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組件層壓后產(chǎn)生氣泡的原因有哪些如何解決?

來源:新能源網(wǎng)
時(shí)間:2015-08-04 20:11:56
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組件層壓后產(chǎn)生氣泡的原因有哪些如何解決?1.0緒論太陽能組件在制作過程中,會(huì)有一些質(zhì)量問題存在,包括電池片移位、氣泡、背板褶皺、異物、匯流帶彎曲等,本文將主要針對(duì)氣泡問題展開總結(jié)。

1.0緒論   太陽能組件在制作過程中,會(huì)有一些質(zhì)量問題存在,包括電池片移位、氣泡、背板褶皺、異物、匯流帶彎曲等,本文將主要針對(duì)氣泡問題展開總結(jié)。在介紹氣泡產(chǎn)生的原因之前,先了解一下氣泡現(xiàn)象會(huì)對(duì)組件產(chǎn)生何種影響及造成何種后果: 1、IEC61216中第7章嚴(yán)重外觀缺陷中d)在組件的邊緣和任何一部分電路之間形成連續(xù)的氣泡或脫層通道中表明存在以上描述的現(xiàn)象,該組件實(shí)驗(yàn)將判斷不通過。   2、有源器件表面產(chǎn)生的氣泡,當(dāng)存在該問題的組件安裝于系統(tǒng)工程上后,受室外環(huán)境的影響,組件在發(fā)電過程中電池片表面溫度約在室溫~65℃間,在該種條件下,有源器件表面的氣泡會(huì)游離、擴(kuò)展,形成面積較大的脫層,當(dāng)電池片與玻璃脫離后,受光率將嚴(yán)重受到影響,導(dǎo)致功率的急劇下降;   3、有源器件以外但與有緣器件未存在安全距離,該種氣泡在在安裝與系統(tǒng)工程之后,不良問題參照上述問題2;   2.0氣泡產(chǎn)生的原因及解決方案   對(duì)于氣泡產(chǎn)生的問題,從氣泡出現(xiàn)的位置及表現(xiàn)出來的現(xiàn)象分析原因,氣泡出現(xiàn)的位置(表現(xiàn)的現(xiàn)象)可分為一下幾種:   1)組件內(nèi)隨即位置出現(xiàn)的氣泡,個(gè)數(shù)較少,多半氣泡旁夾帶異物;   A、異物引起的氣泡且形成氣泡通道,如圖1 圖1異物引起的氣泡   解決措施:改善車間操作環(huán)境,加強(qiáng)層壓前的檢查。   B、排版時(shí)返修電池片,焊錫渣或殘留物(EVA)產(chǎn)生的氣泡解決措施:盡量減少在排版臺(tái)上存在殘留物,注意清理干凈操作臺(tái)面。   C:EVA失效(受潮或過期),如圖2所示; 圖2EVA失效引起氣泡   2)組件內(nèi)出現(xiàn)大面積氣泡,數(shù)量較多:   A、設(shè)備故障,層壓時(shí)不抽真空或?qū)訅簷C(jī)橡膠板有破損或裂隙,如圖3所示; 圖3大面積氣泡   解決措施:1.調(diào)整層壓參數(shù),重新層壓。   2.每天當(dāng)班做好點(diǎn)檢;   3.定期做好設(shè)備的維修保養(yǎng)。   B、層壓參數(shù)不合適   解決措施:針對(duì)EVA供應(yīng)商提供的層壓參數(shù),需經(jīng)過試驗(yàn)后,調(diào)整到合適的工藝參數(shù)。   3)電池片上互聯(lián)條旁,出現(xiàn)的氣泡或氣泡群: A、助焊劑殘留在電池片的互聯(lián)條兩側(cè),層壓時(shí)揮發(fā)后氣體難排出,在互聯(lián)條兩側(cè)產(chǎn)生氣泡或氣泡群。如圖4所示。 電池片上互聯(lián)條旁,出現(xiàn)的氣泡或氣泡群   解決措施:   1.在作業(yè)指導(dǎo)書上表明助焊劑的用量,控制助焊劑的用量,焊接時(shí)保證互聯(lián)條焊接時(shí)保持在浸潤狀態(tài),互聯(lián)條不可未達(dá)到浸潤狀態(tài)就進(jìn)行施焊。   2.對(duì)于助焊劑在電池片表面的殘留,可用酒精進(jìn)行清洗。   B、排版時(shí)返修電池片,造成電池片與玻璃間的EVA燙傷,層壓時(shí)空氣難以抽出,產(chǎn)生個(gè)別小氣泡。   解決措施:   1.盡量減少在排版臺(tái)上的返工,返工結(jié)束后清理好工作臺(tái)面。   2.燙傷后的EVA需剔除掉,重新補(bǔ)上同批次新EVA再層壓   C、焊接虛焊時(shí),虛焊的空隙處氣體較難排出,易產(chǎn)生氣泡。(如圖5所示)   解決措施:焊接時(shí)減少虛焊的產(chǎn)生,對(duì)產(chǎn)生的虛焊進(jìn)行修復(fù)。 圖5虛焊處產(chǎn)生氣泡   4)匯流帶旁出現(xiàn)的氣泡(特別是在隔離處出現(xiàn)頻率較多):   A、引出線處隔離較厚,形成的高低落差導(dǎo)氣困難,如圖6所示 圖6匯流帶處出現(xiàn)氣泡   解決措施:   1.調(diào)整隔離厚度。   2.調(diào)整層壓參數(shù)。   B、匯流條厚度過厚,形成的高低落差導(dǎo)致導(dǎo)氣困難,如圖7所示。 圖7匯流帶過厚   解決措施:設(shè)計(jì)時(shí)硬充分考慮到零部件涉及標(biāo)準(zhǔn),另外,在保證達(dá)標(biāo)的前提下,調(diào)整工藝參數(shù)。   5)操作原因?qū)е職馀?,如裸手操作,玻璃清洗殘留水分等,?yīng)加強(qiáng)車間管理,提高員工素質(zhì)。   3.0結(jié)語   氣泡是組件生產(chǎn)過程中最常見的問題之一,公司應(yīng)制定具體的應(yīng)對(duì)流程,方便出現(xiàn)氣泡問題是按解決方案實(shí)行,另外應(yīng)該加強(qiáng)車間的管理,技術(shù)人員素質(zhì)的提高,從預(yù)防到補(bǔ)救做到萬無一失。(作者微信公眾賬號(hào):光伏經(jīng)驗(yàn)網(wǎng))