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高出水標(biāo)準(zhǔn)、用地受限 改良AAO+磁混凝實(shí)現(xiàn)節(jié)地高效改造

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時(shí)間:2022-06-08 11:00:51
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高出水標(biāo)準(zhǔn)、用地受限 改良AAO+磁混凝實(shí)現(xiàn)節(jié)地高效改造山東某污水廠現(xiàn)狀處理規(guī)模為3萬(wàn)m3/d,進(jìn)水中印染、機(jī)械加工等工業(yè)廢水占比約30%,現(xiàn)狀出水標(biāo)準(zhǔn)為《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放

山東某污水廠現(xiàn)狀處理規(guī)模為3萬(wàn)m3/d,進(jìn)水中印染、機(jī)械加工等工業(yè)廢水占比約30%,現(xiàn)狀出水標(biāo)準(zhǔn)為《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)中一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),尾水排至明堂河,屬于南水北調(diào)一般保護(hù)區(qū)域。根據(jù)當(dāng)?shù)貐^(qū)域水環(huán)境總體要求,本污水廠出水中部分指標(biāo)需滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838—2002)中IV類水體限值要求,即CODCr≤30 mg/L,TN≤10(12)mg/L,TP≤0.3 mg/L,需進(jìn)行原位提標(biāo)改造。

本廠廠區(qū)用地緊張且附近無(wú)地可征用,進(jìn)水中工業(yè)廢水占比較高,新出水標(biāo)準(zhǔn)要求較高,故需進(jìn)行原位提標(biāo)改造,深度挖潛生化處理等現(xiàn)狀設(shè)施功能,增設(shè)節(jié)地高效的深度處理工藝。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)踏勘和方案對(duì)比分析,本工程選用改良AAO+新增磁混凝沉淀(預(yù)留活性炭投加)+V型濾池的原位提標(biāo)改造工藝,取得了良好的處理效果,可為國(guó)內(nèi)類似項(xiàng)目原位提標(biāo)改造提供參考。

01 污水廠現(xiàn)狀分析

1.1 現(xiàn)狀概況

污水廠始建于2009年,現(xiàn)狀建設(shè)規(guī)模為3萬(wàn)m3/d,實(shí)際日均污水處理量約為2.2萬(wàn)m3/d,主要處理園區(qū)內(nèi)300多家企事業(yè)單位和近10萬(wàn)人的生產(chǎn)生活污水。污水處理工藝采用AAO+二沉池+二泵房+V型濾池,出水執(zhí)行一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。污泥采用儲(chǔ)泥池+帶式濃縮脫水機(jī)處理,出泥含水率≤80%。消毒采用ClO2,現(xiàn)狀廠區(qū)無(wú)除臭系統(tǒng)。

1.2 現(xiàn)狀進(jìn)水水質(zhì)分析

污水廠進(jìn)水中生活污水占比約70%,工業(yè)廢水占比約30%,其中工業(yè)廢水以印染、機(jī)械加工、綜合制藥、食品加工等為主。

對(duì)污水廠2019年1月—2020年9月的進(jìn)水進(jìn)行頻次分析,如表所示,廠區(qū)進(jìn)水水質(zhì)與原設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)較為接近,原設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)取值較為合理,但CODCr、SS、TP這3項(xiàng)指標(biāo)偶爾會(huì)出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象。進(jìn)水中B/C約為0.38,可生化性一般;BOD5/TP約為54.61;BOD5/TN約為3.20。實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)碳源相對(duì)不足,為保證出水TN穩(wěn)定達(dá)標(biāo),需部分時(shí)段額外投加碳源。

1.3 現(xiàn)狀處理工藝

污水廠現(xiàn)采用AAO工藝,工藝流程如圖所示。

1.4 現(xiàn)狀出水水質(zhì)

對(duì)污水廠2019年1月—2020年9月的出水進(jìn)行頻次分析,如表所示。CODCr、BOD5、SS、氨氮、TN、TP一級(jí)A達(dá)標(biāo)率均為100%,現(xiàn)狀工藝流程和設(shè)計(jì)參數(shù)可滿足一級(jí)A出水標(biāo)準(zhǔn)。若按準(zhǔn)Ⅳ類新標(biāo)準(zhǔn)考核,CODCr達(dá)標(biāo)率為85.14%,氨氮達(dá)標(biāo)率為79.50%,TN達(dá)標(biāo)率為74.47%,TP達(dá)標(biāo)率為80.33%,達(dá)標(biāo)率均較低,無(wú)法滿足新要求,現(xiàn)狀處理工藝亟需改造。

