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鐵基催化劑整砌填料催化臭氧的運行工況研究

來源:環(huán)保節(jié)能網(wǎng)
時間:2022-04-13 16:02:28
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鐵基催化劑整砌填料催化臭氧的運行工況研究摘要:研究了鐵基催化劑整砌填料“微通道”結(jié)構(gòu)對于高級氧化技術(shù)處理廢水的必要性,定量分析了反應(yīng)器中臭氧分解率與氣液逆向流和布氣裝置氣泡大小的關(guān)

摘要:研究了鐵基催化劑整砌填料“微通道”結(jié)構(gòu)對于高級氧化技術(shù)處理廢水的必要性,定量分析了反應(yīng)器中臭氧分解率與氣液逆向流和布氣裝置氣泡大小的關(guān)系。通過現(xiàn)場中試,求出填料的運行阻力系數(shù)和液泛點;應(yīng)用軟件對試驗中70例“個案”進行了統(tǒng)計學(xué)分析和回歸,得到了運行參數(shù)(臭氧當量、水力停留時間、進水水質(zhì))與COD去除率的函數(shù)關(guān)系,證明通過該工藝的處理可使出水水質(zhì)穩(wěn)定達到《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838—2002)Ⅳ類水標準。

目前廢水深度處理工藝主要有三大類。第一類是生物法,其中生物膜法彌補了活性污泥法的不足,培養(yǎng)可去除難降解有機物、世代時間很長的微生物,以曝氣生物濾池(BAF)為代表。該類工藝的優(yōu)點是運行成本低、不產(chǎn)生二次污染,缺點是不能彌補生物法的局限。第二類是分離法,包括吸附法和膜分離法。吸附法使用活性炭、大孔樹脂等,但吸附劑再生往往產(chǎn)生更大的污染,且需要對膜分離法的濃液進行處理。這類方法的優(yōu)點是出水水質(zhì)好,故排污企業(yè)常采用該方法。第三類是高級氧化法,工程應(yīng)用中主要有二種:芬頓法和催化臭氧氧化法。此類方法與生物法互補,可去除難降解有機物,是解決有機污染的根本方法。芬頓法降解有機物的效果好,但存在藥劑量大、產(chǎn)泥和產(chǎn)鹽量大等問題。催化臭氧氧化法降解有機物的機制與芬頓法相同,即為羥基自由基(·OH)主導(dǎo)的高級氧化,但產(chǎn)生·OH的途徑與芬頓法不同,是化學(xué)意義的催化,沒有二次污染,屬于綠色工藝。過渡金屬化合物,特別是羥基氧化物是臭氧的催化劑。鐵為過渡金屬,各種型號鋼材的主要元素為鐵,此外還包括碳和其他金屬元素(多為過渡金屬)。部分鋼材型號在金屬加工過程中產(chǎn)生的刨花狀鐵屑易于在特定強氧化條件下鈍化,表面產(chǎn)生致密的γ-FeOOH,滿足催化臭氧分解的要求。有關(guān)鐵基催化劑催化臭氧形成高級氧化的機制,同濟大學(xué)已進行了大量研究。該方法的優(yōu)勢是:工況易于控制,處理實際廢水效果好;原材料來源廣泛,價格低廉;鐵的各種形態(tài)安全無毒,對水處理過程有利無害。在此基礎(chǔ)上,形成了成熟的填料裝置與深度處理技術(shù),并已大規(guī)模應(yīng)用于實際工程。

