國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》的
氯離子超標(biāo)對(duì)轉(zhuǎn)爐干法除塵蒸發(fā)冷卻器噴槍堵塞的影響分析
氯離子超標(biāo)對(duì)轉(zhuǎn)爐干法除塵蒸發(fā)冷卻器噴槍堵塞的影響分析大氣網(wǎng)訊:摘 要:針對(duì)轉(zhuǎn)爐干法除塵蒸發(fā)冷卻器噴槍堵塞的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)堵塞物進(jìn)行成分分析和水質(zhì)化驗(yàn)分析,結(jié)合氯離子對(duì)碳鋼管道的腐蝕機(jī)
大氣網(wǎng)訊:摘 要:針對(duì)轉(zhuǎn)爐干法除塵蒸發(fā)冷卻器噴槍堵塞的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)堵塞物進(jìn)行成分分析和水質(zhì)化驗(yàn)分析,結(jié)合氯離子對(duì)碳鋼管道的腐蝕機(jī)理,得出噴槍用水中氯離子嚴(yán)重超標(biāo),管道腐蝕加速導(dǎo)致銹層脫落,是堵塞噴槍噴頭的根本原因,并由此提出一系列后續(xù)預(yù)防改進(jìn)措施。
1 前言在轉(zhuǎn)爐煉鋼吹煉過(guò)程中,轉(zhuǎn)爐中產(chǎn)生約1500℃的高溫廢氣,具有高溫、有毒、易燃易爆、含塵量高等特點(diǎn)。近年來(lái)發(fā)展的轉(zhuǎn)爐煤氣干法除塵蒸發(fā)冷卻器具有冷卻煙氣、粗除塵及調(diào)節(jié)煙氣比電阻的作用,入口的煙氣溫度為800~1000℃,出口溫度一般控制在250~300℃,其溫度控制是保證干法除塵系統(tǒng)正常運(yùn)行的前提,而蒸發(fā)冷卻器的噴水量直接影響控溫效果,因此,噴槍是蒸發(fā)冷卻器實(shí)現(xiàn)有效冷卻的核心部件。
噴槍通過(guò)軟管分別連接到水和蒸汽的二個(gè)環(huán)管,通過(guò)雙流噴嘴對(duì)蒸汽和冷卻水進(jìn)行混合,冷卻水從噴嘴中心孔噴出,同時(shí)蒸汽從中心孔周圍的環(huán)形間隙噴出,達(dá)到冷卻水的霧化效果。噴射水霧與轉(zhuǎn)爐煙氣在運(yùn)行的過(guò)程中,水滴受煙氣加熱被蒸發(fā),在汽化過(guò)程中吸收煙氣的熱量,從而降低煙氣溫度。 當(dāng)蒸汽壓力低或噴嘴堵塞時(shí),噴嘴霧化能力減弱,水滴粒徑大而不能全部蒸發(fā),煙氣含水量增加引起冷卻效果差、粉塵黏結(jié)、筒壁結(jié)垢[1]。
青島特殊鋼鐵有限公司煉鋼廠建有3臺(tái)100噸頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,同時(shí)配套3套轉(zhuǎn)爐煤氣干法除塵系統(tǒng),每臺(tái)蒸發(fā)冷卻器采用10支雙介質(zhì)外混式雙流噴槍,設(shè)計(jì)水量2.5m?/h·支。自2015年11月投產(chǎn)至今,運(yùn)行情況一直保持良好。
2 問(wèn)題描述
2017年6月5日夜班,3#轉(zhuǎn)爐蒸發(fā)冷卻器出口煙氣溫度多次超過(guò)430℃的設(shè)定值,導(dǎo)致氧槍緊急提槍。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)緊急搶修拆檢,發(fā)現(xiàn)3#爐蒸發(fā)冷卻器噴槍中有6支噴槍的槍頭發(fā)生堵塞,堵塞物為紅褐色結(jié)塊或灰色金屬熔滴。同時(shí)拆檢3#爐蒸發(fā)冷卻器進(jìn)水總管處Y型過(guò)濾器,過(guò)濾器過(guò)濾性能良好,未發(fā)現(xiàn)大量雜質(zhì)。事后拆檢3#爐蒸發(fā)冷卻器進(jìn)水總管,發(fā)現(xiàn)大量塊狀或顆粒狀、呈黃褐色或紅銹色的管壁附著物。
3 原因分析
3.1 成分化驗(yàn)
事故發(fā)生后,提取部分從噴頭中清理出的堵塞物進(jìn)行成分化驗(yàn)分析,結(jié)果Fe含量為97.87%,CaO含量為0.89%,Al2O3含量為0.63%,S含量為0.47%,MnO含量為0.14%。
經(jīng)化驗(yàn)分析,堵塞物主要成分為鐵及鐵的氧化物。
3.2 水質(zhì)分析
噴槍使用的冷卻水為公司統(tǒng)一供應(yīng)的生產(chǎn)消防水,經(jīng)過(guò)水泵加壓后由蓄水池直接輸送至噴槍進(jìn)行消耗使用。事故發(fā)生前一段時(shí)間的生產(chǎn)消防水化驗(yàn)結(jié)果如表1所示。
根據(jù)公司生產(chǎn)消防水補(bǔ)水水質(zhì)指標(biāo)要求,補(bǔ)水的總硬度應(yīng)小于450mg/l,氯離子應(yīng)小于250mg/l。