1.5 提標(biāo)改造要求

本項(xiàng)目為原位提標(biāo)改造工程,進(jìn)水中含印染、機(jī)械加工等工業(yè)廢水,新標(biāo)準(zhǔn)要求較高,其中CODCr≤30 mg/L,TN≤10(12)mg/L,TP≤0.3 mg/L,結(jié)合實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì)情況以及現(xiàn)狀池體和設(shè)備情況,本次提標(biāo)改造工程需重點(diǎn)關(guān)注CODCr、TN、TP這3項(xiàng)污染指標(biāo)。另外,工藝改造時(shí)需充分利用現(xiàn)狀設(shè)施,深度挖潛生化處理能力,針對(duì)性增設(shè)節(jié)地高效的深度處理單元。

02 現(xiàn)狀改造重難點(diǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施

通過(guò)分析實(shí)際進(jìn)出水水量水質(zhì)情況,復(fù)核現(xiàn)狀處理設(shè)施,同時(shí)結(jié)合廠區(qū)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況和新標(biāo)準(zhǔn)要求,本項(xiàng)目需重點(diǎn)關(guān)注以下問(wèn)題。

2.1 進(jìn)水水質(zhì)復(fù)雜

本廠進(jìn)水中含印染紡織、機(jī)械加工、綜合制藥、食品加工、機(jī)械加工等工業(yè)廢水,占比約30%,印染紡織廢水中溶解性難生物降解性CODCr較高,新標(biāo)準(zhǔn)要求出水CODCr含量由50 mg/L降至30 mg/L,TN含量由15 mg/L降至10 mg/L,TP含量由0.5 mg/L降至0.3 mg/L,現(xiàn)狀工藝為AAO+V型濾池,無(wú)法滿足提標(biāo)要求。經(jīng)復(fù)核,現(xiàn)狀生化池總有效池容(23 625 m3)設(shè)置合理,但分區(qū)不合理,且無(wú)內(nèi)回調(diào)節(jié)設(shè)施、無(wú)固定碳源投加設(shè)施、進(jìn)水點(diǎn)單一,另外深度處理工藝缺少混凝沉淀段,僅靠生化處理難以滿足C、N、P污染物提標(biāo)要求。

2.2 廠區(qū)用地緊張

廠區(qū)現(xiàn)狀建構(gòu)筑物布局較為緊湊,無(wú)提標(biāo)改造預(yù)留用地。經(jīng)工藝論證,在充分改造利用現(xiàn)有處理設(shè)施的基礎(chǔ)上,需新增混凝沉淀單元、碳源除磷藥劑投加裝置、化驗(yàn)間、除臭裝置等處理設(shè)施,需充分利用現(xiàn)狀零星地塊,選擇節(jié)地高效工藝,合理規(guī)劃施工順序。

2.3 部分設(shè)備老化

本廠建設(shè)使用已有十余年,細(xì)格柵、二沉池出水槽、中間提升泵、儲(chǔ)泥池?cái)嚢杵?、生化池曝氣系統(tǒng)、生化池?cái)嚢杵鞯裙に囋O(shè)備和部分電氣自控設(shè)備老化嚴(yán)重,運(yùn)行效果不佳,且維修頻繁,需對(duì)其重置。

03 提標(biāo)改造工藝設(shè)計(jì)

3.1 提標(biāo)改造設(shè)計(jì)水量水質(zhì)

本廠現(xiàn)狀建設(shè)規(guī)模為3萬(wàn)m3/d,實(shí)際日均污水處理量約為2.2萬(wàn)m3/d,提標(biāo)改造工程設(shè)計(jì)規(guī)模維持現(xiàn)狀不變。

經(jīng)對(duì)比分析實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)情況和原設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì),本提標(biāo)改造工程設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)延用原設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì),出水按照當(dāng)?shù)匾髨?zhí)行地表Ⅳ類水標(biāo)準(zhǔn),具體如表3所示。

3.2 工藝設(shè)計(jì)

本提標(biāo)改造工程污水處理工藝采用改良AAO+二沉池+二次提升泵房+磁混凝沉淀池(預(yù)留活性炭投加)+V型濾池,污泥處理采用污泥均質(zhì)池+帶式濃縮脫水機(jī),除臭采用生物濾池工藝,具體如圖所示。

1)預(yù)處理系統(tǒng)

現(xiàn)狀粗格柵及提升泵房設(shè)備完好、運(yùn)行工況佳,維持現(xiàn)狀利用。

細(xì)格柵旋流沉砂池建設(shè)時(shí)間較長(zhǎng),細(xì)格柵老化嚴(yán)重,除渣效果較差,本工程對(duì)其重置。主要設(shè)計(jì)參數(shù)為:格柵形式為網(wǎng)板格柵,數(shù)量2套,柵條間隙為6 mm,柵渠寬度為1 300 mm,安裝角度為75°。

2)生物處理系統(tǒng)

