國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》的
實(shí)例分析!水解酸化池的運(yùn)行控制與影響因素!
實(shí)例分析!水解酸化池的運(yùn)行控制與影響因素!水處理網(wǎng)訊:水解(酸化)處理方法是一種介于好氧和厭氧處理法之間的方法,和其它工藝組合可以降低處理成本提高處理效率。水解酸化工藝根據(jù)產(chǎn)甲烷菌
水處理網(wǎng)訊:水解(酸化)處理方法是一種介于好氧和厭氧處理法之間的方法,和其它工藝組合可以降低處理成本提高處理效率。水解酸化工藝根據(jù)產(chǎn)甲烷菌與水解產(chǎn)酸菌生長速度不同,將厭氧處理控制在反應(yīng)時(shí)間較短的厭氧處理第一和第二階段,即在大量水解細(xì)菌、酸化菌作用下將不溶性有機(jī)物水解為溶解性有機(jī)物,將難生物降解的大分子物質(zhì)轉(zhuǎn)化為易生物降解的小分子物質(zhì)的過程,從而改善廢水的可生化性,為后續(xù)處理奠定良好基礎(chǔ)[1]。目前,該工藝已在某水務(wù)某污水處理廠得到成功應(yīng)用,并取得了良好的效果。
1、設(shè)計(jì)簡述
本工程水解酸化池分為兩組,單組設(shè)計(jì)水量為2萬m3/d,設(shè)計(jì)平均停留時(shí)間為5h,最大流量下停留時(shí)間為3.54h,平面尺寸為48.85m×12.73m,由于施工設(shè)計(jì)等原因,有效容積為7327m3,實(shí)際平均停留時(shí)間為4.4h,最大流量下停留時(shí)間為3.12h,每池采用31套布水器,每池設(shè)計(jì)14套排泥管。
2、目前運(yùn)行情況
目前運(yùn)行效果良好,COD去除率為57.62%,BOD5去除率為51.64%,SS去除率為85.9%,氨氮去除率為32.13%,總磷去除率為62.01%。
3、控制參數(shù)與影響因素
結(jié)合某水務(wù)某污水處理廠的實(shí)際運(yùn)行情況與相關(guān)的理論研究,水解酸化池的主要控制參數(shù)和影響因素包括污泥濃度、水力負(fù)荷、泥位控制等。
3.1污泥濃度
污泥濃度是水解酸化池的最重要的控制參數(shù)之一。水解池功能得以完成的重要條件之一是維持反應(yīng)器內(nèi)高濃度的厭氧微生物(污泥)。由于污泥受到兩個(gè)方向的作用,即其本身在重力場(chǎng)下的沉淀作用,及污水從下而上運(yùn)動(dòng)造成的污泥上升運(yùn)動(dòng),因此污泥與污水可充分接觸,達(dá)到良好的截留和水解酸化效果,目前污泥濃度控制在14g/l,污泥層厚度在3.7m—4.5m之間。一般建議污泥濃度控制在10-20g/l可達(dá)到良好效果。
3.2水力負(fù)荷
水力負(fù)荷主要體現(xiàn)在上升流速和配水方式的設(shè)計(jì)上,上升流速是設(shè)計(jì)水解酸化池的主要參數(shù),一般建議上升流速設(shè)計(jì)在0.5m/h-1.8m/h,目前運(yùn)行上升流速在1.34m/h;配水方式采用小阻力配水,穿孔布水管每池31套,主管為DN200,長為11m,在管子兩側(cè)45°方向開孔,每管14個(gè)孔口,具體見圖1。在進(jìn)行適當(dāng)改造后,分枝狀形式的配水形式基本上達(dá)到了配水均勻的目的。
3.3泥位控制
目前水解酸化池實(shí)際運(yùn)行中最主要控制參數(shù)是泥位控制。每池距池底0.8m處分別設(shè)計(jì)14根排泥管,管徑為DN200,每根排泥管均勻設(shè)置14個(gè)孔口,孔口形式見圖2,每根排泥管負(fù)擔(dān)44.4m2面積。水解酸化池排泥方式采用高水力負(fù)荷排泥,通過排泥以控制污泥面高度,高水力負(fù)荷時(shí)排泥的優(yōu)點(diǎn)是易于控制污泥面高度,可采用泥位計(jì)控制排泥,這樣系統(tǒng)的穩(wěn)定性比較好;缺點(diǎn)是高負(fù)荷時(shí)污泥層膨脹率較大,污泥濃度低,后續(xù)污泥濃縮負(fù)荷大,而排泥量不夠,則會(huì)造成污泥溢出,對(duì)后續(xù)工藝產(chǎn)生不良影響。而低水力負(fù)荷時(shí)排泥濃度高,污泥排放量少,提高污泥脫水效率。但后者缺點(diǎn)是對(duì)污泥層的控制不易掌握,排泥量過大會(huì)造成系統(tǒng)中污泥總量減少而影響處理效果。目前控制水解酸化池上清液在1.2m—2.0m,污泥齡在6d左右,可達(dá)到良好的處理效果。
