首頁 > 環(huán)保節(jié)能

V-MVR蒸發(fā)用于垃圾滲瀝液應急處理工程實例

來源:環(huán)保節(jié)能網(wǎng)
時間:2021-03-25 11:01:32
熱度:

V-MVR蒸發(fā)用于垃圾滲瀝液應急處理工程實例滲瀝液應急處理 MVR 生活垃圾填埋場水處理網(wǎng)訊:摘要:鄭州侯寨垃圾綜合處理廠滲瀝液應急處理工程采用以V-MVR蒸發(fā)技術為核心的垃圾滲瀝

滲瀝液應急處理 MVR 生活垃圾填埋場

水處理網(wǎng)訊:摘要:鄭州侯寨垃圾綜合處理廠滲瀝液應急處理工程采用以V-MVR蒸發(fā)技術為核心的垃圾滲瀝液處理工藝,即“一級V-MVR蒸發(fā)+VP洗氣+二級V-MVR蒸發(fā)+低溫負壓蒸發(fā)”工藝。運行結果表明,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,出水水質能夠穩(wěn)定達到《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)中的表二標準,產生的污泥滿足《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)中的填埋要求,無濃縮液產生,可實現(xiàn)滲瀝液的全量化處理。

鄭州侯寨垃圾綜合處理廠建于2004年,位于鄭州市二七區(qū)侯寨鄉(xiāng),設計填埋處理能力2300t/d,實際填埋量6000t/d,夏季高峰期8000t/d,遠超設計處理能力。滲瀝液實際處理能力750m³/d,不能滿足滲瀝液處理要求,導致填埋區(qū)積存大量的滲瀝液。為徹底消除環(huán)境污染隱患,降低環(huán)境風險,需將現(xiàn)有的存量滲瀝液盡快處理,達標排放。

1 工程規(guī)模

填埋區(qū)現(xiàn)有積存滲瀝液40萬m3,新產生積存滲瀝液20萬m³,要求400天處理完60萬m³積存滲瀝液,實現(xiàn)滲瀝液全量化處理,徹底消除填埋場垃圾滲瀝液積存帶來的隱患。經(jīng)測算,滲瀝液應急處理規(guī)模為1800m3/d。

2 設計進出水水質

根據(jù)現(xiàn)場水質檢測,確定本項目的滲瀝液設計進水水質。根據(jù)環(huán)保排放要求,出水水質達到《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)中的表二標準。設計進出水主要指標參見表1。

從進水水質指標可以看出,該積存滲瀝液具有有機物濃度高、氨氮濃度高、C/N比例失調、含鹽量高等特點。通過比較,且從經(jīng)濟性以及項目緊迫性、適應性上考慮,采用以V-MVR蒸發(fā)技術為核心的垃圾滲瀝液處理工藝,即“一級V-MVR蒸發(fā)+VP洗氣+二級V-MVR蒸發(fā)+低溫負壓蒸發(fā)”工藝。

3.1 工藝流程

垃圾滲瀝液直接輸送至一級V-MVR分離室,進入分離室的滲瀝液與蒸發(fā)器中原有的循環(huán)液混合,在循環(huán)泵的作用下快速通過加熱室,與經(jīng)過蒸汽壓縮機壓縮后高溫蒸汽充分換熱,然后進入分離室蒸發(fā)并實現(xiàn)氣液分離。分離室蒸發(fā)出的蒸汽通過壓縮機抽離由經(jīng)VP洗氣系統(tǒng),經(jīng)過VP系統(tǒng)凈化處理后的潔凈的二次蒸汽經(jīng)壓縮機壓縮做功后變?yōu)楦邷氐恼羝⑤斔椭良訜崾覛こ讨校鳛闊嵩磁c加熱室管程內通過的滲瀝液實現(xiàn)熱交換,殼程內高溫蒸汽經(jīng)過熱交換后冷凝變成達標蒸餾水,蒸餾水被收集后被輸送至預熱器與來液進行熱交換后離開蒸發(fā)系統(tǒng)。

一級V-MVR分離室中的濃縮液通過濃縮液泵輸送至二級V-MVR蒸發(fā)系統(tǒng),運行過程中從二級V-MVR蒸發(fā)系統(tǒng)連續(xù)排出具有一定固液比的晶漿進入離心機實現(xiàn)固液分離,分離后的高溫母液返回蒸發(fā)器繼續(xù)蒸發(fā)濃縮。二級V-MVR蒸發(fā)系統(tǒng)運行過程中需要排出一定量的超濃母液,實現(xiàn)處理系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運行。此部分超濃母液進入低溫負壓蒸發(fā)系統(tǒng)進行進一步蒸發(fā)處理,二級V-MVR蒸發(fā)理系統(tǒng)和低溫負壓蒸發(fā)系統(tǒng)產生的鹽泥符合《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)的填埋要求,含固率高達80%,統(tǒng)一進行填埋處理。工藝流程圖見圖1。

