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高硫煤與印染廢水制漿及燃燒脫硫的試驗(yàn)研究

來源:環(huán)保節(jié)能網(wǎng)
時(shí)間:2020-05-01 09:03:50
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高硫煤與印染廢水制漿及燃燒脫硫的試驗(yàn)研究水處理網(wǎng)訊:針對(duì)目前國(guó)內(nèi)外高硫煤清潔利用和印染廢水處理的技術(shù)難題,利用高硫煤和印染廢水制備高硫煤漿并在水煤漿鍋爐進(jìn)行試燒,考察了印染廢水的加

水處理網(wǎng)訊:針對(duì)目前國(guó)內(nèi)外高硫煤清潔利用和印染廢水處理的技術(shù)難題,利用高硫煤和印染廢水制備高硫煤漿并在水煤漿鍋爐進(jìn)行試燒,考察了印染廢水的加入對(duì)煤漿燃燒后SO2排放量的影響,并分析了印染廢水加入后的脫硫機(jī)理。結(jié)果表明:廢水煤漿的表觀黏度比清水煤漿的表觀黏度有明顯降低,且在最優(yōu)燃燒條件下總脫硫率分別為24%和22.7%,具有較好的脫硫效果。利用高硫煤與印染廢水制漿既解決了高硫煤和印染廢水的利用難題,又有利于后續(xù)的煙氣脫硫工藝,具有廣闊的應(yīng)用前景。

關(guān)鍵詞:高硫煤 印染廢水 水煤漿 燃燒 脫硫

印染廢水是加工棉、麻、化學(xué)纖維及其混紡產(chǎn)品的印染廠排出的廢水。印染廢水水量較大,印染加工 1 t 紡織品耗水 100~200 t,其中 80%~90% 的水會(huì)成為廢水。印染廢水主要含有人工合成有機(jī)物 ( 染料、助劑等 )、天然有機(jī)物,其中還有一定量的難生物降解物質(zhì),如羧甲基纖維素、表面活性劑、萘酚類、芳香族胺等。由于生產(chǎn)過程中使用的染料、助劑等化工原料種類較多,印染廢水水質(zhì)差別較大。紡織印染廢水具有生化需氧量高、色度高、pH 值高、難生物降解、多變化的“三高一難一變”的特點(diǎn),屬難處理工業(yè)廢水之一。廢水中殘存的染料組分,即使?jié)舛群艿?,排入水體也會(huì)造成水體透光率和氣體溶解度的降低,影響水中各種生物的生長(zhǎng),破壞水體純度和水生生物的食物鏈,最終導(dǎo)致水體生態(tài)系統(tǒng)的破壞。因此,經(jīng)濟(jì)有效地處理印染廢水,一直是環(huán)保領(lǐng)域的重點(diǎn)研究課題。

高硫煤中硫的存在極大地限制了其開采和使用。煤中的硫?qū)捊?、氣化、燃燒等過程均屬于有害雜質(zhì),煉焦時(shí)煤中的硫會(huì)使鋼鐵熱脆;煤作為氣化燃料時(shí),產(chǎn)生的SO2會(huì)腐蝕設(shè)備;煤燃燒過程中釋放出的SO2對(duì)環(huán)境會(huì)造成嚴(yán)重的污染。但高硫煤也是我國(guó)重要的資源之一,已探明的儲(chǔ)量達(dá)620億t,約占煤炭總儲(chǔ)量的1/4。目前大部分企業(yè)均采用洗選加工脫硫和煙氣脫硫等方法脫除高硫煤中的硫。

燃料水煤漿是一種新型的低污染、高效率、可管道輸送的代油煤基潔凈燃料,目前大部分企業(yè)均利用原水或污染性較小的水來制備水煤漿供鍋爐燃燒。因此,探索高硫煤與印染廢水制漿綜合脫硫技術(shù)具有重要的意義,一方面可減少印染廢水對(duì)環(huán)境的污染,節(jié)省較清潔的工業(yè)原水 ;另一方面印染廢水中的堿性物質(zhì)又有可能促進(jìn)脫除高硫煤中的硫,減少煙氣中的 SO2含量,降低處理費(fèi)用。崇立芹利用精煉廢水、染色廢水和一段沉淀池廢水與良莊煤進(jìn)行了成漿性試驗(yàn),驗(yàn)證了染色廢水具有一定的降黏作用,并研究了其燃燒特性,對(duì)其脫硫機(jī)理進(jìn)行了分析。王衛(wèi)東等研究了印染生產(chǎn)中 2 種退漿劑與 3 種不同漿料產(chǎn)生的退漿廢水對(duì)水煤漿成漿性能的影響,發(fā)現(xiàn)不同生產(chǎn)工藝產(chǎn)生的印染廢水對(duì)水煤漿成漿特性的影響有差異。陳占文等通過綜合對(duì)比大量燃煤鍋爐和水煤漿鍋爐的煙氣排放特征,分析了水煤漿鍋爐的脫硫過程,但未對(duì)水煤漿鍋爐不同工況下的燃燒特征進(jìn)行系統(tǒng)研究。上述主要是研究印染廢水對(duì)某種煤成漿特性的影響,對(duì)燃燒過程的脫硫作用也僅停留在理論計(jì)算和分析上,并無試驗(yàn)驗(yàn)證,且對(duì)印染廢水在水煤漿燃燒過程中固硫作用的研究尚少。

