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燃煤電廠SCR脫硝系統(tǒng)氨逃逸率控制技術(shù)研究

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時(shí)間:2019-04-21 09:12:29
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燃煤電廠SCR脫硝系統(tǒng)氨逃逸率控制技術(shù)研究大氣網(wǎng)訊:摘要:基于燃煤電廠選擇性催化還原(SCR)脫硝原理,揭示氨逃逸的原因和對(duì)機(jī)組運(yùn)行的危害。分析認(rèn)為,影響SCR脫硝系統(tǒng)氨逃逸率的因

大氣網(wǎng)訊:摘要:基于燃煤電廠選擇性催化還原(SCR)脫硝原理,揭示氨逃逸的原因和對(duì)機(jī)組運(yùn)行的危害。分析認(rèn)為,影響SCR脫硝系統(tǒng)氨逃逸率的因素包括脫硝催化劑性能、煙氣流場(chǎng)均勻性、鍋爐運(yùn)行方式、噴氨控制邏輯、儀器儀表及測(cè)量方式等。針對(duì)SCR系統(tǒng)氨逃逸率的影響因素,結(jié)合電廠機(jī)組實(shí)際運(yùn)行情況,提出降低氨逃逸率的控制策略,可為國(guó)內(nèi)燃煤電廠超低排放改造及SCR系統(tǒng)性能優(yōu)化提供參考。

0 引言

隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的日益提高,燃煤電廠現(xiàn)有環(huán)保裝置需要進(jìn)行超低排放改造,要求在基準(zhǔn)氧含量為6%的條件下,NOx排放質(zhì)量濃度不高于50mg /m3( 標(biāo)態(tài)) 。脫硝超低排放技術(shù)路線大多采用低氮燃燒器和選擇性催化還原( SCR) 組合方式,脫硝效率和NH3逃逸率是衡量SCR脫硝系統(tǒng)的兩個(gè)重要性能指標(biāo)。電廠機(jī)組通過(guò)更換或增加催化劑層,實(shí)現(xiàn)較高的脫硝效率,滿足NOx排放要求,同時(shí)控制氨逃逸率在3×10-6以下。

電廠實(shí)際運(yùn)行過(guò)程十分復(fù)雜,難以達(dá)到排放指標(biāo)時(shí),往往通過(guò)增加噴氨量來(lái)提高脫硝效率,造成氨逃逸率超標(biāo)。過(guò)量的逃逸氨和煙氣中的SO3發(fā)生反應(yīng)生成硫酸氫銨,導(dǎo)致空氣預(yù)熱器堵塞、除塵效率下降、催化劑受損等一系列問(wèn)題,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)影響機(jī)組運(yùn)行,降低系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性和安全性。嚴(yán)格控制脫硝系統(tǒng)氨逃逸率已是燃煤機(jī)組運(yùn)行不容忽視的問(wèn)題。本文通過(guò)揭示脫硝系統(tǒng)氨逃逸形成原因、影響因素,探討氨逃逸率控制技術(shù)方法,為國(guó)內(nèi)燃煤電廠超低排放改造及實(shí)際機(jī)組運(yùn)行提供參考。

1 氨逃逸的生成機(jī)理及危害

燃煤電廠SCR 脫硝反應(yīng)器中,NH3選擇性催化還原煙氣中NOx的主要化學(xué)反應(yīng)為:

4NH3 + 4NO + O2 = 4N2 + 6H2O, ( 1)

4NH3 + 6NO = 5N2 + 6H2O, ( 2)

4NH3 + 2NO2 + O2 = 3N2 + 6H2O, ( 3)

8NH3 + 6NO2 = 7N2 + 12H2O。( 4)

煙氣中90% ~ 95%的NOx以NO 形式存在,以上反應(yīng)中以反應(yīng)( 1) 為主。NO 與NH3的摩爾比為1∶1理論上講1 mol 的NH3可以完全還原1 mol 的NO。實(shí)際運(yùn)行中,受反應(yīng)條件限制和副反應(yīng)的影響,無(wú)法保證NO 完全脫除,所以SCR脫硝反應(yīng)效率一般在95%左右。

燃煤煙氣中含有一定質(zhì)量濃度的SO2以及少量SO3,SO2在催化劑作用下進(jìn)一步氧化生成SO3,SO3與NH3及水蒸氣反應(yīng)生成硫酸氫銨與硫酸銨。

