國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》的
脫硫廢水旋轉(zhuǎn)噴霧蒸發(fā)特性實(shí)驗(yàn)研究
脫硫廢水旋轉(zhuǎn)噴霧蒸發(fā)特性實(shí)驗(yàn)研究脫硫廢水 旋轉(zhuǎn)噴霧干燥技術(shù) 零排放技術(shù)水處理網(wǎng)訊:摘要:脫硫廢水旋轉(zhuǎn)噴霧干燥技術(shù)是一種利用熱煙氣蒸發(fā)脫硫廢水的零排放技術(shù)。開展了不同懸浮物(SS)含
水處理網(wǎng)訊:摘要:脫硫廢水旋轉(zhuǎn)噴霧干燥技術(shù)是一種利用熱煙氣蒸發(fā)脫硫廢水的零排放技術(shù)。開展了不同懸浮物(SS)含量的脫硫廢水原水以及經(jīng)濃縮的高鹽廢水的蒸發(fā)實(shí)驗(yàn),采用可視化手段觀察了脫硫廢水在干燥塔內(nèi)的蒸發(fā)特性,考察了脫硫廢水噴霧蒸發(fā)過程中停留時(shí)間、進(jìn)口煙氣溫度、氣液比對(duì)蒸發(fā)特性的影響。結(jié)果表明,旋轉(zhuǎn)噴霧蒸發(fā)工藝對(duì)高鹽、高SS含量等復(fù)雜脫硫廢水組分具有較佳的適應(yīng)性;脫硫廢水從旋轉(zhuǎn)霧化器噴出后,迅速蒸發(fā),主蒸發(fā)區(qū)在霧化盤下方0.75~1.00m區(qū)域內(nèi);隨后是蒸發(fā)析出的未干鹽分及未完全蒸發(fā)的廢水液滴進(jìn)一步蒸干至含水率低于2%;煙氣在噴霧干燥塔內(nèi)的停留時(shí)間需要維持在20s以上才能保證塔出口灰分含水率低于2%;進(jìn)口煙氣溫度越高,其塔底及塔出口的灰分含水率越低,在氣液比為12000m³/m³(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))的廢水工況下,入口煙溫為280℃時(shí)已經(jīng)難以保證廢水液滴良好蒸發(fā);在入口煙氣溫度為340℃、氣液比在大于10000m³/m³(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))時(shí),塔底灰分含水率小于2%,蒸發(fā)效果良好。
關(guān)鍵詞:脫硫廢水;蒸發(fā)特性;停留時(shí)間;懸浮物濃度;可視化實(shí)驗(yàn)
0 引言
目前,燃煤電廠普遍采用石灰石˗石膏濕法脫硫工藝,該工藝具有脫硫效率高及運(yùn)行成本低等特點(diǎn),但運(yùn)行過程中會(huì)排放一定量的脫硫廢水,排放量約為15~20kg/(MW•h)。脫硫廢水一般具有懸浮物含量高、水質(zhì)為弱酸性、含鹽量高等特點(diǎn),因此不能直接排放。近年來,隨著“水十條”的發(fā)布,工業(yè)水的排放標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格,脫硫廢水作為工業(yè)水的一種,其排放控制引起了廣泛關(guān)注。
旋轉(zhuǎn)噴霧干燥技術(shù)是利用旋轉(zhuǎn)霧化器將液滴霧化成粒徑為10~60μm的細(xì)小液滴噴入干燥塔,從空預(yù)器前引出高溫?zé)煔庾鳛闊嵩磳⒁旱卧诟稍锼?nèi)快速蒸干,可有效解決主、旁路煙道蒸發(fā)技術(shù)積灰和噴嘴堵塞的問題,相較于主煙道蒸發(fā)技術(shù)和旁路煙道蒸發(fā)技術(shù)有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì),具有良好的應(yīng)用前景。
