國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)關(guān)于印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》的
某廚余垃圾資源化利用廠存在問(wèn)題與對(duì)策
某廚余垃圾資源化利用廠存在問(wèn)題與對(duì)策廚余垃圾資源化利用 廚余垃圾處理 厭氧發(fā)酵固廢網(wǎng)訊:某廚余垃圾資源化利用廠是以設(shè)計(jì)處理能力1000噸/日的廚余垃圾資源化利用設(shè)施,2013年招投
固廢網(wǎng)訊:某廚余垃圾資源化利用廠是以設(shè)計(jì)處理能力1000噸/日的廚余垃圾資源化利用設(shè)施,2013年招投標(biāo),2014年簽訂BOT協(xié)議,至今不能正常生產(chǎn)。為“打通生產(chǎn)線,基本達(dá)產(chǎn)”,市局派專班進(jìn)駐,指導(dǎo)、督促整改。通過(guò)調(diào)查分析,專班找出了問(wèn)題,分析了原因,并給出了對(duì)策。
1.存在問(wèn)題及其原因
1.1存在問(wèn)題
總問(wèn)題是不能連續(xù)處理廚余垃圾,具體問(wèn)題主要是壓榨缸壁孔被堵塞。壁孔堵塞的后果一是漿液不能排出,使得壓榨殘?jiān)矢哌_(dá)70%以上,增大了殘?jiān)幹贸杀?,且不能滿足壓榨殘?jiān)实陀?0%的合同要求;后果二是壓榨生產(chǎn)(批序式),因而預(yù)處理乃至廚余垃圾資源化利用生產(chǎn)線不得不中斷。
此外,該廠還存在一些其他問(wèn)題,主要是管理不善,臭氣擾民,設(shè)備故障率較高,尤其是物料輸送皮帶裝置和蒸煮釜等設(shè)備故障率較高,蒸煮釜卸料過(guò)程存在安全隱患,原料倉(cāng)和1/2級(jí)熟料倉(cāng)沒(méi)有應(yīng)急通道等。這些問(wèn)題雖然不會(huì)導(dǎo)致全廠停產(chǎn),但對(duì)運(yùn)行效率、生產(chǎn)成本和安全生產(chǎn)等將產(chǎn)生負(fù)面影響。
1.2原因
導(dǎo)致上述問(wèn)題的原因來(lái)自技術(shù)和思想兩方面。
1.2.1技術(shù)原因
技術(shù)欠缺主要表現(xiàn)在以下3個(gè)方面。
1、蒸煮水解及其蒸煮釜設(shè)計(jì)方面。該廠將濕式厭氧發(fā)酵過(guò)程分解成蒸煮水解、酸化和沼氣化3個(gè)獨(dú)立過(guò)程,蒸煮水解是其創(chuàng)新,雖然經(jīng)過(guò)中試,但從未用于大規(guī)模廚余垃圾處理工程。蒸煮水解的主要目的是細(xì)胞破壁以便于壓榨制漿和縮短水解過(guò)程的時(shí)間,但運(yùn)行能耗高,蒸煮1t廚余垃圾消耗蒸汽150kg左右。蒸煮釜是蒸煮水解也是廚余垃圾預(yù)處理的關(guān)鍵設(shè)備之一,蒸煮釜結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及其運(yùn)行參數(shù)(耗汽量、蒸煮時(shí)間、壓力等)有待優(yōu)化。
2、水洗壓榨及其壓榨機(jī)設(shè)計(jì)方面。
