國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》的通知
煉廠產(chǎn)氫資源如何優(yōu)化利用
煉廠產(chǎn)氫資源如何優(yōu)化利用1前言隨著高硫重質(zhì)原油加工比例的增大,以及原油加工深度和環(huán)境保護對成品油質(zhì)量要求的不斷提高,加氫工藝得到越來越廣泛的應(yīng)用,煉廠對氫氣的需求量不斷增加,氫氣成
1前言
隨著高硫重質(zhì)原油加工比例的增大,以及原油加工深度和環(huán)境保護對成品油質(zhì)量要求的不斷提高,加氫工藝得到越來越廣泛的應(yīng)用,煉廠對氫氣的需求量不斷增加,氫氣成本已成為煉油企業(yè)原料成本中的主要組成因素,尋求低成本氫氣,提高氫氣資源利用率,對企業(yè)降低經(jīng)營成本、提高綜合效益具有重大意義。
洛陽石化的氫源主要由重整氫、自產(chǎn)氫和外購氫三部分組成,2016年,公司共消耗氫氣54.1kt,其中重整氫占69.3%,自產(chǎn)氫占1.9%,外購氫占28.8%。外購氫系煤制氫氣,氫純度99.99%,價格高(市場均價約11500元/t),因其比例高,導(dǎo)致公司用氫成本整體偏高,氫氣資源優(yōu)化利用需求迫切。
經(jīng)過對洛陽石化公司氫氣資源進行系統(tǒng)分析,通過提高重整加工負荷、增開芳烴PSA、含氫干氣去向的優(yōu)化調(diào)整、兩套PSA相關(guān)流程改造及操作優(yōu)化等措施,使公司內(nèi)部氫氣資源潛力得到最大限度地發(fā)揮。
2氫氣資源利用現(xiàn)狀分析
公司外購氫氣壓力為2.0~2.7MPa,進制氫裝置產(chǎn)品氫氣壓縮機入口,經(jīng)增壓至3.3MPa進入氫氣管網(wǎng)。內(nèi)部氫氣管網(wǎng)壓力3.5MPa,來源主要是重整氫和自產(chǎn)氫,自產(chǎn)氫氣主要靠制氫PSA和芳烴PSA兩套裝置,自各裝置富氫干氣中回收。
2.1重整裝置產(chǎn)氫相對偏低
重整裝置設(shè)計加工能力為0.7Mt/a,產(chǎn)氫率為8.45%。但根據(jù)2016年實際運行數(shù)據(jù),裝置平均負荷率僅為95.9%,產(chǎn)氫率僅為7.2%。重整裝置資源利用率不足,主要限制因素如下。
2.1.1重整原料限制
公司總設(shè)計煉油加工能力8.0Mt/a,2016年實際加工原油5.66Mt,主流程低負荷生產(chǎn)下,石腦油資源相對短缺,重整裝置負荷提高受到限制。
2.1.2反應(yīng)加熱爐爐管溫度限制
重整反應(yīng)加熱爐爐管設(shè)計操作溫度≤650℃,但第一反應(yīng)加熱爐現(xiàn)場實測溫度平均值已達625~630℃,受瓦斯壓力波動、調(diào)整滯后等因素影響,超溫現(xiàn)象時有發(fā)生,限制了反應(yīng)溫度及加工量的進一步提高。
2.1.3石腦油預(yù)分餾塔分離精度限制
預(yù)分餾塔分離效果差,一方面塔頂拔頭油中有效重整進料組分達15%以上,造成石腦油資源浪費;另一方面,重整進料中C5組分含量超過3%,大量無效組分進入重整裝置,占用反應(yīng)負荷能力,影響重整產(chǎn)氫。