現(xiàn)狀A(yù)AO生化池設(shè)計(jì)規(guī)模為3萬(wàn)m3/d,有效水深為5.8 m,總有效池容為23 625m3,其中,厭氧區(qū)水力停留時(shí)間(HRT)為2.13 h,缺氧區(qū)HRT為3.30 h,好氧區(qū)HRT為13.47 h,總計(jì)HRT為18.90 h。進(jìn)水點(diǎn)僅設(shè)厭氧池1處,曝氣設(shè)施老化嚴(yán)重、曝氣不均勻,內(nèi)回流通過(guò)在缺氧、好氧池間設(shè)置連通渠、靠渠道閘門控制。經(jīng)復(fù)核,總池容可滿足要求,但各分區(qū)池容設(shè)計(jì)不合理,缺氧池池容嚴(yán)重偏小,需重新設(shè)計(jì)各分區(qū)池容,增設(shè)進(jìn)水點(diǎn),充分利用進(jìn)水中碳源,增設(shè)設(shè)內(nèi)回流泵、靈活調(diào)節(jié)混合液回流量,并重置碳源投加設(shè)施、曝氣系統(tǒng)等,強(qiáng)化生物池去碳脫氮能力。

將現(xiàn)狀生化池改造為改良AAO,維持總池容不變,增設(shè)缺氧、第一好氧池2處可調(diào)進(jìn)水點(diǎn),調(diào)整各分區(qū)池容,延長(zhǎng)缺氧區(qū)HRT至5.51 h,縮短好氧區(qū)HRT至9.92 h,在好氧池末端設(shè)置1.00 h脫氣區(qū),同時(shí)重置碳源投加設(shè)施、推流器、曝氣器等。主要工藝設(shè)計(jì)參數(shù)為:設(shè)計(jì)混合液懸浮濃度(MLSS)為4 000 mg/L,混合液回流比為300%,污泥回流比為100%,氣水比為4.8:1。

現(xiàn)狀生化池曝氣采用離心風(fēng)機(jī),效率較低、噪聲大,且老化嚴(yán)重,將其更換為空氣懸浮風(fēng)機(jī),總計(jì)3臺(tái),2用1備,均采用變頻控制,主要設(shè)計(jì)參數(shù)為:Q=50 Nm3/min,P=68.6 kPa,N=80.0 kW。

現(xiàn)狀二沉池為中進(jìn)周出輻流式,數(shù)量2座,池徑為35 m,混凝土出水渠池壁破損嚴(yán)重,本工程對(duì)出水渠進(jìn)行改造,采用內(nèi)嵌SS304不銹鋼板,厚度為1 mm。

現(xiàn)狀污泥泵房部分設(shè)備老化嚴(yán)重,本工程對(duì)其重置。污泥回流泵總計(jì)3臺(tái):現(xiàn)狀利用2臺(tái)(其中1臺(tái)為變頻控制,Q=738 m3/h,H=3 m,N=11 kW),重置1臺(tái)(變頻控制,Q=625 m3/h,H=3 m,N=11 kW)。剩余污泥泵維持現(xiàn)狀,總計(jì)2臺(tái),1用1備,Q=50 m3/h,H=12.5 m,N=5.5 kW。

3)深度處理系統(tǒng)

現(xiàn)狀深度處理段僅設(shè)有V型濾池單元,化學(xué)除磷藥劑直接投加在生化池中,藥耗較大且效能較低。二沉池出水部分時(shí)段SS較高,直接進(jìn)入V型濾池,導(dǎo)致濾料堵塞板結(jié),反洗頻次較高,增大了現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施維護(hù)工作量。廠區(qū)僅有一片空地,現(xiàn)狀為太陽(yáng)能板用地,平面尺寸為25 m×20 m。新出水標(biāo)準(zhǔn)要求較高,而磁混凝沉淀池具備負(fù)荷高、處理效果好、占地少、耐沖擊等特點(diǎn)。因此,本項(xiàng)目在V型濾池前拆除現(xiàn)狀太陽(yáng)能板,利用此片空地增設(shè)磁混凝沉淀池,同時(shí)預(yù)留活性炭投加池,進(jìn)一步強(qiáng)化N、P污染物去除能力。

新建磁混凝沉淀池1座,分2格,設(shè)計(jì)規(guī)模為3萬(wàn)m3/d,變化系數(shù)為1.32,活性炭混合池HRT為10.52 min,混凝池HRT為2.31 min,磁混池HRT為2.31 min,絮凝池HRT為4.62 min,沉淀池平均負(fù)荷為10.66 m3/(m2·h),污泥回流比為5%?;钚蕴坎捎脻袷酵都樱勰嗷亓鞅们霸O(shè)置截污剪碎格柵機(jī)。磁粉采用人工干式投加,同時(shí)每格池單設(shè)磁粉回收系統(tǒng)1套,處理量為40 m3/h。剩余污泥通過(guò)高剪機(jī)打散磁粉污泥混合絮體,再通過(guò)水力旋流器初步分離磁粉和污泥,最后經(jīng)過(guò)磁分離器將磁粉從污泥中分離出來(lái)返回混凝池,經(jīng)過(guò)磁粉回收后的剩余污泥進(jìn)入污泥脫水系統(tǒng)進(jìn)一步處理。

