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CFB爐內(nèi)噴鈣與爐后FGD優(yōu)化運(yùn)行的探索與研究

來源:環(huán)保節(jié)能網(wǎng)
時間:2017-11-10 15:03:53
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CFB爐內(nèi)噴鈣與爐后FGD優(yōu)化運(yùn)行的探索與研究北極星環(huán)保網(wǎng)訊:本文通過對華電淄博熱電有限公司2*465t/h循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)噴鈣和爐后FGD精益化聯(lián)合調(diào)整的探索與研究,實(shí)現(xiàn)爐內(nèi)噴

北極星環(huán)保網(wǎng)訊:本文通過對華電淄博熱電有限公司2*465t/h循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)噴鈣和爐后FGD精益化聯(lián)合調(diào)整的探索與研究,實(shí)現(xiàn)爐內(nèi)噴鈣與爐后FGD優(yōu)化運(yùn)行,明確各階段環(huán)保指標(biāo)控制標(biāo)準(zhǔn),在確保達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)公司節(jié)本增效。

循環(huán)流化床鍋爐

關(guān)鍵詞:濕法脫硫;優(yōu)化;節(jié)能

華電淄博熱電有限公司#3、4機(jī)組為2*145MW循環(huán)流化床供熱機(jī)組,于2003年投產(chǎn),安裝2臺哈鍋制造的465t/h超高壓自然循環(huán)流化床鍋爐,型號為HG-465/13.7-L.PM7型,露天布置,每臺鍋爐配2臺單吸、雙支撐離心式引風(fēng)機(jī)和1臺脫硫增壓風(fēng)機(jī),脫硫原設(shè)計(jì)采用爐內(nèi)噴鈣工藝,可實(shí)現(xiàn)煙囪入口SO2濃度≤400mg/Nm3,于2014年完成脫硫增容改造,采用爐內(nèi)噴鈣與爐后石灰石-石膏濕法聯(lián)合脫硫工藝,1爐配1塔,吸收塔設(shè)3層噴淋層,設(shè)增壓風(fēng)機(jī),不設(shè)GGH,改造后,SO2排放滿足小于35mg/Nm3的超低排放要求。

由于爐內(nèi)噴鈣石灰石粉的投加量為模糊控制,以其石灰石粉投加量來控制爐后FGD入口SO2濃度的方法不穩(wěn)定,且當(dāng)煤質(zhì)變化后,爐內(nèi)噴鈣的調(diào)整有一定的滯后性,造成爐后FGD入口SO2濃度波動較大,若爐后FGD調(diào)整不及時或者入口SO2波動太大,易造成機(jī)組SO2排放超標(biāo)。

本文通過爐內(nèi)噴鈣和爐后FGD的精益化聯(lián)合摸索和調(diào)整,實(shí)現(xiàn)爐內(nèi)噴鈣與爐后FGD優(yōu)化運(yùn)行,明確各階段環(huán)保指標(biāo)控制標(biāo)準(zhǔn),在確保達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)公司節(jié)本增效。

1實(shí)施過程

本次試驗(yàn)在#4機(jī)組上進(jìn)行了實(shí)施,在2月12日至20日之間分四個階段做了脫硫系統(tǒng)優(yōu)化實(shí)驗(yàn)。試驗(yàn)期間鍋爐負(fù)荷穩(wěn)定、SO2排放可控,脫硫設(shè)施各系統(tǒng)均進(jìn)行了試驗(yàn),各單體設(shè)備參數(shù)正常,石膏、廢水投運(yùn)正常。

1.1爐內(nèi)噴鈣與爐后濕法脫硫聯(lián)合運(yùn)行試驗(yàn)分四個階段進(jìn)行

第一階段,2月12日15:00至2月13日15:00,出口SO2按照180mg/Nm3控制,以濕法脫硫運(yùn)行三臺循環(huán)泵為主,將爐內(nèi)噴鈣石灰石風(fēng)機(jī)停運(yùn),在濕法脫硫難以控制時開啟石灰石風(fēng)機(jī),投爐內(nèi)噴鈣進(jìn)行調(diào)整;

第二階段,2月14日16:00至2月14日16:00,濕法脫硫開A、C漿液循環(huán)泵,出口SO2按照180mg/Nm3控制,爐前噴鈣控制1200-1600mg/Nm3;

第三階段,2月16日17:00至2月18日17:00,濕法脫硫開A、C漿液循環(huán)泵,出口SO2按照35mg/Nm3控制,爐前噴鈣控制400-600mg/Nm3;

