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布袋除塵器在生物質(zhì)燃料鍋爐上的應(yīng)用

來源:新能源網(wǎng)
時間:2016-05-31 20:06:36
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布袋除塵器在生物質(zhì)燃料鍋爐上的應(yīng)用王磊,付啟文國電南京自動化股份有限公司,江蘇南京211100[摘要]介紹了生物質(zhì)燃料鍋爐布袋除塵器的結(jié)構(gòu)、清灰控制、濾料的選用以及布袋的防護(hù),并對

王磊,付啟文

國電南京自動化股份有限公司,江蘇南京211100

  [摘要]介紹了生物質(zhì)燃料鍋爐布袋除塵器的結(jié)構(gòu)、清灰控制、濾料的選用以及布袋的防護(hù),并對其除塵效率的控制、布袋除塵器本體的密封性、過濾狀態(tài)與旁通狀態(tài)間的切換以及灰斗下灰不暢等問題提出了解決措施。

  華電宿州生物質(zhì)能發(fā)電有限公司(宿州生物質(zhì)能電廠)一期2×12.5MW汽輪發(fā)電機(jī)組配置的2臺75t/h生物質(zhì)燃料鍋爐。1號爐自2008年7月初起動,經(jīng)過2個月的運行,其布袋除塵器運行效果良好,除塵效率達(dá)99.9%以上。

  1布袋除塵器結(jié)構(gòu)

  宿州生物質(zhì)能電廠1號、2號機(jī)組鍋爐采用長袋低壓脈沖布袋除塵器,除塵器本體采用雙列對稱布置,箱體共分為4個大室,每個大室又分為2個小室,每個小室布置了9排布袋,每排有布袋14個。布袋清灰方式為固定行脈沖噴吹,噴吹管每室9排,共72支,位于凈氣室花板上部,距花板垂直距離200mm。

  布袋除塵器結(jié)構(gòu)如圖1所示。煙氣從進(jìn)氣口進(jìn)入除塵器后,通過百葉閥調(diào)節(jié)風(fēng)量使之均勻分配到每個倉室,并在分流板的作用下分成兩部分,其中約40%的煙氣沿分流板折流向下進(jìn)入灰斗,然后再向上進(jìn)入箱體進(jìn)行過濾,直徑較大的顆粒及未燃盡的燃料在重力作用下直接落入灰斗。其余約60%的煙氣垂直上升進(jìn)入中部箱體,然后擴(kuò)散到布袋區(qū)。2路氣體經(jīng)過布袋過濾后進(jìn)入上部凈氣室,每個凈氣室內(nèi)布置1個提升閥,過濾后的煙氣通過提升閥排人出氣煙道,由引風(fēng)機(jī)排向煙囪。

  除塵器的進(jìn)、出口煙道及旁通煙道均采用內(nèi)置式結(jié)構(gòu),進(jìn)、出口煙道被隔板分隔,通過控制煙道內(nèi)的旁通閥可實現(xiàn)過濾狀態(tài)與旁路狀態(tài)間的切換。旁路煙道內(nèi)對稱布置了4個旁路閥,若滿負(fù)荷狀態(tài)下將其同時打開,則煙氣旁路阻力低于1000Pa。

  2清灰控制

  布袋除塵器清灰采用PLC控制,具有定時、定壓、手動3種控制功能以及在線、離線2種噴吹控制方式。

  定壓控制即按設(shè)定壓差進(jìn)行控制,除塵器進(jìn)、出口壓差超過設(shè)定值(1300Pa)時,各室自動依次清灰1遍,噴吹循環(huán)結(jié)束后自動檢測是否需要再次循環(huán),除塵器進(jìn)、出口壓差設(shè)定值可根據(jù)除塵器的原始阻力和運行情況進(jìn)行調(diào)整;定時控制即按設(shè)定時間進(jìn)行控制,每隔1個清灰周期,各室依次清灰1遍;手動控制即通過現(xiàn)場控制柜手動對各室清灰;在線清灰即噴吹清灰時,打開清灰的倉室提升閥,其余各室提升閥關(guān)閉;離線清灰即噴吹清灰時,關(guān)閉清灰的倉室提升閥,其余各室提升閥也關(guān)閉。

  3濾料的選用

  布袋除塵器濾料的選用應(yīng)根據(jù)含塵氣體的溫度、濕度、粘度、酸堿性以及火星含量等因素綜合考慮。宿州生物質(zhì)能電廠采用日本進(jìn)口的PPS作為濾料,布袋的規(guī)格為d160mm×6800mm,進(jìn)行了防水、防油及PTFE浸漬深層處理,以使其在惡劣的環(huán)境中保持良好的過濾性能。PPS對酸、堿和火星都有很強(qiáng)的抵抗能力,并具有很強(qiáng)的耐水性和阻燃性,其抗拉、抗磨、抗折等物理性能良好。PTFE浸漬深層處理是在濾料每根纖維表面均勻覆蓋1層PTFE涂膜,使得濾料的抗酸堿和抗氧化能力加強(qiáng),同時由于纖維間隙變小,能更有效地防止粉塵的潛入,提高除塵效率。

  但是,PPs的耐氧化能力弱,被氧化程度隨含氧量及溫度的升高而劇增,因此PPS濾料的連續(xù)工作溫度應(yīng)根據(jù)煙氣的含氧量來確定。圖2為PPS的連續(xù)工作溫度與煙氣含氧量的關(guān)系,由圖2可見當(dāng)含氧量為8%時,連續(xù)工作溫度為155℃,而當(dāng)含氧量增至10%時,連續(xù)工作溫度則不應(yīng)超過150℃。