主要原因:石腦油預(yù)分餾塔降壓操作后,塔底泵(即預(yù)加氫進料泵)入口壓力降低,介質(zhì)汽化程度增加,易發(fā)生氣蝕現(xiàn)象。為保證其正常供料,增加了進料和塔底物料的換熱量,導(dǎo)致塔進料溫度高,塔頂氣相負荷增大,頂溫升高,塔壓升高,塔底溫度升高。從而形成整個塔熱量過剩的惡性循環(huán),導(dǎo)致分離效果變差。
2.2富氫干氣回收利用不合理
2016年底各裝置含氫干氣性質(zhì)及回收利用情況見表1。
由表1可以看出,含氫干氣回收利用存在以下不合理:
?、儇殮?、富氫氣體劃分不清晰。氫純度較低的部分貧氫氣體,如重整脫戊烷塔頂氣、兩套加氫汽提塔頂氣、石腦油穩(wěn)定塔頂氣等,進入富氫管網(wǎng),拉低了制氫PSA原料的氫純度,增加了運行成本,影響產(chǎn)氫率。
②富氫氣體存在浪費。氫純度較高的異構(gòu)化尾氫及兩套催化干氣進入高壓瓦斯,其中氫氣未能回收利用。
2.3兩套PSA產(chǎn)氫裝置負荷放空
芳烴PSA裝置設(shè)計產(chǎn)氫能力5000m3/h,以催化裂化干氣和對二甲苯裝置PX釋放氣為原料,產(chǎn)品氫氣純度達到99.99%,氫氣總收率≥85%。2011年以來,因壓縮機、閥門等設(shè)備故障率高,裝置一直未能連續(xù)運轉(zhuǎn),2016年處于停運狀態(tài)。
制氫PSA裝置由公司40000m3/h制氫裝置基礎(chǔ)上改造而來,利用制氫裝置的原料脫硫及PSA氫氣提純兩個部分,采用8-1-4PSA工藝流程,通過調(diào)整吸附塔的吸附劑數(shù)量和比例,實現(xiàn)了富氫氣體經(jīng)PSA提純回收氫氣的目的。
裝置設(shè)計原料處理能力17000m3/h,2016年11月投入使用以來,裝置維持處理量8000~9000m3/h低負荷運行,產(chǎn)品氫純度約99.5%,氫氣產(chǎn)量約2500~3000m3/h。存在問題:一是裝置負荷低,富氫氣體部分循環(huán)至高壓瓦斯管網(wǎng);二是原料氫純度低,不足65%;三是氫氣回收率低,不足81%。
3氫氣資源優(yōu)化
3.1重整裝置產(chǎn)氫優(yōu)化
3.1.1拓寬重整石腦油原料資源
一方面增加外購,月外購石腦油數(shù)量由3000t增加到12000t以上;另一方面將初頂石腦油、柴油加氫石腦油終餾點指標(biāo)控制下限分別提高2℃、4℃,使石腦油終餾點平均保持在170℃以上,保證內(nèi)部石腦油資源充分拔出。
3.1.2優(yōu)化加熱爐運行
?、俑鼡Q第一反應(yīng)加熱爐火嘴。聯(lián)系長嶺所、燃燒器廠家檢測其實際燃燒情況,并重新核算燃燒器負荷后,更換了全部火嘴?;鹱旄鼡Q后,一反加熱爐輻射區(qū)爐管表面溫度由640℃降到630℃以下,為裝置提高加工量創(chuàng)造了條件。
②對加熱爐實施特護,班組每2h監(jiān)測一次,技術(shù)人員每天2次監(jiān)測爐管溫度,根據(jù)溫度分布情況及時調(diào)整火焰分布,保證裝置在大負荷下加熱爐的安穩(wěn)運行。
3.1.3優(yōu)化重整反應(yīng)條件
?、賰?yōu)化石腦油預(yù)分餾塔操作,將重整進料初餾點由68.8℃提高到70.9℃,減少重整進料中的無效組分,提高重整進料的品質(zhì)。
?、诮Y(jié)合原料芳潛的變化,根據(jù)重整反應(yīng)溫降、加熱爐負荷情況,采取變負荷加工模式,即加工低硫原油時,重整負荷92t/h;加工高硫原油時,重整負荷93t/h,既保證了重整裝置的高負荷運行,又保證了加熱爐爐管的安全。