01 鐵基催化劑整砌填料特征分析

填料是反應(yīng)器的基本構(gòu)件,應(yīng)有巨大的比表面積和孔隙率。中試采用的填料為同濟大學(xué)等單位的發(fā)明技術(shù)(一種催化臭氧形成高級氧化的微通道整砌,專利號:202011198531.8)。該填料的有效比表面積為2 800m2/m3,整砌填料孔隙率大,大小均勻,但形狀不規(guī)則,有利于氣液兩相的高效傳質(zhì)。·OH的壽命只有納秒級,是高級氧化機制的關(guān)鍵特征。據(jù)文獻報道,·OH的作用域距離(ΔR)僅約為35 nm。但應(yīng)注意到,在如此微觀的空間中,有機物的布朗運動對傳質(zhì)起主要貢獻。由此可以認為,催化劑作用域至少可擴大至10μm以上。盡管如此,液相主體與·OH作用域的水流交換傳質(zhì)仍是關(guān)鍵。本整砌填料具有“微通道”結(jié)構(gòu),平均孔徑D僅為1.0mm,若·OH作用域距離為10μm,則作用域占微通道的體積比約為4ΔR/D。也就是說,至少要經(jīng)過D/(4ΔR)次(約為25次)傳質(zhì),才能使水流全部經(jīng)過·OH的作用域。中試裝置填料區(qū)高度為2090mm,設(shè)微通道折返延長比例為30%,則通道的長徑比約為2600,也就是說在長徑比約為100的途徑中必須完成一次更換傳質(zhì),依靠水流錯流紊動完全可以滿足這一要求。對比之下,若某種填料的平均孔隙孔徑為10mm,則每1個長徑比就必須完成一次更換傳質(zhì),靠水流錯流紊動已很難完成。且由于催化劑比表面積僅占前者的1%,·OH生成量隨之明顯減小。由此可推導(dǎo)出:孔徑每降低1/n,廢水在催化劑作用域中更換傳質(zhì)的次數(shù)和·OH生成量均增加n2倍。因此,“微通道”是催化臭氧形成高級氧化機制有效填料的必備形態(tài)。

02 動力學(xué)分析

2.1 反應(yīng)器及流程

中試裝置的核心為臭氧催化反應(yīng)器,如圖2所示。該反應(yīng)器主體外徑為300mm,總高為4000mm,壁厚為4mm,填料區(qū)高2090mm,總?cè)莘e為280L,催化劑反應(yīng)區(qū)的容積為140L。配套氧氣源臭氧發(fā)生器,當額定氣體流量為2.0L/min、功率因子為0.9時,臭氧產(chǎn)量為200mg/min。試驗在常溫常壓下進行,反應(yīng)后臭氧尾氣通入污水池。

2.2 動力學(xué)分析

·OH是氧化有機物的關(guān)鍵物質(zhì),催化臭氧形成高級氧化機制是深度處理工業(yè)廢水的關(guān)鍵。從·OH主導(dǎo)有機物氧化反應(yīng)式可以看出,反應(yīng)過程中有O2的參與,且這些O2可完全來自于O3的分解,由此可以導(dǎo)出臭氧氧化有機物的理論當量(O3/ΔCOD= 1.125)?!H氧化有機物為有機物自由基極其迅速,但生成·OH過程受O3傳質(zhì)和催化劑活性點數(shù)量的限制,當催化活性點數(shù)量均勻時,可以認為·OH的生成速率與O3濃度成正比。催化反應(yīng)的功能就是促使臭氧在催化劑表面進行有效分解,生成·OH來氧化有機物。

設(shè)塔式反應(yīng)器的流型為推流式,臭氧濃度的變化見式(1)。

可見,隨著氣程的增加,臭氧濃度呈指數(shù)型衰減。若不采用布氣裝置,進入池底后僅用支撐催化劑填料的篩板分割氣泡,則氣泡較大,上升速度約為30mm/s;若采用鈦盤布氣,則氣泡較小,上升速度約為2.5mm/s。實測表明,在大量鐵基催化劑存在條件下,臭氧在水中的半衰期只有5min。以該中試反應(yīng)器為例,當采用序批式運行時,液相靜止;當采用連續(xù)運行且HRT為22min時,液相產(chǎn)生的空塔流速為1.58mm/s。當氣液同向流(塔底端進水)時,氣泡運行速度為兩相流速相加;當氣液異向流(塔頂端進水)時,為兩相流速相減。不同工況時,臭氧衰減比的理論值見表1。表1中忽略了填料對氣泡切割與合并的影響,實際中不同工況的效果差異比理論值小,但表1作為工況選擇依據(jù)仍不失一般性。

