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白酒生產(chǎn)技術(shù)的論文

來源:新能源網(wǎng)
時間:2024-08-17 08:20:45
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白酒生產(chǎn)技術(shù)的論文【專家解說】:固液分離-UASB-SBR技術(shù)處理酒精糟液工程   摘要:論述了薯干原料酒廠酒精糟液的處理技術(shù),提出帶式壓濾機固液分離-UASB-SBR的酒精槽液處

【專家解說】:固液分離-UASB-SBR技術(shù)處理酒精糟液工程   摘要:論述了薯干原料酒廠酒精糟液的處理技術(shù),提出帶式壓濾機固液分離-UASB-SBR的酒精槽液處理工藝。以某酒廠的應(yīng)用實例說明工程設(shè)計方案、調(diào)試過程和處理效果。 關(guān)鍵詞:薯干制酒 酒精糟液 固液分離-UASB-SBR 帶式壓濾機 ;  酒精是國民重要的基礎(chǔ)原料產(chǎn)業(yè)。酒精廣泛應(yīng)用于化學(xué)、食品、日用化工、衛(wèi)生等領(lǐng)域。我國的酒精年產(chǎn)量約為300萬t,生產(chǎn)原料以糧食(玉米、薯干等)為主,糧食酒精中約有80%是用薯干釀造的。酒精生產(chǎn)過程中蒸餾工序排放的酒精糟液是一種含高懸浮物、高濃度的有機廢液。據(jù),每生產(chǎn)1t酒精,排放的有機物含量達500kg 以上。全國每年排放的酒精工業(yè)廢水約為1200萬m3。大量的高濃度有機廢水如果不經(jīng)嚴(yán)格的處理直接排放,將會造成嚴(yán)重的污染。資源浪費、污染已成為制約國內(nèi)酒精工業(yè)發(fā)展的一個重要因素。   安徽省泗州酒廠是一個以薯干為原料生產(chǎn)酒精的白酒廠,年產(chǎn)酒精5000t。正常生產(chǎn)時排放酒精糟液250m3/d,糟液溫度為90℃。廢水中主要含糖類、有機酸、蛋白質(zhì)和纖維素等,有機物濃度很高,CODCr達到30000~45000mg/L,BOD5達到15000~25000mg/ L。糟液非常渾濁,SS約為40000mg/L。廢液呈酸性,pH為3~4。酒精糟液雖然污染物濃度高,但沒有生物毒性,可生化性好。該廠屬于淮河流域限期治理項目。為了徹底根治其對周圍環(huán)境和地下水資源的嚴(yán)重污染,該廠對酒糟廢液進行綜合利用,建成處理能力為250m3/ d的高濃度有機廢水(酒精糟液)處理廠。同時回收糟液中的飼料和生產(chǎn)沼氣。   設(shè)計廢水水質(zhì)指標(biāo)為: CODCr:40000mg/L;BOD5:25000mg/L;SS:20000mg/L;pH:3.5~4。處理后出水水質(zhì)應(yīng)達到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-88)中的行業(yè)一級標(biāo)準(zhǔn):CODCr:<350mg/L;BOD5:<200mg/L;SS:<200mg/L;pH:6~9。1 處理工藝選擇   酒精糟液綜合利用和深度處理的關(guān)鍵之一是對酒精糟液進行有效的固液分離。薯干酒精糟液的脫水處理具有很大難度,過去采用離心脫水機和箱式壓濾機兩種脫水設(shè)備進行脫水試驗,由于薯干酒精糟液粘度大,粒度小,容易將離心脫水機的濾網(wǎng)和箱式壓濾機的濾布堵塞,結(jié)果均不很成功。因而無法應(yīng)用于薯干酒精糟液的脫水。   原部環(huán)保所對酒精糟液脫水工藝進行了深入研究,開發(fā)研制出新型帶式壓濾機(見圖1 )。新型帶式壓濾機特點如下:①超長的重力脫水區(qū);②超長的斜式楔形區(qū);③結(jié)構(gòu)緊湊、壓力遞增的壓榨區(qū);④獨創(chuàng)濾帶偏移檢測方式和雙端糾偏機構(gòu);⑤性能好、效率高的反沖洗方式。   圖1 新型帶式壓濾機工作原理 1 帶壓機 2 反應(yīng)器 3 流量計 4 速溶機 5 加藥泵 6 輸料泵 7 空壓機 8 沖洗泵 9 輸送機   在某釀酒廠進行的工業(yè)性試驗結(jié)果顯示:進料酒精糟液含水率為96%~96.5%,pH值為4.0 ,溫度為70℃。脫水處理后酒糟濾餅含水率72%。利用帶式壓濾機進行酒精糟液脫水是一種嘗試和突破。技術(shù)關(guān)鍵是針對性地提出調(diào)節(jié)等電點和相應(yīng)的絮凝處理工藝,可以提高糟渣回收率,提高糟液CODCr去除率(74%),對減輕后部濾液深度處理負(fù)荷具有明顯效果。   經(jīng)過帶式壓濾機對酒糟廢液進行固液分離以后,濾液的CODCr可降低50%左右,SS 也大幅度降低,有利于廢水的厭氧和好氧的生化處理。