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SP爐改造后出口煙氣溫度降低,煙氣的工況流量變?。挥捎谠黾恿耸軣崦?,鍋爐的阻力會(huì)增加約200 Pa。根據(jù)理論計(jì)算并查看風(fēng)機(jī)曲線,高溫風(fēng)機(jī)的功率會(huì)略微下降,收益不計(jì)。

SP爐改造后蒸發(fā)量上升,但由于主蒸汽管道直徑不變,主蒸汽沿程阻力會(huì)增加。鍋爐本體改造成功后,可視運(yùn)行情況對(duì)主蒸汽管道進(jìn)行擴(kuò)徑改造。

6 總結(jié)

水泥廠協(xié)同處置生活垃圾后,整個(gè)熟料燒成系統(tǒng)及配料都會(huì)發(fā)生相應(yīng)變化,余熱發(fā)電的運(yùn)行工況也隨之發(fā)生了較大變化。本文結(jié)合華新水泥協(xié)同處置生活垃圾的工程實(shí)例,提出對(duì)SP爐的改造升級(jí),投資小,收益大,可供其他工廠參考借鑒。此外,隨著協(xié)同處置生活垃圾的處置量和余熱發(fā)電量的提高,水泥廠實(shí)現(xiàn)對(duì)天然礦物燃料和電能的零消耗未來(lái)可期!