該廠廚余垃圾預(yù)處理采用“人工分揀+蒸煮+二級(jí)水洗/壓榨”工藝,預(yù)處理工藝長(zhǎng),既增大了運(yùn)行成本又降低了預(yù)處理的可靠性,且水洗裝置過(guò)于簡(jiǎn)單(2及熟料倉(cāng)僅簡(jiǎn)易安裝水管,1級(jí)熟料倉(cāng)竟連水管也沒(méi)有安裝),水洗制漿效率較低,尤其關(guān)鍵設(shè)備壓榨機(jī)的壓榨缸及其壁孔的直徑都偏大,對(duì)壓榨制漿產(chǎn)生嚴(yán)重的負(fù)面影響:壓榨缸徑高達(dá)2m,導(dǎo)致需要較長(zhǎng)壓榨時(shí)間方能將壓榨缸中心漿液壓榨排出,否則便會(huì)產(chǎn)生溏心現(xiàn)象;更失敗的設(shè)計(jì)是壓榨缸的內(nèi)壁孔高達(dá)ɸ30(外壁孔徑ɸ50),當(dāng)壓力超過(guò)一定值(可稱為堵塞壓力)后極易被塑料、布條、粗纖維等物質(zhì)堵塞,為避免壁孔堵塞必須將壓榨壓力控制在堵塞壓力之下,這限制了壓榨制漿效率的提高和壓榨殘?jiān)实慕档汀?/p>
此外,壓榨上活塞表面呈球面,當(dāng)其從上往下壓榨時(shí),勢(shì)必會(huì)將垃圾擠向壓榨缸外壁,加劇壓榨缸壁孔堵塞。
3、垃圾儲(chǔ)坑及其臭氣控制方面
除預(yù)處理工藝過(guò)長(zhǎng)增大臭氣控制難度外,該廠共有3個(gè)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)垃圾儲(chǔ)坑(為了滿足長(zhǎng)預(yù)處理工藝的需要),多而大,增大了垃圾儲(chǔ)坑的密封難度,且難避免儲(chǔ)坑內(nèi)垃圾腐爛發(fā)臭,亦增大了臭氣控制難度。
1.2.2思想原因
無(wú)論是技術(shù)不足導(dǎo)致的硬傷還是管理不善,根本性原因還是指導(dǎo)思想不正確所致。該廠技術(shù)、管理存在嚴(yán)重的內(nèi)卷化,表現(xiàn)在3個(gè)方面。
1、簡(jiǎn)單問(wèn)題復(fù)雜化。預(yù)處理工藝過(guò)于復(fù)雜,工序主功能定位不清或被現(xiàn)場(chǎng)弱化,如對(duì)水洗對(duì)壓榨的作用重視不夠,弱化了水洗裝置的設(shè)計(jì),甚至廢棄了一級(jí)水洗,致使工序功能與預(yù)期嚴(yán)重偏離甚至被廢棄。
2、無(wú)休止的改進(jìn),且沉陷在次要環(huán)節(jié)(設(shè)備)和細(xì)節(jié),甚至對(duì)皮帶輸送裝置也要進(jìn)行技術(shù)改進(jìn),迷失了整改方向,使生產(chǎn)項(xiàng)目變成試驗(yàn)研究項(xiàng)目。
3、股東之間、甲乙方之間互拼內(nèi)耗,致使項(xiàng)目公司缺乏領(lǐng)導(dǎo)力和執(zhí)行力。
2.對(duì)策與建議
2.1在現(xiàn)有基礎(chǔ)上整改
坊間甚至項(xiàng)目公司高層希望將預(yù)處理工藝更換為生料高壓壓榨制漿工藝,這樣當(dāng)然是理想做法。生料高壓壓榨制漿工藝的流程短,穩(wěn)定可靠,已在廣州成功運(yùn)行,且生料高壓壓榨效率高,殘?jiān)士山档偷?0%左右。但問(wèn)題是引進(jìn)高壓榨設(shè)備需要新投資近1億左右,且需要廢棄現(xiàn)有設(shè)備和改造廠房,整改時(shí)間在半年以上,這些都是不現(xiàn)實(shí)或不允許的。
也有聲音提出改造壓榨機(jī),主要是縮小壓榨缸徑和壁孔直徑。除需要追加經(jīng)費(fèi)外,主要是改造時(shí)間在半年左右,這是不允許的。
比較現(xiàn)實(shí)的是在現(xiàn)有基礎(chǔ)上整改?!霸诂F(xiàn)有基礎(chǔ)上整改”的重點(diǎn)在于打通與優(yōu)化預(yù)處理工藝,關(guān)鍵在于解決壓榨缸壁孔堵塞問(wèn)題和能否將殘?jiān)式档偷?0%以下,指導(dǎo)原則是把握系統(tǒng)與局部、工藝工序與設(shè)備、數(shù)量與質(zhì)量、各個(gè)擊破與全面提升等之間的正確關(guān)系。調(diào)研過(guò)程中發(fā)現(xiàn)調(diào)試不全面不充分,在此基礎(chǔ)上判斷設(shè)備、工序或工藝質(zhì)量不行是不科學(xué)不可信的。