后續(xù)的厭氧工藝采用上流式厭氧污泥床(UASB),好氧工藝采用序批式活性污泥反應(yīng)器(SBR)。2 處理工藝介紹   本工藝的核心是:固液分離、UASB和SBR。酒糟廢液經(jīng)過粗格柵進入調(diào)節(jié)池進行冷卻和調(diào)節(jié),再用立式污泥泵將糟液泵入污泥濃縮池,濃縮后的糟液進入帶式壓濾機進行固液分離。濾渣經(jīng)擠壓、干燥可制成直接供銷售的飼料。濾液泵入?yún)捬鮑ASB和好氧SBR單元進行處理,出水達標(biāo)排放。UASB產(chǎn)生的沼氣經(jīng)水封阻火器后進入儲氣柜或輸送到工廠鍋爐直接燃燒(見圖2)。   圖2 泗州酒廠酒精糟液處理流程 3 主要處理構(gòu)筑物、設(shè)備的設(shè)計3.1 調(diào)節(jié)沉淀池   調(diào)節(jié)沉淀池為地下結(jié)構(gòu),總體尺寸為:長10m,寬4.5m,深3.0m,水力停留時間 ?2.0h 。調(diào)節(jié)池底部設(shè)污泥斗,污泥斗傾角50°,斗內(nèi)設(shè)污泥提升泵將沉淀污泥提升至濃縮池。調(diào)節(jié)池淺水區(qū)設(shè)厭氧進水泵2臺,1用1備。3.2 UASB反應(yīng)器   酒糟廢液經(jīng)固液分離后CODCr去除50%,UASB進水CODCr=20000mg/L,Q= 225m3/d。設(shè)計負(fù)荷為7.0kgCODCr/(m3·d),消化溫度35~37℃。UASB反應(yīng)罐選用D=11m ,H=8.0m,有效水深H=7.5m。UASB內(nèi)設(shè)有供水、泥、氣分離用的三相分離器,以維持反應(yīng)罐內(nèi)高活性的厭氧污泥菌群,并有效地回收沼氣,UASB出水CODCr≤3000 mg/L,SS≤1 500mg/L。其沼氣產(chǎn)量為2 000m3/d。3.3 SBR反應(yīng)器進水CODCr≤3000mg/L,SS≤1500mg/L,污泥負(fù)荷為0.3kgCOD/(kgMLSS·d) ,污泥濃度為3g/L,SBR反應(yīng)器有效容積為750m3。依據(jù)廢水處理工藝要求設(shè)置2座圓形SBR反應(yīng)器。每座SBR反應(yīng)器的尺寸為:D=11m,H=5.0m,有效水深4.5m。   根據(jù)SBR反應(yīng)器的運行規(guī)律和設(shè)計要求確定不同的運行周期,排水方式采用篦水器排水,依據(jù)時間控制其升降實現(xiàn)排水。   曝氣裝置采用中微孔曝氣器曝氣,曝氣 器的氧利用率按10%計算,曝氣池對CODCr去除率為90%,則供氣量應(yīng)為10m3/min,選SSR100風(fēng)機3臺,2用1備。 3.4 風(fēng)機房   風(fēng)機房安裝3臺SSR100離心風(fēng)機,2用1備。單機風(fēng)量為6.73m3/min,H=5.0m。   風(fēng)機房設(shè)有隔音的配電室及操作休息間,風(fēng)機房總尺寸:長×寬×高=10m×5m×7m。3.5 污泥濃縮池   酒糟液進入調(diào)節(jié)沉淀池后,大部分污泥將沉淀于污泥斗內(nèi),經(jīng)污泥泵提升至污泥濃縮池進行濃縮,以利于后續(xù)的污泥機械脫水。污泥濃縮池為半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),其幾何尺寸為:D×H=5.0m×7.0m。   濃縮后污泥進入帶式壓濾機進行機械脫水,濃縮池上清液回流至調(diào)節(jié)池后進入UASB厭氧反應(yīng)器進行處理。3.6 污泥脫水機及脫水機房   濃縮以后的糟液和污泥,用泥漿泵輸送到管道混合器與高分子絮凝劑和助凝劑混合,在折板式絮凝反應(yīng)器中反應(yīng)后流入帶式壓濾機脫水,設(shè)計中選用帶式壓濾機,帶寬1.5m,處理量為13.5m3濕泥/h。脫水機濾后的上清液回流至調(diào)節(jié)池后進入UASB進一步處理,帶式壓濾機反沖洗所用的自來水和空氣由離心泵和空壓機供給。脫水以后的污泥餅(含水率80%) 有很高的營養(yǎng)價值。工藝中所用經(jīng)藥品毒理試驗及飼用試驗均證明對牲畜無毒無害,所以帶式壓濾機分離出的泥餅可直接做飼料,若以每t飼料(干物質(zhì))500元計,每年以300個工作日計算,則年收益為120萬元。   污泥脫水機房由機房、配電室及值班室組成。內(nèi)裝有帶寬1.5m的帶式壓濾機1臺及相應(yīng)的污泥泵、溶藥罐、空壓機等輔助設(shè)備,脫水機房平面尺寸:L×B=12.0m×5.0 m,檐高5.0m,磚混結(jié)構(gòu)。 