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高密度泥漿法處理礦區(qū)污水的應用與實踐

來源:環(huán)保節(jié)能網(wǎng)
時間:2019-05-14 09:14:19
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高密度泥漿法處理礦區(qū)污水的應用與實踐水處理網(wǎng)訊:酸性廢水是有色金屬工業(yè)的主要廢水之一,具有污染成分復雜、水量波動大、排放點分散、廢水難于控制等特點。目前,國內(nèi)外應用較廣泛的酸性廢水

水處理網(wǎng)訊:酸性廢水是有色金屬工業(yè)的主要廢水之一,具有污染成分復雜、水量波動大、排放點分散、廢水難于控制等特點。目前,國內(nèi)外應用較廣泛的酸性廢水處理技術(shù)有石灰中和高密度泥漿法、離子交換法、鐵屑置換法、吸附法、生物氧化法等。石灰中和法、鐵(鋁)鹽沉淀法、高濃度泥漿法等產(chǎn)生的底泥無法直接回收利用,存在處理難的問題。某礦區(qū)目前采用的是高濃度泥漿法進行污水處理,整個污水處理流程中很多工段都是采用人工操作,工作量大,人力成本高,且工人的技術(shù)水平參差不齊,很難保證穩(wěn)定性,因此廠區(qū)決定對污水處理系統(tǒng)進行自動化系統(tǒng)改造,降低人力成本,同時提高污水處理效率。

一、污水處理工藝控制要求

1.調(diào)節(jié)池液位控制。通過調(diào)節(jié)池超聲波液位計檢測到液位模擬輸入信號控制調(diào)節(jié)池排水管上的開關(guān)閥,達到控制調(diào)節(jié)池液位的目的。

2.通過調(diào)節(jié)池排水總管流量計、pH計檢測排出工業(yè)污水量以及pH值等參數(shù),自動調(diào)節(jié)投加石灰乳量,以控制出水pH值為8.5 左右。采用泵投加進入石灰/泥漿混合槽。

3.通過調(diào)節(jié)池排水總管流量計檢測排出工業(yè)污水量,按照設定程序自動控制螺桿泵的轉(zhuǎn)速控制絮凝劑溶液的添加量,投加至混合分配槽。

4.濃密池底泥濃度和高度控制。濃密池底泥的濃度和高度通過刮泥機的扭矩間接檢測,這一關(guān)系需在調(diào)試過程中獲得。濃密池底泥的濃度和高度與壓濾泵的排泥有關(guān),當扭矩大時,啟動壓濾泵排泥,當扭矩減小到一定值時,壓濾泵停止。濃密機底部的排泥泵為變頻泵,濃密機的底流排放流量由底泥儲槽的液位來決定,當?shù)啄鄡Σ鄣囊何桓邥r減小排泥泵的流量,當?shù)啄鄡Σ鄣囊何坏蜁r加速排泥泵的流速,以確保底泥儲槽保持一定液位。

二、泥漿法自動化控制系統(tǒng)和功能設計

通過廠區(qū)的污水處理系統(tǒng)中的電石乳的投放量、絮凝劑量等計量控制手段全憑人工根據(jù)系統(tǒng)測試的液位、PH 值、SS 值、流量等數(shù)據(jù)進行控制。該礦區(qū)日處理酸性污水量達到500 m3,如果完成依靠人工進行操作,則需要投入非常大的人力成本。此外,由于污水處理程序過程繁瑣,操作人員經(jīng)常會出現(xiàn)誤操作現(xiàn)象,使處理的污水達不到排放的標準,污染環(huán)境。該礦區(qū)進行自動化控制改造后,采用的污水處理工藝控制,由整個礦區(qū)的污水處理系統(tǒng)完全實現(xiàn)了自動化運轉(zhuǎn)。設計的自動化控制系統(tǒng)可以根據(jù)液位、PH 值、SS 值、流量等數(shù)據(jù)自動控制電石乳的投放量、絮凝劑量等參數(shù),不僅有效地降低了人力成本,提高了污水處理效率,而且電石乳的投放量、絮凝劑量、廢水流量等污水處理控制更加精準。

1.控制系統(tǒng),此系統(tǒng)過程控制層采用西門子生產(chǎn)的產(chǎn)品來實現(xiàn)系統(tǒng)對污水處理過程中的液位、pH 值、SS 值、流量等數(shù)據(jù)測量,以及攪拌機、控制泵等控制,實現(xiàn)對電石乳的投放量、絮凝劑量、廢水流量等污水處理參數(shù)的自動控制。同時其可以實現(xiàn)對污水處理過程進行監(jiān)控、顯示以及報警等功能。該自動化系統(tǒng)可以在線pH 計測量反應池中廢水的pH 值,從而通過控制系統(tǒng)控制電石乳的投放量,可以精確的控制電石乳的投放,減少石灰的用量,提高系統(tǒng)的經(jīng)濟性。此外,該礦區(qū)設計的系統(tǒng)日處理500 m3 酸性污水,在如此大的反應空間中,不同區(qū)域的污水pH 值會存在差異,如果只采用pH 計進行點檢測,可能會影響系統(tǒng)的控制準確性,因此,為了反應池內(nèi)各處的PH 值相對保持一致,本設計的控制系統(tǒng)中還采用了中和反應攪拌系統(tǒng),此攪拌系統(tǒng)可以根據(jù)反應池中廢水總量來控制轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)向,提高了控制系統(tǒng)的準確性。

