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某火力發(fā)電廠石灰石-石膏煙氣脫硫法的濕式球磨機襯板選型研究
某火力發(fā)電廠石灰石-石膏煙氣脫硫法的濕式球磨機襯板選型研究大氣網(wǎng)訊:摘 要某火力發(fā)電廠煙氣脫硫技術(shù)采取石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝,該廠的四套石灰石漿液制備系統(tǒng)采用濕式球磨機制漿,
大氣網(wǎng)訊:摘 要
某火力發(fā)電廠煙氣脫硫技術(shù)采取石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝,該廠的四套石灰石漿液制備系統(tǒng)采用濕式球磨機制漿,球磨機筒體選用橡膠襯板,球磨機出力隨著襯板磨損會逐步下降,電耗越來越高,經(jīng)濟性差,通過將橡膠襯板改為鋼襯板的可行性研究分析及現(xiàn)場試驗,并對試驗過程中存在的問題予以改進,最終改造成功,取得更好的安全可靠性和經(jīng)濟性。
1 概述
1.1 脫硫系統(tǒng)
某火力發(fā)電廠裝機為 4×300MW 機組,投產(chǎn)時間在2003 年,煙氣脫硫技改工程實施時間在 2006 年,脫硫增容改造 2010 年完成,煙氣脫硫技術(shù)采取石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝,單臺機組(爐)配一套脫硫系統(tǒng),主要設(shè)備有一臺增壓風(fēng)機,一個脫硫吸收塔配備兩層除霧器、五臺漿循泵及其對應(yīng)五個噴淋層、三臺氧化風(fēng)機供應(yīng)一層氧化風(fēng)、四臺側(cè)進式攪拌器、兩臺石膏排出泵。公用系統(tǒng)有四套石灰石漿液制備系統(tǒng),四套石膏脫水系統(tǒng),一套工藝水系統(tǒng)滿足除霧器沖洗水和輔機冷卻水,一套廢水處理系統(tǒng),一套壓縮空氣系統(tǒng)。四臺機組脫硫系統(tǒng)采用集中控制模式。
1.2 石灰石-石膏煙氣脫硫工作原理
原煙氣從吸收塔下側(cè)進入吸收塔自下而上流動,脫硫吸收劑石灰石漿液經(jīng)漿液循環(huán)泵送至噴淋層經(jīng)噴嘴霧化后自上而下流動,吸收劑液滴與煙氣發(fā)生逆流接觸,煙氣中的 SO2及部分 SO3、HCl、HF 等與漿液中的 CaCO3發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成 CaSO3和少量 CaCl2、CaF2后,落入吸收塔底部漿液池,再與氧化風(fēng)機鼓入的空氣中的 O2反應(yīng)生成 CaSO4和 CO2,并最終生成石膏 CaSO4·2H2O 經(jīng)石膏排漿泵排出,CO2隨煙氣排除,從而達到煙氣脫硫目的,主要化學(xué)反應(yīng)方程式為
1.3 石灰石制備系統(tǒng)
該廠有四套石灰石漿液制備系統(tǒng),所配濕式球磨機有兩個型號,一個是 FGDM3264 兩臺;另一個是 FGDM3280型兩臺,其參數(shù)見表 1。
表 1 FGDM3280 型濕式球磨機參數(shù)一覽表
2 濕式球磨機布置型式及工作原理
2.1 布置型式
石灰石濕式球磨機布置型式見圖 1,稱重給料機、進料斗、球磨機筒體、驅(qū)動裝置、溢流筒、循環(huán)箱等,端襯板和筒體襯板設(shè)計選用是合成氯基橡膠襯板,鋼球裝載量、不同球徑配比均按照說明書要求執(zhí)行,單臺鋼球裝載量為 65噸,球徑為 φ30~φ70mm 按比例裝配,筒體襯板型式見圖2,由橡膠筒板和提升條組成,端襯板結(jié)構(gòu)與筒體襯板類.