4 運行調(diào)試和處理效果   工程調(diào)試先從厭氧部分開始,分為三個階段:污泥馴化培養(yǎng)期、負(fù)荷提高期和滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)期。從1997年10月開始厭氧部分的調(diào)試,至1998年4月酒精廢水全部進入UASB反應(yīng)器,有機負(fù)荷達8.0kgCODCr/(m3·d),CODCr去除率穩(wěn)定在90%以上,出水CODCr為2500mg/L左右,SS為1500mg/L左右。1998年3月好氧系統(tǒng)也投入運行,經(jīng)過3個月的運轉(zhuǎn),各項指標(biāo)均達標(biāo)。   第一階段污泥馴化培養(yǎng)期:利用鄰縣的靈璧酒廠厭氧處理裝置中的厭氧污泥接種,接種后反應(yīng)器污泥濃度約為20.0g/L。由于兩廠水質(zhì)及發(fā)酵溫度相似,因此污泥不需要進行馴化,從而縮短啟動時間。厭氧罐由20℃升至37℃,每日升溫1~2℃。將少量調(diào)節(jié)池中的高溫廢水泵入?yún)捬豕蓿嘤鄰U水流出,如此進行加熱循環(huán)。控制進水量為4~6m3/h。同時控制以0.1~0.3kg CODCr/(m3·d)的容積負(fù)荷投加廢水,當(dāng)溫度升高到37℃時,負(fù)荷達2kg CODCr/(m3·d)時,進入提高負(fù)荷階段。   第二階段負(fù)荷提高期:在反應(yīng)罐穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)上,負(fù)荷從2kgCODCr/(m3·d)提高到設(shè)計負(fù)荷7.0kgCODCr/(m3·d)。馴化期內(nèi)間歇進水,一天兩次,根據(jù)濃度和水量控制負(fù)荷。要求控制反應(yīng)罐出水揮發(fā)性有機酸(VFA)小于200mg/L,pH 7.2以上,CODCr去除率80%以上且產(chǎn)氣正常,方可進一步提高負(fù)荷。整個調(diào)試期約7個月(第一階段4個月,第二階段3個月),自1998年4月UASB達到設(shè)計負(fù)荷后,CODCr去除率一直維持在90%以上。雖然水質(zhì)有波動,但有機負(fù)荷總是穩(wěn)定在7.0kgCODCr/(m3·d)以上。隨著有機負(fù)荷的提高,產(chǎn)氣量也相應(yīng)提高,產(chǎn)氣率為2.6~3.7m3/(m3·d)。SBR好氧反應(yīng)器的調(diào)試比較簡單。先在反應(yīng)器中注入清水和少量廢液開始曝氣,待生長出污泥后逐漸增加廢水量。1998年3月開始達到滿負(fù)荷運行,CODCr去除率達到90%以上,出水水質(zhì)達到規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。   安徽省環(huán)境監(jiān)測中心站于1998年5月19~21日對酒廠生產(chǎn)排放廢水進行監(jiān)測,結(jié)果表明:泗州酒廠酒精生產(chǎn)排放廢水CODCr、SS平均濃度、pH值及酒精噸排水量均符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-88)中發(fā)酵、釀造工業(yè)的有關(guān)規(guī)定。 參考文獻 1 王凱軍. 再論厭氧(水解)-好氧處理工藝. 中國環(huán)境科學(xué),1998 ,18(4):337~340 2 杜兵,等. UASB處理酒精廢水生產(chǎn)運行研究. 中國沼氣,1999,17(2):14~17 3 張德清. 薯類酒精廢糟液治理工程設(shè)計探討. 給水排水,1999,25(7):34~36                                                    2                                                                白酒生產(chǎn)廢水處理設(shè)計及運行結(jié)果 摘要:白酒生產(chǎn)過程中產(chǎn)生有機廢水,CODcr800mg/L,SS 430mg/L,經(jīng)氧化溝法工藝處理后,出水CODcr<100mg/L,SS<100mg/L。 關(guān)鍵詞:白酒 廢水處理 氧化溝 ;前言   古井貢酒股份有限公司(原名古井酒廠)位于安徽亳州市古井鎮(zhèn),主要生產(chǎn)各種規(guī)格白酒。公司現(xiàn)有十三個釀酒車間、十四條包裝流水線和為釀酒配套服務(wù)設(shè)施。為了解決水污染問題,公司于1996年建成一套2000m3/d污水處理試驗裝置。經(jīng)過一年的實際運行,出水水質(zhì)優(yōu)于國家一級排放標(biāo)準(zhǔn)。