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脫硫除塵一體化超潔凈排放改造實踐

來源:環(huán)保節(jié)能網(wǎng)
時間:2017-06-29 11:00:34
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脫硫除塵一體化超潔凈排放改造實踐北極星環(huán)保網(wǎng)訊:通過對我司脫硫除塵現(xiàn)狀分析,確定一體化超潔凈排放改造路線,并總結(jié)2×630MW機組實際改造實施中安全、進度、現(xiàn)場組織等方

北極星環(huán)保網(wǎng)訊:通過對我司脫硫除塵現(xiàn)狀分析,確定一體化超潔凈排放改造路線,并總結(jié)2×630MW機組實際改造實施中安全、進度、現(xiàn)場組織等方面的經(jīng)驗,為其他改造項目提供參考。

脫硫除塵一體化

關鍵詞:脫硫除塵一體化,超潔凈排放改造

1概述

河南華潤電力首陽山有限公司(以下簡稱華潤首陽山)一期建設2×630MW超臨界燃煤鍋爐,同期配套建設兩套煙氣脫硫裝置(FGD),采用由德國魯奇-比曉芙公司提供的高效脫除SO2的石灰石-石膏濕法工藝,一爐一塔,設計處理煙氣量1985300Nm3/h(標干值,6%O2),無GGH,取消了旁路。

脫硫裝置設計燃煤含硫量為1.00%,在燃用脫硫設計煤種,BMCR工況時,100%的煙氣量,設計二氧化硫脫除率不小于95%,由山東三融環(huán)保工程有限公司采用EPC總承包方式建造。

#1爐脫硫除塵裝置于2006年5月份投產(chǎn),#2爐脫硫除塵裝置于2006年10月份投產(chǎn)。

根據(jù)國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護部、國家能源局2014年9月12日下發(fā)的關于印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》的通知要求,華潤首陽山計劃在2015年進行#1、2機組煙氣超潔凈排放改造,本次改造按照煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于5、35、50mg/Nm3設計,兩臺機組改造已于2015年10月完成。

2超潔凈改造前脫硫除塵現(xiàn)狀分析及改造路線選擇

2.1除塵改造前狀況

華潤首陽山#1、2機組每臺爐原配套2臺蘭州電力修造廠生產(chǎn)的雙室四電場靜電除塵器,型號為KFH472.32-4×4-2,設計除塵效率為99.65%。后為了滿足新的火電廠煙塵排放標準要求,在2013年利用兩臺機組大修的機會,進行了提效改造,第四電場采用杭州天明環(huán)保工程有限公司的移動極板技術進行改造,最終形成3+1(3個常規(guī)電場+1個移動極板電場)的除塵方式,同時對一、二電場進行了高頻電源改造。

為進一步提高電除塵器效率,2013年的改造中還同時在電除塵器入口煙道內(nèi)加裝了低溫省煤器,以達到降低煙氣溫度、降低粉塵比電阻的目的。

2013年除塵提效改造完成后,在低省投入的情況下實測電除塵出口粉塵濃度基本在35mg/Nm3左右,電除塵效率可達99.899%;經(jīng)脫硫后煙囪入口粉塵濃度一般可以保持在20mg/Nm3以下。

2.2脫硫改造前狀況

華潤首陽山#1、2機組脫硫吸收塔原設計采用空塔噴淋技術,塔身直徑15米,配置4臺漿液循環(huán)泵,單臺流量6100m3/h;兩級屋脊式除霧器;吸收塔下部漿池裝有德國魯奇-比曉芙專利技術的池分離器及脈沖懸浮系統(tǒng)。無GGH,原有煙氣旁路及增壓風機已于2013年機組大修及脫硝技改時拆除。機組滿負荷時煙囪入口SO2濃度一般不超過70~80mg/Nm3,滿足當時環(huán)保標準要求。

2.3脫硝改造前狀況

2013年由哈鍋EPC總包建造SCR,選擇性催化還原工藝(2+1層),原設計脫硝出口NOx最高為100mg/Nm3,實際出口NOx:90mg/Nm3左右,滿足當時環(huán)保標準。

2.4脫硫除塵超潔凈改造路線選擇

2014年9月國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護部、國家能源局關于印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》的通知下發(fā)后,華潤首陽山就迅速成立了節(jié)能提效及超低排放工作組織機構(gòu),包括公司領導及技術支持部、發(fā)電部各專業(yè)技術人員,啟動了脫硫除塵超潔凈改造方案調(diào)研。

2014年9月份開始先后邀請十二家國內(nèi)知名環(huán)保公司來我司進行超潔凈改造技術交流、研討,力求找出適合自己的最佳解決方案。最初的方案調(diào)研主要集中于當時的主流方案,即吸收塔改造提升脫硫效率+濕式電除塵降低煙塵排放。但該路線不管是選擇板式濕電還是蜂窩式濕電,均存在以下問題:

1)建設投資大,現(xiàn)場布置困難。兩臺機組加裝濕式電除塵器,建設投資基本上在四千萬元以上,且濕式電除塵器體積龐大,為縮短停機改造時間又需要在機組運行時進行安裝,安裝位置更受限制。

2)運行消耗高。濕式電除塵器運行中需耗電及消耗沖洗水,且沖洗水量較大時如不能被吸收塔全部吸收,還需考慮進行廢水處理,造成長期運行成本較高。

3)設備檢修維護量增加較多。增加濕式電除塵器及其相應系統(tǒng)后,尤其是濕電是與脫硫漿液接觸,故障率較高,給日常維護及停機檢修增加了大量工作量。

因此在得到脫硫除塵單塔一體化改造已有機組投運的消息后,公司領導馬上認識到這一路線的價值,迅速派人至山西大唐國際云岡熱電、內(nèi)蒙大唐托克托電廠現(xiàn)場調(diào)研,之后經(jīng)過反復討論,與改造方多次進行技術交流,最終確定華潤首陽山脫硫除塵提效改造按“提高液氣比+旋匯耦合+管束式除塵”方案進行。

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