國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》的
電除塵器高頻改造后的優(yōu)化運行
電除塵器高頻改造后的優(yōu)化運行環(huán)保網(wǎng)訊:電除塵器高頻改造后,通過對振打系統(tǒng)、電場參數(shù)進行優(yōu)化運行,有效地降低了煙塵排放濃度及電除塵器的電耗率,達到節(jié)能與環(huán)保雙優(yōu)。某電廠安裝3臺650
環(huán)保網(wǎng)訊:電除塵器高頻改造后,通過對振打系統(tǒng)、電場參數(shù)進行優(yōu)化運行,有效地降低了煙塵排放濃度及電除塵器的電耗率,達到節(jié)能與環(huán)保雙優(yōu)。
某電廠安裝3臺650MW燃煤發(fā)電機組,除塵方式采用靜電除塵器,每臺爐安裝一臺型號為2BE486/2-5雙室臥式電除塵器,采用頂部電磁振打系統(tǒng)。該電除塵器自投產(chǎn)以來,運行正常,除塵效率達到設(shè)計值99.81%,出口煙塵排放濃度為60-80mg/Nm3(設(shè)計值100mg/Nm3)。
在鍋爐MBRC工況下,單臺電除塵器日耗電量最高達到37000kWh,電除塵廠用電率0.35%。為了降低能耗,于2013年3月-2014年6月分別對三臺機組電除塵器進行了改造,主要改進內(nèi)容有:一、二電場由工頻電源改為高頻電源,三、四、五電場控制柜元器件更換及控制軟件優(yōu)化處理,原電磁振打系統(tǒng)不變。
通過上述改造后,單臺電除塵器日耗電量由原來的37000kWh下降到22000kWh,除塵廠用電率由0.3%下降到0.2%,能耗指標降幅30%以上;電除塵器出口煙塵濃度由60~80mg/Nm3降低到25~30mg/Nm3,降幅50%以上,達到了預(yù)期的改造效果。
1存在的問題
1.1電場內(nèi)部積灰導(dǎo)致跳閘
該電廠的入爐煤大多為本地劣質(zhì)無煙煤,灰份在40%以上(設(shè)計值38%),粉塵比電阻最高可達到9.56×1012Ω˙cm。高比電阻粉塵帶來難以捕集、粉塵粘附性高、在電場內(nèi)部形成反電暈等不利影響。隨著運行時間增加,電場內(nèi)部積灰逐漸增加,極間距減少。一、二電場由工頻電源改為高頻電源后,運行中捕集的高比電阻粉塵較之前更多,因而一、二電場極板、極線上的積灰增多,頻繁引起電場過流保護跳閘。
1.2不符合國家新排放標準
2014年7月,隨著環(huán)保排放新標準的出臺,必須對電除塵器的運行進行進一步的優(yōu)化,將出口煙塵濃度控制在20mg/Nm3以下,電除塵器廠用電率控制在0.18%以下。
2優(yōu)化措施
2.1優(yōu)化電磁振打系統(tǒng)運行
電除塵器的除塵效率主要取決于電場強度的大小,而電場強度又與電極之間的電暈電壓和電流有關(guān),將電暈電壓和電暈電流之間的關(guān)系稱為伏安特性,據(jù)之繪制的曲線圖稱為伏安特性曲線,是衡量電除塵器安裝、檢修質(zhì)量及運行工況的重要依據(jù)。
在電除塵器改造完工后,對每個電場進行空載試驗,繪制冷態(tài)伏安特性曲線,對比廠家提供的曲線數(shù)據(jù),為改造工程的驗收提供依據(jù),確保了電除塵器良好的初始狀態(tài)。
在圖1中,伏安特性曲線向右平移,即相同電壓下,電暈電流較為平均地減少,這一般是由放電不良造成的,也就是說電場內(nèi)部積灰較多引起電暈封閉。圖2中,電場伏安特性曲線向右發(fā)生旋轉(zhuǎn),同一電壓下,電暈電流大幅降低,據(jù)此分析,電場內(nèi)部發(fā)生了反電暈現(xiàn)象。電暈封閉及反電暈的發(fā)生,根本原因為高比電阻粉塵導(dǎo)致陽極板或陰極線上積灰過多。要消除此問題,必須由振打系統(tǒng)入手。
首先分析了電磁振打系統(tǒng)接線原理,如圖3所示。振打器連接成矩陣形式(每個室的振打形成一個矩陣),任何時刻,矩陣中每次只允許一個振打器投入運行。同時,由于振打器的內(nèi)部高度是固定的,因此,要加強振打,只能采取加強振打頻率、調(diào)整振打運行方式的方法來實現(xiàn)。
2013年6月底,該電廠2號機組電除塵器高頻改造完成,進入168h試運。試運初期,電除塵器出口煙塵濃度由60~80mg/Nm3降至28mg/Nm3達到了改造技術(shù)協(xié)議中的相關(guān)要求。隨著運行時間的增加,一、二電場(高頻電源)頻繁出現(xiàn)二次電流歸零導(dǎo)致電場跳閘故障,電除塵器出口煙塵濃度升至30mg/Nm3以上。為了解決電場跳閘的問題,對2號機組電除塵器進行了24小時跟蹤,抄錄數(shù)據(jù)、繪制熱態(tài)伏安特性曲線,電場跳閘前的兩種伏安特性曲線如圖1和圖2所示。
圖2伏安特性曲線向右發(fā)生旋轉(zhuǎn)
在圖1中,伏安特性曲線向右平移,即相同電壓下,電暈電流較為平均地減少,這一般是由放電不良造成的,也就是說電場內(nèi)部積灰較多引起電暈封閉。圖2中,電場伏安特性曲線向右發(fā)生旋轉(zhuǎn),同一電壓下,電暈電流大幅降低,據(jù)此分析,電場內(nèi)部發(fā)生了反電暈現(xiàn)象。電暈封閉及反電暈的發(fā)生,根本原因為高比電阻粉塵導(dǎo)致陽極板或陰極線上積灰過多。要消除此問題,必須由振打系統(tǒng)入手。
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