筆者針對(duì)目前國(guó)內(nèi)外高硫煤清潔利用和印染廢水處理的技術(shù)難題,利用高硫煤和印染廢水制備高硫煤漿并在水煤漿鍋爐進(jìn)行試燒,考察印染廢水的加入對(duì)煤漿燃燒后 SO2排放量的影響,并分析印染廢水加入后的脫硫機(jī)理。試驗(yàn)地點(diǎn)為福建某水煤漿研發(fā)與生產(chǎn)應(yīng)用示范基地,現(xiàn)有 2 條環(huán)保水煤漿生產(chǎn)線,實(shí)際年產(chǎn)能達(dá) 70 萬 t,自用 27 萬 t,具有外供水煤漿 43 萬 t 的能力,運(yùn)行安全穩(wěn)定。該基地以水煤漿為燃料,采用低氮燃燒技術(shù),煙氣脫硫脫硝 (SNCR+SCR) 技術(shù),利用蒸汽余壓發(fā)電,實(shí)現(xiàn)熱電聯(lián)產(chǎn)。

1 主要試驗(yàn)原料及儀器

制漿用煤取自四川中梁山及貴州桐梓兩地,均為中高硫煤;制漿用水為制漿原水及印染廢水,印染廢水取自該基地內(nèi)某印染廠,為沉淀池中的印染廠各生產(chǎn)工序的混合污水;制漿用添加劑取自福建某添加劑廠,為萘系水煤漿添加劑。

試驗(yàn)用煤經(jīng) TJCPS-180×150 縮分機(jī)縮分取樣,按照 GB/T 474—2008《煤樣的制備方法》、GB/T 212—2008《煤的工業(yè)分析方法》對(duì)煤進(jìn)行工業(yè)分析、元素分析、全硫及發(fā)熱量分析 ;水煤漿質(zhì)量利用 NXS—4C 型水煤漿黏度儀按 GB/T 18856.4—2008《水煤漿試驗(yàn)方法第 4 部分 :表觀黏度測(cè)定》進(jìn)行測(cè)定。2 種煤樣的煤質(zhì)分析及廢水的水質(zhì)分析分別見表 1 和表 2。

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對(duì)該廢水蒸干后的黑色晶狀物進(jìn)行了焙燒,經(jīng)檢測(cè),黑色烘干晶狀物焙燒渣溶于水,水溶液呈堿性,對(duì)燒渣進(jìn)行了 X 射線衍射分析,結(jié)果見表 3。

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2 制漿過程

現(xiàn)場(chǎng)共2臺(tái)棒磨機(jī),單臺(tái)處理干煤能力30 t/h;2臺(tái)立式超細(xì)研磨機(jī),容量5 000 L,單臺(tái)處理干煤能力2.5 t/h;煤漿儲(chǔ)罐3套;水煤漿鍋爐2臺(tái)(100 t/h)。為了消除棒磨機(jī)及水煤漿鍋爐自身工況可能對(duì)試驗(yàn)產(chǎn)生的影響,只選取了1號(hào)棒磨機(jī)、1號(hào)超細(xì)研磨機(jī)及1號(hào)鍋爐進(jìn)行試驗(yàn)。

分別利用普通生產(chǎn)用水和印染廢水與 2 種煤制漿,采用分級(jí)研磨工藝,四川煤和貴州煤的制漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別控制在 64% 和 61%,添加劑加入量(w) 為 0.6%( 干基 / 干基 ),生產(chǎn)中添加劑配制成質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 9.5% 溶液加入至煤漿中。所有試驗(yàn)細(xì)漿采用立式超細(xì)研磨機(jī)研磨,平均粒徑為 15~30 μm,細(xì)漿的質(zhì)量分?jǐn)?shù)設(shè)定為 38%。