4、運(yùn)行結(jié)果分析與討論
4.1設(shè)計(jì)中存在的問題
4.1.1布水方式
配水是否均勻是影響水解酸化效果的重要因素,設(shè)計(jì)采用上部管渠配水的分枝狀配水方式,由于水解池較長,前端水量大,上升流速可達(dá)2-3m/h,而末端水流較小,流速低,很難達(dá)到布水均勻效果。針對(duì)這一問題,對(duì)前端閥門進(jìn)行改造,減少其進(jìn)水,增大中部末端的水量,改造后布水均勻,處理效果有明顯提高。水解酸化池的配水均勻性問題在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)慎重考慮。
4.1.2排泥位置
設(shè)計(jì)排泥管設(shè)置在距池底0.8m處,由于池底部污泥濃度較高,可達(dá)20g/l左右,幾乎以顆粒形態(tài)存在,活性高,吸附水解酸化能力強(qiáng);污泥層中上部污泥濃度低,主要以懸浮狀態(tài)存在,活性差,吸附能力弱。而實(shí)際排泥時(shí)排走的主要是活性強(qiáng)的污泥,而殘留系統(tǒng)的卻是活性較差的污泥,這樣排泥時(shí)處理效果會(huì)降低。因此設(shè)計(jì)中應(yīng)盡量以污泥區(qū)的中上部為排泥點(diǎn)。
4.1.3排泥方式
目前排泥方式以開啟排泥閥門為主,每池14個(gè),共28個(gè)閥門,排泥工作量大,不易操作,建議設(shè)計(jì)考慮采用幾組閥門合并設(shè)置電動(dòng)閥門控制為宜。
4.2處理效果分析
4.2.1水力停留時(shí)間對(duì)B/C的影響
結(jié)合表2水解酸化池出水后B/C有一定的提高,在水解酸化池液位為提升前B/C由0.333提高到0.404,當(dāng)水解池液位提升后(停留時(shí)間增加0.2h)B/C由0.376降到0.375左右,說明停留時(shí)間增長,水解酸化池中消耗BOD5的微生物數(shù)量增多,反應(yīng)器向厭氧反應(yīng)的第三個(gè)階段進(jìn)行,對(duì)于后續(xù)的生化處理產(chǎn)生不良影響。
4.2.2 NH3-N去除效果分析
(1)水解酸化池去除氨氮機(jī)理分析
一般認(rèn)為,污水進(jìn)入水解酸化池后進(jìn)行充分的氨化作用,水解池出水氨氮比進(jìn)水有所增加。而根據(jù)某水務(wù)某污水處理廠實(shí)際運(yùn)行情況,水解酸化池水力停留時(shí)間在4.4h,污泥齡在6d左右,水解酸化池氨氮平均去除率達(dá)到42.34%,凱氏氮去除率為40.1%,總氮去除率為37.92%;具體分析原因:去除氨氮一般以同化作用、硝化反硝化作用實(shí)現(xiàn),同化作用去除一般較少,通過計(jì)算去除率僅在10%左右,而一般硝化反硝化的條件也不具備,如溶解氧、水力停留時(shí)間等因素;因此必然存在另一種形式的去除氨氮的反應(yīng)存在,初步分析可能存在厭氧氨氧化的現(xiàn)象,但需進(jìn)一步的分析與研究。
(2)水力停留時(shí)間對(duì)NH3-N去除效果的影響
延長水解酸化池水力停留時(shí)間后,其NH3-N去除效果略有降低,分析原因可能是水力停留時(shí)間增加,異養(yǎng)厭氧微生物數(shù)量增多,對(duì)可能存在的厭氧氨氧化菌形成競爭關(guān)系,導(dǎo)致厭氧氨氧化菌活性降低,去除氨氮效果下降。