通常條件下,硫酸氫銨的露點(diǎn)為147 ℃,其凝結(jié)物呈中度酸性且具有很大黏性,黏附在催化劑和空氣預(yù)熱器的換熱元件表面上,加劇換熱元件的腐蝕和堵灰,影響換熱效果和鍋爐效率,且飛灰中氨含量增大,濕法脫硫廢水及空氣預(yù)熱器清洗水中氨含量也會(huì)相應(yīng)增大。

硫酸氫銨形成溫度隨著NH3和SO3質(zhì)量分?jǐn)?shù)乘積的升高而升高,影響規(guī)律如圖1所示。電廠鍋爐空氣預(yù)熱器冷端運(yùn)行溫度一般低于硫酸氫銨的露點(diǎn),加大了受熱面堵塞和腐蝕風(fēng)險(xiǎn)。為保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,必須嚴(yán)格控制SCR脫硝系統(tǒng)噴氨量及氨逃逸率。

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2 影響氨逃逸率的主要因素

2.1 脫硝催化劑性能

脫硝催化劑活性是影響氨逃逸率的根本原因,煙氣溫度、含水率、氧含量、煙塵質(zhì)量濃度等因素均會(huì)對(duì)催化劑活性產(chǎn)生影響。煙氣中的堿金屬、砷元素等容易引起催化劑中毒,催化劑長(zhǎng)期運(yùn)行中發(fā)生燒結(jié)堵塞、腐蝕、硫酸銨鹽和飛灰沉積等,均會(huì)使其活性降低,導(dǎo)致未反應(yīng)的氨量增加。隨著脫硝效率的升高,氨逃逸率呈升高趨勢(shì),當(dāng)脫硝效率高于設(shè)計(jì)值時(shí),氨逃逸率大幅度增加,如圖2所示。

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隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,催化劑活性下降,脫硝效率降低,要維持較高的脫硝效率和較低的NOx排放質(zhì)量濃度,實(shí)際運(yùn)行中往往需要提高氨氮摩爾比,勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致氨逃逸率急劇增加,進(jìn)一步使催化劑活性降低,引發(fā)惡性循環(huán)。

2.2 流場(chǎng)均勻性

煙氣流場(chǎng)均勻性是指SCR脫硝系統(tǒng)入口煙氣來(lái)流均勻性及噴氨后氨氮混合均勻性。在煙道的轉(zhuǎn)彎、收縮、擴(kuò)張段,由于流動(dòng)空間的改變,氣流被迫改變運(yùn)動(dòng)方向,出現(xiàn)渦流,造成流動(dòng)速度的分層和改變,導(dǎo)致煙氣流場(chǎng)不均勻。運(yùn)行過(guò)程中,導(dǎo)流板磨損、積灰、噴嘴堵塞、煙氣流量超過(guò)設(shè)計(jì)值等因素也會(huì)導(dǎo)致流場(chǎng)不均,影響氨氮摩爾比分布。

流場(chǎng)和氨氮摩爾比分布不均勻會(huì)導(dǎo)致脫硝效率下降,且氨氮摩爾比分布偏差越大,對(duì)脫硝效率影響越大。當(dāng)氨氮摩爾比不均勻時(shí),在氨氮摩爾比減小的區(qū)域,脫硝效率下降,而氨氮摩爾比增大超過(guò)1的區(qū)域,脫硝效率并不能因此增大,從而使總的脫硝效率下降。尤其是在超低排放要求下,要求的脫銷效率越高,氨氮摩爾比不均勻性的影響越明顯,氨逃逸率增長(zhǎng)趨勢(shì)也越明顯。由圖3可見(jiàn),當(dāng)脫硝效率為92%時(shí),當(dāng)氨氮摩爾比偏差從2% 增加到12% 時(shí),氨逃逸率從1.00 ×10-6增加到8.00 ×10 -6。

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2.3 鍋爐運(yùn)行方式

機(jī)組負(fù)荷、煙溫、燃燒狀況等運(yùn)行參數(shù)對(duì)脫硝效率和氨逃逸率有明顯影響。過(guò)高的燃盡風(fēng)率或過(guò)高的氧含量可增加SCR入口NOx質(zhì)量濃度,進(jìn)而影響脫硝系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)和氨逃逸率。一般認(rèn)為,SCR反應(yīng)器內(nèi)煙溫降低使催化劑活性下降,導(dǎo)致氨逃逸率增加,煙溫不能長(zhǎng)期低于SCR脫硝系統(tǒng)連續(xù)噴氨溫度,否則將導(dǎo)致硫酸氫銨生成和催化劑失活。也有研究表明,機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),煙氣在催化劑層停留時(shí)間增加可削弱催化劑活性降低的影響,通過(guò)設(shè)定合適的脫硝效率,能夠有效控制系統(tǒng)氨逃逸率。

