國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》的
某電廠脫硫廢水處理工藝的論證
某電廠脫硫廢水處理工藝的論證水處理網(wǎng)訊:摘 要:通過對(duì)鍋爐效率、鍋爐設(shè)計(jì)、低溫省煤器、除塵器和對(duì)粉煤灰品質(zhì)幾方面影響的分析,得出北方某電廠(2×660MW 燃煤機(jī)組)采用預(yù)處理+旁
水處理網(wǎng)訊:摘 要:通過對(duì)鍋爐效率、鍋爐設(shè)計(jì)、低溫省煤器、除塵器和對(duì)粉煤灰品質(zhì)幾方面影響的分析,得出北方某電廠(2×660MW 燃煤機(jī)組)采用預(yù)處理+旁路煙道氣處理脫硫廢水工藝是可行的。
關(guān)鍵詞:脫硫廢水;預(yù)處理;旁路煙氣
目前煙氣脫硫廢水深度處理工藝路線繁多,旁路煙道氣處理工藝就是其中一種。將脫硫廢水霧化后噴入煙道氣,利用煙氣余熱將脫硫廢水蒸發(fā)干燥,實(shí)現(xiàn)廢水的終端處理,結(jié)晶鹽隨靜電除塵器分離去除,結(jié)晶鹽進(jìn)入灰分,與飛灰一并綜合利用。
1 脫硫廢水調(diào)研及其特性
燃煤電廠濕法脫硫廢水的典型水質(zhì)見表1。
2 脫硫廢水處理系統(tǒng)處理水量
北方某電廠(2×660MW燃煤機(jī)組)煙氣脫硫廢水需要進(jìn)行深度處理,實(shí)現(xiàn)零排放。設(shè)備出力按15t/h進(jìn)行設(shè)計(jì)。
3 脫硫廢水深度處理工藝
北方某電廠(2×660MW燃煤機(jī)組)脫硫工藝擬定為預(yù)處理+旁路煙道氣蒸發(fā)。
3.1 預(yù)處理工藝
針對(duì)脫硫廢水的水質(zhì)特點(diǎn),目前脫硫廢水預(yù)處理大都采用中和、絮凝、沉淀和過濾等處理工藝,主要流程如圖 1 所示。
3.2 旁路煙道氣蒸發(fā)工藝
從空預(yù)器前端引出一小部分高溫?zé)煔猓?00℃以上)進(jìn)入煙道旁路蒸發(fā)結(jié)晶器,廢水的蒸發(fā)在旁路煙道蒸發(fā)器(噴霧干燥塔)中完成,工藝流程如圖 2 所示。
3.3 旁路煙道氣蒸發(fā)技術(shù)對(duì)其它設(shè)備影響評(píng)估
3.3.1 對(duì)鍋爐效率的影響
采用旁路煙道煙氣蒸發(fā)技術(shù),需在空預(yù)器入口前抽取部分高溫?zé)煔狻?/p>
作為廢水蒸發(fā)介質(zhì),抽取煙氣量~150000Nm3/h(2 臺(tái)爐),以 BRL 工況進(jìn)行核算約占 4%總煙氣量。
此時(shí),由于通過預(yù)熱器的煙氣量減少,使得預(yù)熱器出口的煙氣溫度有所降低,鍋爐排煙溫度降低約 5℃,這對(duì)鍋爐效率是有利的;同時(shí),預(yù)熱器入口抽取的煙氣量,其中的部分熱量并未由預(yù)熱器進(jìn)行換熱之后再回到鍋爐內(nèi),這部分熱量對(duì)鍋爐來講,屬于熱量損失,這對(duì)鍋爐效率是不利的。預(yù)熱器入口抽取煙氣量之后,鍋爐的排煙溫度的降低,在一定程度上彌補(bǔ)了上述不利的熱量損失。即抽取旁路煙氣之后,雖然此時(shí)鍋爐的排煙溫度有所降低,但鍋爐效率卻與未抽取煙氣時(shí)未降低排煙溫度的鍋爐效率相當(dāng)。
總之,旁路投運(yùn)時(shí),對(duì)鍋爐效率的影響輕微,也并不會(huì)額外增加鍋爐的燃煤量,因而不影響鍋爐的效率。
3.3.2 對(duì)鍋爐設(shè)計(jì)的影響
首先,由于在預(yù)熱器入口抽取的煙氣量較少,對(duì)預(yù)熱器本身的設(shè)計(jì)不會(huì)造成影響。
其次,抽取煙氣后,預(yù)熱器出口的一次/二次風(fēng)溫也降低了約 4℃,但由于本工程煤質(zhì)的水分較小,對(duì)制粉系統(tǒng)干燥出力的要求不高,風(fēng)溫的降低并不影響制粉系統(tǒng)的干燥出力,因此抽取煙氣后對(duì)制粉系統(tǒng)的設(shè)計(jì)也沒有影響。
另外,由于預(yù)熱器出口二次風(fēng)溫降低較小,因此對(duì)燃燒器的設(shè)計(jì)及爐內(nèi)的燃燒狀況幾乎沒有影響。
3.3.3 對(duì)低溫省煤器效率的影響
由于脫硫廢水旁路投運(yùn)時(shí),會(huì)造成空預(yù)器出口煙溫降低~5℃,導(dǎo)致低溫省煤器入口煙溫降低~5℃,降低低溫省煤器熱效率,見表 2。
由表 2 可知,當(dāng)?shù)蜏厥∶浩魍哆\(yùn)時(shí),由于脫硫廢水旁路投運(yùn)時(shí),鍋爐排煙溫度降低,會(huì)降低低溫省煤器對(duì)整個(gè)機(jī)組熱耗貢獻(xiàn),機(jī)組熱耗增加~4kJ/kWh,對(duì)應(yīng)標(biāo)煤耗增加 0.14g/kWh。
3.3.4 對(duì)除塵器影響分析
影響煙氣露點(diǎn)的主要因素有:爐型、燃煤含硫量、燃煤含灰量、煙氣含水量、煙氣過剩系數(shù);其他條件不變,煙氣濕度增大,煙氣的露點(diǎn)升高,但影響并不大,煙氣濕度(VOL%)增加 0.205%,對(duì)露點(diǎn)、酸霧點(diǎn)溫度的增加在 0.5℃以內(nèi),由于增加量很小,對(duì)除塵器的影響可以忽略。
3.3.5 對(duì)粉煤灰品質(zhì)的影響分析
根據(jù)物料平衡計(jì)算,兩臺(tái)機(jī)組粉煤灰氯離子含量計(jì)算表見表 3。
表 3 中廢水量是根據(jù)煤質(zhì)和脫硫工藝水中的氯離子平衡后的計(jì)算值。粉煤灰用于制造水泥的粉煤灰中氯離子含量不高于 0.06%,在鍋爐燃燒設(shè)計(jì)煤種和校核煤種情況下,產(chǎn)生的粉煤灰品質(zhì)能滿足相關(guān)硅酸鹽水泥標(biāo)準(zhǔn)。
4 結(jié) 語
旁路煙道氣工藝對(duì)鍋爐、低溫省煤器、除塵器的影響較小,產(chǎn)生的粉煤灰品質(zhì)也能滿足相關(guān)硅酸鹽水泥的標(biāo)準(zhǔn),因此,北方某電廠(2×660MW燃煤機(jī)組)采用預(yù)處理+旁路煙道氣處理脫硫廢水工藝是可行的。
原標(biāo)題:【技術(shù)匯】某電廠脫硫廢水處理工藝的論證
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