2.控制系統(tǒng)軟件設計。采用西門子公司生產(chǎn)的STEP7 軟件進行程序的設計和開發(fā)。STEP7 軟件不僅可以使用多種語言形式進行編程,而且具有對程序進行調(diào)試、系統(tǒng)故障診斷及測試等功能,有效地降低了技術(shù)人員的工作強度,減少程序安裝時間。當采用SEP7 編輯程序完成后,經(jīng)過編譯器進行編輯后可直接安裝至PLC 中使用,在程序過程中完全與STEP7 軟件無關(guān),因此STEP7 軟件僅僅具有編輯程序的功能。

(1)系統(tǒng)工藝流程程序設計。系統(tǒng)中PLC 主要是對污水處理系統(tǒng)中各種設備的運行狀態(tài)進行監(jiān)測,同時完成控制層指令。采用高密度泥漿法的礦山污水處理要求,對污水處理系統(tǒng)的工藝流程程序進行了設計,達到對污水處理系統(tǒng)中各類設備進行監(jiān)測的目的。在進行電石乳配備時,首先啟動電石乳消化器設備后,斗式提升泵、加液泵分別會往電石乳制備桶中加入石灰及水,當電石乳制備桶的液位上升到報警位時,兩泵將會停止運行,此時電石乳消化器將會把多余的物料輸送至投加箱,如果輸送完成后,螺桿泵將會停止工作。在進行絮凝劑配制過程中,首先在絮凝劑配制裝置中將水與絮凝劑進行充分攪拌混合45min 后,再通過絮凝劑輸送泵進入配制好的絮凝劑輸送至絮凝反應槽中,同時往槽中加入藥劑進行反應,然后采用攪拌機進行攪拌45 min。不斷循環(huán)上述過程。其中絮凝劑輸送泵配備兩臺,一臺工作,另一臺備用。濃密池在進行底泥處理過程中,首先打開泥漿提升泵,則濃密池中的底泥將會經(jīng)過提升泵再次進入回流攪拌桶中,當濃密池中的液位達到報警未時,渣漿泵將會工作將濃密池中的底泥抽走。整個處理過程將會不斷往復的重復上述處理過程。

(2)PLC 軟件程序設計。PLC 程序采用西門子STEP7 軟件進行開發(fā),整個程序使用的是梯形圖語言編寫,采用模塊化結(jié)構(gòu)設計,由一個主程序和多個子程序組成,如圖所示。

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3、系統(tǒng)運行結(jié)果。通過采用本文設計的控制系統(tǒng)對該礦區(qū)處理的酸性污水進行了試驗檢測,詳細的研究了石灰用量、曝氣量、絮凝劑等污水處理工藝參數(shù)對處理效果的影響。最終得到基于該礦山污水處理工藝的最優(yōu)處理工藝,其中各最優(yōu)工藝參數(shù)為:石灰加入至污水PH 值約為9、曝氣量約為4 L /min、絮凝劑約為8mg /L,同時對處理前、后的水質(zhì)進行了檢測,基于高密度泥漿法污水處理工藝,設計的系統(tǒng)不僅可以提高酸性礦山污水的水質(zhì),而且可以有效地提高酸性礦山污水處理工藝的運行穩(wěn)定性及可靠性。此外,進行改造前后處理污水1m3 的費用對比如表所示。

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經(jīng)過自動化控制改造后,雖然電費有所增加,但是無論是石灰、絮凝劑的成本,還是人工費都降低了,這也使得改造后污水處理所需的總成本也下降,污水處理系統(tǒng)經(jīng)過自動化改造后,不僅可以采用提高酸性礦山污水的水質(zhì),而且還可以有效地降低運營成本。

基于高濃度泥漿法工藝的自動控制系統(tǒng)不僅實現(xiàn)了電石乳投放、絮凝劑加入、廢水流量等自動化,而且通過采用了中和反應攪拌系統(tǒng)來控制攪拌系統(tǒng)的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)向,有效地提高了系統(tǒng)控制的準確率。整個自動控制系統(tǒng)的應用不僅系統(tǒng)運行穩(wěn)定,而且有效地提高了生產(chǎn)效率以及設備管理水平。


原標題:高密度泥漿法處理礦區(qū)污水的應用與實踐