國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》的
混合法脫硝工藝在燃煤機(jī)組超低排放中的應(yīng)用
混合法脫硝工藝在燃煤機(jī)組超低排放中的應(yīng)用大氣網(wǎng)訊:摘 要混合法脫硝工藝是結(jié)合了 SCR 技術(shù)高效、SNCR 技術(shù)投資省的特點而發(fā)展起來的一種新型的、成熟的工藝。通過伊敏電廠三期 2
大氣網(wǎng)訊:摘 要
混合法脫硝工藝是結(jié)合了 SCR 技術(shù)高效、SNCR 技術(shù)投資省的特點而發(fā)展起來的一種新型的、成熟的工藝。通過伊敏電廠三期 2×600MW 機(jī)組 SNCR+SCR 混合法脫硝工藝方案的論述。首先對 SNCR 系統(tǒng)的供氨能力進(jìn)行了摸底測試,結(jié)果發(fā)現(xiàn) SNCR 系統(tǒng)能夠產(chǎn)生足夠的氨逃逸滿足 SCR 系統(tǒng)的使用,但氨逃逸分布的均勻性較差。然后根據(jù)測試的結(jié)果對 SCR 系統(tǒng)煙道進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計并安裝了煙氣混合器,改善了進(jìn)入 SCR 反應(yīng)器的氨逃逸分布均勻性。通過改造,成功的將 NOx從 260mg/m3降至 90mg/m3以下;并且通過進(jìn)一步增加 SNCR 系統(tǒng)四區(qū)噴槍噴入的尿素溶液流量能夠?qū)?SCR 出口的 NOx降低至 50mg/m3以下。
關(guān)鍵詞:SNCR;SCR;氨逃逸;均勻性
1 概況
自從 SNCR 脫除 NOx工藝在上世紀(jì) 70 年代由美國人發(fā)明并申請了專利之后,這種技術(shù)就由于其具有較高的性價比而得到了廣泛的應(yīng)用。我國于 2007 年在江蘇利港電廠引進(jìn)了第一臺 600MW 機(jī)組的 SNCR 脫硝裝置。近幾年,隨著我國環(huán)境污染的加劇和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的日益提高,配備 SNCR 脫硝系統(tǒng)的鍋爐數(shù)量也在持續(xù)增長。特別是 2014年發(fā)布的《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》,許多已進(jìn)行 SCR 改造的 W 火焰鍋爐,由于其初始NOx排放濃度較高,單純靠加裝一層催化劑已難以達(dá)到超低排放的要求。在這種情況下,使用 SNCR+SCR 混合法脫硝技術(shù)才是經(jīng)濟(jì)可行的超低排放技術(shù)路線。
伊敏電廠三期 2×600MW 機(jī)組在 2010 年建成投運時配套建設(shè)了 SNCR 脫硝系統(tǒng)來。使用尿素作為脫硝的還原劑,脫硝系統(tǒng)的設(shè)計效率為 35%(NOx從 260mg/m3降低至170mg/m3)。SNCR 脫硝設(shè)備由大唐集團(tuán)和美國 FuelTech,Inc. 提供,于 2011 年 7 月通過“168”試運行。經(jīng)過西安熱工院調(diào)試,后又經(jīng)電廠技術(shù)人員一年多的調(diào)試,5、6 號爐NOx排放值為 170mg/m3,平均干尿素耗量每天約 17 噸。西安熱工院“千人計劃”專家徐宏杰博士根據(jù)現(xiàn)場摸底試驗,對現(xiàn)有設(shè)備提出了改進(jìn)意見,通過對 6 號爐 40 多天消缺以及優(yōu)化調(diào)試,以及對 5 號爐 20 多天調(diào)試,將 5、6 號爐NOx排放值控制在 150mg/m3,平均干尿素耗量每天約 9噸,如果按原排放目標(biāo)值 170mg/m3運行,尿素耗量每天只需 4~5 噸,即每年為電廠節(jié)約近千萬元運行成本。
