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技術(shù) | 窯尾煙氣濕法脫硫技術(shù)的工程應(yīng)用

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時(shí)間:2021-02-19 09:02:39
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技術(shù) | 窯尾煙氣濕法脫硫技術(shù)的工程應(yīng)用濕法脫硫 脫硫技術(shù) 脫硫工藝大氣網(wǎng)訊:01生產(chǎn)線(xiàn)簡(jiǎn)介某公司現(xiàn)有一條6000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn),擁有一個(gè)質(zhì)量研究中心和一個(gè)混凝土研究

濕法脫硫 脫硫技術(shù) 脫硫工藝

大氣網(wǎng)訊:01生產(chǎn)線(xiàn)簡(jiǎn)介

某公司現(xiàn)有一條6000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn),擁有一個(gè)質(zhì)量研究中心和一個(gè)混凝土研究中心,自備可開(kāi)采60年的礦山,礦石可通過(guò)800m長(zhǎng)的運(yùn)輸廊道直接進(jìn)入廠(chǎng)區(qū)儲(chǔ)庫(kù)。公司已具備年生產(chǎn)熟料160萬(wàn)噸、生產(chǎn)水泥200萬(wàn)噸的能力。

目前,該公司窯尾袋收塵器的處理風(fēng)量為105×10⁴m³/h,熟料產(chǎn)量平均為6500t/d。濕法脫硫工程技改之前采用氨法脫硫,窯尾收塵器出口粉塵濃度控制在20mg/m³(標(biāo))以下,氨法脫硫技術(shù)將SO₂濃度控制在200mg/m³(標(biāo))以下。氨法脫硫技術(shù)平均每天消耗20%濃度氨水36t。氨水消耗量過(guò)大,不僅增加了熟料的生產(chǎn)成本,而且對(duì)窯尾煙囪設(shè)備造成嚴(yán)重的腐蝕。2017年,該公司決定進(jìn)行窯尾石灰石一石膏濕法脫硫技改。

該公司生產(chǎn)線(xiàn)所用的燃煤品種含硫量為0.8%以?xún)?nèi),石灰石礦石原料中的含硫量很高(見(jiàn)表1),使得窯尾煙氣中的SO₂含量非常高。如果不噴氨水,生料磨停時(shí)SO₂排放濃度均值為2000mg/m³(標(biāo)),最大2500mg/m³(標(biāo)),生料磨開(kāi)時(shí)SO₂排放濃度均值也達(dá)到了800mg/m³(標(biāo)),最大1200mg/m³(標(biāo))。

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02石灰石-石膏濕法脫硫工藝介紹

眾所周知,燃煤爐窯煙氣采用石灰-石膏濕法脫硫工藝,是目前技術(shù)最成熟、脫硫效率最高、應(yīng)用最廣泛、運(yùn)行最穩(wěn)定可靠的工業(yè)脫硫工藝。本技改工程采用的就是這種工藝。

在傳統(tǒng)的石灰石-石膏濕法脫硫工藝基礎(chǔ)上,結(jié)合水泥窯窯尾工藝和設(shè)備的特點(diǎn),對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行了優(yōu)化和改進(jìn)。以該公司生產(chǎn)線(xiàn)為例,濕法脫硫工藝由幾個(gè)主要的子系統(tǒng)構(gòu)成,包括:煙氣非標(biāo)系統(tǒng)、脫硫劑制備系統(tǒng)、脫硫塔系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)等。該公司生產(chǎn)線(xiàn)濕法脫硫工藝流程圖見(jiàn)圖1。

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03石灰石-石膏濕法脫硫工程系統(tǒng)主要配置

3.1 脫硫塔系統(tǒng)