4.2.3水解酸化工藝對(duì)后續(xù)處理的影響
(1)水解酸化池出水B/C值的提高,使得出水中溶解性的COD比例提高,同時(shí)反應(yīng)器內(nèi)高的污泥濃度起到了良好的截留水解作用,在有機(jī)物通過時(shí)將其吸附截留,增加了有機(jī)物的停留時(shí)間,提高了難降解物質(zhì)和不易降解物質(zhì)的可降解性,消除了難降解物質(zhì)對(duì)后續(xù)生化處理的抑制性。
(2)水解酸化池NH3-N去除率能穩(wěn)定達(dá)到32.13%,水解酸化池出水氨氮基本保證在20mg/l,降低了后續(xù)工藝的氨氮負(fù)荷,提高了出水的穩(wěn)定性。
(3)水解酸化池水解后的溶解性COD和BOD5數(shù)量增多,可生化性強(qiáng),利于后續(xù)好氧處理,后續(xù)需氧量也大大降低,氣水比保持在3.96:1,即可保證碳化和硝化的需氧量,降低了后續(xù)的運(yùn)行費(fèi)用。
(4)水解酸化池在截留大量懸浮物和去除部分BOD5的同時(shí),對(duì)污泥還有一定的水解率[5],通過某水務(wù)某污水處理廠長時(shí)間的運(yùn)行發(fā)現(xiàn),水解酸化池理論產(chǎn)泥量在19044kg/d,而實(shí)際處理泥量在13974kg/d,根據(jù)計(jì)算污泥水解率約在26.6%;以體積計(jì)算,污泥水解率在28.4%,減輕了脫水機(jī)的運(yùn)行負(fù)荷,同時(shí)降低了運(yùn)行費(fèi)用,由此可以看出水解酸化池57.62%的COD去除率,其中一部分通過剩余污泥進(jìn)行排放,其他可能通過硫酸鹽還原、氫氣的產(chǎn)生等途徑降解。
4.2.4 水解酸化工藝的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性
從目前運(yùn)行來看,水解酸化池抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng),在進(jìn)水COD為1110mg/l時(shí),仍能保證出水在233mg/l,能起到非常好的緩沖作用;水解酸化池水力停留時(shí)間短,土建費(fèi)用較低,而且運(yùn)行費(fèi)用低,無任何電耗,污泥水解率高,減少脫水機(jī)運(yùn)行時(shí)間,降低能耗,因此水解酸化池的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他預(yù)處理工藝。
5、結(jié)語
(1)水解酸化池COD平均去除率為57.62%,BOD5去除率為51.64%,SS去除率為85.9%,氨氮去除率為32.13%,總磷去除率為62.01%,B/C有一定程度的提高,降低后續(xù)工藝的能耗,同時(shí)對(duì)污泥還有一定的水解作用,因此能達(dá)到良好的強(qiáng)化預(yù)處理作用。
(2)水解酸化池有較高的穩(wěn)定性,抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng),保證后續(xù)工藝的穩(wěn)定性。而且運(yùn)行成本低,值得進(jìn)一步推廣應(yīng)用。
(3)水解酸化池對(duì)氨氮有一定的去除效果,去除率平均在32.13%,可能存在厭氧氨氧化的現(xiàn)象,但需要進(jìn)一步的研究分析。
(4)在工程放大問題上,水解酸化池如何提供良好的布水方式以及排泥方式,還需要進(jìn)一步的工程驗(yàn)證和模擬試驗(yàn)研究。水力停留時(shí)間對(duì)水解酸化池的影響明顯,需進(jìn)一步的對(duì)水解酸化池的水力停留時(shí)間進(jìn)行深入細(xì)致的研究,以期確定最佳的水力停留時(shí)間。
原標(biāo)題:實(shí)例分析!水解酸化池的運(yùn)行控制與影響因素!
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