第四階段,2月18日17:00至2月20日17:00,濕法脫硫開A、B、C漿液循環(huán)泵,出口SO2按照35mg/Nm3控制,爐前噴鈣控制1000mg/Nm3以內(nèi)。

1.2試驗(yàn)期間主要指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析

1.2.1綜合成本分析

在出口二氧化硫濃度控制≤180mg/m3時,開三臺循泵總成本折算為2961.4元/h,開二臺泵時總成本折算為2756.4元/h。

在出口二氧化硫濃度控制≤35mg/m3時,開三臺循泵總成本折算為2981.6元/h,開二臺泵時總成本折算為2898.8元/h。

對比以上兩組數(shù)據(jù),濕法脫硫開二臺循環(huán)泵運(yùn)行費(fèi)用整體低于開三臺循環(huán)泵運(yùn)行費(fèi)用。

1.2.2明確各階段環(huán)保指標(biāo)控制標(biāo)準(zhǔn)

(1)在正常情況下,控制NOx排放小于等于100mg/m3,F(xiàn)GD入口SO2控制500mg/m3,F(xiàn)GD出口控制小于等于35mg/m3,此時,F(xiàn)GD運(yùn)行兩臺漿液循環(huán)泵。

(2)由于負(fù)荷、煤質(zhì)等變化影響NOx排放無法控制小于等于100mg/m3,運(yùn)行分場值班人員應(yīng)立即匯報值長減少爐內(nèi)石灰石投加量,由值長通知灰水運(yùn)行開啟第三臺漿液循環(huán)泵,F(xiàn)GD入口SO2按800mg/m3控制,F(xiàn)GD出口控制小于等于35mg/m3。

(3)當(dāng)NOx排放指標(biāo)大于100mg/Nm3,F(xiàn)GD入口SO2指標(biāo)大于800mg/Nm3,無法通過有效地調(diào)整手段進(jìn)行控制時,運(yùn)行分場值班人員應(yīng)立即匯報值長并申請降低鍋爐負(fù)荷,確保NOX排放小于等于100mg/Nm3,F(xiàn)GD出口SO2排放小于等于35mg/Nm3。

2效益分析

2.1經(jīng)濟(jì)效益

通過爐內(nèi)噴鈣和爐后FGD環(huán)保參數(shù)的精益化聯(lián)合優(yōu)化調(diào)整,在滿足NOx排放(NOX排放限值100mg/Nm3)的基礎(chǔ)上,合理調(diào)整爐內(nèi)噴鈣+爐后濕法脫硫的石灰石粉劑用量,在SO2排放指標(biāo)(SO2排放限值35mg/Nm3)達(dá)到超低排放的同時,有效地減少了石灰石粉劑耗量和漿液循環(huán)泵開啟的頻次,降低了脫硫系統(tǒng)電耗和設(shè)備的磨損情況,促進(jìn)了公司節(jié)本增效,目前#3、4機(jī)組爐后FGD的廠用電率控制在0.95%。

2.2安全效益

由于爐后濕法脫硫漿液循環(huán)泵正常運(yùn)行為兩運(yùn)一備,給運(yùn)行調(diào)整留有較大的裕量,即使煤質(zhì)出現(xiàn)較大的波動,F(xiàn)GD入口原煙氣SO2濃度出現(xiàn)較大的波動,F(xiàn)GD出口凈煙氣SO2濃度依然能達(dá)標(biāo)排放。

2.3社會效益

自#3、4機(jī)組脫硫增容改造投運(yùn)以來,未發(fā)生NOX和SO2排放超標(biāo)的環(huán)保不安全事件,有利于提升公司公眾形象,履行央企社會責(zé)任。同時,對循環(huán)流化床鍋爐脫硫增容改造,實(shí)現(xiàn)超低排放后,爐內(nèi)噴鈣和爐后FGD的優(yōu)化運(yùn)行調(diào)整,有一定的示范作用。

3結(jié)論

通過爐內(nèi)噴鈣和爐后FGD的精益化聯(lián)合摸索和調(diào)整,實(shí)現(xiàn)爐內(nèi)噴鈣與爐后FGD優(yōu)化運(yùn)行,明確各階段環(huán)保指標(biāo)控制標(biāo)準(zhǔn),在確保達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)公司節(jié)本增效。同時,對循環(huán)流化床鍋爐脫硫增容改造,實(shí)現(xiàn)超低排放后,爐內(nèi)噴鈣和爐后FGD的優(yōu)化運(yùn)行調(diào)整,有一定的示范作用。

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