本文開展了不同懸浮物及含鹽量的脫硫廢水蒸發(fā)實(shí)驗(yàn),并采用可視化手段觀察了脫硫廢水在干燥塔內(nèi)的蒸發(fā)特性,在此基礎(chǔ)上考察了脫硫廢水噴霧蒸發(fā)所需要的停留時(shí)間,從而為脫硫廢水旋轉(zhuǎn)噴霧蒸發(fā)工藝的工程應(yīng)用提供實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。
2 實(shí)驗(yàn)裝置及分析測(cè)試
2.1 實(shí)驗(yàn)裝置
脫硫廢水旋轉(zhuǎn)噴霧干燥系統(tǒng)如圖1所示,由脫硫廢水供液系統(tǒng)、模擬煙氣系統(tǒng)、旋轉(zhuǎn)噴霧干燥系統(tǒng)和尾氣處理系統(tǒng)組成。干燥塔的頂部布置有LPG-50型旋轉(zhuǎn)霧化器以及蝸殼式煙氣分布器,在干燥塔沿程布置熱電偶以及觀察孔和采樣孔。干燥塔塔高6.5m、塔徑1.6m,額定處理煙氣量600m3/h(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),下同),額定廢水處理量50L/h。廢水干燥的工藝流程為:脫硫廢水經(jīng)脫硫廢水供液系統(tǒng)進(jìn)入到干燥塔頂部的旋轉(zhuǎn)霧化器霧化為細(xì)小液滴,在干燥塔內(nèi)與經(jīng)過電加熱器加熱的中高溫模擬煙氣接觸進(jìn)行傳質(zhì)傳熱,干燥后的顆粒部分被干燥塔自身分離進(jìn)入塔底,部分隨煙氣進(jìn)入尾氣處理系統(tǒng)處理后排放。圖2為干燥塔測(cè)點(diǎn)的布置圖,沿程共布置6個(gè)測(cè)點(diǎn),每個(gè)測(cè)點(diǎn)之間的距離為60cm,之外有塔進(jìn)口煙道測(cè)點(diǎn),塔出口煙道測(cè)點(diǎn)和塔底測(cè)點(diǎn)。
2.2 分析測(cè)試方法
實(shí)驗(yàn)過程中需要測(cè)試沿程煙氣溫度、濕度、沿程灰分含水率以及塔底與塔出口灰分含水率。沿程溫度采用熱電偶(WRP-130)在線檢測(cè);沿程濕度采用煙氣水分儀(HMS545P)測(cè)試;沿程灰分含水率采用自制采樣槍采樣,將采集的樣品收集到塑封袋進(jìn)行保存。塔出口煙氣中固體顆粒依據(jù)GB/T16157—1996《固定污染源排氣中顆粒物測(cè)定與氣態(tài)污染物采樣方法》、采用WJ-60B型皮托管平行全自動(dòng)煙塵采樣器,在等速采樣條件下由加裝于采樣槍中的玻璃纖維濾筒采集;塔底固相顆粒在一組實(shí)驗(yàn)結(jié)束后打開塔底灰斗閥門用塑封袋收集并保存。采集到的灰樣取部分稱重后放置烘箱在120℃的環(huán)境下烘干30~60min,之后再次稱重??梢暬瘜?shí)驗(yàn)通過在脫硫廢水中加入熒光劑,在紫外燈的照射下經(jīng)具有耐高溫玻璃板的觀察孔進(jìn)行觀察。
3 結(jié)果與分析
3.1 脫硫廢水原水旋轉(zhuǎn)噴霧蒸發(fā)特性
實(shí)驗(yàn)選取中鹽廢水(Cl-質(zhì)量濃度為13489mg/L),在噴霧干燥塔進(jìn)口煙氣溫度為350℃、脫硫廢水處理量為50L/h、進(jìn)口煙氣流量為600m3/h(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),下同)的工況下進(jìn)行脫硫廢水的旋轉(zhuǎn)噴霧蒸發(fā)實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)進(jìn)行2次,一次煙氣含粉塵(粉塵質(zhì)量濃度約為10g/m3),一次是不含粉塵。實(shí)驗(yàn)記錄每個(gè)工況下沿程煙氣溫度、濕度以及對(duì)沿程灰分的含水率和塔底灰分進(jìn)行采樣并測(cè)試,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖3、圖4和圖5所示。
