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火力發(fā)電廠煙氣余熱利用與應(yīng)用探討

來(lái)源:環(huán)保節(jié)能網(wǎng)
時(shí)間:2020-09-02 09:05:53
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火力發(fā)電廠煙氣余熱利用與應(yīng)用探討煙氣余熱利用 節(jié)能減排 火力發(fā)電廠大氣網(wǎng)訊:【摘要】火力發(fā)電廠煙氣余熱利用技術(shù)是我國(guó)近幾年能源領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展的節(jié)能技術(shù),取得了令人欣喜的節(jié)能效果。論文

煙氣余熱利用 節(jié)能減排 火力發(fā)電廠

大氣網(wǎng)訊:【摘要】火力發(fā)電廠煙氣余熱利用技術(shù)是我國(guó)近幾年能源領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展的節(jié)能技術(shù),取得了令人欣喜的節(jié)能效果。論文以火力發(fā)電廠煙氣余熱利用技術(shù)為例,結(jié)合具體項(xiàng)目,簡(jiǎn)要闡述了火力發(fā)電廠煙氣余熱利用背景,分析了火力發(fā)電廠煙氣余熱利用與應(yīng)用技術(shù)方案,并對(duì)火力發(fā)電廠煙氣余熱利用與應(yīng)用效益進(jìn)行了進(jìn)一步探討。

【關(guān)鍵詞】火力發(fā)電廠;煙氣;余熱利用

1火力發(fā)電廠煙氣余熱利用與應(yīng)用背景

A火力發(fā)電廠現(xiàn)有3臺(tái)鍋爐,主要采用3臺(tái)兩運(yùn)轉(zhuǎn)模式,遠(yuǎn)期5臺(tái)三運(yùn)轉(zhuǎn),鍋爐所產(chǎn)生煙氣流量為506300.5~530047.3Nm3/h,煙氣溫度為高溫,壓力為2000~3000Pa,熱值約20.44MJ/Nm3。排煙熱損失是A火力發(fā)電廠鍋爐各項(xiàng)熱損失大項(xiàng),占鍋爐總熱損失的80.0%以上。為降低機(jī)組熱量損失,實(shí)現(xiàn)能源的更高效利用,A火力發(fā)電廠擬加裝煙氣余熱利用系統(tǒng),利用煙氣余熱進(jìn)行凝結(jié)水加熱,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目的。其中,2#機(jī)組低溫省煤器設(shè)計(jì)鍋爐排煙溫度降低至100.0℃,低溫省煤器進(jìn)水溫度為70.0℃,凝結(jié)水取水方案從3#低壓加熱器入口取一路水源,從5#低壓加熱器入口取一路水源,2路混合后運(yùn)輸至低溫省煤器入口,可最大限度地控制低溫省煤器煙道的換熱面積。

2火力發(fā)電廠煙氣余熱利用與應(yīng)用技術(shù)方案

2.1技術(shù)方案概述

A火力發(fā)電廠煙氣余熱利用與應(yīng)用技術(shù)方案主要是低溫省煤器技術(shù)方案。即通過(guò)煙氣余熱加熱低加回?zé)嵯到y(tǒng)內(nèi)部凝結(jié)水,促使A火力發(fā)電廠鍋爐排煙溫度降低至恰當(dāng)數(shù)值。同時(shí),經(jīng)過(guò)回?zé)嵯到y(tǒng)內(nèi)凝結(jié)水回收熱量,可以排擠下一級(jí)低加汽輪機(jī)抽氣,促使抽氣回轉(zhuǎn)至汽輪機(jī)繼續(xù)做功,為汽輪機(jī)做功功率的提升提供依據(jù)。與此同時(shí),針對(duì)采暖供熱機(jī)組,可以將回收熱量用于供熱時(shí)期熱網(wǎng)水加熱,具有更加顯著的能量節(jié)約效果[1]。根據(jù)布置方案差異,A火力發(fā)電廠煙氣余熱利用技術(shù)應(yīng)用效果也具有一定的差異。如在空預(yù)器、除塵器間進(jìn)行低溫省煤器布置,可以在回收煙氣余熱的同時(shí)降低飛灰比電阻及粉塵污染物排放,最大限度地保證除塵器效率,且具有投資少、工程量小、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的優(yōu)點(diǎn)。但是為了保證A火力發(fā)電廠中低溫省煤器及下游設(shè)備不受低溫度酸類物質(zhì)腐蝕,需要進(jìn)行換熱器運(yùn)行溫度的精密控制,保證換熱器出口煙氣溫度在酸露點(diǎn)以上;若在引風(fēng)機(jī)、脫硫塔間布置低溫省煤器裝置,雖然在一定程度上避免了引風(fēng)機(jī)、除塵器設(shè)備低溫腐蝕,也可以將煙氣溫度降低至較低水平,實(shí)現(xiàn)火力發(fā)電廠煙氣余熱的最大程度回收利用,避免了脫硫系統(tǒng)減溫水的重復(fù)補(bǔ)水,節(jié)水效果較佳。但煙氣溫度直接降低至較低的數(shù)值,極易導(dǎo)致低溫省煤器、煙道低溫酸腐蝕問(wèn)題的出現(xiàn)。基于此,可以對(duì)低溫?zé)煔庥酂崂门c應(yīng)用方案進(jìn)行精密設(shè)置,整個(gè)方案包括第一級(jí)熱回收器和第二級(jí)再加熱器2部分。前者主要布置在空預(yù)器、電除塵器間煙道上;后者主要布置在脫硫塔、煙囪間煙道上。通過(guò)熱量較高煤水密閉式循環(huán),第一級(jí)熱回收器可以將除塵器入口煙氣溫度從150.0℃降低至60.0℃,第二級(jí)再加熱器可以利用第一級(jí)熱回收器回收熱量將脫硫塔出口煙氣溫度升高至70.0℃。由于整個(gè)裝置換熱器材料均為氟塑料材料,可以從根本上解決換熱器低溫腐蝕、灰塵擠壓等問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)A火力發(fā)電廠煙氣余熱的最大化回收利用。