從臭氧分解角度來看,布氣裝置影響甚大,應(yīng)采用微孔布氣裝置,且氣液異向流具有優(yōu)勢。從有機物降解角度來看,低濃度工業(yè)廢水氧化過程中,反應(yīng)速率與有機物濃度成正比,也符合表觀一級動力學(xué)模式,見式(4)。

式中:k2為有機物降解一級反應(yīng)動力學(xué)常數(shù);C為有機物濃度。式(4)中G并非常量,其隨氣程呈指數(shù)型衰減。因此,異向流使氧化反應(yīng)動力均化,從而反應(yīng)速度得以均化,有利于克服傳質(zhì)過程成為反應(yīng)的控制因素,且異向流強化了氣液兩相的紊動傳質(zhì)。

2.3 填料阻力及液泛點測定

催化臭氧氧化反應(yīng)器使用的是填料塔。一般化工過程使用的填料塔主要體現(xiàn)吸收、吹脫兩種分離過程,連續(xù)相為氣相;而本研究填料塔連續(xù)相為液相,不僅因為采用鈦盤等布氣裝置分散臭氧,且氣水比一般均小于1.0。整砌填料的水流阻力始終是人們關(guān)心的問題,由于本試驗填料的堆積密度為350 g/L,填料孔隙率超過了95%,單相液體流動的本質(zhì)沒有發(fā)生根本變化,類似于粗過濾器。文獻[12]表明,粗過濾器的水頭損失計算公式形式如同管道,即:

式中:L為流程距離,在塔中即為填料高度;d為反應(yīng)器內(nèi)徑;v為流速;為沿程阻力系數(shù)。最大流速測定:出水管道不設(shè)U型彎,直接放在地坪上,打開出水閥門,即作用水頭為4000mm;通過流量計逐步調(diào)大流量,直至壅水,以至臭氧尾氣出口處排水,得出最大流量為1.93m3/h。反應(yīng)塔內(nèi)徑d為292mm,催化劑區(qū)域高度為2090mm,計算得出最大流速為8.01mm/s,在反應(yīng)區(qū)的停留時間為260s(4.33 min),由此計算出阻力系數(shù)λ為1.71×105。中試過程中常用工況的HRT為22min,則流速為1.59mm/s,計算得出水頭損失為0.157m。由此可見,本反應(yīng)器在常規(guī)工況下的水頭損失并不顯著,比一般過濾工藝要小。為了考察反應(yīng)器正常運行工況的范圍,將正常運行臨界點的最大液相流速仍稱為液泛流速。在化工填料塔中,液泛流速的回歸方程極其復(fù)雜;而在催化臭氧氧化工藝中,氣液兩相物質(zhì)固定,氣液比、HRT等均在一定范圍內(nèi),故可將問題簡化,通過試驗可確定液泛的空塔流速。試驗最常采用的工況是:HRT為22 min、臭氧氣量為3.0L/min、氣液比為0.47。進氣量保持不變,進塔廢水流量逐步升高,如同測水流阻力。試驗得出液泛流量為1.69m3/h,液泛流速為7.01mm/s,此時只是上述計算最大流速的87.5%??梢?,在反應(yīng)塔中水流阻力占主要部分。而HRT為22min工況時,流速僅為液泛流速的22.7%,距液泛點甚遠,液泛問題不能成為操作的難題。

