國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》的
火電廠脫硝超低排放改造設(shè)計及應(yīng)用
火電廠脫硝超低排放改造設(shè)計及應(yīng)用北極星環(huán)保網(wǎng)訊:闡述了我國火力發(fā)電超低排放的現(xiàn)狀,概述了煙氣脫硝的必要性和緊迫性。介紹了我國煙氣脫硝的發(fā)展歷程,結(jié)合我廠實際論述了脫硝不同工藝類型及
北極星環(huán)保網(wǎng)訊:闡述了我國火力發(fā)電超低排放的現(xiàn)狀,概述了煙氣脫硝的必要性和緊迫性。介紹了我國煙氣脫硝的發(fā)展歷程,結(jié)合我廠實際論述了脫硝不同工藝類型及其優(yōu)缺點。分析探討了張家口發(fā)電廠1-7號機組脫硝超低排放的改造情況及其效果。對張家口發(fā)電廠脫硝直噴改造節(jié)能效果進行了分析。
近些年我國加大了新能源發(fā)電的研發(fā)和建設(shè)力度,但火力發(fā)電在我國仍然占據(jù)并將長期占據(jù)發(fā)電的主導(dǎo)地位。隨著我國空氣污染的加劇,作為污染的大戶,國家對火力發(fā)電企業(yè)施行了全世界最嚴格的排放標準。氮氧化物作為空氣污染的主要污染物,我廠也在2012年逐步投入了脫硝系統(tǒng),并在2015年啟動了脫硝超低排放的改造,同步進行了尿素直噴改造以降低機組的電耗,做到環(huán)境保護和經(jīng)濟效益的雙贏。
一、SCR脫硝技術(shù)
1.SCR脫硝工藝
由于爐內(nèi)低氮燃燒技術(shù)的局限性,使得NOx的排放不能達到國家對排放的要求,為了進一步降低NOx的排放,必須對燃燒后的煙氣進行脫硝處理。在眾多脫硝方法當中,SCR脫硝工藝以其脫硝裝置結(jié)構(gòu)簡單、無副產(chǎn)品、運行方便、可靠性高、脫硝效率高、一次投資相對較低等諸多優(yōu)點,在日本和歐美得到了廣泛的商業(yè)應(yīng)用。我廠也從2012年開始逐漸投用SCR脫硝系統(tǒng),并且取得了不錯的效果。
我廠脫硝采用NOx燃燒器改造+SCR脫硝設(shè)計方案。SCR裝置主要由煙氣系統(tǒng),SCR催化反應(yīng)器,尿素?zé)峤饧鞍睔鈬娚湎到y(tǒng),相應(yīng)的管道及維護平臺;氨氣輸送管道的連接等部分組成。脫硝還原劑為尿素,還原劑制備按采用尿素?zé)峤夥ㄖ苽浞桨冈O(shè)計。尿素?zé)峤庀到y(tǒng)按每臺爐配置設(shè)計。通過向反應(yīng)器內(nèi)噴入脫硝反應(yīng)劑氨氣,將NOx還原為氮氣。由于此還原反應(yīng)對溫度較為敏感,故需加入催化劑,以滿足反應(yīng)的溫度要求,增強反應(yīng)活性。催化劑共三層,其中一層備用。
尿素制備熱解系統(tǒng)包括:尿素儲倉、干卸料、螺旋給料機、尿素溶解罐、尿素溶液儲罐、溶液循環(huán)泵、供液泵、計量和分配裝置、背壓控制閥、絕熱分解室(內(nèi)含噴射器)、一次風(fēng)加熱系統(tǒng)等。帶噴射器組的熱解室的熱空氣來源為熱一次風(fēng),并配備電加熱系統(tǒng)對熱一次風(fēng)進行加熱升溫。
2.我廠運行中發(fā)現(xiàn)的SCR工藝優(yōu)缺點
SCR脫硝工藝在全球是最成熟,應(yīng)用最為廣泛的脫硝技術(shù)。以張電4號機組為例,投運以來,脫硝系統(tǒng)及裝置可用率大于98%,SCR脫硝效率大于80%,氨的逃逸率小于2.5mg/m3(6%O2),SO2/SO3轉(zhuǎn)化率小于1%,SCR出口濃度小于90mg/Nm3,滿足低于100mg/Nm3的要求。
我廠運行中發(fā)現(xiàn),脫硝設(shè)備存在電能消耗較大的問題,除了引起吸風(fēng)機電流增大導(dǎo)致的吸風(fēng)機電耗增大外,脫硝設(shè)備也存在較大的電耗。4號機組脫硝廠用電率平均超過0.2%,電耗較大。根據(jù)統(tǒng)計,按照每年機組安全運行5500h計算,每年我廠為了運行SCR系統(tǒng)損失1200-2000萬度電量,造成經(jīng)濟消耗400-700萬元。
二、脫硝超低排放改造
1.超低排放改造前脫硝現(xiàn)狀
2015年,我廠啟動了機組超低排放改造,我廠脫硝采取的方案是啟用催化劑備用層,催化劑由原來的兩層變?yōu)槿龑?,并且提高還原劑噴射量的設(shè)計方案。因為要提高還原計的噴射量,所以需要對尿素?zé)峤庀到y(tǒng)進行改造。
2.改造方案
方案一:將尿素溶液直接噴射到鍋爐內(nèi)的高溫?zé)煔庵羞M行分解制取氨氣;
方案二:在原有熱解爐系統(tǒng)上利用煙氣換熱器替代電加熱器進行改造;
方案三就是在原有熱解爐系統(tǒng)基礎(chǔ)上將一次風(fēng)電加熱器進行增容改造。
3.方案分析確定
以上三個方案各有優(yōu)缺點,方案一為完全替代原尿素?zé)峤庀到y(tǒng),原熱解系統(tǒng)電加熱器、熱解爐、熱風(fēng)管道系統(tǒng)、AIG設(shè)備可取消,改造費用最高。方案二系統(tǒng)相對復(fù)雜,改造工程量大,投資費用較方案三高。方案三系統(tǒng)簡單,改造工程量小,投資相對較小。
方案一、二廠用電比較,方案一要小,長期運行優(yōu)勢明顯,符合電廠節(jié)能減排要求。方案一、二相對方案三節(jié)能優(yōu)勢更加明顯。并且,方案一已在大唐王灘電廠技能改造中應(yīng)用,取得了不錯的效果,所以我廠除8號機組采用電加熱器增容改造方案外,其它1-7號機組均采用爐內(nèi)直噴方案代替原來尿素?zé)峤庀到y(tǒng)。
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