2.2打通與優(yōu)化預(yù)處理工藝
在現(xiàn)有基礎(chǔ)上打通與優(yōu)化預(yù)處理工藝的關(guān)鍵的關(guān)鍵是在現(xiàn)有壓榨機(jī)(壓榨缸徑和壁孔直徑不變)下解決壁孔堵塞問(wèn)題。為此,需要掌握上下活塞行程、壓力、壓榨時(shí)間、水洗效果等對(duì)壁孔堵塞和壓榨殘?jiān)实挠绊?。通過(guò)調(diào)試,得出以下結(jié)果:
(1)縮短上活塞行程,讓上活塞只運(yùn)行到并停留在剛好堵住壓榨缸進(jìn)出口(在同一標(biāo)高上)的位置,之后,將下活塞由下至上運(yùn)行。如此安排上、下活塞的行程不僅防止垃圾從壓榨缸進(jìn)出口擠出,更重要的是可有效克服壓榨缸內(nèi)垃圾被擠向外壁從而堵塞壁孔;
(2)油缸壓力控制在17MPa∽20MPa,在此范圍內(nèi),壓榨缸中心殘?jiān)逝c外部殘?jiān)氏嗖詈苄 毫π∮?7MPa將產(chǎn)生溏心現(xiàn)象,壓力高于20MPa將導(dǎo)致壁孔堵塞。
(3)擠壓時(shí)間控制在380s∽520s,其中,下活塞運(yùn)行時(shí)間180s∽300s,保壓時(shí)間,200s∽220s,壓榨缸中心殘?jiān)逝c外部殘?jiān)氏嗖詈苄 ?/p>
(4)加強(qiáng)水洗,有利于降低壓榨殘?jiān)省?/p>
實(shí)驗(yàn)表明,可同時(shí)保證壓榨缸壁孔不堵塞和壓榨殘?jiān)式档?5%以內(nèi)。在此基礎(chǔ)上,提出了“蒸煮+一次水洗+一次壓榨+壓榨殘?jiān)逊鸥苫钡念A(yù)處理工藝,恢復(fù)與加強(qiáng)一級(jí)熟料倉(cāng)的水洗功能,將2級(jí)熟料倉(cāng)改造成殘?jiān)逊鸥苫瘋}(cāng),廢除2級(jí)熟料倉(cāng)的水洗功能和2級(jí)壓榨工序,同時(shí),回流部分沼液作為水洗水,并建議將來(lái)取消人工分揀工序(因整改時(shí)間較長(zhǎng),此次暫不取消)。整改后的廚余垃圾資源化利用工藝流程見(jiàn)下圖。
2.3提高發(fā)酵漿液的含固率
制作濕式厭氧發(fā)酵漿料需要大量外加水,同時(shí),濕式厭氧發(fā)酵又會(huì)產(chǎn)生大量沼液和沼渣。外加水、沼液、沼渣與發(fā)酵漿料的含固率直接相關(guān),見(jiàn)下圖。
優(yōu)化發(fā)酵漿料的含固率、沼液回流率和中水回用率等參數(shù)是運(yùn)行管理的重要內(nèi)容。建議將發(fā)酵漿料的含固率控制在10%∽14%,加大沼液回流比例,最好將排入污水處理設(shè)施的沼液量控制在800m3/d以內(nèi),加大中水回用量,盡可能減少外加水量。
2.4成立調(diào)試組
鑒于項(xiàng)目公司管理架構(gòu)、管理隊(duì)伍、管理制度和管理方法等不善,而且項(xiàng)目各方存在互拼內(nèi)耗問(wèn)題,專班要求設(shè)立了綜合協(xié)調(diào)組、系統(tǒng)集成組、物料輸送組、壓榨組(預(yù)處理組)、厭氧發(fā)酵組和臭氣控制組,將合適的人放在合適位置,更好地發(fā)揮專班的指導(dǎo)督促作用。
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