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650MW機組脫硝分區(qū)噴氨技術(shù)應(yīng)用

來源:環(huán)保節(jié)能網(wǎng)
時間:2021-07-21 11:00:37
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650MW機組脫硝分區(qū)噴氨技術(shù)應(yīng)用煙氣脫硝技術(shù) SCR脫硝技術(shù) SCR反應(yīng)器大氣網(wǎng)訊:摘 要:SCR,即選擇性催化還原技術(shù),是當(dāng)前主流的脫硝技術(shù)手段。與其它鍋爐煙氣脫硝技術(shù)相比具有

煙氣脫硝技術(shù) SCR脫硝技術(shù) SCR反應(yīng)器

大氣網(wǎng)訊:摘 要:SCR,即選擇性催化還原技術(shù),是當(dāng)前主流的脫硝技術(shù)手段。與其它鍋爐煙氣脫硝技術(shù)相比具有脫硝效率高的特點,一般可達80%~90%以上。技術(shù)相對成熟,二次污染小。缺陷是關(guān)鍵技術(shù)難度大,無法同時進行脫硫,且煙氣易結(jié)露腐蝕設(shè)備和管道。技術(shù)路線是高溫催化作用下,利用還原劑(NH3、液氨、尿素等)“有選擇性”地與煙氣中的氮氧化物反應(yīng)并生成無毒無污染的氮氣和水。該技術(shù)最初興起于美國,日本等國家。在我國興起較晚,應(yīng)用過程中問題不斷。以某650MW機組為例,本文分析了脫硝過程存在的取樣不準(zhǔn),噴氨量不可控,閥門老舊等問題進行了技術(shù)改造,取得了可喜成果。

關(guān)鍵詞:脫硝;SCR;取樣;

1 SCR脫硝技術(shù)應(yīng)用概況

隨著國家加強對大氣環(huán)境治理力度的加強,全國各地都在開展鍋爐發(fā)電機組相關(guān)技術(shù)改造。改造后初期效果顯著,然而隨著改造技術(shù)的應(yīng)用,后期也會面臨諸多問題。以某發(fā)電公司2臺650MW超臨界機組中1#機組為例。對此臺機組完成了超低排放改造,目前主要污染物排放指標(biāo)為氮氧化物不大于50mg/Nm3、二氧化硫不大于35mg/Nm3、煙塵小于10mg/Nm3,各污染物排放均滿足當(dāng)前國家超低排放限值的要求。不過經(jīng)過一段時間運行后,脫硝系統(tǒng)的一些問題逐漸凸顯,如:(1)SCR氨逃逸明顯偏大且監(jiān)測不準(zhǔn)確,導(dǎo)致下游設(shè)備空預(yù)器壓差增大,空預(yù)器堵塞較嚴(yán)重,影響機組安全穩(wěn)定運行;(2)SCR出口監(jiān)測點與機組煙氣總排放口監(jiān)測點間的監(jiān)測數(shù)據(jù)存在較大差異,尤其是氮氧化物濃度值差異較大,兩個測點間的數(shù)據(jù)一致性差,現(xiàn)有SCR出口測點的氮氧化物濃度不能真實反映脫硝的實際情況;(3)SCR反應(yīng)器噴氨支管閥門開度很少進行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)沒有監(jiān)測依據(jù),反應(yīng)器內(nèi)部催化劑層各個分區(qū)的脫硝效率、堵塞狀況不清楚,局部氨逃逸嚴(yán)重,造成空預(yù)器堵塞。

2 1#650MW機組排放點監(jiān)測

某發(fā)電公司兩臺發(fā)電機組采用選擇性催化還原(SCR)工藝。SCR反應(yīng)器布置在鍋爐省煤器與空氣預(yù)熱器之間,催化劑選用蜂窩式,采用2+1層布置。在正常負(fù)荷范圍內(nèi)煙氣脫硝效率均不低于80%。液氨由液氨蒸發(fā)系統(tǒng)通過管道與各個機組SCR連接。系統(tǒng)由脫硝劑供應(yīng)、脫硝反應(yīng)兩個區(qū)構(gòu)成。為了深入了解脫硝工藝存在問題,在脫硝煙道進、出口兩側(cè)各增加一套NOx/O2濃度全截面取樣裝置,更換取樣管線及取樣探頭,利舊原CEMS煙氣分析儀,取代原系統(tǒng)單點取樣裝置。增設(shè)同步取樣巡測裝置,新增NOx/O2雙通道快速測量儀表,氨逃逸表移位利舊。為噴氨總閥控制優(yōu)化提供準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

