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節(jié)能100例之濕法脫硫系統(tǒng)節(jié)能降耗措施

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時(shí)間:2017-06-15 11:00:27
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節(jié)能100例之濕法脫硫系統(tǒng)節(jié)能降耗措施北極星環(huán)保網(wǎng)訊:節(jié)能100例之濕法脫硫系統(tǒng)節(jié)能降耗措施內(nèi)容如下:適應(yīng)范圍:石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)目前石灰石-石膏濕法脫硫工藝,存在的典型問(wèn)題

北極星環(huán)保網(wǎng)訊:節(jié)能100例之濕法脫硫系統(tǒng)節(jié)能降耗措施內(nèi)容如下:

脫硫工藝

適應(yīng)范圍:石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)

目前石灰石-石膏濕法脫硫工藝,存在的典型問(wèn)題包括:GGH和除霧器積灰、結(jié)垢堵塞,造成增壓風(fēng)機(jī)電耗上升,脫硫運(yùn)行周期短;對(duì)于采用液柱噴淋塔的脫硫系統(tǒng),吸收塔內(nèi)末級(jí)噴淋管道及噴嘴經(jīng)常發(fā)生堵塞,影響脫硫效率,為滿(mǎn)足煙氣SO2排放標(biāo)準(zhǔn),被迫增開(kāi)漿液循環(huán)泵,脫硫耗電率增加;脫硫廢水系統(tǒng)運(yùn)行困難甚至無(wú)法運(yùn)行,廢水處理費(fèi)用高等。

在滿(mǎn)足SO2達(dá)標(biāo)排放的前提下,通過(guò)吸收系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化、煙氣系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化、增壓風(fēng)機(jī)與引風(fēng)機(jī)串聯(lián)運(yùn)行優(yōu)化、公用系統(tǒng)(制漿、脫水等)運(yùn)行優(yōu)化達(dá)到脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及節(jié)電目的。

《燃煤電廠節(jié)能降耗技術(shù)推廣應(yīng)用目錄》中提出了脫硫系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化措施,其它優(yōu)化措施與案例還有:

1入爐煤含硫量摻配

在全年入爐煤含硫量可控的前提下,要通過(guò)精心制定摻配煤措施,保持入爐煤含硫量均勻,避免局部時(shí)段SO2排放超標(biāo);特別在高負(fù)荷時(shí)段,通過(guò)降低入爐煤含硫量,創(chuàng)造條件少運(yùn)行漿液循環(huán)泵。

應(yīng)用案例:楊柳青熱電廠針對(duì)四期脫硫系統(tǒng)增容改造后電耗增加和摻燒褐煤過(guò)程中SO2排放容易超標(biāo)的問(wèn)題,組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)脫硫設(shè)計(jì)資料中“SO2-Sar”的關(guān)系進(jìn)行辨析、修正,得出符合實(shí)際情況的脫硫入口煙氣“SO2濃度-Sad/Cad”新的準(zhǔn)則關(guān)聯(lián)式,確定最佳入爐煤硫份,提出《配煤摻燒與達(dá)標(biāo)排放研究報(bào)告》,編制《配煤計(jì)算器》,制定《二氧化硫達(dá)標(biāo)排放控制措施》,同時(shí)對(duì)四期脫硫系統(tǒng)四臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行方式進(jìn)行優(yōu)化組合,取得良好效果。

2原、凈煙氣CEMS測(cè)點(diǎn)優(yōu)選比對(duì)

部分電廠使用便攜式煙氣分析儀對(duì)脫硫吸收塔進(jìn)、出口SO2含量進(jìn)行實(shí)測(cè),判斷吸收塔的真實(shí)脫硫效率,分析CEMS測(cè)量準(zhǔn)確性,及時(shí)做好CEMS測(cè)點(diǎn)的標(biāo)定工作。同時(shí),發(fā)現(xiàn)由于煙氣流場(chǎng)分布不均,CEMS探頭的安裝位置對(duì)脫硫效率指標(biāo)有較大影響,通過(guò)試驗(yàn)、比對(duì),優(yōu)選CEMS測(cè)點(diǎn)位置,使脫硫效率指示達(dá)到最優(yōu)值,為實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放和停運(yùn)漿液循環(huán)泵創(chuàng)造了條件。

3使用脫硫添加劑

脫硫添加劑具有表面活性,催化氧化,促進(jìn)SO2的直接反應(yīng),加速CaCO3的溶解,促進(jìn)CaSO3迅速氧化成CaSO4,強(qiáng)化CaSO4的沉淀,降低液氣比,減少鈣硫比,減少水分的蒸發(fā)等作用。經(jīng)許多電廠使用,證明在相同工況下,使用添加劑后能明顯提高脫硫效率。部分電廠將脫硫添加劑作為日常運(yùn)行的常規(guī)控制手段,在入爐煤含硫量不超過(guò)0.8%的情況下,能做到大部分時(shí)段保持兩臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行,大大降低了脫硫廠用電率,增加上網(wǎng)電量所取得的效益遠(yuǎn)超過(guò)添加劑的使用成本。

4防止GGH結(jié)垢、堵塞,降低GGH漏風(fēng)

GGH積灰結(jié)垢問(wèn)題目前仍沒(méi)有從根本上得到解決,是困擾脫硫系統(tǒng)長(zhǎng)周期安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要因素。煙氣流速對(duì)GGH堵塞有較大影響,當(dāng)鍋爐存在氧量高、尾部煙道漏風(fēng)率大、排煙溫度高、除塵器效果差(煙塵含量高)等情況時(shí),煙氣容積流量和攜帶煙塵增加,流速增加造成漿液攜帶量增加,會(huì)加劇GGH堵塞。在設(shè)法降低煙氣流速、提高除塵效率的同時(shí),還應(yīng)在GGH吹灰、沖洗等方面采取措施:

1)根據(jù)GGH差壓,優(yōu)化吹灰:

a.正常運(yùn)行滿(mǎn)負(fù)荷時(shí)GGH單側(cè)差壓小于設(shè)計(jì)值,吹灰頻率為8小時(shí)一次,每次吹灰時(shí)間不少于一個(gè)來(lái)回行程。

b.正常運(yùn)行滿(mǎn)負(fù)荷時(shí)GGH單側(cè)差壓大于1.2倍設(shè)計(jì)值,每班要及時(shí)增加1-2次吹灰。若GGH單側(cè)差壓繼續(xù)升高,要及時(shí)投入GGH蒸汽連續(xù)吹灰。

c.吹灰壓力為1.0-1.2MPa,最高蒸汽吹灰壓力不得大于1.3MPa。

2)高壓水沖洗:

a.正常運(yùn)行滿(mǎn)負(fù)荷GGH單側(cè)差壓達(dá)到1.5倍設(shè)計(jì)值時(shí),及時(shí)進(jìn)行在線(xiàn)高壓水沖洗,沖洗頻率為8小時(shí)一次。高壓水沖洗時(shí)同時(shí)投入連續(xù)蒸汽吹灰,觀察GGH差壓有降低趨勢(shì)時(shí),繼續(xù)執(zhí)行以上操作。

b.高壓沖洗水壓力為10.5-12MPa(壓力低于10MPa沖洗效果不好;陽(yáng)邏等電廠達(dá)到15MPa,沖洗效果較好),但不要高于15MPa,否則可能對(duì)搪瓷傳熱元件造成較大傷害。

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