制漿過程主要分為 4 個(gè)階段,即分別制備四川煤樣清水煤漿、四川煤樣廢水煤漿、貴州煤樣清水煤漿、貴州煤樣廢水煤漿。試驗(yàn)中棒磨機(jī)上部煤倉分 2 個(gè)批次依次裝入 2 種高硫煤,首先向煤倉中放入四川高硫煤,當(dāng)四川高硫煤制漿完成后,待煤倉中的煤到達(dá)低位臨界值時(shí),打開輸煤放料閥,向煤倉中放入貴州高硫煤,在工藝參數(shù)調(diào)整完畢后再延遲 2 h 取樣,排除前一種煤剩余部分對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的影響。2 種煤制漿過程中工藝參數(shù)分別見表 4 及表5。

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由表 4 及表 5 可見 :利用印染廢水制漿后,煤漿表觀黏度明顯降低,2 種煤的廢水煤漿表觀黏度與清水煤漿表觀黏度相比,均降低了 150~200 mPa·s。一方面是由于印染廢水中含有一些殘余的表面活性物質(zhì),該物質(zhì)起到了類似添加劑的分散作用;另一方面由于廢水中含有大量堿性物質(zhì),這些物質(zhì)影響了煤顆粒表面的電位,使其疏水性減弱親水性增強(qiáng),進(jìn)一步降低了內(nèi)摩擦,使表觀黏度降低。表觀黏度的降低可有效提高水煤漿燃燒時(shí)噴嘴的霧化效果,且有利于泵送,同時(shí)也減少了儲(chǔ)槽的攪拌能耗。

3 結(jié)果與討論

利用1號(hào)鍋爐對(duì)制備好的4種水煤漿進(jìn)行試燒試驗(yàn)。該鍋爐為NG-100/9.81-M型,單鍋筒、自然循環(huán)Ⅱ型,室外半露天布置。鍋爐前部為爐膛,四周布置膜式水冷壁,水平煙道布置低溫過熱器和高溫過熱器,尾部交錯(cuò)布置兩級(jí)省煤器及兩級(jí)空氣預(yù)熱器,該鍋爐額定出力100 t/h,最低穩(wěn)燃負(fù)荷50 t/h,鍋爐效率大于或等于91%。4種水煤漿試燒過程中鍋爐的主要運(yùn)行參數(shù)見表6。由表6可見:在4種煤漿的試燒過程中,相同鍋爐負(fù)荷條件下的主蒸汽流量、主蒸汽溫度、排煙溫度、排煙氧量及爐渣含碳量相近;但不同鍋爐負(fù)荷條件下的運(yùn)行參數(shù)存在一定差異,其中排煙溫度的差別較大。這是由于鍋爐負(fù)荷增大時(shí),瞬時(shí)產(chǎn)生的熱量較大,煙氣流速也相應(yīng)增大,經(jīng)換熱后,煙氣中殘余的熱量也相應(yīng)增加。3種鍋爐負(fù)荷狀態(tài)均符合常規(guī)生產(chǎn)參數(shù)要求,應(yīng)由后續(xù)的SO2排放量進(jìn)一步確定更有利于脫硫的鍋爐負(fù)荷更優(yōu)。

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3.1 不同鍋爐負(fù)荷對(duì)煙氣中SO2質(zhì)量濃度的影響

在每組試驗(yàn)過程中,利用煙氣分析儀對(duì)煙道前段和后段測(cè)點(diǎn)的煙氣成分進(jìn)行測(cè)定,每階段內(nèi)取 4組數(shù)據(jù),再求其平均值,得到每階段煙氣中 SO2質(zhì)量濃度的測(cè)定平均值,再根據(jù)各自的過量空氣系數(shù)得到相應(yīng)的 SO2質(zhì)量濃度,結(jié)果見表 7 和表 8。

表7 不同鍋爐負(fù)荷下煙道前段4種煤漿試燒時(shí)的SO2質(zhì)量濃度的變化

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表8 不同鍋爐負(fù)荷下煙道后段4種煤漿試燒時(shí)的SO2質(zhì)量濃度的變化