  4布袋的防護(hù)

  在除塵器運行中,布袋破損的主要形式有燒毀、磨損、袋底撕裂、開線等,造成除塵器布袋燒毀的主要原因是煙氣超溫(煙氣溫度超過布袋的工作溫度)和火星燒袋。

  防止煙氣超溫?zé)闹饕胧┯校?1)在鍋爐出口的煙道上裝設(shè)冷風(fēng)閥,或采用噴水降溫措施。宿州生物質(zhì)能電廠在設(shè)計時采用冷風(fēng)閥,氣缸直徑為600mm,由熱平衡方程計算可知,當(dāng)煙氣溫度達(dá)到一定時冷風(fēng)閥打開,煙氣溫度可降低15℃以上;(2)若煙氣溫度持續(xù)上升達(dá)到旁通閥開啟溫度時,各分室提升閥關(guān)閉旁通閥打開,煙氣直接經(jīng)旁路煙道排出。

  防止火星燒袋的措施有:(1)選擇防火材質(zhì)的濾袋;(2)采用預(yù)噴涂技術(shù)對布袋進(jìn)行預(yù)涂灰,確保布袋表面的初始層厚度;(3)采用預(yù)除塵技術(shù),宿州生物質(zhì)能電廠的除塵器本體結(jié)構(gòu)采用氣流分布擋板,避免了火星直接撞擊布袋,同時使直徑較大的未燃盡顆粒直接落人灰斗。

  造成布袋磨損的主要原因有:(1)煙氣分布不均,氣室局部過濾風(fēng)速過高,致使粉塵加劇沖擊,磨損布袋;(2)布袋間的距離過小造成布袋間碰撞磨損,或是籠骨彎曲、籠骨與布袋底部間隙過小等造成的布袋與籠骨間的碰撞磨損;(3)噴吹管噴嘴與布袋口的豎直偏差較大,使噴吹管噴出氣流直接沖刷布袋上段產(chǎn)生磨損;(4)布袋清洗太頻繁或噴吹壓力過高亦會加速布袋的磨損。減小布袋磨損的措施有:(1)設(shè)計時應(yīng)合理分布布袋,均衡氣流,宿州生物質(zhì)能電廠采用的氣體2路分流方案有效解決了局部氣流速度過高導(dǎo)致的布袋磨損問題;(2)安裝時應(yīng)控制好噴吹管噴嘴與布袋口的對正關(guān)系;(3)運行初期應(yīng)保持較低的噴吹壓力和較長的噴吹周期,在布袋的表面保持一定厚度的粉塵初始層。

  5設(shè)計與制造中的其它問題

  5.1除塵效率的控制

  要保持高效除塵應(yīng)注意以下幾點:(1)過濾風(fēng)速應(yīng)合理。風(fēng)速過高不但會使除塵效率降低同時還會造成布袋的過度磨損,風(fēng)速過低則造成布袋和鋼材的耗量增大。宿州生物質(zhì)能電廠的過濾風(fēng)速為0.90m/min,單室離線噴吹時過濾風(fēng)速為1.03m/min。(2)控制花板孔加工精度(孔徑和定位精度),應(yīng)采用沖壓工藝加工成型,沖壓后孔的兩邊應(yīng)去毛刺并打磨干凈。(3)必須保持旁通閥密封良好,否則會使部分煙氣直接經(jīng)旁路煙道排出。

  5.2本體的密封性

  除旁通閥的密封外,還必須做好除塵器本體的密封:(1)除塵器在拼裝時焊縫應(yīng)做煤油滲漏試驗,確保焊縫嚴(yán)密不漏氣,拼裝的縫隙必須封死;(2)密封除塵器頂蓋,否則不但漏氣嚴(yán)重,而且由于箱體內(nèi)是負(fù)壓,下雨時還會造成雨水的吸人,使布袋淋濕,灰塵板結(jié),下灰不暢。

  5.3過濾狀態(tài)與旁通狀態(tài)間的切換

  除塵器過濾狀態(tài)與旁通狀態(tài)相互切換時,必須保持除塵器內(nèi)壓力平穩(wěn)。宿州生物質(zhì)能電廠布袋除塵器在調(diào)試時發(fā)現(xiàn),過濾狀態(tài)與旁通狀態(tài)相互切換的瞬間壓力陡然上升,特別是煙氣流量大時,壓力上升加劇,并且在旁通閥關(guān)閉時各分室提升閥滯后1~2s才打開。對此,將PLC控制程序調(diào)整為提前打開提升閥,5s后再關(guān)閉旁通閥。同樣,在各分室提升閥關(guān)閉前旁通閥也提前5s打開。調(diào)整后過濾狀態(tài)與旁通狀態(tài)切換時壓力變化平穩(wěn)。

  5.4灰斗下灰不暢

  由于生物質(zhì)能燃料灰質(zhì)較輕且含濕量較高,因此造成灰斗下灰不暢。為此,灰斗通常采用電加熱或蒸汽加熱,同時配有振打裝置或灰斗霧化裝置。另外,灰斗的下灰料位不能超過灰斗高度的2/3,灰斗壁板的角度必須大于60。,下灰口尺寸不應(yīng)小于400mm×400mm。

  [參考文獻(xiàn)]

  [1]袁春筍.布袋除塵器在75t/h燃煤鍋爐上的應(yīng)用[J].上海電力,2001(6):611-612.

  [2]GB 13223—2003,火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[s].