國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》的通知
干法噴鈣脫硫工藝介紹
干法噴鈣脫硫工藝介紹 爐內(nèi)噴鈣爐后活化脫硫工藝是在傳統(tǒng)的爐內(nèi)噴鈣工藝的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的石灰石噴射脫硫工藝。傳統(tǒng)的爐內(nèi)噴鈣工藝脫硫效率很低,僅為20%~30%,LIFAC工藝在
爐內(nèi)噴鈣爐后活化脫硫工藝是在傳統(tǒng)的爐內(nèi)噴鈣工藝的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的石灰石噴射脫硫工藝。傳統(tǒng)的爐內(nèi)噴鈣工藝脫硫效率很低,僅為20%~30%,LIFAC工藝在除塵器前加裝了一個(gè)活化反應(yīng)器,噴水增濕,使未反應(yīng)的石灰轉(zhuǎn)化成氫氧化鈣。因此,加快了脫硫反應(yīng)速度,使煙氣的脫硫效率提高到70%~80%.LIFAC工藝相對簡單,基建投資費(fèi)用一般比濕法煙氣脫硫工藝低50%;由于其吸收劑價(jià)格低廉、儲量豐富,又降低了使用壽命期間的運(yùn)行費(fèi)用。
LIFAC工藝是一種較成熟的干法煙氣脫硫工藝,在歐美都有商用業(yè)績。芬蘭Inkoo電廠4號機(jī)組(250MW)于1990年投運(yùn),美國Richmond電廠2號機(jī)組(60MW)于1992年投運(yùn),加拿大PoplarRiver電廠1號機(jī)組(300MW)于1990年投運(yùn),加拿大Shand電廠發(fā)電機(jī)組(300MW)于1992年投運(yùn)。
LIFAC工藝需要在鍋爐與電除塵器之間設(shè)置活化塔在工藝的第1步,磨細(xì)的石灰石粉通過氣力方式噴人鍋爐爐膛中溫度為900~1250℃的區(qū)域在爐內(nèi)發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)包括石灰石的分解和煅燒,SO2和SO3與生成的CaO之間的反應(yīng)。顆粒狀的反應(yīng)產(chǎn)物與飛灰的混合物被煙氣流帶人活化塔中;
在工藝的第2步,剩余的CaO與水反應(yīng),在活化塔內(nèi)生成Ca(OH)2,而Ca(OH)2很快與SO2反應(yīng)生成CaSO3,其中部分CaSO3被氧化成CaSO4;
脫硫產(chǎn)物呈干粉狀,大部分與飛灰一起被電除塵器收集下來,其余的從活化塔底部分離出來從電除塵器和活化塔底部收集到的部分飛灰通過再循環(huán)返回活化塔中。LIFAC工藝的脫硫灰有多種用途,包括用于筑路、土地回填、廢礦回填或作為制磚的原材料。該工藝不但不產(chǎn)生廢水,還可在增濕活化塔中消耗電廠部分廢水。
該工藝優(yōu)點(diǎn):一是沒有廢水產(chǎn)生,不會造成二次污染;二是可以利用原有的除塵裝置,投資較低,占地面積較少。缺點(diǎn):一是需要改造原有鍋爐;二是對鍋爐效率有一定影響,降低發(fā)電量約1%;三是鈣的利用率較低,鈣硫比約2.5,四是活化器內(nèi)噴水量較大,易引起器內(nèi)結(jié)垢腐蝕。該工藝由芬蘭IVO公司和Tempella公司共同開發(fā),我國南京下關(guān)電廠和撫順電廠引進(jìn)了該技術(shù)。
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