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由表 7 可見 :在煙道前段,2 種高硫煤的廢水煤漿燃燒后的SO2產(chǎn)生濃度均比清水煤漿有小幅度降低,該段混合氣體中SO2質(zhì)量濃度的減少是燃燒階段脫硫作用的結(jié)果。當(dāng)鍋爐負(fù)荷為100%時(shí),四川高硫煤用廢水制漿燃燒后煙道前段SO2產(chǎn)生質(zhì)量濃度由2624 mg/m3降至2452 mg/m3,降低率為6.6%;貴州高硫煤用廢水制漿后煙道前段SO2產(chǎn)生質(zhì)量濃度由2248 mg/m3降至2091 mg/m3,降低率為7.0%。同時(shí),2種高硫煤廢水煤漿在不同鍋爐負(fù)荷條件下的SO2產(chǎn)生濃度相近,此結(jié)果表明不同鍋爐負(fù)荷下,廢水煤漿在燃燒階段的脫硫效果相近。

由表 8 可見 :在煙道后段,2 種高硫煤的廢水煤漿燃燒后的 SO2產(chǎn)生濃度均比清水煤漿有較大幅度降低,該段混合氣體中 SO2的減少是燃燒階段和煙道階段綜合脫硫作用的結(jié)果。當(dāng)鍋爐負(fù)荷為 100% 時(shí),四川高硫煤用廢水制漿燃燒后煙道后段 SO2產(chǎn)生質(zhì)量濃度由 2611 mg/m3降至 1984mg/m3,降低率為24%;貴州高硫煤用廢水制漿后煙道后段SO2產(chǎn)生質(zhì)量濃度由2238 mg/m3降至1 731 mg/m3,降低率為22.7%。同時(shí),隨著鍋爐負(fù)荷的不斷增加,2種廢水煤漿試燒過程中的SO2產(chǎn)生濃度呈降低趨勢(shì)。

分析認(rèn)為,用印染廢水制漿可有效降低高硫煤水煤漿燃燒后的 SO2排放,SO2的脫除可分為爐內(nèi)的燃中脫除和煙道階段的排煙脫除,其中 SO2的燃中脫除效果基本不隨鍋爐負(fù)荷的變化而變化,但排煙脫除效果隨鍋爐負(fù)荷的增加而變得更有利。SO2的濃度越低,凈化系統(tǒng)的消耗就越低,因此,從 SO2排放的角度分析,燃燒過程中的最優(yōu)負(fù)荷為最大蒸汽蒸發(fā)量,即 100% BMCR,不僅能實(shí)現(xiàn)設(shè)備的高效利用,還能降低后續(xù)煙氣凈化系統(tǒng)的處理負(fù)擔(dān)。

分析上述試驗(yàn)數(shù)據(jù),印染廢水的脫硫作用較為明顯,在較高鍋爐負(fù)荷下 (100%),四川煤和貴州煤 2 種高硫煤漿均具有較好的脫硫效果,SO2的總脫除率分別為 24% 和 22.7%,其中四川煤廢水煤漿的燃中脫硫率為 6.6%,排煙脫硫率為 17.4%,貴州煤廢水煤漿的燃中脫硫率為 7%,排煙脫硫率為 15.7%。因此可判斷 :2 種廢水煤漿的脫硫過程主要發(fā)生在煙道階段的排煙脫除,兩者的排煙脫硫率分別占總脫硫率的 72.5% 和 69.2%。這是由于印染廢水中的無機(jī)成分主要是 NaOH 等堿性物質(zhì),與煙氣充分接觸時(shí),與其中的 SO2發(fā)生了復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng),生成耐高溫的硫酸鹽類復(fù)合物,減少了 SO2的排放。

3.2 脫硫機(jī)理探討

采用廢水制漿,水煤漿燃燒后產(chǎn)生的 SO2在系統(tǒng)中主要參與了與堿性物質(zhì)的反應(yīng),生成硫酸鹽或亞硫酸鹽,該過程可認(rèn)為是在燃燒和排煙 2 個(gè)階段進(jìn)行的。由上述的試驗(yàn)結(jié)果可知 :2 種高硫煤廢水煤漿的脫硫過程更多的是在排煙階段進(jìn)行,而由表6 數(shù)據(jù)可以看出,不同的鍋爐負(fù)荷會(huì)造成排煙溫度有較大差別,由于較大的鍋爐負(fù)荷下中心燃燒區(qū)有較高的溫度,會(huì)造成排煙溫度的升高。利用紅外測(cè)溫裝置得到 2 種廢水煤漿在試燒過程中的鍋爐不同部位的溫度分布情況,結(jié)果見圖 1 及圖 2。

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圖1 四川煤印染廢水煤漿試燒過程中鍋爐內(nèi)部溫度分布情況