本工程中脫硫塔塔徑設(shè)計(jì)為8.8m,脫硫塔內(nèi)配置2507不銹鋼氧化風(fēng)管一組,2507不銹鋼側(cè)攪拌器一組,2507不銹鋼增效托盤(pán)一層,高鉻合金漿液循環(huán)泵3臺(tái)。高鉻合金及雙相不銹鋼提高了設(shè)備的耐腐蝕性能,增加了設(shè)備的穩(wěn)定性和耐用壽命。脫硫塔系統(tǒng)中還配置了漿液地坑一座,石膏排出泵一臺(tái),F(xiàn)RP噴淋層三層,PP屋脊式除霧器兩層。屋脊式除霧器不僅可截留脫硫噴淋時(shí)霧滴中的顆粒物,原煙氣中的顆粒物通過(guò)除霧器時(shí),也會(huì)被部分截留下來(lái)。為了滿(mǎn)足窯尾停磨和開(kāi)磨兩種工況下,脫硫塔進(jìn)口SO₂含量變化時(shí),氧化風(fēng)的使用量,系統(tǒng)配置了兩臺(tái)75kW羅茨風(fēng)機(jī),很大程度上節(jié)省了脫硫系統(tǒng)的能耗。

3.2 石灰石漿液制備槽系統(tǒng)

本工程中的脫硫劑采用窯尾收塵器的回灰,充分體現(xiàn)了水泥窯脫硫用脫硫劑的成本優(yōu)勢(shì)。ф4.0m×4.0m漿液制備槽儲(chǔ)罐放置在窯尾收塵器的回灰拉鏈機(jī)側(cè),通過(guò)下料管、鎖風(fēng)下料器直接將拉鏈機(jī)內(nèi)的石灰石粉送入漿液制備槽中。該配置為脫硫漿液系統(tǒng)提供了4~5h的緩沖時(shí)間,且省去了窯灰儲(chǔ)倉(cāng)等設(shè)備,節(jié)省了一次投資成本,同時(shí)減少了系統(tǒng)維護(hù)檢修點(diǎn)。該系統(tǒng)中另配置了一臺(tái)漿液輸送泵和一臺(tái)罐頂攪拌器。

3.3 石膏脫水系統(tǒng)

本工程中的石膏脫水系統(tǒng)配置了8m²的真空皮帶脫水機(jī)一臺(tái),與脫水機(jī)配套的設(shè)備有旋流器、濾液水箱、氣液分離器、真空水環(huán)泵、濾布沖洗水泵各一臺(tái),同時(shí)設(shè)置了一間石膏堆庫(kù),用于臨時(shí)堆放脫硫石膏。該脫水系統(tǒng)較之于旋轉(zhuǎn)板框等脫水系統(tǒng),穩(wěn)定性高,故障率低,設(shè)備維護(hù)簡(jiǎn)單。

3.4 其他配套設(shè)備

脫硫系統(tǒng)為了獲得穩(wěn)定的水源,配套ф4.0m×4.0m工藝水箱一座、除霧器沖洗水泵一臺(tái)。為了方便應(yīng)對(duì)水泥窯系統(tǒng)的大修,為脫硫系統(tǒng)配置了一座ф7.0m×12.0m的漿液儲(chǔ)槽,用于臨時(shí)儲(chǔ)存脫硫塔內(nèi)未脫水的漿液。

由于脫硫系統(tǒng)是一個(gè)比較復(fù)雜的環(huán)保系統(tǒng),為了盡可能地實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)控制,脫硫系統(tǒng)單獨(dú)設(shè)置了一套PLC控制系統(tǒng),同時(shí)配套了多點(diǎn)壓力、溫度、密度和液位監(jiān)測(cè),并在各子系統(tǒng)間的管道上設(shè)置了多臺(tái)電動(dòng)閥,以實(shí)現(xiàn)漿液的順利輸送。

3.5 脫硫系統(tǒng)的布局

脫硫系統(tǒng)的整體布局需滿(mǎn)足整個(gè)窯尾工藝并兼顧運(yùn)行維護(hù)方便的特點(diǎn),綜合考慮工藝要求、布置條件、交通運(yùn)輸、整體美觀(guān)和諧等。工程設(shè)計(jì)選擇將脫硫塔系統(tǒng)放置在窯尾收塵器、生料庫(kù)和窯尾煙囪之間的空檔內(nèi)。脫硫系統(tǒng)布置外觀(guān)見(jiàn)圖2。