?、蹖嵤┓磻?yīng)溫度梯級控制,將第三、第四反應(yīng)器入口溫度提高2℃,充分發(fā)揮第三、第四反應(yīng)器的反應(yīng)能力,提高氫氣收率。通過優(yōu)化,重整裝置加工負荷提高并穩(wěn)定在105.5%,產(chǎn)氫率提高到7.4%以上,具體情況見表2。
3.2含氫氣體管網(wǎng)優(yōu)化
3.2.1優(yōu)化制氫
PSA原料將氫氣含量較低的石腦油穩(wěn)定塔頂氣及重整脫戊烷塔頂氣改至焦化和催化吸收穩(wěn)定單元,將富氫的芳烴異構(gòu)化尾氣約2000m3/h改入,使制氫PSA原料中的氫氣含量從65%提高到70%以上,氫氣產(chǎn)量提高1100m3/h。
3.2.2優(yōu)化制氫PSA操作
①提高裝置負荷。將原料氣至高壓瓦斯循環(huán)閥完全關(guān)閉,裝置處理量由9000m3/h提高到13000m3/h,實現(xiàn)臨氫裝置富氫氣體全回收的目標(biāo)。
②高負荷運轉(zhuǎn)情況下,放寬產(chǎn)品氫氣純度指標(biāo)至99.0%,其中CO+CO2含量≤20mL/m3,適當(dāng)延長吸附時間,提高氫氣回收率,使裝置產(chǎn)氫量提高到7500m3/h。
3.2.3增開芳烴PSA裝置
對芳烴PSA裝置進行全面檢修,2017年4月開工,回收催化干氣約8000m3/h,實現(xiàn)產(chǎn)氫3500~4000m3/h。
3.3優(yōu)化用氫
?、偻S镁郾┭b置小PSA單元。完善流程,將外購高純氫直接改入聚丙烯裝置,滿足其工藝用氫,節(jié)約氫氣150m3/h。
?、诖呋裼图託淦崴g斷用氫。僅在生產(chǎn)普通柴油期間使用汽提氫氣,作為LTAG(即催化輕柴油生產(chǎn)高辛烷值汽油或輕質(zhì)芳烴技術(shù))回?zé)掃M料時,不投汽提氫氣,節(jié)約氫氣約550m3/h。
3.4優(yōu)化效果及存在問題
3.4.1優(yōu)化效果
經(jīng)過氫氣資源優(yōu)化,至2017年6月,公司外購氫氣比例降至14.4%,具體見表3,扣除裝置運行成本,每季度增加效益約1620萬元。
3.4.2存在的問題
?、賰商状呋蓺馕茨苋炕厥?。公司兩套催化裝置干氣約15000m3/h,目前芳烴PSA回收約8000m3/h,因其后路管網(wǎng)壓力高,外送氫氣壓縮機負荷受限,影響其加工量進一步提高。
?、谥茪銹SA裝置原料壓縮機負荷受限。制氫原料壓縮機設(shè)計負荷17000m3/h,隨著柴油質(zhì)量升級,直餾柴油加氫反應(yīng)苛刻度提高,催化柴油加氫裝置開工運行,再加上蠟油加氫裝置負荷提高,各臨氫裝置富氫氣體總量超過20000m3/h,但制氫PSA負荷高至15000m3/h以上后,進一步增加受到限制。
?、壑卣麣錃馄焚|(zhì)相對較差。重整裝置氫提純單元設(shè)計采用普通水冷,氫氣再接觸溫度約40~45℃,導(dǎo)致重整氫氣中夾帶輕烴組分較多,氫純度平均為90.5%,品質(zhì)相對較差。
4進一步優(yōu)化措施
4.1降低芳烴
PSA氫氣后路壓力增加芳烴PSA氫氣至外購氫管網(wǎng)流程,使其氫氣壓縮機出口壓力由3.2MPa降低至2.5MPa,提高其產(chǎn)氫能力至4500m3/h以上,實現(xiàn)回收催化干氣11000m3/h以上。