2.4 噴氨控制系統(tǒng)

脫硝系統(tǒng)噴氨控制系統(tǒng)一般采用固定氨氮摩爾比或固定SCR出口NOx質(zhì)量濃度的控制方式。固定氨氮摩爾比控制原理是依據(jù)脫硝效率,按照固定的氨氮摩爾比脫除煙氣中NOx,其控制邏輯如圖4 所示。固定SCR出口NOx質(zhì)量濃度控制方法的主控制回路與固定氨氮摩爾比的控制方式基本相同,不同之處在于引入了反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度,脫硝效率根據(jù)反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度和反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度設(shè)定值計(jì)算獲得,氨氮摩爾比是脫硝效率的函數(shù)。

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由于SCR反應(yīng)器中催化劑反應(yīng)反饋滯后和NOx分析儀響應(yīng)滯后等原因,使得SCR脫硝控制系統(tǒng)存在大滯后性和大延時(shí)性,難以精確控制噴氨量。尤其是機(jī)組變負(fù)荷時(shí),SCR入口煙氣量或NOx質(zhì)量濃度急劇變化,調(diào)節(jié)的慣性和延時(shí)性容易導(dǎo)致煙囪入口NOx質(zhì)量濃度瞬時(shí)值超標(biāo)。為了使各工況下滿足超低排放要求,出口NOx質(zhì)量濃度設(shè)置值往往偏低,導(dǎo)致SCR系統(tǒng)噴氨過(guò)量,氨逃逸率超標(biāo)。實(shí)際運(yùn)行中,當(dāng)兩側(cè)SCR反應(yīng)器風(fēng)量相差較大時(shí),兩側(cè)噴氨量過(guò)多或過(guò)少,噴氨量過(guò)多的一側(cè)容易發(fā)生氨逃逸。

此外,NOx質(zhì)量濃度考核點(diǎn)和控制點(diǎn)不一致。環(huán)??己藭r(shí)以煙囪入口NOx質(zhì)量濃度測(cè)點(diǎn)為準(zhǔn); 噴氨自動(dòng)調(diào)節(jié)時(shí),單側(cè)煙道的SCR反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度為被控量。SCR反應(yīng)器出口測(cè)點(diǎn)與煙囪入口測(cè)點(diǎn)所測(cè)量的NOx質(zhì)量濃度存在不同程度的偏差,影響噴氨量的精準(zhǔn)控制。

2.5 測(cè)量方法和儀表

由于氨逃逸的量級(jí)非常小,理論計(jì)算很難準(zhǔn)確。相對(duì)于離線手工分析法,原位光學(xué)測(cè)量法可以實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)測(cè),但光學(xué)測(cè)量的準(zhǔn)確度容易受高溫、高塵惡劣工況的影響。煙氣含塵量大時(shí),測(cè)量探頭受鋼制煙道壁振動(dòng)及溫度變化的影響,會(huì)出現(xiàn)測(cè)量不穩(wěn)定或指示飄移現(xiàn)象,導(dǎo)致測(cè)量偏差大; 同時(shí),SCR出口煙道煙氣分布不均勻,導(dǎo)致采樣誤差較大,影響氨逃逸量在線監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)確度。一般以氨逃逸儀表監(jiān)測(cè)的氨逃逸變化趨勢(shì)作為運(yùn)行參考,而難以通過(guò)表值準(zhǔn)確控制噴氨量和氨逃逸率。

3 氨逃逸率控制技術(shù)

3.1 流場(chǎng)優(yōu)化

實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,SCR脫硝系統(tǒng)中氣流流動(dòng)非常復(fù)雜,在煙道內(nèi)設(shè)置導(dǎo)流板可有效改善速度分層現(xiàn)象。導(dǎo)流板后可加裝氣流均布器( 在第1 層催化劑上方加裝整流格柵等) ,利用局部的紊流改善流場(chǎng)速度不均勻的狀況。根據(jù)不同機(jī)組的具體情況,合理設(shè)置導(dǎo)流板的位置、數(shù)量、形式等,在改善流場(chǎng)的同時(shí)要盡可能低地增加系統(tǒng)壓降。