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圖2 貴州煤印染廢水煤漿試燒過程中鍋爐內(nèi)部溫度分布情況

由圖 1 及圖 2 可見 :在不同鍋爐負(fù)荷條件下,其內(nèi)部溫度分布不同。總體分析,鍋爐負(fù)荷對(duì)爐膛溫度的影響較為明顯,負(fù)荷越高,爐溫也越高 ;負(fù)荷越低,爐溫越低且下降速率越快,因此排煙溫度也隨之相應(yīng)變化。

綜上分析,溫度可能是造成 SO2質(zhì)量濃度不同的主要原因之一,由于 SO2的脫除主要發(fā)生在水煤漿燃燒后混合煙氣沿?zé)煹垒斔偷倪^程中,而不同的煙氣溫度決定了脫硫機(jī)理的不同。

1) 較高溫度下的脫硫機(jī)理。在較高的排煙溫度(130~150 ℃ ) 下,煙氣中的水主要以水蒸氣的形式存在,對(duì)脫硫反應(yīng)具有促進(jìn)作用 :①煙氣中的氧化鈉等堿性物質(zhì)與水蒸氣反應(yīng)生成氫氧化鈉,提高了堿性物質(zhì)的反應(yīng)活性,此時(shí)煙氣溫度高于露點(diǎn)溫度而低于氫氧化鈉的分解溫度,與氧化鈉相比,氫氧化鈉更易與 SO2發(fā)生反應(yīng)生成硫酸鹽 ;②在氧化鈉與水蒸氣反應(yīng)生成氫氧化鈉晶核的過程中,可能會(huì)在產(chǎn)物層產(chǎn)生裂隙或局部發(fā)生剝落,粉碎成更細(xì)的顆粒,或者形成的新的氫氧化鈉晶核與原有的氫氧化鈉母核接觸不夠緊密,產(chǎn)生“剝落現(xiàn)象”,即產(chǎn)生粉化現(xiàn)象,該粉化作用增加了堿性物質(zhì)的比表面積,更有利于其與 SO2反應(yīng)。

2) 較低溫度下的脫硫機(jī)理。在較低的煙氣溫度下,煙道煙氣溫度接近露點(diǎn)溫度,氧化鈉顆粒表面可能存在水膜,氧化鈉遇水迅速反應(yīng)生成氫氧化鈉,同時(shí) SO2與水反應(yīng)生成硫酸或亞硫酸。氫氧化鈉與硫酸或亞硫酸在水膜中通過接觸發(fā)生反應(yīng),生成硫酸鈉或亞硫酸鈉,即因水滴或水膜的存在,通過液固反應(yīng)達(dá)到了脫硫效果。較高溫度下的脫硫?qū)儆跉?- 固反應(yīng),且由于粉化現(xiàn)象,提高了脫硫反應(yīng)的接觸碰撞幾率 ;而較低溫度下的脫硫反應(yīng)是液 - 固反應(yīng),脫硫速率可能略低于較高溫度下脫硫速率,煙氣中的 SO2產(chǎn)生濃度偏高。因此,高負(fù)荷燃燒條件下的排煙溫度較高,脫硫效果也較好。

4 結(jié)論與展望

1)利用分級(jí)研磨制漿工藝,在添加劑加入量為0.6%的條件下,將四川煤和貴州煤分別與普通生產(chǎn)用水和印染廢水制成清水煤漿和廢水煤漿,廢水煤漿的表觀黏度比清水煤漿的表觀黏度有明顯降低。

2) 與清水煤漿相比,2 種印染廢水煤漿在最優(yōu)燃燒條件下 ( 鍋爐負(fù)荷為 100% 時(shí) ) 燃燒后的 SO2質(zhì)量濃度分別由 2 611 mg/m3和 2 238 mg/m3降低至 1 984 mg/m3和 1 731 mg/m3,總脫硫率分別為24% 和 22.7%,其中排煙脫硫率分別占總脫硫率的72.5% 和 69.2%,具有很好的脫硫效果。

3) 高硫煤漿燃燒脫硫主要與排煙溫度有關(guān),排煙溫度越高,SO2脫除率越高。

4) 利用印染廢水代替普通生產(chǎn)用水制備高硫煤水煤漿的方法是可行的,不僅能有效降低漿體的表觀黏度,還可在燃燒過程中有效脫除 SO2。因此,利用高硫煤與印染廢水制漿既解決了高硫煤和印染廢水的利用難題,又有利于后續(xù)的煙氣脫硫工藝,具有廣闊的應(yīng)用前景。