圖 2 球磨機筒體橡膠襯板斷面圖
2.2 工作原理
將粒徑小于 20mm 的石灰石與水或濾液按照 1:3 的比例送入球磨機大罐內(nèi), 轉(zhuǎn)動的大罐筒體橡膠提升條將鋼球提升到一定的高度自由落下,鋼球?qū)κ沂M行撞擊和碾壓破碎研磨,石灰石與水混合為漿液溢流到出口漿液循環(huán)箱,再由漿液循環(huán)泵送至石灰石旋流器,經(jīng)旋流器分離后的溢流部分-粒度為 90%通過細度 325 目篩,含固量為20~30%的漿液自流再通過二工位分配箱進入石灰石成品箱,最后由石灰石供漿泵送至脫硫吸收塔,粒度較大的底流部分則返回磨機入口重新研磨,連續(xù)運行磨制合格的石灰石漿液。
3 濕式球磨機的運行工況
球磨機的出力隨著襯板的磨損逐步下降,而電耗越來越高,經(jīng)濟性差,一般利用小時到 4000 小時后,筒板和提升條磨損嚴重,固定螺栓就會斷裂,導(dǎo)致襯板脫落泄漏漿液,襯板就不能使用了,只能及時更換,但端襯板基本沒有磨損。表 2 就是 FGDM3280 型球磨機更換筒體橡膠襯板后運行參數(shù)跟蹤記錄表,運行 10 個自然月后(利用小時約4000 小時),磨制出力只有當(dāng)初的 83%,而電耗為當(dāng)初的119%。
表 2 FGDM3280 球磨機更換橡膠襯板后運行參數(shù)記錄表
(統(tǒng)計時間 2013 年 5 月~2014 年 2 月)
4 襯板選型對比分析
4.1 橡膠襯板的優(yōu)缺點分析
根據(jù)球磨機研磨物料的工作原理,物料與鋼球在磨機內(nèi)運動軌跡,物料與鋼球?qū)σr板的磨損方式主要為切削磨損(磨損角度<45°的)而非沖擊磨損,而橡膠襯板抗切削磨損能力較差,抗沖擊磨損能力較強,而石灰石顆粒為不規(guī)則的多邊形,尖角對襯板有切削作用,而發(fā)揮研磨作用的主要是橡膠筒板和提升條,因此筒板和提升條易磨損,而端襯板發(fā)揮提升作用小,磨損也小,由表 2 的運行參數(shù)可以分析得出結(jié)論,筒體橡膠襯板的缺點耐磨性差,綜合經(jīng)濟性不好,優(yōu)點是橡膠耐腐蝕性好,有效避免偏酸漿液(PH4~6)和氯離子對金屬的腐蝕。
4.2 鋼襯板的優(yōu)缺點分析
鋼襯板的耐磨性可以通過調(diào)整合金元素的配比,達到需要的耐磨硬度,耐磨性較好,在干式球磨機使用得以驗證,筒體襯板使用壽命能夠保證 30000 小時以上,且工藝成熟可靠,這是優(yōu)點。鋼襯板浸泡在 PH4~6、氯離子含量高的漿液中,耐腐蝕性差;并且脫硫濕式球磨機上還沒有鋼襯板的工業(yè)運行業(yè)績,是否可靠還需要工業(yè)驗證,這是缺點。
5 鋼襯板改造的可行性分析
5.1 耐腐蝕可行性分析
由于鋼襯板沒有脫硫濕式球磨機運行業(yè)績,根據(jù)研磨石料、漿液氯離子含量高、漿液偏酸性 PH4~6 的工作環(huán)境,在鋼襯板的材料配比必須考慮耐腐蝕性,而高鉻襯板耐腐蝕性好,技術(shù)成熟。
5.2 改造條件可行性分析
選用 FGDM3280 型球磨機為改造對象,改造前后的重量對比見表 3,改造后磨機運行總重量少 5 噸,這樣就不需要對控制系統(tǒng)和驅(qū)動裝置改造,簡單可行。
表 3 改造前后重量對比
5.3 對系統(tǒng)運行的影響分析
球磨機筒體襯板由橡膠材質(zhì)改為鋼襯板,肯定會增加漿液中的金屬粉末,由于金屬粉末在石灰石漿液和脫硫漿液中沒有反應(yīng)的條件,最終以粉末在石膏中存在,對脫硫系統(tǒng)沒有什么影響,是可行的。