隨著國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高,要求這兩臺機(jī)組的 NOx排放要低于 100mg/m3。通過分析論證,計劃采用 SNCR+SCR的技術(shù)路線來對這兩臺機(jī)組進(jìn)行脫硝系統(tǒng)的升級改造,并可實現(xiàn) 50mg/m3的超低排放目標(biāo)。保留原來的 SNCR 裝置,僅對省煤器和空預(yù)器之間尾部煙道進(jìn)行改造,安裝兩層催化劑(1+1),使用 SNCR 系統(tǒng)產(chǎn)生的逃逸氨作為 SCR 反應(yīng)的還原劑。本文對這兩臺機(jī)組 SNCR+SCR 脫硝改造情況進(jìn)行介紹,并探討了在混合法脫硝技術(shù)下達(dá)到超低排放要求的可行性。
2 脫硝系統(tǒng)介紹
伊敏電廠三期機(jī)組 SNCR 系統(tǒng)采用尿素作為還原劑,其 SNCR 系統(tǒng)包括尿素溶液制備儲存系統(tǒng)、尿素溶液循環(huán)供給系統(tǒng)、尿素溶液計量稀釋系統(tǒng)、尿素溶液分配噴射系統(tǒng)。其中尿素溶液噴槍分四層布置:第一層噴槍為伸縮式短噴槍,布置在爐膛折焰角下部區(qū)域,沿爐膛四周布置;第二層噴槍為固定式短噴槍,布置在爐膛折焰角區(qū)域,只布置在鍋爐前墻;第三層噴槍為固定式短噴槍,布置在爐膛折焰角上部區(qū)域,只布置在鍋爐前墻上;第四層噴槍為長槍,布置在爐膛折焰角上方區(qū)域,從鍋爐左墻和右墻插入布置。在添加 SCR 系統(tǒng)時,先將省煤器和空預(yù)器之間的水平和豎直煙道進(jìn)行改造,在水平煙道上安裝了煙氣混合器,以減少或消除由 SNCR 系統(tǒng)產(chǎn)生逃逸氨在截面上的分布不均勻現(xiàn)象。然后將空預(yù)器進(jìn)口豎直煙道進(jìn)行改造,將反應(yīng)器布置在豎直煙道上。整體脫硝系統(tǒng)示意圖見圖 1 所示。
圖 1 伊敏電廠 SNCR+SCR 脫硝系統(tǒng)示意圖
相比于常見的 SNCR+SCR 混合法脫硝技術(shù)來說,伊敏電廠使用的混合法脫硝技術(shù)具有兩個特點:
(1)SCR 脫硝反應(yīng)的還原劑完全靠上游 SNCR 系統(tǒng)反應(yīng)生成的逃逸氨,沒有在鍋爐尾部煙道溫度較低的位置安裝補(bǔ)氨噴槍;
(2)SCR 反應(yīng)器直接安裝鍋爐省煤器和空預(yù)器之間的煙道上。
因此伊敏電廠的混合法脫硝技術(shù)改造具有改造施工難度低、投資成本少的優(yōu)點;但同時這兩個特點對于混合法脫硝技術(shù)本身有比較大的挑戰(zhàn)。其一,SNCR 系統(tǒng)噴槍都布置在煙氣溫度為 850~1050℃的爐膛位置。此溫度范圍下,能否獲得足夠的氨逃逸是保證下游 SCR 脫硝效率的關(guān)鍵因素之一;其二,由于沒有安裝補(bǔ)氨噴槍或噴氨格柵,SNCR系統(tǒng)產(chǎn)生的逃逸氨在 SCR 反應(yīng)器入口截面上的分布是否均勻也是保證 SCR 脫硝效率的關(guān)鍵因素之一。
3 原 SNCR 系統(tǒng)產(chǎn)生氨逃逸能力測試
在進(jìn)行 SCR 脫硝系統(tǒng)設(shè)計前,首先對原 SNCR 系統(tǒng)的產(chǎn)生氨逃逸能力及其在空預(yù)器入口截面上的分布進(jìn)行了實驗測試。實驗測量了 600MW 下基礎(chǔ)工況,即按照原運行參數(shù)運行的工況,此時噴槍投入三區(qū)和四區(qū),控制 NOx濃度為 150mg/m3。同樣測量了當(dāng)僅增加四區(qū)噴槍噴入尿素溶液流量的工況,此時其它運行參數(shù)保持不變,比較這兩種工況下氨逃逸濃度的增加和氨逃逸的分布。
圖2伊敏電廠6號爐基礎(chǔ)工況氨逃逸分布圖
圖3伊敏電廠6號爐基礎(chǔ)工況NOx分布圖
實驗使用化學(xué)法對氨逃逸量進(jìn)行測量,使用便攜式煙氣分析儀對煙氣中的 NO 和 O2進(jìn)行測量。測量的位置在空預(yù)器入口截面上。圖 2 和圖 3 給出了伊敏電廠 6 號爐在基礎(chǔ)工況下測量得到的空預(yù)器入口截面上的氨逃逸和 NOx分布云圖,圖 4 和圖 5 給出了伊敏電廠 6 號爐在增加 4 區(qū)噴槍噴入尿素溶液流量后空預(yù)器入口截面上氨逃逸和 NOx分布云圖。從圖 2 和圖 4 我們可以看到,當(dāng) SNCR 系統(tǒng)在滿負(fù)荷時,投運三區(qū)和四區(qū)噴槍時,空預(yù)器入口處的氨逃逸濃度分布很不均勻,呈現(xiàn)出前后墻濃度較高,而中間濃度較低的趨勢。同時可以看到,增加四區(qū)投入的尿素溶液流量,能夠較顯著的增加系統(tǒng)的氨逃逸數(shù)量。從圖 3 和圖 5 可以看到,增加四區(qū)的尿素溶液流量,NOx的數(shù)量變化不大,其分布規(guī)律也基本都呈現(xiàn)出前墻濃度較高的趨勢。