現(xiàn)狀V型濾池設(shè)計(jì)規(guī)模為3萬(wàn)m3/d,1座,分5格,土建良好,運(yùn)行狀況佳,維持現(xiàn)狀利用。相關(guān)參數(shù)為:?jiǎn)胃衿矫娉叽鐬?.0 m×6.4 m,平均濾速為5.2 m/h。

現(xiàn)狀二泵房中間提升泵揚(yáng)程不能滿足新要求,本工程對(duì)其重置,總計(jì)3臺(tái),其中2臺(tái)采用變頻控制,主要設(shè)計(jì)參數(shù)為:Q=825 m3/h,H=6.5 m,N=22 kW。

4)污泥處理系統(tǒng)改造

經(jīng)復(fù)核,本次提標(biāo)改造污泥產(chǎn)量變化不大,現(xiàn)狀帶式濃縮脫水機(jī)運(yùn)行狀況良好,維持現(xiàn)狀利用。貯泥池進(jìn)中無(wú)攪拌設(shè)備,增加攪拌器1臺(tái)。

5)加藥間改造

本工程需重置碳源投加裝置、新增除磷藥劑投加裝置?,F(xiàn)狀加藥間平面尺寸為24.0 m×8.1 m,可滿足本工程藥劑投加裝置集中布設(shè)要求?,F(xiàn)狀有PAM、SPFS加藥設(shè)施,將其拆除并改造為葡萄糖、PAM、SPFS等加藥設(shè)施,主要設(shè)備有加藥緩沖罐、加藥泵、在線稀釋裝置等。

6)新增除臭系統(tǒng)

現(xiàn)狀廠區(qū)無(wú)除臭設(shè)施,本工程新增除臭系統(tǒng)1套,除臭范圍為粗格柵提升泵房、細(xì)格柵旋流沉砂池、厭氧池、貯泥池、脫水機(jī)房,除臭風(fēng)量為9 000 m3/h,采用生物濾池工藝。

04 工程設(shè)計(jì)特點(diǎn)

1)原位提標(biāo)改造,無(wú)需新征用地

廠區(qū)布局緊湊,現(xiàn)狀空地較少,深度處理工藝存在缺陷,而新標(biāo)準(zhǔn)要求高,且廠外無(wú)地可征,故需進(jìn)行原位提標(biāo)改造,采取了以下措施:充分利用現(xiàn)狀設(shè)施,深度挖潛生化系統(tǒng)處理能力,保留現(xiàn)狀V型濾池,增設(shè)節(jié)地高效的加碳磁混凝沉淀池,改造利用現(xiàn)狀加藥間集中布置碳源、除磷藥劑投加設(shè)施等。

2)選用“改良AAO+加碳磁混凝沉淀池”,穩(wěn)定可靠,調(diào)控靈活

通過(guò)調(diào)整生化池各分區(qū)池容、增設(shè)多點(diǎn)可調(diào)進(jìn)水、重置碳源投加應(yīng)急裝置、增設(shè)混合液回流泵變頻控制、重置曝氣系統(tǒng)等,將現(xiàn)狀常規(guī)AAO池型改造為改良AAO池型,生化處理系統(tǒng)更加穩(wěn)定可靠且可靈活調(diào)控。深度處理段保留V型濾池,增設(shè)加炭磁混凝沉淀池,強(qiáng)化去碳除磷能力,活性炭投加量可根據(jù)實(shí)際運(yùn)行狀況靈活調(diào)配,具有占地小、投資省、運(yùn)行可靠的特點(diǎn)。

05 運(yùn)行效果及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

5.1 運(yùn)行效果

本提標(biāo)改造工程于2020年6月開工,2020年10月建成通水,2020年11月—2021年6月實(shí)際日出水水質(zhì)情況如圖所示,各項(xiàng)指標(biāo)均可達(dá)到準(zhǔn)Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)要求。

5.2 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

本提標(biāo)改造工程總投資為2 567.53萬(wàn)元,其中建安費(fèi)為1 996.69萬(wàn)元,提標(biāo)改造后污水廠直接運(yùn)行成本為0.76元/m3(含電費(fèi)、藥劑費(fèi)、水費(fèi)及人工費(fèi)等),總投資和運(yùn)行成本均低于國(guó)內(nèi)同類項(xiàng)目。