國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》的
某能源廠焦化煙氣超低排放CEMS升級改造淺析
某能源廠焦化煙氣超低排放CEMS升級改造淺析摘要:焦化行業(yè)存在煙氣溫度高,NOx含量高,焦?fàn)t串漏問題普遍存在,煙氣量和煙氣成分周期性發(fā)生變化,水分差異大的特點。隨著焦化行業(yè)持續(xù)推進
摘要:焦化行業(yè)存在煙氣溫度高,NOx含量高,焦?fàn)t串漏問題普遍存在,煙氣量和煙氣成分周期性發(fā)生變化,水分差異大的特點。隨著焦化行業(yè)持續(xù)推進超低排放改造,NOx排放限值的逐漸降低,為了降低NOx的排放數(shù)據(jù),脫硝劑的過量投加,在煙氣中出現(xiàn)逃逸氨,給冷干直抽法CEMS造成SO2檢測值偏低或“0”,全程通 SO2標(biāo)氣響應(yīng)時間和示值誤差超標(biāo)的問題。問題的來源在于冷凝水析出,溶解SO2;逃逸氨在CEMS中發(fā)生二次脫硫,且生成的銨鹽能吸附SO2。對目前成熟應(yīng)用的滴加液體磷酸技術(shù),及高溫固態(tài)填料除氨+Nafion管干燥器除濕技術(shù)進行了研究,最終確認(rèn)并使用了PreGASS除氨、除濕預(yù)處理系統(tǒng)。在某焦化廠焦?fàn)t排口CEMS進行了長時間應(yīng)用,徹底解決了監(jiān)測數(shù)據(jù)偏低、全程通標(biāo)氣不達標(biāo)問題,預(yù)處理系統(tǒng)的效果 完全符合國標(biāo)和地方標(biāo)準(zhǔn)的要求,確保了在線監(jiān)測數(shù)據(jù)的“真、準(zhǔn)、全”。
1.前言
煉焦化學(xué)工業(yè)是煤炭化學(xué)工業(yè)的一個重要部分,隨著企業(yè)焦化行業(yè)超低排放逐步改造的完成[1],企業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的降低逐漸降低,以河北省為例,焦?fàn)t執(zhí)行煉焦化學(xué)工業(yè)大氣污染物超低排放標(biāo)準(zhǔn)DB 13/2863-2018排放標(biāo)準(zhǔn),顆粒物、SO2、NOx排放濃度分別不高于10、30、130mg/m3。
河北邢臺某焦化企業(yè)積極落實超低排放改造,二期焦?fàn)t煙氣治理工藝采用了布袋除塵+氨法脫硫+SCR脫硝,顆粒物、SO2、NOx穩(wěn)定達到了超低排放限值的要求,二期焦?fàn)t排口采用雪迪龍冷干直抽法CEMS,氣態(tài)污染物分析儀為ULTRAMAT 23紅外氣體分析儀。自從超低排放改造完成后,發(fā)現(xiàn)CEMS的SO2監(jiān)測數(shù)據(jù)偏低,還會經(jīng)常性出現(xiàn)“0”值,不能為治理設(shè)施的運行數(shù)據(jù)提供參考,還會為相關(guān)人員和單位帶來困擾,運維單位在每周維護校準(zhǔn)過程中會發(fā)生CEMS全程通SO2標(biāo)氣標(biāo)氣響應(yīng)時間(T90)超出HJ75-2017要求的200秒時間,且示值誤差不滿足±2.5%F.S的情況,給排污企業(yè)帶來了潛在的環(huán)保違規(guī)風(fēng)險,尤其是在2018年5月9日 實施的河北地方標(biāo)準(zhǔn)《DB13T2716.3-2018第三部分+污染源遠程執(zhí)法抽查系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》,即CEMS全程通標(biāo)氣的質(zhì)控手段實施以后,CEMS遠程質(zhì)控的抽查情況日益嚴(yán)格。