氨噴入之后與煙氣混合的均勻性集中在氨的噴射方式和噴氨后與煙氣的混合兩個(gè)方面,主要取決于噴氨格柵形式及氨煙靜態(tài)混合器的選型與布置。國(guó)內(nèi)外開發(fā)并應(yīng)用于工程實(shí)際的噴氨裝置包括線性控制噴氨格柵、分區(qū)控制噴氨格柵和靜態(tài)渦流混合器技術(shù),技術(shù)對(duì)比見(jiàn)表1。線性控制噴氨格柵技術(shù)成熟,應(yīng)用最廣; 分區(qū)控制噴氨格柵是利用分區(qū)流量調(diào)節(jié)技術(shù),使噴氨量適應(yīng)煙氣中NOx的分布; 渦流混合器技術(shù)使NH3與NOx混氣體在混合元件誘導(dǎo)下形成穩(wěn)定的渦流或旋流,加強(qiáng)擾動(dòng),強(qiáng)化湍流擴(kuò)散。線性控制噴氨格柵和分區(qū)控制噴氨格柵依靠數(shù)量多、口徑小的噴嘴實(shí)現(xiàn)均勻噴氨,但也正因?yàn)檫@一特點(diǎn),運(yùn)行過(guò)程中噴嘴堵塞后,反而難以實(shí)現(xiàn)均勻噴氨,影響氨氮摩爾比分布的均勻性。靜態(tài)渦流混合器克服了小噴嘴容易堵塞的問(wèn)題,具有良好的操作彈性,其難點(diǎn)在于靜態(tài)混合器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),以及開發(fā)高效低阻擾流裝置,縮短混合段距離。

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3.2 控制系統(tǒng)優(yōu)化

針對(duì)SCR脫硝控制系統(tǒng)大滯后、大延時(shí)問(wèn)題,通過(guò)引入預(yù)測(cè)控制、融合改進(jìn)的狀態(tài)變量控制、相位補(bǔ)償控制等技術(shù),提前預(yù)測(cè)被調(diào)量未來(lái)變化趨勢(shì),提高脫硝系統(tǒng)閉環(huán)穩(wěn)定性和抗擾動(dòng)能力?;陬A(yù)測(cè)控制和智能前饋技術(shù)的脫硝噴氨優(yōu)化控制策略如圖5所示。該技術(shù)通過(guò)考慮SCR上游鍋爐側(cè)多個(gè)擾動(dòng)變量對(duì)SCR 脫硝過(guò)程的影響,將多參數(shù)進(jìn)行擬合作為擾動(dòng)變量,實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)控制和提前調(diào)節(jié)。

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此外,穩(wěn)定的噴氨量控制取決于高質(zhì)量的氨氣質(zhì)量流量計(jì)、氨量調(diào)節(jié)閥和最佳的控制參數(shù)。在同等設(shè)備和控制條件下,通過(guò)控制系統(tǒng)優(yōu)化,改善噴氨時(shí)機(jī),特別是提高噴氨控制系統(tǒng)對(duì)機(jī)組負(fù)荷變化的響應(yīng)速度,避免機(jī)組負(fù)荷變化時(shí)噴氨量未及時(shí)跟蹤而使氨逃逸率超標(biāo)。

3.3 噴氨優(yōu)化調(diào)整

對(duì)于現(xiàn)役SCR 脫硝系統(tǒng),在不改造系統(tǒng)設(shè)備的情況下,通過(guò)噴氨格柵優(yōu)化調(diào)整,可改善氨氮摩爾比分布的均勻性。脫硝系統(tǒng)一般由多個(gè)蝶閥等部件協(xié)同控制噴氨量,需要根據(jù)噴氨格柵截面內(nèi)的流場(chǎng)分布特性對(duì)各支管閥門進(jìn)行調(diào)整,保證良好的氨氮摩爾比分布,使各區(qū)域噴氨量與NOx流場(chǎng)相匹配,提高脫硝效率,避免局部區(qū)域過(guò)量噴氨而導(dǎo)致逃逸氨偏高; 同時(shí),可以通過(guò)改善反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度分布均勻性,減小取樣點(diǎn)的測(cè)量誤差,優(yōu)化控制系統(tǒng)參數(shù),提高噴氨量控制的精確度。

3.4 測(cè)量?jī)x表及測(cè)量方法改進(jìn)