在裝置投產(chǎn)運行良好的基礎(chǔ)上,1997年公司建成8000m3/d綜合污水處理站,工程投入運行后,徹底解決了廢水污染問題。 1 廢水來源及水量和水質(zhì)1.1 廢水來源   制曲車間、包裝車間的生產(chǎn)廢水。 1.2 水量及水質(zhì) 1.2.1 廢水水量及水質(zhì)    水量:8000m3/d;    水質(zhì):CODcr:800mg/L;BOD5:400mg/L;SS:300mg/L    TN:3~4mg/L;TP:2~mg/L;PH:7.8~8.5;T=25~28℃ 1.2.2 處理后出水水質(zhì)   污水處理后達到國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-96[1]和安徽省地方污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB34/066-92[2]。豐水期時:CODcr≤150mg/L;BOD5≤60mg/L;SS≤200mg/L??菟跁r:CODcr≤100mg/L;BOD5≤30mg/L。2; 污水處理工藝流程  污水處理工藝流程如圖1所示。  生產(chǎn)和生活污水經(jīng)回轉(zhuǎn)格柵去除粗大顆粒后進入集水池,用無堵塞潛污泵送至反切式旋轉(zhuǎn)細(xì)格柵,去除0.3mm以上的砂粒和稻殼后進入氧化溝。為防止集水池長期使用池底沉泥淤積,集水池設(shè)兩臺潛水?dāng)嚢铏C定時攪拌。為保護潛水電泵,設(shè)有高低液位報警、高液位時自動啟動備用水泵。污水進入氧化溝后進行生化處理,主要去除污水中有機物。氧化溝出水進入沉淀池進行泥水分離。沉淀池出水即可達標(biāo)排放。污泥一部分回流到氧化溝,剩余污泥排入污泥濃縮池。濃縮污泥由泵提升到帶式壓濾機脫水,泥餅外運作農(nóng)肥。濃縮池上清液和壓濾機濾液回流至氧化溝再行處理。3 主要處理構(gòu)筑物和設(shè)備  ① 集水池、泵房:尺寸為12m×8m×6.5m,有效水深2~2.5m,有效容積200~250m3,泵房建在集水池上。  ?、?氧化溝:氧化溝2座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),溝寬8m,水深3.5m,總有效容積11500m3。停留時間33h,MLSS=4000mg/L,污泥負(fù)荷:0.1kg[BOD5]/(kb[MLVSS].d),BZS-750型轉(zhuǎn)刷曝氣機8臺,DYH500型電動堰門2臺。  ?、?沉淀池:沉淀池2座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),每個有效容積815m3,停留時間2.5h,SZ-18型刮泥機2臺。   ④ 污泥濃縮池:污泥濃縮池1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積235m3,停留時間16h,NZG-10型刮泥機1臺。 4 主要技術(shù)指標(biāo)  工程總:1204.88萬元;占地面積:13320m2;定員44人;裝機容量:470kW,常用容量:282~329kW,消耗:0.85~0.99kW·h/m3;運行費用:1.32元/kg[CODcr],合0.86元/m3[廢水]。5 運行效果  1997年10月中旬,污水處理廠投入試運行,同年11月4日至6日,經(jīng)省監(jiān)測站48h監(jiān)測,監(jiān)測數(shù)據(jù)見表1。廢水量6710m3/d,COD、SS、PH三項指標(biāo)均達到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),18日由省環(huán)保局組織,通過了工程驗收。6 結(jié)論  白酒生產(chǎn)廢水用氧化溝法處理不僅能達標(biāo)排放而且能較經(jīng)濟地穩(wěn)定運行。通過摸索,重點抓好供氧、回流、排泥三大重要運行操作。通過適當(dāng)?shù)嘏拍啵寡趸瘻现谢钚晕勰酀舛缺3衷?000~4000mg/L,轉(zhuǎn)刷間斷高速運轉(zhuǎn)即可滿足微生物生命活動需要,減少供氧量,降低能耗。在滿足處理工藝要求下,減少污泥回流量,降低電耗也是一種經(jīng)濟運行方式。參考文獻:   [1]GB 8978-96,污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)[S].   [2]DB 34/066-92,安徽省地方污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)[S].
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