為了解決上述在線CEMS的問題,企業(yè)在對CEMS和預(yù)處理進行了相關(guān)調(diào)研后,確定了是CMES的冷凝器部分也就是預(yù)處理系統(tǒng)發(fā)生了目標(biāo)氣體SO2的損失。針對預(yù)處理的問題,在CMES原有的預(yù)處理系統(tǒng)上進行了升級改造,確定采用了探頭原位式的高溫固態(tài)填料除氨技術(shù)、以Nafion干燥管氣態(tài)除濕技術(shù)(PreGASS-9500預(yù)處理系統(tǒng))已經(jīng)歷經(jīng)超過2年的考驗,PreGASS預(yù)處理系統(tǒng)的處理效果完全符合國標(biāo)和地方標(biāo)準(zhǔn)的相應(yīng)要求,徹底解決了上述問題,確保了在 線監(jiān)測數(shù)據(jù)的“真、準(zhǔn)、全”,避免了潛在的“監(jiān)測數(shù)據(jù)造假”法律風(fēng)險。
2.CEMS問題分析
2.1 影響問題分析-冷凝水
焦?fàn)t煙氣在經(jīng)過SCR脫硝+濕法脫硫后,煙氣經(jīng)過脫硫脫硝后,會有部分脫硝劑隨煙氣帶出,濕法脫硫后煙氣濕度明顯增加,在線CMES為冷干法,除濕采用雙級電子冷凝器,冷凝溫度在2~6℃,其目的在于去除煙氣中的水氣,在冷凝器工作期間勢必會有冷凝水(見圖1)析出,對經(jīng)蠕動泵排出的冷凝水進行測試,其PH大約在2~5之間,呈酸性,確定為部分SO2溶解進入冷凝水中。
圖1
在開始階段,企業(yè)通過使用磷酸和水清洗伴熱管線,來滿足每周全程通標(biāo)氣的要求,但此方法只在每周維護過程中有效果,在日常運行中還是存在SO2檢測值偏低或“0”,全程通 SO2標(biāo)氣響應(yīng)時間和示值誤差超標(biāo)的問題,例如環(huán)保抽查使用第四方遠程質(zhì)控設(shè)備,控制進行全程通標(biāo)氣測試,這時就會存在在線數(shù)據(jù)相關(guān)的法律風(fēng)險。
2.2 影響問題分析-氨逃逸
焦化行業(yè)中焦?fàn)t煙氣是最主要、最關(guān)鍵的廢氣排放源。焦?fàn)t排放的煙氣具有低硫(80-300mg/m3)、高氮(600-1300mg/m3)的排放特征,相對于150mg/m3的國家特別排放限值和130mg/m3的河北省超低排放限值,焦?fàn)t煙氣NOx排放遠遠超標(biāo)。因此,NOx的深度治理成為焦?fàn)t煙氣超低排放技術(shù)的關(guān)鍵。焦?fàn)t加熱低氮燃燒技術(shù)主要包括煙氣再循環(huán)、焦?fàn)t分段加熱、實際燃燒溫度控制等技術(shù)。煙氣再循環(huán)是焦化領(lǐng)域目前應(yīng)用較普遍的低氮燃燒技術(shù),而在超低排放的脫硝過程中,會采用尿素溶液作為還原劑,為了有效降低 NOx含量,會進行過量噴氨,而這會造成NH3逃逸,尾氣中的NH3不僅會對管道造成腐蝕,還會在低溫的情況下生成銨鹽結(jié)晶,在冷凝器的冷腔內(nèi),發(fā)現(xiàn)有淺黃色的結(jié)晶物參考見圖2、見圖3。
圖2
圖3
取樣后發(fā)現(xiàn)結(jié)晶物易溶于水,對溶解后的水溶液進行了納式試劑法比色分析,確定有高濃度的銨根離子的存在,因此可以確定結(jié)晶物為銨鹽。因為銨鹽易容于水,所以對整個CMES管路進行了清洗,清洗后SO2監(jiān)測值有所提升;且全程通SO2無論是T90,還是示值誤差,均有所改進,從一定程度上說明了銨鹽結(jié)晶對SO2有吸附作用,同時氨逃逸還會影響CEMS的使用壽命和測量準(zhǔn)確度。根據(jù)現(xiàn)場使用便攜式氨表測試發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場的NH3逃逸并非是一個持續(xù)穩(wěn)定的水平,而是隨工況會出現(xiàn)非周期周期性的變化,低的時候幾個ppm,高的時候達十幾ppm。
3.解決問題方法選擇與思考
針對冷凝水析出和氨逃逸問題,解決思路為(1)避免冷凝水析出;(2)避免或盡量降低SO2在冷凝水中的溶解;(3)把進入CEMS的逃逸氨盡快反應(yīng)掉,或去除掉?;谝陨细鞣N思路,對冷干直抽法CEMS除濕并降低SO2損失、除氨的各種預(yù)處理技術(shù)進行了調(diào)研和比較。
3.1 冷凝水問題
冷凝水問題是所有超低排放冷干直抽法CEMS最主要的問題之一。因為冷干直抽法CEMS必須通過除濕裝置(主要是冷凝器)來去除樣氣中的水分,來保證進入分析儀的樣氣是干燥的,這樣勢必會產(chǎn)生冷凝水。
3.1.1冷凝器滴加液態(tài)磷酸技術(shù)