圖1 SCR出口NOx/O2/NH3濃度測量層示意圖

3 外掛控制系統(tǒng)

控制模塊作為脫硝噴氨優(yōu)化控制系統(tǒng)的大腦,保證SCR出口NOx/O2/NH3濃度巡測模塊和分區(qū)噴氨管路模塊協(xié)調(diào)工作??刂颇K以分散控制系統(tǒng)為硬件平臺搭建,作為原DCS的外掛系統(tǒng),與原DCS實時通訊,從而構(gòu)建完整的脫硝噴氨優(yōu)化控制系統(tǒng)。

4 噴氨格柵分區(qū)改造

改造噴氨格柵是為了將脫硝劑分區(qū),調(diào)節(jié)各區(qū)域配比。分別對原1組或2組噴氨支管改為5分區(qū),并在分區(qū)管上安裝有分區(qū)自動調(diào)節(jié)閥,根據(jù)新增外掛控制系統(tǒng)的指令控制各分區(qū)的噴氨量配比。改造后脫硝A、B側(cè)出口的NOx不均勻系數(shù)均在20%以內(nèi);平均氨逃逸率1.77ppm;改造后脫硝裝置阻力增加50Pa以內(nèi);經(jīng)過第三方測試評估,氨耗量比改造前減少了約10~15%。極大的提高了脫硝系統(tǒng)的自動化水平,總排口NOx排放超過95%的時間與設(shè)定值偏差<10mg/Nm3,超過80%的時間與設(shè)定值偏差<5mg/Nm3,運行人員將NOx總排口目標(biāo)值設(shè)定到42mg/Nm3的高位也可以放心的將脫硝噴氨投自動,不需要隨時監(jiān)視NOx排放指標(biāo),降低了運行人員的工作強度。基本實現(xiàn)精準(zhǔn)噴氨。

機組正常運行工況下,分區(qū)噴氨控制投運可以在絕大部分時間里將SCR出口NOx分布不均勻系數(shù)控制在0.2以內(nèi),平均值為0.16,僅在機組負(fù)荷大幅度變化,SCR入口NOx快速波動的情況下會超過0.2,并在幾個周期的調(diào)整后恢復(fù)到0.2以下。

圖2的SCR出口NOx分布不均勻系數(shù)在0.16的典型工況為例,同一截面的NOx分布最大值為51.56 mg/m3,最小值為31.14 mg/m3,平均值為40.73mg/m3,不存在明顯過噴氨和欠噴氨的區(qū)域,可有效抑制過噴導(dǎo)致的氨逃逸過大和欠噴導(dǎo)致的平均濃度過大。

5 脫硝出口性能測試孔煙氣實際測量結(jié)果

脫硝出口煙道設(shè)置有9個性能測試孔,依次編上號碼(從外側(cè)向內(nèi)依次編號為第1、2、3、4、5、6、7、8、9孔),每個測孔布置一根取樣管,逐個測點采樣。