4.2挖掘制氫PSA能力,提高富氫氣體回收率
4.2.1三股貧氫干氣后路優(yōu)化
將蠟油加氫及柴油加氫汽提塔頂氣和石腦油穩(wěn)定塔頂干氣改至二催化吸收穩(wěn)定,回收其中的液化氣組分,脫硫后進高壓瓦斯管網(wǎng),不再進制氫PSA單元。
4.2.2壓頭較高兩股低分氣合理優(yōu)化
增上高壓(2.5MPa)胺液脫硫設(shè)施,將壓力較高的蠟油加氫及柴油加氫低分氣集中,經(jīng)高壓胺液脫硫后,直接進制氫PSA原料壓縮機出口,釋放其負荷能力至25000m3/h。屆時,除了加工現(xiàn)有臨氫裝置富氫氣體外,還可將剩余的約4000m3/h催化干氣引入制氫PSA,實現(xiàn)富氫氣體全部回收利用。
4.2.3制氫
PSA工藝流程及操作優(yōu)化結(jié)合提高負荷后25000m3/h的原料氣組成和流量,將工藝流程由8-1-4PSA調(diào)整至10-2-4PSA,對現(xiàn)有運行時間和調(diào)節(jié)閥進行優(yōu)化處理,可實現(xiàn)產(chǎn)氫12000m3/h。
4.3改造提高重整氫氣產(chǎn)量及品質(zhì)
4.3.1重整預(yù)加氫進料泵改造
核算工藝參數(shù),確定重整預(yù)加氫進料泵適宜的氣蝕余量,提交廠家實施改造,改變石腦油預(yù)分餾塔熱量不合理的情況,提高其分離效果,減少重整料損失,提高重整進料品質(zhì),增加重整氫氣產(chǎn)率。
4.3.2增上重整氫氣低溫提純設(shè)施
在氫氣再接觸罐前增上兩組換熱器,將氣液分離罐底增壓泵出口油氣先用氫氣高壓提純罐后冷油冷卻;然后再用冷凍水過冷,將氫氣再接觸溫度由目前的40~45℃降低至12~13℃,提高氫氣純度至92%以上,在提高重整氫氣品質(zhì)的同時,增加無硫液化氣收率。
4.4 預(yù)期優(yōu)化效果
優(yōu)化后,預(yù)計重整負荷率能穩(wěn)定在108.6%,產(chǎn)氫量達到48000m3/h,氫純度92%以上;富氫和貧氫干氣清晰劃分,富氫干氣全部進PSA回收,兩套PSA裝置負荷能力放到最大,純氫產(chǎn)氫量可達16000m3/h以上,外購氫氣比例將進一步降低至9%以下,扣除裝置運行成本,預(yù)計每季度將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上再增加效益1250萬元。優(yōu)化后的富氫氣體回收利用情況及優(yōu)化效果分別見表4、表5。
5結(jié)論
①通過拓展石腦油原料資源,優(yōu)化加熱爐及反應(yīng)操作,檢修消缺等,實現(xiàn)并穩(wěn)定重整裝置加工負荷在108%以上,深度挖掘重整氫氣產(chǎn)率,是降低企業(yè)用氫成本的有力手段。
?、谇逦鷦澐趾瑲涓蓺猓瑢⒇殮錃怏w進催化回收液化氣,富氫氣體進PSA回收、自產(chǎn)高純氫,根據(jù)各干氣資源優(yōu)勢區(qū)別對待,合理利用,降低自產(chǎn)氫氣的運行成本。
③通過芳烴PSA流程優(yōu)化、增上高壓胺液脫硫設(shè)施、制氫PSA工藝流程及操作優(yōu)化等措施,釋放兩套PSA制氫的最大潛能,是提高自產(chǎn)氫氣比例、降低企業(yè)用氫成本的最有效措施。(文/趙書娟 中國石化洛陽分公司)