03 運行工況研究

某沿江城市技術(shù)開發(fā)區(qū)污水廠提標改造工程規(guī)模為9.8×104m3/d,90%以上的進水量為工業(yè)廢水,主要來自農(nóng)藥、印染、制藥、電子、機械等行業(yè),有一百多家企業(yè);進水水質(zhì)復(fù)雜,含有大量生物難降解物質(zhì)。由此,該污水廠前端采用了水解酸化工藝,以提高好氧生物處理效率,后續(xù)還有磁混凝等物化處理手段。根據(jù)水質(zhì)情況,深度處理擬采用高級氧化技術(shù),目標是使出水COD穩(wěn)定在30mg/L以下,達到《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838—2002)Ⅳ類水標準。為此,決定采用同濟大學(xué)鐵基催化劑整砌填料及催化臭氧氧化技術(shù)進行現(xiàn)場中試。

試驗期間,該污水廠生化池出水COD、BOD5、SS、氨氮、總氮、總磷分別為80、18、29、0.97、7.60、1.66 mg/L。pH值為7.47~7.77,水溫為21~24 ℃,波動均較小。在該范圍內(nèi),對臭氧分解及生成·OH的影響不大,對催化劑壽命也沒有影響,已有實踐表明催化劑壽命至少為三年。

關(guān)于高級氧化過程中有機物的降解機制,已有大量研究。簡單地說,高級氧化就是由·OH主導(dǎo)、O2參與的有機物氧化過程。但分子態(tài)氧氣在實際臭氧發(fā)生器供氣氣體中大量存在,相對于臭氧對氧化反應(yīng)是過量的,且與臭氧量成固定比例,因此可不作為獨立因素考慮。

氧化過程因素分析包括進水有機物濃度CODin、臭氧投加量LO3、反應(yīng)時間(基本等于水力停留時間HRT)。這三個參數(shù)是基本的自變量,產(chǎn)生主要影響。臭氧發(fā)生器的供氣濃度GO3,則是在相同臭氧投加量LO3條件下,影響氣液紊動強度和氣泡大小,屬于工況影響因素。臭氧相對投加量O/C,即參數(shù)LO3/CODin值,反映了反應(yīng)物之間的當量關(guān)系。因此,用水力停留時間、O/C這兩個變量考察氧化規(guī)律更觸及反應(yīng)本質(zhì)。因變量包括COD去除率ηCOD和出水COD濃度CODout。

中試進行了35次試驗,每次試驗分兩次取樣,進水及每次出水取樣間隔時間均為3 倍HRT,以保證連續(xù)流達到穩(wěn)定工況。根據(jù)連續(xù)運行時HRT、臭氧當量O/C是否大于理論值(1.125)將試驗分成6組,結(jié)果見表2。由此從整體上得出了ηCOD平均值隨上述兩個變量的變化規(guī)律。

從表2很難定量把握催化臭氧氧化反應(yīng)的整體規(guī)律,這不僅是由于每次試驗取樣和測試分析存在誤差,更為重要的是氧化反應(yīng)為多因素作用。通過運用相關(guān)統(tǒng)計軟件進行多因素回歸分析,能較容易地找出各工況參數(shù)對工藝效果的影響。

首先把35次試驗中每次試驗的二次取樣測定結(jié)果作為70例“個案”,變量包括CODin、HRT、GO3、LO3、O/C;因變量包括去除率ηCOD和出水濃度CODout。當然,這些變量中有的不是獨立變量,有的對試驗結(jié)果影響不大。首先,以ηCOD為因變量,對上述6個因素進行回歸分析,結(jié)果如圖2所示。

CODin:試驗點非常分散;不僅如此,線性回歸和3次方多項式回歸基本水平(略向下),由此可見進水CODin對處理效果影響的規(guī)律性不強。

GO3:由于設(shè)備操控的原因,臭氧的供氣濃度只能調(diào)節(jié)為數(shù)個濃度值,但線性回歸直線基本水平,說明該參數(shù)對試驗影響不大。