目前,在工業(yè)上成功應(yīng)用的除濕、且盡可能降低SO2損失率的方法為:在冷凝器一級冷腔入口處(見圖4),用蠕動泵滴加液態(tài)磷酸(磷酸的濃度在5~30%不等)。磷酸為中強酸,溶入冷腔冷凝水并電離出H+離子;而SO2溶于水后生成的亞硫酸(H2SO3)是弱酸,磷酸提前融入冷凝水,阻止了SO2與水生成H2SO3的反應(yīng)降低了SO2在水中的溶解度,可以相對有效的減少冷腔內(nèi)冷凝水對SO2的溶解損失,但無法徹底解決現(xiàn)場問題。
圖4
3.1.2 Nafion管干燥器氣態(tài)除濕技術(shù)
Nafion管干燥器氣態(tài)除濕技術(shù)是唯一氣態(tài)除濕并保持大多數(shù)待測樣氣組分不損失的技術(shù),是樣氣處理后的樣氣露點突破2~4℃極限達到0℃露點乃至于-20℃露點的唯一技術(shù),在脫硫濕度高及超低排放煙氣的取樣預(yù)處理方面具有特殊的應(yīng)用價值。除濕機理為:利用衡Nafion管內(nèi)外樣氣的濕度差,通過干燥的反吹氣體帶走樣氣中的氣態(tài)水分,從而達到樣氣氣態(tài)除濕的目的,可以完全保留CEMS待測氣態(tài)污染物組分,包括SO2、NO、NO2、O2、CO、CO2等。同時,Nafion管干燥器還有其它諸多特點,如反應(yīng)快速(≤0.1秒)、耐溫、耐壓、選擇性好、過程簡單、體積小巧,沒有可拆分的零部件,一般無需維護以及無能耗等。以上突出優(yōu)點和特性是對各種傳統(tǒng)樣氣冷凝技術(shù)的突破,是對冷干直抽法CEMS預(yù)處理除濕技術(shù)的有機補充。參考見圖5
圖5
3.2氨逃逸問題的解決
使用高溫固態(tài)填料反應(yīng)法,該技術(shù)采用固態(tài)磷酸硅鹽化合物(即除氨劑),在高溫、有水汽的情況下,與氣態(tài)的氨氣反應(yīng),從而去除樣氣中的堿性氣體-氨氣。反應(yīng)產(chǎn)物為熔點相對較高的磷酸銨鹽,會立即在除氨器內(nèi)沉積。這一反應(yīng)具有選擇性,從而不會影響樣氣中其它待測酸性氣體SO2、NO和O2等的濃度,也不會影響樣氣的濕度。除氨器就是內(nèi)部填充了除氨劑的特殊氣體洗滌器,防止采樣線等因銨鹽結(jié)晶而生產(chǎn)堵塞。其內(nèi)填的特殊磷酸硅鹽是燒結(jié)在陶瓷環(huán)上的,保證了氣流通過時的壓降很低。除氨器最高使用溫度為200℃。圖6為除氨器的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖6
高溫固態(tài)填料除氨有如下特點:1)高溫除氨填料為非危險品,使用方便、簡單;2)可以加溫,適用于北方寒冷環(huán)境;3)銨鹽結(jié)晶反應(yīng)定點發(fā)生在除氨器內(nèi),通過定期更換除氨器就可以將銨鹽結(jié)晶物移出CEMS系統(tǒng),確保后續(xù)CEMS系統(tǒng)部件沒有銨鹽結(jié)晶;4)對煙氣濕度沒有影響,不會吸附SO2、NO和O2。
4.解決方案及使用效果
4 .1解決方案的制定
在河北邢臺某焦化廠二期焦?fàn)t煙囪排口在線CEMS為雪迪龍冷干法SCS-900C使用紅外U23分析儀,依據(jù)前期現(xiàn)場勘察和便攜式氨逃逸濃度測試,現(xiàn)場采用了PreGASS-9500除氨除濕預(yù)處理系統(tǒng)示意圖見圖7。
圖7
4.2 PreGASS-9500系統(tǒng)的介紹
PreGASS-9500是氣態(tài)除濕,在高溫狀態(tài)下SO2、NO、NO2的損失率非常低(≤5%),除濕效率≥95%,尤其適用于濕度超過10%V/V的高濕煙氣,處理后煙氣露點低于0℃,可以保證后續(xù)分析儀對SO2等易溶于水的酸性氣體測試的準(zhǔn)確性。另外,針對采用了低SO2量程的非分散吸收紅外分析儀,將樣氣含水量降低到0.6%V/V(0℃)以下,水分對吸收光譜的連續(xù)干擾就會非常有限。如果煙氣露點為-20℃(1000μmol/mol),就可以完全消除水分的干擾。如果在探頭原位采用PreGASS-9500預(yù)處理系統(tǒng),因為沒有冷凝水等對SO2的溶解及吸附,完全能夠滿足國家標(biāo)準(zhǔn)要求的全程系統(tǒng)標(biāo)定T90時間,且完全滿足HJ75-2017、HJ76-2017標(biāo)準(zhǔn)對預(yù)處理系統(tǒng)的要求。
