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生產(chǎn)空心磚煤矸石中鈣的含量應(yīng)控制在多少?

來(lái)源:新能源網(wǎng)
時(shí)間:2024-08-17 08:43:17
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生產(chǎn)空心磚煤矸石中鈣的含量應(yīng)控制在多少?【專家解說(shuō)】:解決煤矸石燒結(jié)磚制磚原料中氧化鈣含量太高的方法可以用“16字方針”來(lái)概括,就是“揀選剔除、控制細(xì)度、加強(qiáng)焙燒、淋水消解”。 1

【專家解說(shuō)】:解決煤矸石燒結(jié)磚制磚原料中氧化鈣含量太高的方法可以用“16字方針”來(lái)概括,就是“揀選剔除、控制細(xì)度、加強(qiáng)焙燒、淋水消解”。 1、揀選剔除 以某煤矸石磚廠年產(chǎn)6000萬(wàn)塊煤矸石燒結(jié)空心磚生產(chǎn)線為例,該生產(chǎn)線利用的煤矸中石含有大量的塊狀石灰石,大的150~300mm,小的10~30mm。這些石灰石是開(kāi)采煤層的頂板和掘進(jìn)透風(fēng)巷道時(shí)隨煤矸石1同運(yùn)到矸石山上來(lái)的,石灰石在煤矸石中的比例高達(dá)20~25%,在沒(méi)有進(jìn)行處理之前,用這類煤矸石生產(chǎn)出的承重多孔磚,在室外放置1周以后,磚體全部開(kāi)始酥裂、粉化,成為廢品。我們首先將煤矸石過(guò)1道150×150mm的鋼篦子,先將大塊的石灰石剔除過(guò)顎式破碎機(jī),然后用1臺(tái)慢速(v<0.5米)皮帶輸送機(jī)將破碎后的矸石運(yùn)進(jìn)車間,皮帶兩邊站4個(gè)人,盡可能把能看見(jiàn)的石灰石揀出來(lái),利用石灰石與煤矸石硬度不同的性質(zhì),再經(jīng)過(guò)回轉(zhuǎn)式圓篩(也能夠稱之為“除石機(jī)”)過(guò)1遍,3道關(guān)使大部份石灰石被剔除來(lái)。這就是16字方針的第1關(guān)“揀選剔除”,結(jié)果是使石灰石含量降落到5%以下。2、控制細(xì)度 大顆粒的生石灰顆粒存在于磚體內(nèi),水化產(chǎn)生的膨脹量大,因此在磚體內(nèi)部產(chǎn)生很大的應(yīng)力,當(dāng)內(nèi)應(yīng)力超越磚體的彈性變形范圍時(shí),磚體即被脹裂。因此石灰石顆粒尺寸越大,成品磚內(nèi)熟石灰水化產(chǎn)生的集中應(yīng)力越大。不難理解,控制細(xì)度就是最大限度地減輕石灰石顆粒在磚坯在的危害,實(shí)踐證明,當(dāng)石灰石顆粒小于1毫米時(shí),“石灰爆裂”的危害程度下降80%以上,顆粒小于0.5毫米時(shí),“石灰爆裂”的影響基本消失。不但如此,采取充分?jǐn)嚢璧姆绞?,使原料中的石灰石?xì)顆粒處于高分散狀態(tài),避免成品磚內(nèi)生石灰顆粒聚集,避免水化所產(chǎn)生的集中應(yīng)力,也大大下降了“石灰爆裂”產(chǎn)生的危害。因此,下降原料的細(xì)度是解決“石灰爆裂”最關(guān)鍵的措施。我們用兩臺(tái)“反擊式錘式破碎機(jī)”和兩臺(tái)振動(dòng)篩聯(lián)合對(duì)煤矸石進(jìn)行處理,選擇篩網(wǎng)的孔徑為8目,將原料細(xì)度控制在1毫米以下,效果是10分明顯的。但問(wèn)題是原來(lái)越細(xì),產(chǎn)量越低,這是1對(duì)矛盾。通過(guò)實(shí)踐,我們認(rèn)為在采取淋水消解的條件下,原料顆粒可以放寬到2毫米都是安全的,這樣產(chǎn)量也得到較大的保證。以上兩種方法是在原料階段所用,“加強(qiáng)焙燒”是在焙燒階段用,“淋水消解”是在成品階段使用,但是,解決問(wèn)題應(yīng)當(dāng)盡可能在原料階段,這樣可以免后期產(chǎn)品合格率下降,還增加生產(chǎn)本錢(qián)。