HRT:同樣,由于水泵運行和操作習慣,水力停留時間HRT也只能保持數(shù)個工況,中試共有4 個工況,分別是15、22、30、44 min,其中以22min工況試驗次數(shù)最多。從圖2(c)可見,隨著HRT的增長,ηCOD明顯提高;還應(yīng)注意,當停留時間為15min時,ηCOD均低于50%。LO3:該參數(shù)對ηCOD有明顯的影響,特別是低濃度段,隨著濃度的升高,去除率增加明顯。O/C:該變量反映的是反應(yīng)物當量,應(yīng)成為工程設(shè)計和運行控制中的重要參數(shù)。從圖2(e)可以看出,在比值較小階段,隨著O/C值的上升,對ηCOD的作用很大,但大于2后去除率實測值基本不再升高??拷荂OD最大值時,實測O/C值為1.96。CODout:該變量與ηCOD的線性關(guān)系很好,說明兩者是相關(guān)的因變量。中試的目標是使出水COD濃度保持在30mg/L以下,當以CODout為因變量時,考察各因素的影響,結(jié)果如圖3所示。

CODin:從圖3(a)可知,進水CODin基本在30mg/L以上,而出水CODout很大部分在30mg/L以下,說明該工藝的實施是完全必要的。有趣的是,兩個函數(shù)的線性關(guān)系擬合較好,其斜率為0.52,說明試驗中ηCOD的最大出現(xiàn)幾率為48%,但這并不是最佳工況的去除率。

GO3、HRT、LO3三個參數(shù)對CODout的作用,與對ηCOD的作用類似,在此不再贅述。應(yīng)注意兩點:當HRT為15 min時,CODout在40mg/L左右,出水水質(zhì)不達標,見圖3(c);O/C對出水水質(zhì)的影響明顯,當O/C值大于1.2(接近理論值)時,可以保證CODout在30 mg/L以下,見圖3(e)。

人們往往對“響應(yīng)面分析”感興趣,因為其能全面地反映自變量與因變量的關(guān)系。本研究嘗試運用設(shè)計軟件進行擬合,采用水力停留時間HRT、臭氧相對投加量O/C兩個主要獨立自變量,考察ηCOD的響應(yīng)。根據(jù)試驗范圍確定方案,每次的運行結(jié)果采用內(nèi)插法分析數(shù)據(jù),個別不在中試范圍的“運行”,其數(shù)據(jù)結(jié)果可采用外延法得到,由此得出試驗設(shè)計方案及結(jié)果,見表3。響應(yīng)面分析結(jié)果見圖4。

從圖4可以發(fā)現(xiàn),第12次“運行”為實際最優(yōu)值,當O/C值為1.8、HRT為33min、CODin為57mg/L時,ηCOD達到72% 。從圖4還可以發(fā)現(xiàn),當O/C值大于1.2時,可以保證ηCOD在60%以上;但要達到更高的去除率,O/C要增加很多,且逐漸趨于極限,因此工程上是不經(jīng)濟的。

04 結(jié)論

①鐵基催化劑整砌填料具有顯著的性質(zhì)優(yōu)勢,特別是其“微通道”結(jié)構(gòu),滿足了高級氧化中催化劑作用域的要求。

②催化臭氧氧化反應(yīng)器中,微氣泡布氣、氣液兩相逆流的運行方式,對氧化反應(yīng)的益處巨大;正常工況范圍內(nèi),鐵基催化劑整砌填料水流阻力不大。

③催化氧化時,當臭氧當量比O/C值較小時,隨著O/C值的上升,對處理效果的作用較大,但O/C值超過2后,效果不再明顯;填料區(qū)水力停留時間反映了氧化時間,在30~44min為宜。

④在上述參數(shù)范圍內(nèi),ηCOD可穩(wěn)定在60%以上。因此,當控制CODin在75mg/L以下時,可保證出水水質(zhì)達到《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》Ⅳ類水標準。

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