通過(guò)與化驗(yàn)結(jié)果對(duì)比發(fā)現(xiàn),5月27日至28日期間噴槍用水的氯離子超標(biāo)嚴(yán)重。
3.3 管道材質(zhì)分析
通過(guò)查詢?cè)O(shè)計(jì)圖紙發(fā)現(xiàn)噴槍前段供水管道采用φ89×4.5mm的10#無(wú)縫鋼管,總長(zhǎng)約60米。采用金屬成分分析儀對(duì)其進(jìn)行成分分析,結(jié)果如下表2所示。
經(jīng)成分對(duì)比分析,所用管道質(zhì)量不能滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
3.4 氯離子的腐蝕機(jī)理
通過(guò)查詢相關(guān)文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn),碳鋼的腐蝕速率隨著氯離子濃度的增加而增大,氯離子能破壞碳鋼表面的沉積膜,加速碳鋼的腐蝕[3]。
碳鋼在含 Cl-環(huán)境中形成銹層的物相晶體生長(zhǎng)速度快, 顆粒大, 結(jié)構(gòu)疏松易脫落[4]。
3.5 結(jié)論
綜合以上因素分析,此次噴槍堵塞是因?yàn)閲姌層盟新入x子嚴(yán)重超標(biāo),導(dǎo)致管道電化學(xué)腐蝕加速導(dǎo)致銹層脫落,從而堵塞了噴槍噴頭。
4 預(yù)防措施
為避免此類事故再次發(fā)生,針對(duì)噴槍堵塞問(wèn)題,采取了以下預(yù)防措施:
(1)將噴槍前段碳鋼管道更換為不銹鋼材質(zhì),避免銹層產(chǎn)生。(2)在每只噴槍進(jìn)水分管處增加Y型過(guò)濾器,進(jìn)一步過(guò)濾雜質(zhì),避免噴槍大面積同時(shí)堵塞,同時(shí)便于維修人員拆檢清理。(3)加強(qiáng)補(bǔ)水水質(zhì)化驗(yàn)分析,確保在水質(zhì)出現(xiàn)問(wèn)題之前提前預(yù)警、提前采取措施。
5 結(jié)語(yǔ)
蒸發(fā)冷卻器噴槍工作環(huán)境惡劣、工況波動(dòng)嚴(yán)重,在其運(yùn)行過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)各種非正常狀態(tài),原因錯(cuò)綜復(fù)雜,只有在實(shí)踐中不斷總結(jié)和改進(jìn),才能做到提高噴槍使用壽命,盡量減少設(shè)備事故,保證轉(zhuǎn)爐干法除塵系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
-
150t轉(zhuǎn)爐干法除塵系統(tǒng)泄爆原因分析及預(yù)防措施2020-01-23
-
全國(guó)首創(chuàng)!三鋼實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐一次煙塵超低排放!2019-12-25
-
臨汾市重磅治污 又一家鋼廠煉鋼轉(zhuǎn)爐和帶鋼產(chǎn)線關(guān)停退出!2019-07-13
-
【案例深度解析】河南亞新鋼鐵集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)爐煤氣一次除塵改造項(xiàng)目2019-06-22
-
新三洲轉(zhuǎn)爐三次除塵系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)超低排放2019-06-04
-
臨沂鋼鐵新建1座2770立高爐、2座120噸轉(zhuǎn)爐及1座90噸電爐2019-05-21
-
轉(zhuǎn)爐煤氣干法布袋除塵系統(tǒng)超低排放技術(shù)探析2019-03-01
-
案例發(fā)布 | 轉(zhuǎn)爐煤氣濕法洗滌與濕式電除塵復(fù)合除塵技術(shù)典型應(yīng)用案例2019-02-21
-
轉(zhuǎn)爐煤氣干法電除塵及煤氣回收成套技術(shù)典型應(yīng)用案例2019-02-20
-
中冶京誠(chéng)EP轉(zhuǎn)爐改造 再助本鋼環(huán)保升級(jí)2019-01-20
-
轉(zhuǎn)爐煤氣干法除塵系統(tǒng)低排放技術(shù)探討2018-11-01
-
云南玉溪:五年內(nèi)新建7座1200立以上高爐、5座100噸以上轉(zhuǎn)爐、4座50噸以上電爐!2018-08-12
-
淺談SNCR脫硝系統(tǒng)用雙霧化噴槍設(shè)計(jì)2018-03-30
-
干貨 | 幾種常見(jiàn)轉(zhuǎn)爐煤氣的除塵技術(shù)匯總2017-07-13