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合成化工高鹽廢水的零排放工藝設計及研究

來源:環(huán)保節(jié)能網(wǎng)
時間:2019-08-21 09:25:04
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合成化工高鹽廢水的零排放工藝設計及研究水處理網(wǎng)訊:摘要:針對某合成化工廠產(chǎn)生的含高濃度硝酸銨廢水,設計了一套零排放處理工藝。該工藝首先對廢水進行絮凝沉淀和過濾,去除重金屬Cu2 +

水處理網(wǎng)訊:摘要:針對某合成化工廠產(chǎn)生的含高濃度硝酸銨廢水,設計了一套零排放處理工藝。該工藝首先對廢水進行絮凝沉淀和過濾,去除重金屬Cu2 + 后,采用機械蒸汽再壓縮( MVR) 技術(shù)對其進行蒸發(fā)濃縮,至硝酸銨濃度≥30%。濃縮液可作為化肥企業(yè)的生產(chǎn)原料。MVR 冷凝水經(jīng)膜過濾系統(tǒng)處理后,TDS≤50mg /L,回用至生產(chǎn)過程。

關(guān)鍵詞:合成化工高鹽廢水;機械蒸汽再壓縮技術(shù)( MVR) ;反滲透( RO) ;零排放

隨著我國工業(yè)化進程的推進,許多生產(chǎn)領域像化工、紡織、農(nóng)藥、化肥等工業(yè)生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生高鹽廢水。這些廢水中除了含有有機污染物外,還含有大量的無機鹽,如NaCl、Na2SO4、Na2CO3等。過高的鹽含量對一般微生物有較強的抑制作用,單純的生物處理技術(shù)往往難以達到所要求的排放標準[1]。若這些高鹽廢水未經(jīng)處理直接排放,不僅會造成環(huán)境污染,更重要的是會引起土壤的鹽堿化。但如果對廢水中的無機鹽加以回收,既可以作為生產(chǎn)過程的原料、節(jié)約成本、避免資源的浪費,又可以避免環(huán)境污染,實現(xiàn)資源的循環(huán)使用,達到“零排放”的目的。

“零排放”是指無限地減少污染物和能源排放直至為零的活動:即利用清潔生產(chǎn)、3R( Reduce,Reuse,Recycle) 及生態(tài)產(chǎn)業(yè)等技術(shù),實現(xiàn)對自然資源的完全循環(huán)利用,從而不給大氣、水體和土壤遺留任何廢物[2]?!傲闩欧拧痹谖覈?0 世紀70 年代已經(jīng)開始摸索,直到近十年來,隨著我國經(jīng)濟高速增長,水污染和水資源缺乏已成為經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸,“零排放”才逐漸受到政府、社會的重視。本工程即針對某合成化工廠的含高濃度硝酸銨廢水,采取了物化過濾、蒸發(fā)濃縮和膜提純等工藝對其進行有效的處理和綜合回收利用,實現(xiàn)了該股廢水的真正零排放。

1 工程概況

1. 1 原水水質(zhì)

該合成化工廠在生產(chǎn)所需催化劑的過程中,產(chǎn)生一定量含有銅離子、硝酸銨的廢水。其水質(zhì)如下:Cu2 + 54. 3 mg /L,NH +4 -N 5. 75 × 103 mg /L,NO -3 -N7. 52 × 103 mg /L,TDS 3. 02 × 104 mg /L,TOC 114mg /L

1. 2 工藝設計

從上面數(shù)據(jù)可以看出,該廢水中含有一定量的重金屬銅離子和濃度較高的硝酸銨鹽,采用常規(guī)的生化方法難以實現(xiàn)達標排放。因此,經(jīng)過分析和實驗論證,最終設計出一套簡單先進的工藝來實現(xiàn)廢水資源的零排放。

由于該廢水中主要成分都是無機鹽,TOC 值很低,基本不含有揮發(fā)性物質(zhì),同時廢水中主要無機鹽成分為硝酸銨,可以作為生產(chǎn)化肥的原料。因此,工藝設計中主要利用蒸發(fā)技術(shù)實現(xiàn)硝酸銨的濃縮回用。同時由于廠區(qū)附近沒有可以利用的蒸汽源,因此本設計工藝選用機械蒸汽再壓縮( MVR) 技術(shù)。與傳統(tǒng)的多效蒸發(fā)工藝對比,MVR 是一種高效節(jié)能的蒸發(fā)濃縮技術(shù)[3],其基本原理是將蒸發(fā)器分離出來的二次蒸汽經(jīng)壓縮機壓縮后,溫度、壓力升高,熱焓增大,然后進入蒸發(fā)器加熱室當作加熱蒸汽使用,使?jié)饪s液維持沸騰狀態(tài),而加熱蒸汽本身則成冷凝水,從體系排出[4]。此過程不但回收了潛熱,提高了熱效率,而且節(jié)省了冷卻水,達到了節(jié)能節(jié)水的目的。

由于回用的硝酸銨用于化肥生產(chǎn),因此為了保障MVR 系統(tǒng)穩(wěn)定運行和最終回收濃縮液的質(zhì)量,需要首先去除廢水中的銅離子。在廢水中加入過量Na2S生成CuS 絮體,然后加入助凝劑進行絮凝沉淀后過濾,濾清液再進入MVR 系統(tǒng)進行進一步濃縮。

根據(jù)化肥廠的要求,蒸發(fā)濃縮后硝酸銨的濃度為30%左右。而MVR 冷凝水經(jīng)過反滲透( RO) 系統(tǒng)[5]處理后達到生產(chǎn)用水標準,廠方可進行回收利用,RO系統(tǒng)的濃縮水重新進入廢水處理系統(tǒng)。整套工藝實現(xiàn)了廢水的零排放,具體的工藝流程如圖1 所示。