2.2技術(shù)方案應(yīng)用優(yōu)化

雖然A火力發(fā)電廠中低溫省煤器裝置的應(yīng)用可以有效降低工程造價(jià),但是在3#、5#低壓加熱器入口引入一路水源極易導(dǎo)致3#、5#段抽氣的抽氣量被大量排擠,進(jìn)而造成機(jī)組熱量損耗增加,對(duì)低溫省煤器能量節(jié)約效果具有較大的不利影響。因此,為了保證A火力發(fā)電廠中低溫省煤器入口的水溫度一定,最大限度地控制機(jī)組熱量損耗,應(yīng)在A火力發(fā)電廠低溫省煤器裝置應(yīng)用過(guò)程中,實(shí)施3#低加入口取水設(shè)計(jì)方案,保證5#段抽汽量一定。即在水室筒身內(nèi)部采用油布將管板管口嚴(yán)密防護(hù),在水室筒身上進(jìn)行開孔,利用碳刨弧沿開孔位置線碳刨至距離筒身內(nèi)壁約1.5mm位置。隨后采用砂輪將開孔隔開并在卸除開孔余料前固定。隨后依據(jù)圖紙要求,利用砂輪打磨缺口,并采用吸塵器充分清除灰塵及筒內(nèi)雜物。同時(shí),將補(bǔ)強(qiáng)板套入接管,固定補(bǔ)強(qiáng)板與接管,牢固焊接接管與水室筒身、接管與筒身內(nèi)角。通過(guò)上述處理,可以有效避免機(jī)組熱量損耗,保證煙氣余熱利用裝置的有效應(yīng)用。

3火力發(fā)電廠煙氣余熱利用與應(yīng)用效益

3.1投資估算

一方面,建設(shè)投資估算,A項(xiàng)目建設(shè)估算總投資為184.77萬(wàn)元,部分工程及費(fèi)用如表1所示。另一方面,流動(dòng)資金估算,A項(xiàng)目流動(dòng)資金估算如表2所示。

表1A火力發(fā)電廠煙氣余熱利用建設(shè)項(xiàng)目估算(局部)

1.png

表2A項(xiàng)目流動(dòng)資金估算(局部)

2.png

3.2經(jīng)濟(jì)效益分析

A火力發(fā)電廠煙氣余熱利用項(xiàng)目主要用資金均由企業(yè)自籌,預(yù)計(jì)購(gòu)置材料、維修、折舊等成本費(fèi)用約為20.25萬(wàn)元,節(jié)省煤電費(fèi)用47.60萬(wàn)元,投資回收期內(nèi)部收益率為13.22%,靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期)為7.85年。A火力發(fā)電廠在遠(yuǎn)期計(jì)劃另外投資2臺(tái)鍋爐,最終實(shí)現(xiàn)5臺(tái)三運(yùn)轉(zhuǎn)。即在一期投資鍋爐低溫省煤器的基礎(chǔ)上增加2臺(tái)低溫省煤器,預(yù)計(jì)投資363.59萬(wàn)元,年均凈利潤(rùn)72.73萬(wàn)元,靜態(tài)回收期為3.98年。

4結(jié)語(yǔ)

綜上所述,火力發(fā)電廠煙氣余熱利用項(xiàng)目符合國(guó)家“十三五”發(fā)展規(guī)劃及節(jié)能減排的要求,可以滿足火力發(fā)電廠持續(xù)、健康發(fā)展及環(huán)境保護(hù)要求,且具有顯著的社會(huì)效益和環(huán)境效益。因此,火力發(fā)電廠應(yīng)依托現(xiàn)有煙氣余熱利用條件及管道設(shè)施條件,在預(yù)定邊界條件及價(jià)格區(qū)間內(nèi),采用恰當(dāng)?shù)牡蜏厥∶浩骷夹g(shù)路線方案,以便最大限度地利用煙氣余熱,節(jié)省前期投資,提高生產(chǎn)運(yùn)行效益。

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