通過對原 SNCR 系統(tǒng)各工況下逃逸氨濃度及其分布趨勢的測試可以得出結(jié)論:通過增加 SNCR 系統(tǒng)四區(qū)噴槍投入的尿素溶液流量能夠使系統(tǒng)產(chǎn)生較多的氨逃逸,但此氨逃逸在空預(yù)器入口截面上的濃度分布是不均勻的。
圖4伊敏電廠6號爐增加尿素溶液后氨逃逸分布圖
圖5伊敏6號爐增加尿素溶液后NOx分布圖
圖6 SCR系統(tǒng)流場數(shù)值模擬結(jié)果
4 SCR 系統(tǒng)改造
通過對原 SNCR 系統(tǒng)氨逃逸分布的測試得知 SNCR 系統(tǒng)產(chǎn)生的氨逃逸在空預(yù)器入口截面上的分布是不均勻的,如果僅將SCR 反應(yīng)器安裝在空預(yù)器入口煙道上而不采取任何措施的話,那么進(jìn)入 SCR 反應(yīng)的氨逃逸分布會很不均勻,從而會影響脫硝效率甚至催化劑的化學(xué)壽命。
通過采用數(shù)值模擬的方法對 SCR 系統(tǒng)煙道進(jìn)行了流場設(shè)計,并添加了煙氣混合器,以改善進(jìn)入 SCR 反應(yīng)器的氨氮摩爾比分布的均勻性。圖 6給出了加裝煙氣混合器和導(dǎo)流板后省煤器出口和第一層催化劑入口氨濃度分布的云圖,從圖中可以看到,當(dāng)原 SNCR 系統(tǒng)產(chǎn)生的氨逃逸濃度不均勻時,經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計的 SCR 系統(tǒng)進(jìn)口煙道后,進(jìn)入第一層催化劑入口面上的氨濃度分布均勻性有很大的改善。
5 SNCR+SCR 混合法脫硝的實際效果
通過對伊敏電廠三期兩臺機(jī)組原 SNCR 系統(tǒng)的摸底測試,以及根據(jù)測試結(jié)果對 SCR 系統(tǒng)煙道進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計之后,對這兩臺機(jī)組進(jìn)行了脫硝改造。6 號爐在428MW 負(fù)荷下 SCR 系統(tǒng)的 DCS畫面,改造后兩個反應(yīng)器的脫硝效率在 47%左右,SCR 反應(yīng)器出口 NOx濃度低于 90mg/m3。同時在調(diào)試的時候也發(fā)現(xiàn),繼續(xù)增大SNCR 系統(tǒng)四區(qū)噴槍的尿素溶液流量,能夠?qū)?SCR 反應(yīng)器出口的NOx調(diào)節(jié)到 50mg/m3以下。
6 結(jié)束語
通過對伊敏電廠三期 2×600MW 機(jī)組SNCR 系統(tǒng)進(jìn)行摸底測試及 SCR 系統(tǒng)改造,我們成功的實施了在不增加補(bǔ)氨噴槍情況下的 SNCR+SCR 混合法脫硝技術(shù)。得到的主要結(jié)論如下:
(1)SNCR 系統(tǒng)能夠產(chǎn)生足夠的氨逃逸供下游 SCR 反應(yīng)使用。
(2)SNCR 系統(tǒng)產(chǎn)生的氨逃逸的分布均勻性較差,需要加設(shè)煙氣混合器和導(dǎo)流板才能使進(jìn)入反應(yīng)器的氨逃逸分布相對比較均勻。
(3)在目前的 SNCR+SCR 混合法脫硝運行情況下,適當(dāng)增大 SNCR 系統(tǒng)四區(qū)的尿素溶液流量能夠使 SCR 反應(yīng)器出口的 NOx降低到 50mg/m3以下。將來進(jìn)行超低排放改造的時候,仍然可以使用 SNCR+SCR 混合法脫硝的技術(shù)路線。
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