采用原位光學(xué)法測(cè)量氨逃逸率時(shí),應(yīng)合理設(shè)置儀表的安裝位置及激光對(duì)位,關(guān)注安裝處結(jié)構(gòu)變形、探頭附近的水蒸氣、吹掃空氣對(duì)儀表的影響。定期對(duì)氨逃逸率測(cè)量?jī)x表進(jìn)行檢查和校驗(yàn),由飛灰中氨含量輔助推斷氨逃逸狀況,氨逃逸異常時(shí)應(yīng)及時(shí)對(duì)儀表工作狀態(tài)進(jìn)行檢查。超低排放改造時(shí),應(yīng)按要求更合適精度的儀表,降低測(cè)量誤差對(duì)氨逃逸控制準(zhǔn)確度的不利影響。通過(guò)對(duì)SCR進(jìn)、出口流場(chǎng)的測(cè)試,采用多點(diǎn)取樣旁路管的方式,提高測(cè)點(diǎn)的取樣代表性,在一定程度上減少SCR出口與煙囪入口NOx質(zhì)量濃度的偏差。

3.5 機(jī)組運(yùn)行優(yōu)化及檢修維護(hù)

在脫硝超低排放改造時(shí),根據(jù)機(jī)組情況,可優(yōu)先進(jìn)行低氮燃燒優(yōu)化改造,從源頭上減少NOx生成量。采取爐內(nèi)燃燒優(yōu)化調(diào)整措施,通過(guò)調(diào)整氧量,調(diào)整分離燃盡風(fēng)( SOFA) 風(fēng)門開度,合理搭配煤種等,降低脫硝裝置入口NOx質(zhì)量濃度。機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中,加強(qiáng)氨逃逸監(jiān)測(cè),定期對(duì)現(xiàn)有催化劑進(jìn)行檢測(cè)分析,尤其要關(guān)注脫硝裝置催化劑壓差、系統(tǒng)阻力、空氣預(yù)熱器阻力等參數(shù)。

停爐檢修時(shí),需檢查噴氨格柵噴嘴堵塞情況,對(duì)堵塞的噴嘴進(jìn)行吹掃清理,加強(qiáng)噴氨系統(tǒng)閥門的維護(hù),使噴氨調(diào)節(jié)閥有良好的調(diào)節(jié)特性,減少內(nèi)漏量。重視脫硝吹灰器的檢查與維護(hù),對(duì)催化劑積灰、磨損情況進(jìn)行及時(shí)清理和修復(fù),按規(guī)定測(cè)試催化劑活性,必要時(shí)增加催化劑層或更換催化劑,提高脫硝效率,降低氨逃逸率。

4 結(jié)論

燃煤電廠超低排放改造對(duì)SCR 脫硝系統(tǒng)提出了新的要求,在實(shí)現(xiàn)較高的脫硝效率的同時(shí)要保證較低的氨逃逸率。影響氨逃逸率的主要因素包括脫硝催化劑性能、機(jī)組運(yùn)行方式、煙氣流場(chǎng)均勻程度、噴氨控制邏輯、測(cè)量方法和儀表等。采取以下措施,可有效控制氨逃逸率。

( 1) 選擇合適的噴氨格柵及氨煙混合裝置,合理布置導(dǎo)流板、整流格柵等,提高SCR 脫硝系統(tǒng)煙氣流場(chǎng)均勻性及氨氮混合均勻性,降低氨氮摩爾比分布偏差。

( 2) 進(jìn)行SCR 脫硝控制系統(tǒng)優(yōu)化,通過(guò)預(yù)測(cè)控制技術(shù)進(jìn)行提前控制,改善控制邏輯的滯后和延時(shí)特性,提升噴氨控制系統(tǒng)對(duì)機(jī)組負(fù)荷變化的響應(yīng)速度。

( 3) 做好噴氨優(yōu)化調(diào)整,實(shí)現(xiàn)噴氨量與煙氣中NOx分布相匹配,加強(qiáng)對(duì)噴氨噴嘴、供氨調(diào)節(jié)閥等設(shè)備的檢修維護(hù),防止出現(xiàn)局部過(guò)量噴氨。

( 4) 通過(guò)機(jī)組運(yùn)行優(yōu)化和爐內(nèi)燃燒優(yōu)化調(diào)整,降低煙氣中NOx的質(zhì)量濃度,并使SCR 入口煙氣參數(shù)滿足催化劑性能保證條件; 同時(shí),密切關(guān)注氨逃逸、催化劑壓差、空氣預(yù)熱器阻力等參數(shù)的變化。

( 5) 做好停爐檢修工作,定期檢查催化劑性能并及時(shí)處理催化劑磨損和堵塞問(wèn)題,保證較高的脫硝效率,降低氨逃逸率。

原標(biāo)題:燃煤電廠SCR脫硝系統(tǒng)氨逃逸率控制技術(shù)研究