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2 結(jié)果與分析

2. 1 預處理工藝

在廢水預處理的過程中加入了過量的硫化鈉去除銅離子,處理效果如下:原水、調(diào)節(jié)池、中間水箱1銅離子濃度分別為54. 3 mg /L、51. 7 mg /L 和0. 21mg /L,中間水箱2 未檢出銅離子。

從以上數(shù)據(jù)可以看出,原水進入調(diào)節(jié)池靜置一段時間后,少部分銅離子由于化學反應沉降到底部,上層澄清液銅離子濃度有所下降;經(jīng)絮凝反應后中間水箱1 銅離子濃度已經(jīng)非常低,而經(jīng)過濾后中間水箱2未檢出銅離子,達到較好的去除效果。

2. 2 MVR 工藝

MVR 工藝設計為連續(xù)過程,但調(diào)試階段為盡快達到最大濃縮倍數(shù),需要封閉式運行,即設計進水流量為0. 7t /h,關(guān)閉濃縮液出水,冷凝水出水量約0. 5 ~0. 6t /h。通過這種方式來盡量達到蒸發(fā)器設計要求的濃縮倍數(shù)。

為了監(jiān)測MVR 系統(tǒng)的正常運行,在系統(tǒng)內(nèi)安裝了4 個溫度探針,分別指示:蒸發(fā)器內(nèi)濃水的溫度( T1) 、水蒸氣的溫度( T2) 、水蒸氣經(jīng)過壓縮機增溫增壓后的溫度( T3) 和濃水與壓縮蒸汽換熱后的溫度( T4) 。在硝酸銨廢水蒸發(fā)濃縮過程中,每2 小時監(jiān)測一次各溫度的變化與水質(zhì)的變化( 共20 次) 。同時,設置了一個試驗,在常壓下對硝酸銨廢水進行蒸發(fā)濃縮,驗證廢水蒸發(fā)后的沸點( T0) 變化,結(jié)果如圖2所示。

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從圖2 可以看出,隨著硝酸銨濃度的增大,蒸發(fā)濃縮液的溫度也隨之升高,這是因為硝酸銨溶液的沸點隨著濃度的增大而升高,導致溫升增大,因此蒸發(fā)濃縮的倍數(shù)越大,蒸發(fā)時間越長,耗能越多。從T2 與T3 比較可以知道,蒸汽壓縮機增溫效果為4 ~ 5℃。從T3 與T4 的差值比較可以了解換熱器的換熱效率,若T3 遠高于T4,說明換熱器的換熱效率下降,從而判斷換熱器發(fā)生堵塞現(xiàn)象,要進行清洗。T0 為正壓沸點試驗數(shù)值,通過T0 與T1 的比較,可以知道它們之間的差值在10 度左右,通過負壓法可以降低硝酸銨廢水的沸點,降低能耗,保證設備的穩(wěn)定運行。

2. 3 RO 系統(tǒng)

MVR 冷凝水經(jīng)過RO 系統(tǒng)后,處理效果如下:進水、出水和濃水的TDS 分別為735 mg /L、49 mg /L 和1. 52 × 103 mg /L。

通過進水和淡水中TDS 值可計算得出RO 系統(tǒng)除鹽率達到93. 3%,淡水含鹽較低,滿足廠方生產(chǎn)用水要求,可以回用至物料生產(chǎn)過程。由于RO 系統(tǒng)內(nèi)采取了回流循環(huán)過濾方式,濃水含鹽較高,需要重新進入廢水處理系統(tǒng)進一步處理。

2. 4 工程總的運行效果

該工程于2012 年4 月投入使用,至今已經(jīng)正常運行6 個月,最高廢水處理量達到1t /h,總的運行效果如表1 所示:

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從表1 可以看出,該工程的物化過濾去除銅離子的效果較好,MVR 工藝滿足硝酸銨濃縮要求,硝酸銨濃液外運作為生產(chǎn)化肥的原料,MVR 冷凝水經(jīng)過RO 系統(tǒng)處理后,TDS 和NH+4 -N 的值較低,水質(zhì)達到廠方要求,可作為生產(chǎn)用水,整個工程實現(xiàn)了廢水零排放的目的。

綜合能耗:MVR 系統(tǒng)32kW,其他用電設備17. 5kW,綜合耗電49. 5 kW,以當?shù)仉娰M計算,噸水綜合處理成本約為40 元。

3 結(jié)論

1) 本工程采取了“絮凝沉淀+ 過濾+ MVR + RO”的工藝對某合成化工廠的高鹽廢水進行處理。設備運行穩(wěn)定,工藝操作管理方便。

2) 系統(tǒng)最后產(chǎn)生的濃縮液可以作為生產(chǎn)化肥的原料,產(chǎn)出的淡水則可作為工廠的生產(chǎn)用水,實現(xiàn)了廢水的零排放,節(jié)約了水資源,具有良好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。

3) 除銅工藝產(chǎn)生的CuS 亦可以進行回收利用,作為相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)原料。

4) 在蒸發(fā)濃縮的過程中,部分硝酸銨分解產(chǎn)物隨不凝氣體排出,為了防止物料損失,可以增加真空度,降低壓強,降低液體的沸點,從而減少硝酸銨的分解。

本文轉(zhuǎn)自:乾來環(huán)保

原標題:合成化工高鹽廢水的零排放工藝設計及研究

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