4.3使用效果
在二期焦?fàn)t煙囪CEMS接入PreGASS-9500系統(tǒng)后,對該系統(tǒng)進行調(diào)試,調(diào)試完成后,對預(yù)處理性能進行了檢測。
(1)除水率:經(jīng)過預(yù)處理系統(tǒng)后,樣氣露點達到-20℃,確認(rèn)除水率超過了98%;
(2)SO2/NO/O2損失率:經(jīng)過第三方檢測機構(gòu)現(xiàn)場手工比對,及在CEMS排氣口串接便攜式煙氣分析儀測試,均可確認(rèn)SO2/NO/O2比對結(jié)果符合國標(biāo),以上3種目標(biāo)待測氣體的損失率均低于≤5%的標(biāo)準(zhǔn)要求;
(3)氨去除率:因為氨的監(jiān)測沒有相關(guān)儀器標(biāo)準(zhǔn),工作中采用了便攜式 TDLAS氨逃逸分析儀,在確認(rèn)煙氣中存在15~20mg/m3的逃逸氨濃度時,對CEMS排口的樣氣進行了測試,測試結(jié)果為氨濃度未檢出,確定了除氨器的除氨效果。
在檢測完P(guān)reGASS-9500后,對在線CEMS進行了全程通標(biāo)氣測試,來驗證預(yù)處理在使用過程中的性能如何,測試結(jié)果見表1/2
表1 改造前的CMES全程通標(biāo)氣測試
注:SO2量程為0~100mg/m3
表2 改造后CEMS全程通標(biāo)氣測試
注:SO2量程為0~100mg/m3
從表1中可知,在改造前高、中、低濃度全程標(biāo)T90時間遠遠大于200秒,不滿足國標(biāo)200秒的要求,示值誤差超過了±2.5%F.S.的要求;
從表2中可知,在經(jīng)過PreGASS-9500系統(tǒng)改造后,高、中、低濃度的SO2全程通標(biāo)T90時間均低于100秒,滿足國標(biāo)低于200秒的要求;示值誤差均在±2.5%F.S.以內(nèi),低于國標(biāo)要求的±2.5%F.S.,之后還定期、多次進行了CEMS全程通標(biāo)氣,測試結(jié)果見表3。
表3 改造后CEMS全程通標(biāo)氣測試
從表3可知,結(jié)果多次的高、中、低濃度SO2全程通標(biāo),T90時間均低于200秒;示值誤差均低于國標(biāo)要求的±2.5%F.S.。在此期間,環(huán)保監(jiān)管部門也多次進行檢測測試,主要采用的就是CEMS全程通SO2標(biāo)氣的方法,在二期焦?fàn)t煙囪排口沒有發(fā)現(xiàn)不達標(biāo)問題??傮w上來說,認(rèn)為除氨、除濕預(yù)處理系統(tǒng)是適用于焦?fàn)t煙囪濕度高、低SO2濃度、存在氨逃逸煙氣CEMS預(yù)處理的,各項處理效果指標(biāo)均滿足了相關(guān)國家及地方標(biāo)準(zhǔn),讓焦化企業(yè)可以非常放心的面對環(huán)保監(jiān)管部門對CEMS氣態(tài)污染物的各項檢查,另外,隨著環(huán)保監(jiān)管的趨嚴(yán),后續(xù)一定會加強氨逃逸的監(jiān)測,建議進行自動化精準(zhǔn)控制SCR噴氨量,保證將氨逃逸濃度控制在較低范圍內(nèi)。
5.結(jié)論
針對焦化行業(yè)正常運行時,煙氣存在濕度高、SO2濃度低、少量氨逃逸的問題,導(dǎo)致排口冷干直抽法CEMS的SO2監(jiān)測數(shù)據(jù)偏低,偶爾發(fā)生讀數(shù)為“0”的極端情況,甚至CEMS全程通SO2標(biāo)氣響應(yīng)時間和示值誤差存在不達標(biāo)問題??梢圆捎迷皇郊友bPreGASS-9500除氨除濕預(yù)處理系統(tǒng)避免SO2損失的技術(shù)體系。通過現(xiàn)場試驗比較的結(jié)果分析,探頭原位安裝 PreGASS-9500除氨除濕預(yù)處理系統(tǒng),性能效果更佳。
參考文獻
2018京津冀及周邊地區(qū)鋼鐵、焦化行業(yè)超低排放改造技術(shù)交流會召開
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