5.4 鋼襯板的選用條件
可行性研究后,選用鋼襯板必須考慮可靠性和運行經(jīng)濟性,選用耐磨性好、襯板硬度在 HRC52~56,襯板波形峰谷差大、帶球能力強的節(jié)能型襯板(見圖 3),筒體襯板固定方式每一圈采用兩塊固定楔、兩塊擰緊楔的方式,減少泄漏點,端襯板仍然使用橡膠襯板。
圖 3 筒體鋼襯板斷面圖
6 工業(yè)試驗情況
6.1 運行情況分析
選用一臺 FGDM3280 型球磨機作鋼襯板改造試驗,試驗的運行參數(shù)見表 4,通過改造前后的參數(shù)對比分析,改造后,保持額定出力運行,電流降低 4A,石灰石磨制單耗降低 6 kW·h/t,球耗少 50 g/t,運行經(jīng)濟性明顯。改造為鋼襯板以后,運行工況穩(wěn)定,電耗、球耗與石料特性和鋼球的耐磨性有關(guān)系,最近鋼襯板球磨機運行參數(shù)見表 5。
表 4 球磨機改造鋼襯板后的運行參數(shù)(平均值)
(統(tǒng)計時間為 2014 年 3 月 23 日~4 月 11 日)
表 5 球磨機改造鋼襯板運行參數(shù)
(統(tǒng)計時間為 2018 年 1 月~12 月)
6.2 存在的問題及解決辦法
6.2.1 襯板斷裂、破碎原因分析及對策
試驗鋼襯板試用時間近四年,腐蝕和磨損速率小于0.02mm/天,損壞型式主要是斷裂、破碎脫落。分析原因應(yīng)該是,考慮漿液的 PH 值偏酸性,所以選用高鉻襯板,該襯板的特性是含鉻高、耐蝕性好、硬度高、沖擊韌性差,所以頻繁發(fā)生斷裂、破碎。解決該問題的對策是鋼襯板的耐蝕性、耐磨性和沖擊韌性必須綜合考慮,三者兼顧才能保證使用壽命。
6.2.2 襯板脫落
筒體襯板每一圈有 24 塊,采用兩排固定楔、兩排擰緊楔方式固定,只要中間有一塊襯板脫落,就會 6 塊襯板同時脫落,這種狀況沒有及時發(fā)現(xiàn)處理好,就會造成磨損筒體,這種結(jié)構(gòu)與每一塊襯板都有螺栓固定相比較可靠性稍差。解決的對策是固定方式為四排固定楔、四排擰緊楔,并且將筒體兩端的第一圈每一塊襯板均改為螺栓固定,防止襯板發(fā)生縱向滑動。
6.2.3 噪音增加
改造為鋼襯板后,球磨機附近的噪音比改造前增加 2~4dB,只要隔音措施得當(dāng),對環(huán)境的影響忽略不計。
7 鋼襯板改進后的運行情況
我們對于試驗過程中存在的問題予以改進,重新配比襯板原料,兼顧耐蝕性、耐磨性與抗沖擊性;優(yōu)化襯板固定方式,防止脫落,2018 年 10 月完成兩臺球磨機的襯板改進更換工作,至今運行已經(jīng)有 9 個月,沒有發(fā)生襯板脫落的問題。
8 經(jīng)濟性分析
鋼襯板的設(shè)計壽命按照三年設(shè)計,以三年為周期對橡膠襯板和鋼襯板的費用進行核算,鋼襯板費用節(jié)約 10 萬元,從運行可靠性和經(jīng)濟指標(biāo)分析,鋼襯板明顯優(yōu)于橡膠襯板,運行參數(shù)見表 5。
9 結(jié)束語
對于脫硫濕式球磨機襯板改型研究,從 2014 年開始,到 2018 年才基本改型成功,其中艱難困苦的曲折經(jīng)歷一言難盡,但對于降低能耗的工作我們不能懈怠,這是我們企業(yè)追求的目標(biāo),作為生產(chǎn)管理技術(shù)人員,必須依靠科技進步解決生產(chǎn)現(xiàn)實難題,才能取得更好的經(jīng)濟效率。
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