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04脫硫工程質(zhì)量描述

本脫硫工程質(zhì)量完全滿(mǎn)足國(guó)家相關(guān)的設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。工程驗(yàn)收指標(biāo)為:

(1)窯尾主煙囪的SO₂排放濃度<35mg/m³(標(biāo))(此指標(biāo)為基于脫硫系統(tǒng)前的SO₂濃度<2500mg/m³(標(biāo)),氧氣濃度含量基于10%);

(2)窯尾主煙囪的粉塵排放濃度<20mg/m³(標(biāo))(此指標(biāo)為基于脫硫系統(tǒng)前的粉塵濃度<20mg/m³(標(biāo)),氧氣濃度含量基于10%)。

脫硫系統(tǒng)運(yùn)行考核期間各項(xiàng)指標(biāo)情況如下:

(1)該系統(tǒng)考核期共一個(gè)月時(shí)間。在考核期間,為了考驗(yàn)脫硫系統(tǒng)的能力,提高了礦山高硫石灰石的比重,一度導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)入口SO₂濃度升至超過(guò)CEMS的量程值2500mg/m³(標(biāo)),但主煙囪的SO₂排放濃度均<35mg/m³(標(biāo))。

(2)實(shí)際窯尾主煙囪的粉塵排放濃度遠(yuǎn)低于驗(yàn)收指標(biāo),窯尾主煙囪的粉塵排放濃度均<10mg/m³(標(biāo))。

脫硫系統(tǒng)產(chǎn)生的灰渣為石膏,即CaSO₄·2H₂0,本工程產(chǎn)生的副產(chǎn)品——脫硫石膏的純度較高,成分檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表2。

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檢測(cè)結(jié)果表明,該脫硫石膏已十分接近天然石膏,完全可作為水泥緩凝劑使用。脫硫石膏的利用,一定程度上也降低了脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行成本。

05環(huán)境及經(jīng)濟(jì)效益分析

5.1 環(huán)境效益分析

為了說(shuō)明本工程污染物排放的變化所帶來(lái)的環(huán)境效益,表3列出了生產(chǎn)線(xiàn)安裝煙氣濕法脫硫系統(tǒng)前后污染物排放的數(shù)據(jù)對(duì)比。

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從表3可以看出,加裝煙氣脫硫裝置后,正常運(yùn)行時(shí)每年的SO₂排放量可由10224t減少到410.4t,SO₂平均每年的消減量達(dá)到了9813.6t。系統(tǒng)SO₂排放濃度(煙囪出口)控制在80mg/m³(標(biāo))(干基,10%O₂),遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于GB4915-2013《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》以及環(huán)保政策所允許的污染物排放總量,給當(dāng)?shù)貛?lái)了巨大的環(huán)境效益。

5.2 經(jīng)濟(jì)效益分析

本脫硫技改工程建造前,系統(tǒng)采用氨法脫硫,控制煙囪出口SO₂排放濃度200mg/m³(標(biāo))(干基,10%O₂),每年氨水的成本為300(d)×660(元/t)×36(t/d),10000=712.8萬(wàn)元。

脫硫系統(tǒng)在考核期間(高硫原料),系統(tǒng)平均電耗實(shí)測(cè)值為1.7kWh/t熟料,則每年所需電耗成本為:300(d)×6500(t/d)×1.7(kWh/t)×0.8(元/kW)/10000=265.2萬(wàn)元。此經(jīng)濟(jì)分析僅為簡(jiǎn)單計(jì)算,并未計(jì)算石灰石原料的消耗成本和產(chǎn)生脫硫石膏的收益。

06結(jié)語(yǔ)

青山綠水就是金山銀山,水泥生產(chǎn)企業(yè)將環(huán)保工作視為生產(chǎn)活動(dòng)中的重中之重。該公司的脫硫技改工程所帶來(lái)的環(huán)境和社會(huì)效益是巨大的。該項(xiàng)目投運(yùn)至今,脫硫效率一直處于優(yōu)良狀態(tài),配套設(shè)備故障率極低,為濕法脫硫技術(shù)在水泥行業(yè)的推廣應(yīng)用積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

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