圖2 不均勻系數(shù)為0.16時典型NOx分布圖

#1機組330MW、490MW、630MW不同負(fù)荷下NOx和O2各點濃度測量結(jié)果見表1~3,氨逃逸濃度測量結(jié)果見表4。

表1#1脫硝裝置330MW負(fù)荷脫硝出口煙氣組分濃度表

6 結(jié)論

6.1 經(jīng)濟效益

由于脫硝入口NOx分布不均勻,傳統(tǒng)的噴氨方式只能根據(jù)脫硝進出口的NOx濃度差異確定噴氨總量,無法做到根據(jù)脫硝系統(tǒng)內(nèi)NOx不均勻的情況有針對性噴氨,保證NOx濃度高的區(qū)域多噴氨,NOx濃度低的區(qū)域少噴氨。因此,整個噴氨格柵噴氨量相同的控制方式就會導(dǎo)致入口NOx濃度高的區(qū)域,出口NOx濃度也高,氨逃逸率低;入口NOx濃度低的區(qū)域,出口NOx濃度也低,氨逃逸率極高(由于脫硝效率有極限,所以NOx不可能降低到零,導(dǎo)致大量噴入的氨不會被反應(yīng),氨逃逸率極高)。脫硝的氨逃逸會與煙氣中的SO3和水生成硫酸氫銨,硫酸氫銨在146℃~207℃之間是粘稠的液態(tài),該溫度剛好處于空預(yù)器低溫段的工作溫度區(qū)間,因此,過量的氨逃逸會在空預(yù)器低溫段內(nèi)生成黏性硫酸氫銨,沉積在蓄熱元件表面,并與煙氣中的灰結(jié)合,形成積灰板結(jié),堵塞空預(yù)器蓄熱元件的流道,導(dǎo)致空預(yù)器阻力增大??疹A(yù)器阻力增大首先會導(dǎo)致三大風(fēng)機所需壓頭增加,即三大風(fēng)機的電耗會增加。據(jù)測算,2臺600MW機組,空預(yù)器阻力每增加100Pa,三大風(fēng)機電耗增加115.9kW,根據(jù)改造前空預(yù)器阻力最大增加接近2kPa,若按噴氨優(yōu)化可使空預(yù)器阻力平均減小400Pa估算,該項的經(jīng)濟效益約為96.4萬元/年。

表2#1脫硝裝置490MW負(fù)荷脫硝出口煙氣組分濃度表

表3#1脫硝裝置630MW負(fù)荷脫硝出口煙氣組分濃度表

6.2 安全效益

由于傳統(tǒng)噴氨手段常常會引起過量噴氨,導(dǎo)致生成大量的黏性硫酸氫銨,與煙氣中的灰一起沉積在蓄熱元件表面,導(dǎo)致空預(yù)器阻力增大??疹A(yù)器阻力持續(xù)增大會導(dǎo)致各種安全風(fēng)險。送風(fēng)機出口額定全壓通常不高,空預(yù)器阻力上升會導(dǎo)致送、引風(fēng)機壓頭不夠,引起送、引風(fēng)機出力不足。一般送、引風(fēng)機均為軸流式風(fēng)機,空預(yù)器阻力嚴(yán)重增大甚至?xí)?dǎo)致風(fēng)機出現(xiàn)失速、喘振等問題,引起風(fēng)機葉片損傷。對于送風(fēng)機,空預(yù)器阻力增加會使二次風(fēng)量減小,導(dǎo)致鍋爐爐膛氧量降低,易引發(fā)鍋爐結(jié)焦、效率下降等問題,影響鍋爐的安全性,甚至導(dǎo)致爆管停機。同時,在回轉(zhuǎn)式空預(yù)器中,往往堵塞并不是發(fā)生在所有的蓄熱元件上,導(dǎo)致空預(yù)器的阻力會出現(xiàn)波動,引起一次風(fēng)機、送風(fēng)機和引風(fēng)機的壓力擺動,以及鍋爐爐膛負(fù)壓的波動。鍋爐正常運行時應(yīng)保持微負(fù)壓,一旦爐膛負(fù)壓波動過大,將會嚴(yán)重影響機組的運行安全性。噴氨優(yōu)化改造可以很大程度上避免因空預(yù)器導(dǎo)致的以上問題的發(fā)生,提高鍋爐燃燒穩(wěn)定性和設(shè)備運行安全性。噴氨優(yōu)化還減少了過量噴氨的發(fā)生,防止因過量噴氨導(dǎo)致催化劑微孔堵塞引起的失活,避免機組因脫硝不達標(biāo)導(dǎo)致降負(fù)荷或停機。

表4 #1機組脫硝裝置逃逸質(zhì)量濃度試驗結(jié)果

6.3 環(huán)保效益

在環(huán)保效益方面,過量噴氨往往會導(dǎo)致排放的煙氣中銨鹽的濃度增加,而銨鹽正是大氣中PM2.5的主要組成成分之一。隨著大氣污染物中PM2.5越來越受重視,控制氨逃逸也逐漸變成一個重要的課題。在氮氧化物排放達標(biāo)的前提下,減少氨逃逸,有助于減輕大氣污染,塑造良好的企業(yè)形象。另一方面,硫酸氫銨的沉積主要是發(fā)生在空預(yù)器冷端,但隨著機組排煙溫度變化,部分硫酸氫銨也會在電除塵陰極線上沉積,導(dǎo)致陰極線肥大,影響除塵效率。同時,噴氨優(yōu)化降低了排煙溫度,降低了除塵器區(qū)域煙氣的流速,也可提高除塵效率,有助于避免排放粉塵濃度超標(biāo)。

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