由圖3、圖4以及圖5可以看出,沿程溫度、濕度和沿程灰分的含水率在測(cè)點(diǎn)1和測(cè)點(diǎn)2之間的變化最為劇烈,隨后沿程溫度、濕度及沿程灰分的含水率變化趨勢(shì)逐漸平緩,這表明脫硫廢水經(jīng)霧化盤霧化噴出之后在測(cè)點(diǎn)1與測(cè)點(diǎn)2之間區(qū)域迅速蒸干,屬于主蒸發(fā)區(qū)域(距離霧化盤約1.0m)。此外,從圖3、圖4以及圖5還可以看出,燃煤粉塵對(duì)塔內(nèi)煙氣溫度和濕度分布影響不大,但含燃煤粉塵時(shí),塔中下部固體顆粒的蒸干速率略有降低,這是由于在含粉煤灰的工況下,部分粉煤灰顆粒會(huì)與脫硫廢水液滴接觸并附著在液滴表面,在液滴蒸發(fā)過程中,這部分粉塵會(huì)逐漸形成一層硬殼限制液滴的繼續(xù)蒸發(fā),在主蒸發(fā)區(qū)內(nèi),由于硬殼尚未完全成型,對(duì)液滴蒸發(fā)的限制不大,對(duì)沿程顆粒含水率的影響并不明顯,當(dāng)液滴隨著煙氣離開主蒸發(fā)區(qū)至塔體中下部時(shí),硬殼基本完全成型,限制了液滴的蒸發(fā),這時(shí)添加粉煤灰的工況其塔體中下部的灰分含水率會(huì)比未添加粉煤灰的工況高。另外由圖5可知,至塔中部區(qū)域(測(cè)點(diǎn)3),顆粒的含水率基本在10%~15%,之后逐步蒸干,至塔底時(shí)灰分含水率均在2%以下。
3.2 含懸浮物的脫硫廢水的蒸發(fā)特性
實(shí)驗(yàn)選取中鹽脫硫廢水,采用不含懸浮物的原始脫硫廢水,以及在其中加入粉煤灰和石膏顆粒配制成懸浮性固體(suspendedsolid,SS)含量分別為3%、6%和10%的脫硫廢水,在塔入口煙溫約為345℃,煙氣流量為600m3/h,煙氣不含燃煤粉塵,脫硫廢水液量為50L/h的工況下開展蒸發(fā)實(shí)驗(yàn)并測(cè)試沿程煙氣溫度、濕度、干燥塔沿程、出口和塔底粉塵含水率,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖6、圖7和圖8所示。
由圖6、圖7及圖8可知,在蒸干不同懸浮物含量的脫硫廢水時(shí),干燥塔沿程煙氣溫度和濕度變化不大,但隨著懸浮物含量的增加,塔體中下部灰分的含水率有所增加,這是由于在主蒸發(fā)區(qū)大部分水分被直接蒸發(fā),而離開主蒸發(fā)區(qū)后,由于水分的減少,脫硫廢水霧化液滴粒徑會(huì)減少,脫硫廢水中含有的懸浮物顆粒之間的距離會(huì)減小至接觸形成一層硬殼,這層硬殼的存在會(huì)嚴(yán)重限制剩余水分的蒸發(fā),而脫硫廢水中懸浮物含量越高,硬殼的厚度越大,對(duì)液滴繼續(xù)蒸發(fā)的限制效果越強(qiáng)。因此,在塔體中下部時(shí),隨著懸浮物含量的增加,灰分含水率會(huì)增大。對(duì)比圖5可以發(fā)現(xiàn),脫硫廢水中懸浮性固體對(duì)脫硫廢水蒸發(fā)的影響高于燃煤粉塵,這是因?yàn)檫M(jìn)入干燥塔的燃煤粉塵屬于高溫干燥顆粒,而脫硫廢水中的懸浮性固體屬于高濕低溫顆粒,同時(shí),脫硫廢水中懸浮物對(duì)廢水蒸發(fā)后期存在較大影響。但在該工況下,塔底的含水率均小于2%,蒸干效果尚可。
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