3.2 工藝特點

(1)不受地域、氣候、天氣條件、環(huán)境溫度等自然條件影響;

(2)抗污染物沖擊能力強,可適應各類垃圾滲瀝液,允許COD濃度≤30000mg/L,氨氮濃度≤3000mg/L的廢水進入處理系統(tǒng);

(3)自動化程度高,整套系統(tǒng)可以分工藝模塊實現(xiàn)一鍵啟停操作,設備啟動后可以通過各類檢測傳感器實現(xiàn)自動運行,無需人為干預;

(4)運行方式靈活,可以根據(jù)項目需要控制處理系統(tǒng)啟停,停機期間僅需定期盤動各類機電類設備軸承即可,無需特殊養(yǎng)護作業(yè),可實現(xiàn)隨開隨停;后期維護費用低;

(5)遠程值機,實現(xiàn)運行數(shù)據(jù)的實時收集、回傳及分析,減少項目現(xiàn)場操作強度、提高作業(yè)效率;

(6)運行過程中除投加少量的消泡劑、氫氧化鈉及硫酸外基本不需要投加其余成分,鹽泥產量少,鹽泥綜合含水率可控制在15-25%之間;

(7)直接采用V-MVR蒸發(fā)系統(tǒng)實現(xiàn)滲瀝液全量化處置,工藝流程簡單,處理單元少,兼容性好,操控簡單可靠,方便日后運行管理;

(8)抗結垢能力強,采用V-MVR蒸發(fā)系統(tǒng),實現(xiàn)換熱面和蒸發(fā)面分離,同時通過高速流動減少換熱面結垢幾率,可將化學清洗周期控制在3個月以上。

3.3 工藝設計參數(shù)

3.3.1 一級V-MVR蒸發(fā)系統(tǒng)

設計采用三套V-MVR蒸發(fā)設備,單套處理能力800m³/d,蒸發(fā)溫度100℃。

3.3.2 VP洗氣系統(tǒng)

設計采用三套VP洗氣系統(tǒng),單套處理能力800m³/d,單套處理系統(tǒng)包括1個酸洗氣塔和1個堿洗氣塔。在酸洗氣塔中,蒸汽中的氨氮和硫酸反應,生成硫酸銨,99.6%以上的氨氮被去除。在堿洗氣塔中,蒸汽中的有機物和氫氧化鈉發(fā)生反應,蒸汽中96%以上的有機污染物通過堿洗單元去除。通過VP洗氣,保證蒸發(fā)出水達標排放。

3.3.3 二級V-MVR蒸發(fā)系統(tǒng)

設計采用三套V-MVR蒸發(fā)設備,單套處理能力240m³/d,蒸發(fā)溫度100℃。

3.3.4 低溫負壓蒸發(fā)系統(tǒng)

設計采用四套低溫負壓蒸發(fā)器,單套處理能力20m³/d,蒸發(fā)溫度50-60℃。

4 運行效果及運行成本分析

本工程于投產至今已經(jīng)連續(xù)穩(wěn)定運行一年以上,運行過程無濃縮液產生,實現(xiàn)了滲瀝液的全量化處理。出水水質穩(wěn)定達標,產生的污泥滿足《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)相應的要求,處理效果的監(jiān)測數(shù)據(jù)見表2。

5 結論

本應急項目處理規(guī)模較大,處理的垃圾滲瀝液具有有機物濃度高、氨氮濃度高和含鹽量高等特點,處理難度較大。采用以V-MVR蒸發(fā)技術為核心的垃圾滲瀝液處理工藝,即“一級V-MVR蒸發(fā)+VP洗氣+二級V-MVR蒸發(fā)+低溫負壓蒸發(fā)”工藝,具有工藝流程簡單、抗污染負荷沖擊能力強、運行過程不受氣候、廢水含鹽量等因素影響,自動化程度高等優(yōu)點,可以實現(xiàn)滲瀝液的全量化處理。本項目的穩(wěn)定運行對于國內大型滲瀝液全量化處理具有指導意義。

    無相關信息